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        某型工程車行走異常問題分析與改進方法

        2023-02-07 12:09:50魯奕崗朱海英
        汽車實用技術(shù) 2023年2期
        關(guān)鍵詞:故障

        魯奕崗,朱海英

        (貴州詹陽動力重工有限公司,貴州 貴陽 550006)

        1 問題描述

        工程車為工業(yè)搬運與作業(yè)車輛,在我國制造業(yè)與物流行業(yè)發(fā)揮著重要作用,同時我國早已成為了世界第一大工程車產(chǎn)銷國[1]。根據(jù)動力裝置的類型工程車可以分為內(nèi)燃型和電動型兩種,但內(nèi)燃型受限于尾氣排放、噪音大等缺點不適用于室內(nèi)環(huán)境作業(yè)[2],同時鉛酸電池、鋰電池叉車又存在續(xù)航短、充電時間長等問題[3]。

        某型工程車如圖1所示,完成下線調(diào)試,隨即開展相關(guān)出廠試驗。在對樣車進行行駛性能試驗時發(fā)現(xiàn),行駛約20 km后,出現(xiàn)踩油門行走加速減慢現(xiàn)象,在繼續(xù)行走過程中,相繼出現(xiàn)行走無力、變速箱聲響異常、變速箱換擋壓力低報警、變速箱油溫高報警的故障等情況。經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn),其余樣機均出現(xiàn)了同樣情況。

        圖1 某型工程車

        2 問題分析

        鑒于出現(xiàn)以上的故障情況,經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量、裝配分廠各部門人員現(xiàn)場進行分析、討論,將排查重點首先聚焦到行走機構(gòu)部分。

        經(jīng)排查,行走驅(qū)動液壓系統(tǒng),各部密封系統(tǒng)無滲漏,行走壓力建立正常;傳動軸、車橋、變速箱等各部連接正常,無松動情況;車橋、變速箱各部密封良好,無滲漏情況;前、后橋行車制動器,制動、復(fù)位良好;前、后橋差速器,差速功能正常;左右輪邊減速器,轉(zhuǎn)動靈活,無卡滯。但當(dāng)測量換擋壓力時發(fā)現(xiàn),壓力為11.6 bar,低于設(shè)定值(技術(shù)協(xié)議要求換擋壓力設(shè)定值16 bar),隨后檢查變速箱,卸下前后傳動軸,手動轉(zhuǎn)動變速箱輸出軸(空擋狀態(tài)),輸出軸轉(zhuǎn)動阻力很大。由以上情況初步判斷,變速箱內(nèi)部可能存在故障。于是對該車的變速箱進行拆檢,拆檢觀測到的情況如下:

        圖2 吸油濾芯

        (1)換擋油路吸油濾芯破損;吸油濾芯處發(fā)現(xiàn)有離合器片回位波形彈簧碎片,表面有粉末狀金屬雜質(zhì),如圖2所示;

        (2)箱體底部有金屬碎屑;

        (3)各擋齒輪、齒輪軸完好;各部軸承完好;

        (4)離合器摩擦片損壞嚴(yán)重,定片表面發(fā)藍、燒結(jié),翹曲變形;動片翹曲變形;離合片復(fù)位波形彈簧斷裂,如圖3和圖4所示。

        圖3 鋼片損壞照片

        圖4 離合器損壞照片

        3 問題定位

        根據(jù)故障現(xiàn)象及主機拆檢情況,結(jié)合行走傳動系統(tǒng)的組成及工作原理,以主機行走異常、變速箱油溫高分別作為頂事件,列出行走異常故障樹與變速箱油溫高故障樹,如圖5和圖6所示。

        隨后根據(jù)故障樹一所示的底事件進行逐一排查。

        1.設(shè)計原因(對應(yīng)底事件X1)

        經(jīng)排查,該型車樣機已經(jīng)過行駛里程超8 000 km行駛可靠性試驗,并且首批下線主機行走系統(tǒng)所有技術(shù)狀態(tài)未改變,可排除行走系統(tǒng)設(shè)計選型不合理,驗證不充分的因素,故暫可排除底事件X1。

        2.生產(chǎn)、操作原因(對應(yīng)底事件X2)

        生產(chǎn)過程中生產(chǎn)技術(shù)資料不完善,過程控制不嚴(yán),行走過程中違規(guī)操作均會導(dǎo)致行走系統(tǒng)出現(xiàn)故障。經(jīng)排查,該型車已完成了技術(shù)狀態(tài)確認,生產(chǎn)加工、裝配工藝技術(shù)文件經(jīng)過相關(guān)評審,滿足批量生產(chǎn)要求;同時采用的電子控制液力換擋形式,已經(jīng)過行駛可靠性驗證。暫可排除生產(chǎn)加工原因?qū)е滦凶吖收弦约斑`規(guī)操作造成故障。

        3.行走泵/行走馬達損壞(對應(yīng)底事件X3/X4)

        行走泵/行走馬達損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給變速箱,造成行走異常。經(jīng)排查,主機配置的行走泵/行走馬達為成熟產(chǎn)品,與競標(biāo)樣機使用同廠家同型號行走泵/行走馬達,技術(shù)狀態(tài)未變更。試驗的樣車未出現(xiàn)故障前均行走正常,出現(xiàn)故障后,經(jīng)在故障主機上更換備用新變速箱,在廠內(nèi)能正常行駛,且行走泵/馬達存在故障與變速箱油溫高無直接關(guān)聯(lián)。故排除行走泵/行走馬達故障。

        圖5 故障樹一

        圖6 故障樹二

        4.輸入/出軸斷裂損壞(對應(yīng)底事件X5)

        輸入/出軸斷裂損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給前后橋,造成行走異常。經(jīng)拆檢,變速箱未發(fā)現(xiàn)輸入/出軸斷裂、損壞的情況,且輸入/出軸損壞與變速箱油溫高無直接關(guān)聯(lián)??膳懦蜉斎?出軸斷裂導(dǎo)致變速箱失效的情況。

        5.齒輪損壞(對應(yīng)底事件X6)

        齒輪損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給前后橋,造成行走異常。經(jīng)拆檢變速箱,未發(fā)現(xiàn)齒輪損壞,排除此底事件。

        6.離合器超載(對應(yīng)底事件X7)

        離合器負載如超過離合器最大許用承載能力,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)將會產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器燒結(jié)損壞[4]。經(jīng)排查,該摩擦片已經(jīng)過行駛里程超8 000 km的第三方可靠性試驗,且未損壞,故可以暫排除摩擦片設(shè)計選型不合理以及離合器有異常超載的情況。

        7.油路污染(對應(yīng)底事件X8)

        油路污染會導(dǎo)致過濾器失效,進而導(dǎo)致?lián)Q擋齒輪泵損壞,容積效率降低,造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。經(jīng)排查,裝配時采用全新零部件進行裝配,油管、閥體等液壓零部件在裝配前采用密封措施防止污染物進入液壓管路,且經(jīng)檢查多臺未進行行駛試驗的主機,濾芯干凈無堵塞,油液中未發(fā)現(xiàn)金屬雜質(zhì),故可以排除該底事件。

        8.離合器油缸密封件損壞(對應(yīng)底事件X9)

        離合器油缸密封件損壞,會造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。經(jīng)排查,離合器油缸密封采用浮動油封結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)油缸密封件損壞,泄漏量加大,換擋油路的壓力將降低。經(jīng)拆檢,油缸合塞桿和缸筒均未有損傷痕跡,也未發(fā)現(xiàn)浮封環(huán)損壞和磨損,經(jīng)更換齒輪泵后,測量換擋油路壓力為16 bar,與設(shè)定值相符,故暫可排除該底事件。

        9.換擋溢流閥卡滯(對應(yīng)底事件X10)

        換擋溢流閥卡滯后,會導(dǎo)致溢流閥壓力有偏差,將不同主機換擋溢流閥相互拆換,進行換擋壓力測試,壓力值正常,可以排除因溢流閥卡滯導(dǎo)致?lián)Q擋壓力降低,故暫可排除該底事件。

        10.換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求(對應(yīng)底事件X11)

        換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求,會造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。故障機變速箱已損壞,經(jīng)檢測故障主機換擋壓力均低于技術(shù)要求值,考慮變速箱損壞后可能產(chǎn)生其他影響壓力的因素,對故障主機進行換擋壓力測量,測量結(jié)果各擋位壓力值均符合技術(shù)要求(技術(shù)協(xié)議換擋壓力設(shè)定值為16 bar),排除換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求,故暫可排除該底事件。

        11.溫度對換擋油路流量的影響(對應(yīng)底事件X12、X13)

        溫度升高油液的黏度降低,系統(tǒng)泄露量增大,換擋油路所分配的流量減小,同時溫度升高會影響齒輪泵的容積效率,可能會造成換擋油路流量減小,同時導(dǎo)致散熱流量低,散熱能力不足的情況[5]。而流量的減小也會導(dǎo)致?lián)Q擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。對換擋油路、變速箱結(jié)構(gòu)進行分析,離合器結(jié)構(gòu)設(shè)計時為保證換擋時(退擋)離合器片迅速分離,在壓緊活塞上設(shè)計有泄油孔。在進行退擋操作時,首先由換擋電磁閥切斷換擋壓力油,接通回油油路進行泄壓退擋,同時,部分壓力油從泄油孔瀉出,以實現(xiàn)離合器片的快速分離。由于有泄油孔的設(shè)計,換擋時(離合器接合)需要輸入一定的流量,通過活塞上泄油孔的節(jié)流作用來建立換擋壓力。

        鑒于該離合器的結(jié)構(gòu)形式,結(jié)合故障主機在行駛試驗中換擋壓力發(fā)生變化的情況以及齒輪泵損壞的情況看,推測是箱體內(nèi)鐵屑進入造成;結(jié)合前期出現(xiàn)的變速箱離合器摩擦片損壞現(xiàn)象,分析判定是離合器先行損壞后產(chǎn)生金屬雜質(zhì)導(dǎo)致齒輪泵的損壞。故底事件X12、X13排除。

        12.換擋齒輪泵損壞(對應(yīng)底事件X14)

        當(dāng)換擋齒輪泵損壞時,泵的容積效率降低,泵油量太少,會導(dǎo)致?lián)Q擋油路壓力降低,同時導(dǎo)致散熱流量降低,散熱能力不足的情況。結(jié)合變速箱拆檢情況分析,在摩擦片滑轉(zhuǎn)磨損燒結(jié)過程中,產(chǎn)生了大量金屬碎屑,將濾芯堵塞,造成濾芯損壞,金屬碎屑進入油泵,導(dǎo)致油泵磨損。在換擋齒輪泵磨損后,容積效率逐步降低,泵輸出流量逐步減小,造成換擋油路壓力隨之降低,造成壓緊力進一步不足,摩擦片間滑轉(zhuǎn)加劇,從而導(dǎo)致了摩擦片、波形彈簧的加速損壞。故判斷泵的損壞應(yīng)是在摩擦片損壞后發(fā)生的。

        13.壓力監(jiān)測未考慮壓降(對應(yīng)底事件X15)

        由于故障原因仍然存在,換擋油路連接如圖7所示。技術(shù)人員提出了變速箱連接管路較長且通徑較小,可能管路上存在較大的壓力損失,影響實際作用在離合器上的換擋壓力。因下線主機與樣機采用同樣的軟管,理論上樣機能滿足,下線主機就應(yīng)能滿足。經(jīng)討論不排除有樣機換擋壓力值與此批產(chǎn)品的換擋壓力值不一致的可能[6]。后經(jīng)決定從兩方面進行排查:(1)管路壓力損失;(2)樣機的換擋壓力值確認。

        圖7 換擋油路連接示意圖

        最后經(jīng)過測量排查與測試結(jié)果得出:樣機與該批主機的變速箱換擋壓力技術(shù)要求一致(均為16 bar),但樣機與下線主機的實際換擋壓力不一致。通過以上對比測量,換擋閥壓力監(jiān)測點與變速箱端蓋間存在4 bar~6 bar的壓降,而換擋壓力監(jiān)測點壓力設(shè)定為16 bar,在減去4 bar~6 bar壓降后,實際作用在離合器換擋活塞上壓力(10 bar~12 bar)處于許用壓力的最低臨界值或已低于最低許用值,工作時摩擦片可能發(fā)生滑轉(zhuǎn)。綜上,分析判斷壓力監(jiān)測點未考慮壓降(底事件X15)應(yīng)為導(dǎo)致變速箱摩擦片損壞的重要原因之一。

        根據(jù)故障樹二所示的底事件進行逐一排查。

        14.散熱功率不足(對應(yīng)底事件X16)

        如裝機的散熱器與樣機技術(shù)狀態(tài)不一致,存在散熱功率不滿足要求的情況,會導(dǎo)致變速箱油溫高。經(jīng)排查,該批次主機與競標(biāo)樣機所用散熱器均技術(shù)狀態(tài)未變更;散熱功率能滿足該主機的散熱需求,故可以排除散熱功率不足導(dǎo)致溫度過高的底事件。15.換擋齒輪泵排量?。▽?yīng)底事件X17)

        如換擋齒輪泵與樣機技術(shù)狀態(tài)不一致,存在排量小不滿足要求的情況,會導(dǎo)致變速箱油溫高。經(jīng)排查,該批次主機與競標(biāo)樣機技術(shù)狀態(tài)未變更;通過對主機齒輪泵的測試結(jié)果,說明齒輪泵的輸出流量、容積效率符合技術(shù)要求。故排除換擋齒輪排量小導(dǎo)致散熱流量不足的底事件。

        16.變速箱油位過高(對應(yīng)底事件X18)

        變速箱油位過高,在齒輪高速旋轉(zhuǎn)攪油時,會產(chǎn)生額外的熱量,導(dǎo)致變速箱發(fā)熱異常。經(jīng)檢測,故障主機變速箱油位均在規(guī)定范圍內(nèi),也與競標(biāo)樣機油位一致,故可以排除掉因變速箱油位過高的底事件。

        17.換擋齒輪泵損壞(對應(yīng)底事件X19)

        當(dāng)換擋齒輪泵損壞時,泵的容積效率降低,泵油量太少,換擋閥優(yōu)先將流量分配到換擋油路,分配到散熱的流量降低,導(dǎo)致散熱系統(tǒng)散熱功率降低,從而使變速箱內(nèi)油溫越來越高,最終出現(xiàn)高溫報警現(xiàn)象。

        18.摩擦片處于滑轉(zhuǎn)狀態(tài)(對應(yīng)底事件X20)

        當(dāng)摩擦片出現(xiàn)滑轉(zhuǎn)時,離合器摩擦片燒結(jié)損壞,同時產(chǎn)生額外的熱量,會導(dǎo)致變速箱發(fā)熱異常。經(jīng)拆檢變速箱,摩擦片間有明顯高溫?zé)Y(jié)的痕跡,根據(jù)摩擦片的損壞狀態(tài),判斷摩擦片間出現(xiàn)了嚴(yán)重的相對滑轉(zhuǎn),產(chǎn)生大量熱量,造成了變速箱內(nèi)油溫異常升高。

        根據(jù)故障樹一、故障樹二的排查,產(chǎn)生行走異常和變速箱油溫高故障與壓力監(jiān)測未考慮壓降(底事件X15)、齒輪泵損壞(底事件X14、X18)、摩擦片處于滑轉(zhuǎn)狀態(tài)(底事件X20)有關(guān)。

        由于壓力監(jiān)測點的選擇未考慮壓降(底事件X15),而通過測試,換擋閥壓力監(jiān)測點與變速箱端蓋間存在4 bar~6 bar的壓降,導(dǎo)致實際作用在離合器換擋活塞上壓力(10 bar~12 bar)處于許用壓力的最低臨界值或已低于最低許用值,工作時摩擦片發(fā)生滑轉(zhuǎn)(底事件X20),導(dǎo)致摩擦片燒結(jié)損壞,而摩擦片的損壞會產(chǎn)生大量金屬碎屑,造成系統(tǒng)污染、換擋齒輪泵損壞(底事件X14、X18),換擋齒輪泵的損壞使換擋油路流量降低,進而又導(dǎo)致?lián)Q擋壓力不足,加速摩擦片損壞。在此過程中,因滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生大量熱量,且齒輪泵的流量降低,造成了變速箱內(nèi)油溫異常升高。最終發(fā)生變速箱油溫高報警、行走異常的故障。

        綜上所述,本次故障定位為壓力監(jiān)測未考慮壓降(底事件X15)所致。

        4 機理分析

        為進一步確認壓降是導(dǎo)致離合器產(chǎn)生滑轉(zhuǎn),導(dǎo)致油溫高的原因,為此進行了理論計算[7]。

        根據(jù)式(1)分別計算不同滑磨時間下Ⅰ擋、Ⅱ擋、Ⅲ擋的滑磨功:

        其中,Mc=2 742 Nm;ω1=54.15 rad/s;ω2=54.15t(滑磨時間為1 s),ω2=27.08t(滑磨時間為2 s),ω2=18.05t(滑磨時間為3 s),ω2=13.54t(滑磨時間為4 s),ω2=10.83t(滑磨時間為5 s)。

        不同擋位下的滑磨功如圖8所示??梢园l(fā)現(xiàn),Ⅰ擋、Ⅱ擋、Ⅲ擋在出現(xiàn)滑轉(zhuǎn)時,隨著滑轉(zhuǎn)率的增加,在相同時間內(nèi)溫升越大,特別是Ⅱ、Ⅲ擋輸出轉(zhuǎn)速越高溫升越明顯。由于在正常換擋情況,摩擦片滑摩時間很短,一般都在一秒以內(nèi);當(dāng)摩擦片完全結(jié)合后,主、從動片間無滑轉(zhuǎn),不產(chǎn)生滑摩功。正常換擋情況下摩擦片所產(chǎn)生的溫升有限,系統(tǒng)主要發(fā)熱由齒輪高速運轉(zhuǎn)過程中攪油、齒輪副間相對運動摩擦等產(chǎn)生。

        圖8 不同滑磨時間下的滑磨功

        當(dāng)換擋壓力降低后摩擦片間的滑轉(zhuǎn)率增加,變速箱的溫度隨著滑轉(zhuǎn)時間增加,滑摩功增大,溫升增大,在持續(xù)滑轉(zhuǎn)的情況下,最終導(dǎo)致變速箱油溫高。

        5 改進措施與驗證

        (1)采取措施:將主機修復(fù),換擋壓力由16 bar調(diào)整為22 bar±2 bar,同時對主機換擋油路系統(tǒng)進行清洗,并換裝新的換擋齒輪。

        (2)驗證情況:將主機安裝好行駛200 km進行測試,按照調(diào)試工藝,將換擋壓力值由16 bar調(diào)整至22 bar。進行了換擋閥壓力監(jiān)測點及變速箱端蓋處的壓力測量,兩點間壓差4 bar~5 bar,端蓋處壓力18 bar,滿足≥16 bar技術(shù)要求,行駛過程也均未發(fā)現(xiàn)其他異常。因此,可以判定故障問題得到了徹底的解決。

        6 總結(jié)

        在特種工程車的實際應(yīng)用中,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、載荷惡劣,會有多種原因引起變速箱油溫升高,進一步引發(fā)行駛故障。本文通過故障樹方法,快速定位到行駛故障原因,并基于實踐分析與理論計算,確定改進方法,有效解決故障問題??蛇M一步完善該類裝備的故障解決方法,同時為下一代機型開發(fā)提供經(jīng)驗。

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