陳移鳳
(江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌 330001)
液壓助力轉向系統(tǒng)主要由液壓助力和機械轉向兩部分組成。液壓助力轉向系統(tǒng)的液壓轉向泵由發(fā)動機驅動,通過液壓轉向泵輸出壓力來推動轉向器,從而實現(xiàn)助力轉向[1]。
無論汽車是行駛還是原地怠速,且無論汽車是否轉向,液壓助力轉向系統(tǒng)都要工作以提供助力。當液壓助力轉向系統(tǒng)失效,將導致汽車轉向沉重故障,而引起該故障的原因包括轉向液加注量不足、轉向系統(tǒng)清潔度差、轉向泵定轉子組件間隙過大或過小、轉向泵進油不暢、轉向泵出油不暢等。文章對某車型轉向系統(tǒng)液壓助力失效導致轉向沉重的實例分析,通過對故障件的分析、故障車的故障再現(xiàn)以及改進方案的故障再現(xiàn)驗證,確認導致液壓助力失效的根本原因,并采取有效措施解決了問題。
液壓助力轉向系統(tǒng)主要由整體式轉向器、液壓轉向泵、儲油罐、油管四部分組成。
液壓轉向泵安裝在發(fā)動機上,由曲軸通過皮帶驅動或通過齒輪嚙合驅動,向外輸出液壓油,儲油罐通過吸油管、回油管分別與液壓轉向泵和轉向器連接。
液壓助力轉向系統(tǒng)示意圖如圖1所示,當汽車直線行駛時,轉向器內控制閥將液壓轉向泵輸出的液壓油與儲油罐相通,轉向泵處于卸荷狀態(tài),轉向器不起助力作用。當汽車需要右轉向時,駕駛員向右轉動方向盤,轉向器內的控制閥將轉向泵輸出的液壓油與轉向器R腔接通,將L腔與儲油罐相通,在液壓油的作用下,活塞向下移動,通過傳動結構使左、右輪向右偏轉,從而實現(xiàn)向右轉向。向左轉向時與上述情況相反[2]。
圖1 液壓助力轉向系統(tǒng)示意圖
市場上某輕卡車型售后客戶反饋,車輛低速行駛轉彎偶發(fā)性出現(xiàn)液壓助力轉向失效故障,導致轉向沉重,輕踩油門轉向時,轉向助力恢復。根據故障現(xiàn)象,首先檢查原地轉向時無轉向異響,排除轉向泵進油不暢故障因子。觀察轉向時儲油罐內轉向液無翻滾氣泡,排除轉向系統(tǒng)有空氣進入故障因子;檢查轉向管路裝配及固定支架,未發(fā)現(xiàn)管路折癟,轉向液無泄漏,排除轉向系統(tǒng)漏油和裝配不當故障因子[3]。
對比故障車與非故障車差異,通過兩臺車轉向系統(tǒng)零件互換裝車路試,確認肇事故障件為轉向泵。
因此,對轉向泵可能導致轉向沉重的可疑因子詳細分析,以判斷故障原因。
首先根據清潔度檢測規(guī)程,檢測故障件轉向泵清潔度,包括雜質總重量及顆粒度。
通過清潔度掃描儀/全自動顆粒度檢測儀,使用5/150 μm濾膜收集轉向泵泵蓋、泵體內腔、泵總成內部組件沖洗后清洗劑中的雜質,烘干濾膜并稱重。
清潔度檢測數據如表1所示,測試結果顯示轉向泵清潔度合格。
表1 清潔度檢測匯總
氣密試驗臺上,轉向泵進油口密封,出油口連接氣密試驗通氣管,將轉向泵完全浸入水中,通入0.1 MPa氣壓,保壓10 s,觀察保壓期間被測轉向泵無氣泡產生,測試結果合格。
性能測試臺檢測轉向泵性能,測試數據安全閥開啟壓力、流量曲線等均符合設計要求,如表2所示。
故障件轉向泵拆解分析,目視檢查轉子/葉片/配油盤/定子,定轉子組件,無異常磨損,如圖2所示。
表2 性能測試數據匯總
圖2 故障件轉向泵定轉子組件圖
轉向泵閥組件檢測,與泵體閥孔配合表面無異常磨損,閥組件解體檢查無雜質,無卡滯。閥組件結構示意圖如圖3所示。
圖3 轉向泵閥組件結構示意圖
故障件與新轉向泵拆解零組件尺寸對比如表3所示,通過關鍵組件尺寸檢測分析,均符合設計要求。
表3 轉向泵內部組件尺寸對比
解剖轉向泵的泵體進、出油油道,檢查油道是否有機加工毛刺或雜質堵塞,對比故障件油道狀態(tài),確認轉向泵總成閥堵頭裝配后,局部遮擋轉向泵高壓出油口,存在出油不暢風險,圖4為泵體剖切圖。
圖4 泵體剖面圖
基于轉向泵安全閥開啟時工作原理如圖5所示,轉向泵壓力是同外負載(方向機)所提供的,當外負載壓力增加到超過安全閥壓力時,安全閥打開,產生旁道流量Qv,由于油泵阻力孔A的原因使Psv<Ps,主閥芯兩端壓差增大,主閥芯的開啟度加大,產生了更大的旁道泄漏,油泵的恒流特性受到破壞,但壓力卻相當于恒壓輸出,此時安全閥打開產生的旁道回油流量Qv及主閥芯的回油Qb進入油泵吸油口,定量葉片泵重新泵出。這部分轉向液在泵內部高速內循環(huán)產生高熱,使油泵配油盤等零部件加速磨損。同時,油泵的高壓腔與低壓腔溝通,使方向機在負載增加時建立不起工作壓力,轉向器操縱困難,油泵轉向沉重。轉向泵安全閥開啟時轉向泵流量及壓力關系滿足下列公式:
式中,Psp為定量葉片泵出油壓力(MPa);Ps為轉向泵供給方向機壓力(MPa);Psv為油泵阻力孔后端壓力(MPa);Fs0為流量閥彈簧預緊力(N);Ks為彈簧剛度(N/mm);Xv為主閥芯開啟度(mm);Qp為定量葉片泵輸出流量(L/min);Qb為主閥芯開啟回油流量(L/min);Qv為旁道流量(L/min);△P為主閥芯前后的壓差(MPa)。
圖5 轉向泵在開啟壓力下工作原理圖
故障件轉向泵輸出到方向機高壓油道由于部分被遮擋,出油不暢導致背壓增大,當背壓達到轉向泵安全閥開啟壓力,使轉向泵提前卸壓,則會導致轉向系統(tǒng)液壓助力失效,駕駛員轉向時出現(xiàn)轉向沉重。
根據轉向泵的閥工作原理推導,判斷導致轉向系統(tǒng)液壓助力失效的根本原因為轉向泵高壓出油油道遮擋,為了驗證該論斷的正確性,采取改進措施,改制將遮擋出油油道的閥堵頭螺紋長度改短,以保證轉向泵高壓出油口油道暢通不被遮擋。
將轉向泵故障件恢復裝車,通過整車路試試驗,低速轉彎時偶發(fā)轉向系統(tǒng)液壓助力失效故障再現(xiàn)。通過單因子驗證方法,將改進措施優(yōu)化后的轉向泵閥堵頭更換到轉向泵故障件上驗證,同臺車同試驗路況,經1 000 km循環(huán)試驗,低速轉彎時偶發(fā)轉向系統(tǒng)液壓助力失效故障消除。最后再次故障再現(xiàn)驗證,將轉向泵故障件的原狀閥堵頭換回,再次路試結果故障仍然再現(xiàn)。
通過理論分析推導,結合實車故障再現(xiàn)驗證,確認該案例中轉向系統(tǒng)液壓助力失效的根本原因為轉向泵高壓出油不暢,導致出現(xiàn)偶發(fā)低速轉彎時轉向沉重。
文章通過實際工作中遇到的典型故障案例,通過大量數據的采集分析,從轉向泵組件尺寸、性能參數、泵體結構、閥體工作原理各方面展開分析,結合轉向泵閥系統(tǒng)工作原理合理推斷故障原因,并對推斷觀點實踐驗證,在整車上故障再現(xiàn)A-B-A驗證,從理論和實踐兩方面驗證故障原因分析的準確性的方法,在實際問題分析中值得借鑒。