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        啤酒灌裝貯液缸液位控制方法研究

        2023-02-03 08:51:16張詩淋
        制造業(yè)自動化 2023年1期
        關鍵詞:液位實驗

        張詩淋

        (沈陽職業(yè)技術學院,沈陽 110045)

        0 引言

        啤酒灌裝設備集成化程度非常高,諸多工藝可在同一臺設備中快速完成。作為啤酒灌裝機的關鍵部件,貯液缸內液位是一個十分重要的參數(shù),其控制精度直接決定啤酒灌裝機的整體效率[1,2]。貯液缸內液位的高精度控制可有效避免啤酒量過多、過少、滿溢、不足等情況發(fā)生。一旦出現(xiàn)上述問題,不僅會造成原料浪費甚至可能導致設備損壞,而且還會提高企業(yè)生產成本、維修成本等,因此設計一種貯液缸液位控制方法是很有必要的。一般情況下,啤酒貯液缸內部既有液態(tài)啤酒又有一定量氣體,二者壓力基本一致。貯液缸內液位輕微變化就會對整個灌裝過程造成比較大的影響,考慮到諸多干擾因素,啤酒貯液缸內液位控制存在非線性、對干擾等特點[3~5]。當前,啤酒貯液缸內液位控制大多采用傳統(tǒng)PID控制,但是僅僅采用PID控制很難解決大延時、大慣性等問題。普通反饋控制和簡單的PID控制滯后問題嚴重,大大降低了整個控制系統(tǒng)品質。為解決此類問題,很多學者進行了眾多研究,例如:采用Smith補償算法,該算法需要事先明確被控對象參數(shù)模型,給實際應用帶來了諸多不便;采用神經網絡等智能控制算法,但是這些算法需要大量訓練樣本或者過分依賴專家經驗,實用性并不高[6~9]。

        綜合考慮,為解決啤酒貯液缸內液位控制問題,文中以PID控制為基礎,采用人工搜索優(yōu)化算法在線調整PID控制器參數(shù)進而提高系統(tǒng)控制精度;基于PLC搭建控制系統(tǒng),通過實驗驗證所述方法的可行性和有效性。

        1 數(shù)學模型

        啤酒灌裝工藝已經比較成熟,具體流程如圖1所示。

        圖1 啤酒灌裝工藝流程

        從圖1可以看出:啤酒灌裝過程可分為7個步驟,即:預抽真空、二氧化碳噴沖、二次抽真空、二氧化碳背壓、灌裝、關閥與卸壓等。具體流程可描述為:啤酒瓶經洗瓶機清潔、消毒后,會被送到灌裝機中;在托瓶氣缸的作用下,啤酒瓶被抬升并緊緊地貼在灌裝機下料口,這樣就會形成一個密閉環(huán)境;此時,對啤酒瓶進行抽真空處理,然后將貯液缸內背壓二氧化碳沖入瓶中;啤酒瓶內壓力會持續(xù)升高,當其與貯液缸內氣體壓力相同時,下料閥打開,進行啤酒灌裝;隨著啤酒瓶內液體增多,二氧化碳氣體會被壓入貯液缸內,當啤酒瓶內液位達到一定高度時,就可以停止下料。最后,關閉下料閥和氣閥并排除啤酒瓶內部多余氣體,至此啤酒灌裝完成。

        如上所述,啤酒灌裝機貯液缸內液位的流動性比較復雜,很難確定其準確的數(shù)學模型。為便于分析,可用簡化結構表示,如圖2所示。其中Q1為啤酒流入量;Q2為啤酒流出量;V1表示進液閥門;V2表示出液閥門;H表示貯液缸內啤酒液位。隨著貯液缸內啤酒液位升高,缸內壓力會變大,導致啤酒液流出速度變大,即:Q2增加。

        圖2 啤酒灌裝過程簡化模型

        根據(jù)質量守恒定律以及物料平衡定律定律可以得到:

        式(1)中,A表示貯液缸底面積。式(1)增量表達式可描述為:

        在實際生產過程中,貯液缸液位H和流量之間為非線性關系。為便于處理,需對其進行線性化處理,即認為ΔQ2和ΔH之間成正比,ΔQ2和電液閥V2阻力之間成反比,可描述為:

        綜合式(1)~式(3)可得:

        若對上式進行拉普拉斯變換,則有:

        式(5)中,K=R2,T=R2A。

        正常情況下,啤酒液流動和貯液缸內液位變化之間存在一定滯后性,可定義延遲時間為τ,因此貯液缸內液位控制系統(tǒng)可近似為一節(jié)慣性遲滯系統(tǒng),那么傳遞函數(shù)可調整為:

        2 液位控制器設計

        2.1 PID控制

        目前,啤酒灌裝機貯液缸液位控制大多選用PID控制,在實際應用中,可根據(jù)被控對象的單位階躍響應輸出數(shù)據(jù)利用經驗法來確定PID控制器的比例、積分、微分等3個系數(shù)。一旦確定,PID控制器并不會根據(jù)實際情況自適應調整自身參數(shù),其結構如圖3所示。

        圖3 PID控制器結構

        PID控制規(guī)律的數(shù)學表達式可描述為:

        式(7)中,Kp表示比例系數(shù);Ti表示積分時間;Td表示微分時間??紤]到實際控制過程中,采樣得到的數(shù)據(jù)都是離散的,因此需要將式(7)離散化,即:

        式(8)中k表示采樣序號;e(k)表示第k次采樣液位偏差;e(k-1)表示第k-1次采樣液位偏差;u(k)表示第k次控制輸出;Ki表示積分系數(shù);Kd表示微分系數(shù)。

        由式(8)可以看出,通過調節(jié)Kp、Ki、Kd可以改變控制輸出u(k),最終使控制系統(tǒng)滿足相關工藝要求。綜上所述,控制系統(tǒng)能否滿足相關要求,關鍵在于參數(shù)Kp、Ki、Kd的選擇。

        2.2 基于SOA的PID參數(shù)優(yōu)化

        人群搜索優(yōu)化算法(SOA)作為一種新型群體智能算法,最近在控制領域的應用比較廣泛,因此文中選擇該算法來實現(xiàn)PID控制器參數(shù)優(yōu)化。以傳統(tǒng)直接搜索算法為基礎,將搜索隊伍作為種群,以各搜索者位置作為候選解。通過模仿人類搜索過程中對方向、位置的推理判斷來實現(xiàn)問題最優(yōu)解求解,整體來說,SOA算法具有收斂速度快、穩(wěn)定性高等特點[10~14]。

        人群搜索優(yōu)化算法可描述為:

        假設搜索空間維度為D,該空間共有S個搜尋個體,那么個體i實際位置可表示為:

        考慮到PID控制器存在3個控制參數(shù),所以人群搜索優(yōu)化算法的空間維度設定為3。

        適應度函數(shù)可使算法根據(jù)控制目標要求不斷進化。為使控制系統(tǒng)具有比較良好的動態(tài)特性,可采用液位誤差絕對值的時間積分最小作為目標函數(shù)。為避免控制量過大,可在目標函數(shù)中加入平方項,即:

        式(10)中ζ1、ζ2、ζ3都是權值系數(shù)而且滿足ζ3>>ζ1。另外,為減小系統(tǒng)超調量,可采用懲罰控制,通過仿真和具體實驗,權值系數(shù)ζ1、ζ2、ζ3可分別選取0.999、0.001、100。

        人群搜索優(yōu)化算法可利用模糊系統(tǒng)的逼近能力來模擬人類智能搜索行為,進而確定目標函數(shù)和搜索步長之間的關系,那么搜索步長可表示為:

        式(11)中αij表示j維搜索空間的搜索步長;δij表示高斯隸屬度函數(shù)參數(shù);uij表示j維搜索空間目標函數(shù)值i的隸屬度。

        人類搜索行為主要包括利他行為、利己行為、預動行為等,通過對人類搜索行為的分析、推理可以確定具體搜索方向,即:

        式(12)中di,pro表示第i個搜索個體的預動方向;di,ego表示第i個搜索個體的利己方向;di,alt表示第i個搜索個體的利他方向;ω表示慣性權值,隨著迭代次數(shù)不斷增加,ω數(shù)值可從0.9線性遞減至0.1;φ1、φ2為常數(shù),大小介于0~1之間。

        基于人群搜索算法的PID控制器參數(shù)優(yōu)化過程可描述為:

        第一步:搜索者位置初始化,同時系統(tǒng)隨機生成初始位置矩陣;

        第二步:計算搜索者的適應度。

        第三步:比較搜索者當前位置和歷史最佳位置,選擇并保存搜索者最佳位置同時更新搜索者位置;

        第四步:比較搜索者最優(yōu)位置和人群歷史最優(yōu)位置,如果當前搜索者位置更好則替換、更新種群歷史最優(yōu)位置;

        第五步:判斷是否達到迭代次數(shù)或滿足結束條件,如果不滿足,則返回第二步;如果滿足,則結束循環(huán)。基于SOA-PID算法的啤酒灌裝貯液缸液位控制系統(tǒng)如圖4所示。

        圖4 啤酒灌裝貯液缸液位控制系統(tǒng)

        3 實驗研究

        3.1 系統(tǒng)搭建

        為驗證所述控制方法的可行性和有效性,文中進行了相關實驗研究。實驗系統(tǒng)以PC機作為上位機,集成SOA優(yōu)化算法和PID控制方法;同時上位機可實時監(jiān)控灌裝機實際工作情況。PLC為核心控制器,PLC可采集啤酒灌裝機貯液缸內液位,然后將其傳送給PC機,PC機利用集成算法得到相關控制量并發(fā)送給PLC;PLC根據(jù)控制量調節(jié)進水閥門和出水閥門開度,進而實現(xiàn)貯液缸內液位自動控制[15,16]。

        控制系統(tǒng)主控制器型號為S7-200PLC,其硬件接線如圖5所示,I/O口分配情況如表1所示。

        圖5 PLC硬件接線圖

        表1 I/O地址分配t

        3.2 實驗結果

        實驗條件設定如下:罐裝液體為青島純生啤酒原液;灌裝體積為500mL試驗條件如下:灌裝液體為礦泉水;灌裝標準體積為500mL;灌裝車間環(huán)境溫度為18℃~24℃;灌裝速度設定為80瓶/min。作為對比,可選用文中所述方法和傳統(tǒng)PID控制方法分別進行實驗。

        實驗過程中,設備正常運行10min后開始檢測,將灌裝標準體積和實際檢測結果進行比較,進而確定灌裝精度。從實驗結果中隨機挑選20組數(shù)據(jù),實驗結果如表2所示。

        表2 實驗結果

        從實驗結果可以看出:采用傳統(tǒng)PID控制,灌裝體積偏差絕對值的最大值為5mL,平均值為2.44mL,灌裝體積偏差較大、波動幅度也比較大;采用文中所述方法,灌裝體積偏差絕對值的最大值為1mL,平均值為0.36mL,灌裝體積偏差較小、波動幅度也比較??;與傳統(tǒng)PID控制相比,采用文中所述方法可以灌裝精度提高約5倍。實驗結果表明:采用SOA算法優(yōu)化PID控制器參數(shù)可以提高啤酒灌裝精度,整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和魯棒性明顯提高,能夠滿足啤酒灌裝工藝對精度的要求。

        另外,在響應速度方面,采用文中所述方法并沒有明顯提高系統(tǒng)響應時間,算法執(zhí)行效率與PID控制方法基本相當。

        4 結語

        針對啤酒灌裝機貯液缸液位控制非線性、滯后性等問題,文中設計了一種SOA-PID液位控制方法。利用人工搜索優(yōu)化在線調整、優(yōu)化PID控制器參數(shù),進而提高啤酒灌裝精度。實驗結果表明:在確保算法執(zhí)行效率的前提下,所述啤酒灌裝貯液缸液位控制方法可以明顯提高啤酒灌裝精度,能夠滿足相關工藝要求??紤]到影響啤酒灌裝精度的因素比較多,下一步可從干擾因素分析入手進一步提高啤酒灌裝精度。

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