李 玉
(山西省煤炭建設(shè)監(jiān)理有限公司,山西 太原 030012)
液壓支架是煤礦井下支護(hù)系統(tǒng)的核心,其工作的穩(wěn)定性和安全性直接決定了井下綜采作業(yè)的效率和經(jīng)濟(jì)性,隨著井下綜采作業(yè)自動化程度地不斷提升,對綜采面采煤機(jī)、液壓支架聯(lián)動運(yùn)行的要求也不斷提高,目前井下液壓支架組的控制方式極為簡單,主要是通過人工判斷各液壓支架相對采煤機(jī)的位置,根據(jù)采煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)逐個調(diào)節(jié)支架的支護(hù)狀態(tài),但該控制邏輯的控制效率低下、一致性差,無法滿足智能化綜采面上精確、聯(lián)動控制的需求,極大的影響了煤礦井下綜采作業(yè)效率和安全性。
結(jié)合采煤機(jī)、液壓支架的聯(lián)動控制需求,本文提出了一種新的液壓支架組智能控制系統(tǒng),以多傳感器監(jiān)測為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)對各液壓支架支護(hù)狀態(tài)及采煤機(jī)相對位置的精確監(jiān)測,通過預(yù)設(shè)的控制邏輯對各支架的支護(hù)狀態(tài)進(jìn)行自動監(jiān)測和調(diào)整,從而有效避免了因人工調(diào)節(jié)不及時(shí)導(dǎo)致的采煤機(jī)和支架護(hù)幫板干涉、支護(hù)失穩(wěn)等異常,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明該支架組智能控制系統(tǒng)能夠顯著提升井下液壓支架組調(diào)整的穩(wěn)定性和精確性,為實(shí)現(xiàn)煤礦井下無人化綜采作業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
通過對液壓支架組控制需求的分析,結(jié)合采煤機(jī)、液壓支架的聯(lián)動工作要求,本文所提出的煤礦井下液壓支架智能控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示,具有整體結(jié)構(gòu)簡單、模塊化程度高、控制精確性好的優(yōu)點(diǎn)[1]。
由圖1 可知,該控制系統(tǒng)主要包括了地面控制中心和井下工作站,地面控制中心主要用于對井下各液壓支架的支護(hù)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,及時(shí)將異常信息顯示到控制中心,便于操作人員及時(shí)進(jìn)行控制調(diào)整,同時(shí)該控制中心還具備發(fā)出遠(yuǎn)程控制指令的能力,便于實(shí)現(xiàn)對井下各支架支護(hù)狀態(tài)的遠(yuǎn)程控制。
圖1 液壓支架組智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
井下工作站是該智能控制系統(tǒng)的核心,主要包括數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)、支架控制器單元、傳感器監(jiān)測單元和電液換向閥執(zhí)行單元。傳感器監(jiān)測單元主要是各個液壓支架的支護(hù)姿態(tài)、支架和采煤機(jī)的相對位置進(jìn)行判斷,為系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息。
支架控制器單元主要用于收集各傳感器的數(shù)據(jù)信號,對所控制的液壓支架的支護(hù)狀態(tài)進(jìn)行判斷,同時(shí)接受來自地面控制中心的數(shù)據(jù)信息,將其轉(zhuǎn)換為控制信號,傳遞給電壓換向閥執(zhí)行單元,通過改變電壓換向閥的閥芯狀態(tài)來調(diào)整各液壓支架的支護(hù)狀態(tài)。數(shù)據(jù)通信單元主要是RS485 通信總線[2],具有結(jié)構(gòu)簡單、數(shù)據(jù)通信量大、抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),主要用于聯(lián)系各類傳感器和執(zhí)行單元,使其形成一個完整的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),滿足聯(lián)合精確控制的需求。
由于井下地質(zhì)條件較為復(fù)雜,而且隨著采煤機(jī)綜采作業(yè)地進(jìn)行,液壓支架需要不斷地調(diào)整狀態(tài)來滿足支護(hù)安全性的需求,因此在支架控制器上需要集成對液壓支架支護(hù)狀態(tài),相對于采煤機(jī)位置的檢測硬件控制模塊。
根據(jù)液壓支架工作時(shí)所應(yīng)執(zhí)行的動作和檢測要求,在支架控制器上需要集成位移傳感器,用于對支架移動距離進(jìn)行監(jiān)測。壓力傳感器,用于對支護(hù)壓力進(jìn)行監(jiān)測,判斷支護(hù)可靠性。行程傳感器,用于對液壓支架的支護(hù)高度進(jìn)行監(jiān)測。角度傳感器用于對護(hù)幫板收放狀態(tài)等進(jìn)行監(jiān)測。紅外接收器用于接收采煤機(jī)上發(fā)出的紅外信號,判斷支架和采煤機(jī)的相對位置。物料高度檢測傳感器主要用于充填液壓支架上監(jiān)測充填物料的狀態(tài)。同時(shí)還需要在支架控制器上預(yù)留各類標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)接口,滿足通信傳輸需求。通過在支架控制器上集成相關(guān)硬件控制器,實(shí)現(xiàn)了對支架組支護(hù)狀態(tài)的集中控制,對提升支架組運(yùn)行一致性具有較好的作用。液壓支架控制器的硬件結(jié)構(gòu)如圖2 所示[3]。
圖2 支架控制器硬件結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)煤礦井下綜采作業(yè)工藝流程及該支架組智能控制邏輯,綜采作業(yè)過程中支架需要進(jìn)行升柱、降柱、推溜、噴霧、收放護(hù)幫板等動作,采煤機(jī)和液壓支架配合綜采的流程如圖3 所示[4]。
圖3 支架與采煤機(jī)配合綜采流程圖
在綜采作業(yè)過程中,位于采煤機(jī)上的紅外線發(fā)射裝置不斷地發(fā)出紅外線信號,位于液壓支架上的紅外線接收器端子接收到紅外線信號后,根據(jù)與采煤機(jī)的夾角來判斷出其相對于采煤機(jī)的位置,然后將數(shù)據(jù)信息傳遞到智能控制系統(tǒng)內(nèi),系統(tǒng)根據(jù)各個液壓支架反饋的數(shù)據(jù)信息,判斷出各支架接下來所應(yīng)執(zhí)行的動作。然后系統(tǒng)集中發(fā)出支架調(diào)節(jié)信號,不同區(qū)域的支架分別進(jìn)行升柱、降柱、推溜、噴霧、收放護(hù)幫板等動作,同時(shí)系統(tǒng)通過設(shè)置在支架上的間架控制器、端頭控制器等對支架執(zhí)行動作的情況進(jìn)行檢測,并將結(jié)果反饋給智能控制中心,通過閉環(huán)調(diào)整的方式滿足支架組的聯(lián)動控制要求,確保了井下液壓支架組合采煤機(jī)運(yùn)行的統(tǒng)一性,有效提升了井下綜采作業(yè)的效率和安全性。
為了對該液壓支架智能控制系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行分析,本文對井下液壓支架智能控制系統(tǒng)應(yīng)用前后的情況進(jìn)行了對比,井下液壓支架上各類傳感器的布置結(jié)構(gòu)如圖4 所示,在運(yùn)行過程中其中一個液壓支架的支護(hù)參數(shù)變化情況如圖5 所示。
圖4 液壓支架上傳感器布置結(jié)構(gòu)示意圖
圖5 液壓支架組支護(hù)參數(shù)變化示意圖
根據(jù)實(shí)際分析,采用了新的支架智能控制系統(tǒng)后,液壓支架能夠?qū)崿F(xiàn)采煤機(jī)的跟機(jī)自動運(yùn)行,根據(jù)定位,精度達(dá)到了±0.15 m,確保了各個支架跟機(jī)運(yùn)行的精確性和可靠性,未出現(xiàn)因控制失效而導(dǎo)致的運(yùn)行故障,解決了人工跟進(jìn)移架效率低、安全性差的問題。同時(shí)對液壓支架組在跟機(jī)運(yùn)行過程中的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)該液壓支架完成跟機(jī)支護(hù)動作后,其系統(tǒng)內(nèi)各個支架的支護(hù)高度在1 699.3~1 701.8 mm 之間,各個支架頂梁支護(hù)的角度則均在-1.7°~0.85°之間,各個液壓支架支護(hù)過程中的推移控制曲線和預(yù)測值基本吻合,表現(xiàn)出了極高的跟蹤精度和準(zhǔn)確性,滿足了煤礦井下自主跟機(jī)控制的要求。實(shí)現(xiàn)井下綜采面直接減員3 人,液壓支架支護(hù)效率提升了2.1 倍,對提升井下綜采效率和安全性具有十分重要的意義。
1)該控制系統(tǒng)主要包括地面控制中心和井下工作站,具有整體結(jié)構(gòu)簡單、模塊化程度高、控制精確性好的優(yōu)點(diǎn);
2)通過在支架控制器上集成相關(guān)硬件控制器,實(shí)現(xiàn)了對支架組支護(hù)狀態(tài)的集中控制,對提升支架組運(yùn)行一致性具有較好的作用;
3)該智能控制系統(tǒng),過閉環(huán)調(diào)整的方式滿足支架組的聯(lián)動控制要求,確保了井下液壓支架組和采煤機(jī)運(yùn)行的統(tǒng)一性,有效提升了井下綜采作業(yè)效率和安全性;
4)新的控制系統(tǒng)將井下綜采面直接減員3 人,液壓支架支護(hù)效率提升了2.1 倍,極大地提升了井下綜采效率和安全性。