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        煤礦井下液壓支架組智能控制系統(tǒng)的應用研究

        2023-01-26 10:11:24魏佳鵬
        機械管理開發(fā) 2022年11期
        關鍵詞:間架端頭采煤機

        魏佳鵬

        (晉能控股煤業(yè)集團精通興旺煤業(yè)有限公司,山西 大同 037000)

        引言

        液壓支架是煤礦井下支護作業(yè)的核心,其工作的穩(wěn)定性和可靠性直接決定了井下綜采作業(yè)的安全性,隨著井下綜采自動化程度地不斷提高,目前綜采面的巷道支護一般均采用液壓支架組進行聯(lián)合支護,支架組沿著綜采面支護,隨著采煤機綜采作業(yè)地進行,不斷地調(diào)整支護形態(tài),滿足井下支護安全性的需求。由于煤礦井下綜采面的地質(zhì)結構比較復雜,因此傳統(tǒng)的控制方案中對支架組支護形態(tài)的調(diào)整是通過半自動的方式進行,由人工判斷支架和采煤機的相對位置關系,然后提供調(diào)整信號,該方案的調(diào)控精度低,支架組也無法和采煤機進行聯(lián)合運行,因此難以滿足井下綜采作業(yè)安全性的需求。

        結合采煤機和液壓支架的聯(lián)動運行需求,本文提出了一種新的煤礦井下液壓支架組智能控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)采用雙RS485 通信協(xié)議,實現(xiàn)對煤礦井下液壓支架組的聯(lián)動控制,通過雙CPU 控制系統(tǒng)實現(xiàn)對液壓支架組支護狀態(tài)的自動判斷和調(diào)整,根據(jù)實際應用表明,該新的支架組智能控制系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對井下液壓支架的聯(lián)合集中控制,將井下液壓支架片幫事故降低96.4%,將綜采作業(yè)效率提升4.6%,為實現(xiàn)井下無人化的綜采作業(yè)奠定了基礎。

        1 支架組智能控制系統(tǒng)

        根據(jù)煤礦井下特殊使用環(huán)境、采煤機和液壓支架的綜采工藝流程,本文所提出的新的支架組智能控制系統(tǒng)主要包括間架控制器、紅外線定位裝置、支架的端頭控制器以及井下防爆計算機等,具有結構緊湊、模塊化程度高、可靠性好的優(yōu)點,該支架組智能控制系統(tǒng)整體結構如圖1 所示[1]。

        由圖1 可知,在該控制系統(tǒng)中,間架控制器是控制系統(tǒng)的基本結構,主要是獲取支架支撐油缸內(nèi)的壓力信號、支撐油缸的位移信號以及紅外線定位信號,實現(xiàn)對液壓支架支護狀態(tài)以及采煤機、液壓支架相對位置的判斷。該智能控制系統(tǒng)的端頭控制器用于接收間架控制器的信息,然后對數(shù)據(jù)信息進行分類處理,將數(shù)據(jù)信息傳遞給防爆控制中心,實現(xiàn)對采煤機和液壓支架相對運行狀態(tài)的直接監(jiān)測。

        圖1 液壓支架組智能控制系統(tǒng)結構示意圖

        由于井下液壓支架數(shù)量多,在同一時間內(nèi)的數(shù)據(jù)信息傳輸量大,經(jīng)常造成數(shù)據(jù)阻塞,影響系統(tǒng)調(diào)節(jié)的靈敏性和反應速度,因此本文提出了采用雙RS485通信總線進行數(shù)據(jù)信息傳遞的模式,一組數(shù)據(jù)線用于對液壓支架組內(nèi)各支架的運行狀態(tài)信息進行采集并將其傳輸?shù)娇刂浦行膬?nèi),另一組數(shù)據(jù)線則用于對支架組運行狀態(tài)的聯(lián)合控制,將控制中心發(fā)出的控制信號傳遞到各個間架控制器,并控制對應液壓支架的動作狀態(tài),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)信息的專線專用,有效提升了數(shù)據(jù)信息傳遞速度和抗干擾能力。

        2 端頭控制器結構

        端頭控制器是該智能控制系統(tǒng)的“心臟”,主要用于接收間架控制器的信息,然后對數(shù)據(jù)信息進行分類處理,將數(shù)據(jù)信息傳遞給防爆控制中心,同時系統(tǒng)還需要能夠對各個支架組件進行及時調(diào)整控制,因此對數(shù)據(jù)運算速度和精確性要求很高,因此單CPU 控制方案難以滿足數(shù)據(jù)運算的實時性需求,因此本文提出了新的雙CPU 控制系統(tǒng)[2],其控制系統(tǒng)結構如下頁圖2 所示[3]。

        圖2 雙CPU 控制系統(tǒng)結構示意圖

        由圖2 可知,該系統(tǒng)包括一個巡檢CPU 和一個主控CPU,巡檢CPU 主要用于對整個綜采面支架組的工作參數(shù)進行收集并傳遞到防爆計算機內(nèi),主控CPU 主要是從控制中心內(nèi)獲取集控中心發(fā)出的控制指令,同時根據(jù)巡檢CPU 的控制信息對液壓支架的支護狀態(tài)進行調(diào)控。在兩個CPU 之間采用了高速SPI接口進行數(shù)據(jù)信息的交互,有效提升了數(shù)據(jù)處理的速度和精確性,確保了智能控制系統(tǒng)的靈敏性。

        3 液壓支架智能控制方案

        為了滿足液壓支架的跟機自動控制,因此結合井下綜采作業(yè)的實際情況,提出了支架跟機自動控制方案,其結構如圖3 所示[4]。

        圖3 液壓支架跟機自動控制方案

        為了保證采煤機和液壓支架運行的精確性,在液壓支架上設置了紅外線發(fā)射裝置和紅外線接收裝置,系統(tǒng)根據(jù)液壓支架接收到的紅外線信號來判斷支架和采煤機的相對位置關系,然后將相對位置傳遞到控制中心。當采煤機在進行割煤時,在采煤機機身范圍內(nèi)的液壓支架進行噴霧降塵作業(yè),降低在綜采作業(yè)過程中的粉塵量,在采煤機后側第8 個液壓支架開始進行移架,從采煤機后側第12 個支架則開始進行推移作業(yè)。通過精確定位各液壓支架和采煤機的相對位置距離,快速計算出各個支架所應進行的動作,然后控制支架進行收放護幫板、移架等作業(yè)。

        在采煤機前側的支架,需要根據(jù)采煤機之間的距離進行收放護幫板作業(yè),為了提高控制效果和精確性,對液壓支架收放護幫板的動作順序進行優(yōu)化。在伸出第一級的護幫板時,對二級護幫板收的動作進行復合,保持二級護幫板處于半自由狀態(tài),使其適應煤壁的形態(tài)。當完成第一級護幫板的伸出后,再執(zhí)行伸出二級護幫板的動作,確保二級護幫板能夠起到支護作用。當收護幫板的時候則先收回二級護幫板,然后再收起一級護幫板,優(yōu)化后能夠顯著地降低護幫板千斤頂?shù)哪p,同時也避免了二級護幫板動作不協(xié)調(diào)導致的插入煤壁異常。

        4 液壓支架智能控制應用

        該液壓支架組智能控制系統(tǒng)建立后,在精通興旺煤業(yè)8107 綜采面對優(yōu)化前后的綜采狀態(tài)進行對比,該煤層平均傾角為11°,巷道斷面為矩形,巷道毛寬為5 400 mm、毛高為4 100 mm,優(yōu)化后綜采作業(yè)過程中液壓支架的片幫事故由最初的34.6 次/月,降低到了目前的1.25 次/月,事故率降低了96.4%,同時由于實現(xiàn)了自動化的支架調(diào)整,將采煤機的綜采作業(yè)效率提升了4.6%,為實現(xiàn)井下無人化的綜采作業(yè)奠定了基礎,具有極大的應用推廣價值,該液壓支架組智能控制終端結構如圖4 所示。

        圖4 液壓支架組智能控制終端示意圖

        5 結論

        針對目前液壓支架組控制協(xié)同能力差、調(diào)控精度低,無法實現(xiàn)跟機自主調(diào)節(jié)的現(xiàn)狀,提出了一種新的煤礦井下液壓支架組智能控制系統(tǒng),對該控制系統(tǒng)的整體結構和應用情況進行了分析,結果表明:

        1)支架組智能控制系統(tǒng)主要包括間架控制器、紅外線定位裝置、支架的端頭控制器以及井下防爆計算機等,具有結構緊湊、模塊化程度高、可靠性好的優(yōu)點;

        2)雙CPU 控制系統(tǒng)有效提升了數(shù)據(jù)處理的速度和精確性,確保了智能控制系統(tǒng)的控制靈敏性;

        3)新的支架組智能控制系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對井下液壓支架的聯(lián)合集中控制,將井下液壓支架片幫事故降低96.4%,將綜采作業(yè)效率提升4.6%,為實現(xiàn)井下無人化的綜采作業(yè)奠定了基礎。

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