霍 璇
(陜西彬長小莊礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 713500)
我國煤礦賦存環(huán)境復(fù)雜,“有掘必探,先探后掘”對礦井的安全生產(chǎn)有著重要意義[1]。通過超前探測技術(shù)提前探明采掘區(qū)前方水源情況,并采取相應(yīng)防治措施,可以有效避免礦井水害的發(fā)生。坑道鉆探作為防治礦井涌水的重要手段之一,分為螺旋差動給進式和動力頭式(液壓式)兩類[2]。小莊煤礦40302 工作面運輸巷采用的傳統(tǒng)機械式坑道鉆機存在工作強度大、探查精度低、周期長的問題。隨著安全生產(chǎn)對鉆孔施工技術(shù)要求的不斷提高,傳統(tǒng)坑道鉆機的局限性也日益凸顯。因此,急需尋求一種新型鉆機對小莊煤礦40302 工作面運輸巷道采掘過程中超前探水設(shè)備進行改進。
40302 工作面運輸巷由40302 設(shè)備硐室向東側(cè)開口掘進,北側(cè)為40304 工作面,南側(cè)為40210 工作面,西側(cè)為中央2 號回風(fēng)大巷,東側(cè)緊鄰井田東翼開拓大巷保護煤柱,設(shè)計長度2 200.6 m。40302 工作面運輸巷與40302 回風(fēng)順槽平行且相距196 m,沿煤層底板掘進,掘進方位90°,工作面四周無采空區(qū),均不會對該運輸巷道造成影響。40302 運輸巷煤層硬度為中硬,施工范圍內(nèi)主含水層由中、粗粒砂巖組成,依分選性、膠結(jié)程度及裂隙發(fā)育程度不同,呈現(xiàn)相對隔水或局部含水,受局部斷裂構(gòu)造的影響,可能在局部地段通過導(dǎo)水裂隙進入井巷系統(tǒng)。
由工程概況可知,掘進巷道地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜,可能存在含水構(gòu)造。為避免巷道掘進過程中揭露含水構(gòu)造,威脅巷道的安全掘進,需要在巷道掘進前進行超前探水施工。但通過前期探水效果看來,采用傳統(tǒng)機械式坑道鉆機施工無法達到預(yù)期效果,施工效率低,勞動作業(yè)強度大,精確性低,無法充分消除作業(yè)區(qū)域水害隱患。因此,需要尋找一種新型坑道鉆機替換傳統(tǒng)機械式坑道鉆機。
由圖1 所示,傳統(tǒng)坑道鉆機主要由鉆機、鉆桿、鉆頭三部分組成。利用鉆機的動力頭驅(qū)動孔內(nèi)鉆具回轉(zhuǎn),帶動鉆頭旋轉(zhuǎn)切削煤巖層,同時鉆機提供孔內(nèi)鉆具前進的動力,實現(xiàn)破巖鉆進,最后鉆屑隨高壓沖洗液沿四周環(huán)形空間間隙排出孔外[3]。
圖1 傳統(tǒng)坑道鉆機組成示意圖
1)由工程概況可知,小莊煤礦40302 工作面運輸巷涌水量主要來源于構(gòu)造裂隙水和施工水兩方面,其中構(gòu)造裂隙水主要為巷道頂板淋滴水或前方遇斷層構(gòu)造或裂隙帶時突然涌水。開展鉆探作業(yè)難度較大,采用傳統(tǒng)坑道鉆機施工時,需要頻繁調(diào)節(jié)設(shè)備位置及角度,極大增加了工人工作量,同時拖延了施工進度,影響巷道開掘和生產(chǎn)。
2)采用傳統(tǒng)坑道鉆機在上山方向鉆探施工時,頂板和煤壁易發(fā)生冒頂、片幫等事故。由于40302 運輸巷煤層較為堅硬,容易出現(xiàn)因負荷過大導(dǎo)致鉆桿卡死的現(xiàn)象,造成鉆機的綜合保護插件頻繁燒毀,存在一定程度的安全隱患[4-5]。
3)傳統(tǒng)坑道鉆機體積大、結(jié)構(gòu)松散復(fù)雜、行走不便,對作業(yè)環(huán)境要求較高。采用點柱的方式作為中心支撐點,當(dāng)施加力較大時,將會產(chǎn)生相對應(yīng)的大反作用力,最終使得鉆機在鉆孔時搖擺不定,產(chǎn)生左右晃動的不穩(wěn)定現(xiàn)象。
綜上,傳統(tǒng)坑道鉆機存在工人工作強度大、設(shè)備不穩(wěn)定、移動拆卸困難等問題,在40302 運輸巷中,開掘應(yīng)用效果不佳,不能保質(zhì)保量地完成鉆探水施工,影響施工進度。
履帶式全液壓坑道鉆機為整體式布局,由前下穩(wěn)固裝置、上穩(wěn)固裝置、主機、回轉(zhuǎn)油路板總成、冷卻器、電機泵組、上下穩(wěn)固裝置、主操縱臺、油箱及履帶車體等部分組成,各部分之間用高壓膠管和螺栓連接。履帶式全液壓坑道鉆機結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 履帶式全液壓坑道鉆機
1)40302 運輸巷掘進探水施工時工作量大,履帶式全液壓坑道鉆機低轉(zhuǎn)速大轉(zhuǎn)矩,鉆孔破巖速度快,工作行程大,可以極大減輕工人勞動強度。
2)履帶式全液壓坑道鉆機適應(yīng)性強,解體性好,移機和穩(wěn)鉆時間短,移動搬遷方便,可實現(xiàn)360°無死角鉆探,可滿足40302 運輸巷探水鉆孔多方位、多角度的需求。
3)履帶式全液壓坑道鉆機操作臺設(shè)在履帶車體后方左側(cè),操作時遠離孔口,可以避免上山施工所造成的砸傷等隱患,提高了施工環(huán)境及施工人員的安全性。
綜上,履帶式全液壓坑道鉆機具有鉆孔效率高,工藝適應(yīng)性強,穩(wěn)定牢固,移動搬遷方便,安全可靠等一系列優(yōu)點,符合相關(guān)設(shè)計要求,適合用于巷道掘進探水鉆孔施工。
根據(jù)小莊煤礦40302 運輸巷特點,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,應(yīng)用ZDY3500LP 煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機進行探放水施工,針對ZDY3500LP 煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機的鉆進速度、工人勞動強度、打鉆安全性和穩(wěn)定性對其應(yīng)用效果進行評價。
40302 運輸巷采用綜掘機進行掘進,平均每天掘進工程量為6 m,巷道每掘進10 d 需進行一次探放水施工,探水施工周期為2 d,每月因探水施工影響施工工期為4~6 d,掘進前期探水鉆場間距為60 m,每個探水鉆場布置2 排鉆孔,共6 個鉆孔。采用煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機ZDY3500LP 施工超前探水鉆孔后,比預(yù)計工時78 d 提前了16 d 左右,并完成鉆孔施工深度大約在60 m,巷道掘進效率提高了21%。
采用液壓支架支護比傳統(tǒng)鉆機減少了很多工序,用傳統(tǒng)鉆機打鉆需4 人推鉆、1 人抱鉆、1 人觀山、1人灑水,共7 人;而使用履帶式全液壓坑道鉆機只需4 人完成,推、抱鉆環(huán)節(jié)各1 人即可,工作量也大幅減少。
采用履帶式全液壓坑道鉆機后,施工人員所在操作臺的位置安裝于主機輪廓外,不僅可以避免上山施工所造成的砸傷等隱患,同時還能保證在下山施工時實現(xiàn)遠程操作、定時排水。表現(xiàn)方式更為穩(wěn)定,確保40302 運輸巷在探水施工時鉆孔角度符合設(shè)定值,工作安全性穩(wěn)步提升。
整個設(shè)備具有安全高效、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、易于操作以及拆卸移動方便等優(yōu)點,經(jīng)過相關(guān)檢測機構(gòu)進行實驗得出,符合相關(guān)設(shè)計施工要求,適用于煤礦井下掘進探水及其他工程孔的施工,具有一定的推廣意義。
1)傳統(tǒng)坑道鉆機由于體積大和結(jié)構(gòu)松散等特點,造成40302 運輸巷的掘進工期延遲。
2)履帶式全液壓坑道鉆機結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定性高,安裝搬運方便,在巷道掘進探水中具有更強的適應(yīng)性。
3)選用履帶式全液壓坑道鉆機后,掘進效率提升21%,工人勞動強度降低,安全性提高。