李修能 郭 洪 張春義 楊 朝
(1.中國特種設(shè)備檢測研究院 北京 100029)
(2. 遼寧東科電力有限公司 沈陽 110006)
隨著工業(yè)化進(jìn)程的深入發(fā)展,日用電量的逐漸增加,火力發(fā)電起著不可忽視的作用,其中電站鍋爐占比也越發(fā)增大。通過對遼寧省近10年的電站鍋爐壓力容器的檢修和失效分析案例的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),腐蝕是造成電站鍋爐“非?!笔鹿实囊粋€主要因素,占比高達(dá)電站鍋爐事故的45%以上。常見的電站鍋爐腐蝕包含氧腐蝕、堿腐蝕和氫腐蝕等。本文將通過案例分析著重對電站鍋爐中發(fā)生的氧腐蝕進(jìn)行探討。
氧腐蝕對鍋爐的損傷機(jī)理是金屬部件與介質(zhì)中溶解氧接觸后發(fā)生的全面或局部腐蝕減薄,其本質(zhì)是一種電化學(xué)腐蝕。鐵和氧形成腐蝕電池,鐵的電極電位總是比氧的電極電位低,所以在鐵氧腐蝕電池中,鐵是陽極,發(fā)生腐蝕,溶解氧為陰極起去極化作用[1-3]。氧腐蝕是典型潰瘍腐蝕[4,5],在腐蝕區(qū)域直徑小至一毫米,大至幾十毫米。氧腐蝕對設(shè)備和管道的危害往往不是短期就能發(fā)現(xiàn)的。氧腐蝕發(fā)生后會使電廠鍋爐中鍋筒、對流管束、水冷壁等管壁減薄、穿孔[6],致使壁厚減薄,影響安全運(yùn)行。黃為福等人[7]通過宏觀觀察、化學(xué)成分分析、金相檢驗、微觀分析、垢層分析、X射線衍射分析和水汽質(zhì)量分析等分析手段對水冷蒸發(fā)屏爆管原因研究,結(jié)果顯示鍋爐水質(zhì)中氧含量和氯離子等元素超標(biāo)造成管內(nèi)壁發(fā)生氧腐蝕,在正常運(yùn)行壓力作用下引發(fā)爆管。李學(xué)林等人[8]通過金相檢驗和水質(zhì)檢測等方法分析得出,造成鍋爐節(jié)能管穿孔的主要因素是水質(zhì)中氧含量超標(biāo),管壁發(fā)生氧腐蝕,造成管壁減薄穿孔。值得注意的是,氧腐蝕和氧化腐蝕均是由運(yùn)行介質(zhì)內(nèi)含氧量的異常引發(fā)的,但其腐蝕原理完全不同,且二者間的腐蝕產(chǎn)物存在明顯差異。翟德雙[9]通過對管壁和氧化物的宏觀分析、金相組織分析、硬度檢測、化學(xué)分析等手段對鍋爐末級過熱器爆管原因分析,發(fā)現(xiàn)由于氧化皮脫落,進(jìn)而造成管壁堵塞,最終引發(fā)爆管。通過對比氧腐蝕和氧化腐蝕的產(chǎn)物可知,一方面,氧腐蝕的產(chǎn)物蓬松,而氧化腐蝕的產(chǎn)物相對堅硬,更易引發(fā)堵管;另一方面,氧腐蝕的腐蝕產(chǎn)物鐵氧化物粉末可以隨蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)通汽部分,粘結(jié)在汽輪機(jī)的噴嘴、葉片上,使蒸汽不能按原設(shè)計工況做功,影響汽輪機(jī)效率,汽耗增大,不利于安全運(yùn)行。
某熱電公司檢修時發(fā)現(xiàn),鍋爐多根墻式再熱器入口管內(nèi)壁存在不同程度的腐蝕現(xiàn)象,發(fā)生腐蝕的再熱器管材質(zhì)為12Cr1MoVG,設(shè)計規(guī)格為φ50 mm×4 mm,再熱器入口工作溫度為325 ℃,工作壓力為3.8 MPa,累計運(yùn)行時間6.6萬h。電站鍋爐運(yùn)行中發(fā)生的氧腐蝕嚴(yán)重時很容易形成爆管,影響鍋爐平穩(wěn)安全運(yùn)行,應(yīng)引起足夠的重視,通過對鍋爐再熱器管的失效機(jī)理進(jìn)行分析,探查發(fā)生氧腐蝕的內(nèi)在原因,給出相應(yīng)防護(hù)建議,為同類型鍋爐運(yùn)行提供參考,避免同類事故發(fā)生。
宏觀形貌檢查再熱器管失效特征,分辨失效類型。直讀光譜儀對其進(jìn)行材質(zhì)分析,確定材料成分。然后對失效樣管進(jìn)行取樣、打磨、拋光、腐蝕,通過LSM700激光共聚焦顯微鏡和SEM電子顯微鏡觀察管內(nèi)組織形貌,通過能譜儀(EDS)分析腐蝕產(chǎn)物的元素成分。
圖1是失效的再熱器管取樣后的宏觀形貌。圖1(a)是2根再熱器管外壁宏觀形貌圖,管壁均無明顯脹粗、變形及其他缺陷,外壁氧化皮正常,剖開觀察內(nèi)壁均未見明顯氧化層或結(jié)垢現(xiàn)象,但在2管內(nèi)壁均觀察到多個腐蝕凹坑,圖1(b)所示分別是2根再熱器管內(nèi)壁腐蝕凹坑宏觀形貌。
圖1 再熱器管宏觀形貌
為便于觀察腐蝕凹坑內(nèi)部形貌特征,用體式顯微鏡分別對2根再熱器管腐蝕坑進(jìn)行觀察,形貌如圖2所示。從圖可看出,2根再熱器管內(nèi)壁腐蝕凹坑均呈階梯式潰瘍狀,表面覆蓋紅褐色銹跡,底部有少量腐蝕產(chǎn)物,質(zhì)地較為疏松;無腐蝕坑處內(nèi)壁呈紅褐色,較為光滑。
圖2 再熱器管宏觀腐蝕形貌
對再熱器管取樣,壓平打磨后進(jìn)行化學(xué)成分分析。試驗儀器型號為DV-6型定量直讀光譜儀,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 4336—2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》。合金成分分析結(jié)果見表1,其中表1中最后一行為GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》中12Cr1MoVG鋼的標(biāo)準(zhǔn)值,分析可知所檢元素含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 再熱器管合金成分表 Wt%
分別在2根取樣管上截取未發(fā)生腐蝕的區(qū)域制樣并進(jìn)行常溫拉伸性能試驗。試驗設(shè)備型號為CMT5205型微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 228.1—2021《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》。試驗結(jié)果見表2,其中最后一行為GB/T 5310—2017中12Cr1MoVG常溫拉伸性能標(biāo)準(zhǔn)值。對比標(biāo)準(zhǔn)參考值可見2根再熱器管常溫拉伸性能值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 常溫拉伸性能試驗結(jié)果
分別對1#樣管和2#樣管內(nèi)壁腐蝕坑附近的橫截面進(jìn)行金相組織檢驗,結(jié)果如圖3、圖4所示。通過金相組織對比發(fā)現(xiàn),2根管的凹坑腐蝕形貌特征相似。圖3(a)和圖4(a)所示凹坑底部均存在一層可見腐蝕產(chǎn)物,未見沿晶或穿晶擴(kuò)展微裂紋,未見明顯的脫碳層和老化。圖3(b)和圖4(b)顯示再熱器管腐蝕坑附近的金相組織與基體金相組織無明顯差別,均為鐵素體+珠光體,老化級別2.5級。
圖3 再熱器管1#樣管金相組織
圖4 再熱器管2#樣管金相組織
圖5(a)是1#樣管凹坑底部腐蝕產(chǎn)物的掃描電鏡(SEM)形貌,形貌圖顯示,氧化物組織稀松,有孔洞,表層呈細(xì)小粉末狀,未見其他異物。圖5(b)是1#試樣腐蝕產(chǎn)物元素能譜圖(EDS),根據(jù)峰值顯示,腐蝕產(chǎn)物中的主要元素是Fe和O,腐蝕產(chǎn)物宏觀顏色為紅色或深紅色。綜合SEM形貌和EDS結(jié)果分析,再熱器管腐蝕產(chǎn)物為Fe2O3。
圖5 再熱器管1#樣管的SEM和EDS分析圖
由宏觀形貌可知,再熱器管外壁較為光滑,并無氧化或其他損失痕跡,管內(nèi)壁腐蝕明顯,存在多處潰瘍狀腐蝕凹坑。腐蝕坑表面覆蓋有紅褐色銹跡,腐蝕產(chǎn)物內(nèi)部較為疏松,腐蝕是由管內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,并腐蝕逐漸貫穿管壁而成。2根再熱器管微觀形貌均相似,產(chǎn)生機(jī)理應(yīng)屬一致。對樣管基體進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示材質(zhì)為12Cr1MoVG,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對其組織形貌觀察發(fā)現(xiàn),腐蝕坑前基體金相組織未見異常,但在腐蝕前沿有不連續(xù)凹坑,凹坑內(nèi)部可見少量腐蝕產(chǎn)物。除此以外,底部組織未見脫碳層或微裂紋等其他缺陷。腐蝕物成分檢測結(jié)果以Fe和O為主,結(jié)合氧化產(chǎn)物以褐色為主,說明腐蝕產(chǎn)物為Fe2O3。綜合以上結(jié)果可知再熱器管失效符合氧腐蝕特征[4,6]。
另外,在對再熱器管現(xiàn)場環(huán)境觀察時發(fā)現(xiàn),在水平段檢修時發(fā)現(xiàn)管內(nèi)有積水??赡苁峭t期間系統(tǒng)抽真空沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo),導(dǎo)致管內(nèi)濕蒸汽存留,降溫后凝結(jié)成積水,同時空氣未抽盡造成管內(nèi)含氧量遠(yuǎn)高于工況要求,這為再熱器管氧腐蝕提供充分條件[10]。
氧腐蝕機(jī)理如下:
1)氧氣是強(qiáng)烈的陰極去極劑,能吸收陰極的電子,形成OH-離子,從而使腐蝕過程加劇,破壞掉部分氧化鐵保護(hù)膜,露出內(nèi)壁金屬。當(dāng)內(nèi)部金屬露出后,于含氧水溶液中形成局部電池,造成鐵從陽極析出鐵離子Fe2+。溶解析出的鐵離子Fe2+與OH-離子形成Fe(OH)2,由于Fe(OH)2難溶于水,析出后附著在金屬表面。
2)腐蝕產(chǎn)物呈沉淀物狀堆積在陽極上,勢必會造成在沉淀物內(nèi)的氧濃度和覆蓋在陰極表面上水中的氧濃度之間形成一個濃度差,產(chǎn)生氧濃差原電池。隨著Fe(OH)2的不斷析出,陽極處液層中的鐵離子Fe2+濃度顯著降低,促使陽極上的鐵離子Fe2+繼續(xù)轉(zhuǎn)入水溶液中,即作為陽極部位的鐵被快速溶解,從而引發(fā)再熱器管內(nèi)壁加速腐蝕。
3)由于Fe(OH)2易氧化,會被水中O進(jìn)一步氧化生成Fe(OH)3,F(xiàn)e(OH)3不溶于水,發(fā)生沉淀。析出后的Fe(OH)2和Fe(OH)3不穩(wěn)定,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成Fe3O4。由于運(yùn)行溫度較高,且水中含氧量較高,生成的Fe3O4會進(jìn)一步發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成穩(wěn)定態(tài)的Fe2O3。
其電化學(xué)反應(yīng)方程如下:
鍋爐中氧腐蝕的發(fā)生主要跟水中溶解氧的含量有直接關(guān)系,氧含量越高腐蝕速率越大,預(yù)防氧腐蝕發(fā)生需做好以下幾點(diǎn)防護(hù)措施:
1)停爐檢修期間做好防護(hù)措施,防止管道內(nèi)濕蒸汽和氧氣存留。
2)鍋爐啟動期間給水時,確保除氧器工作正常,實時監(jiān)測給水中含氧量,防止氧氣進(jìn)入鍋爐內(nèi)[11,12]。
3)加強(qiáng)對再熱器管檢測,定期進(jìn)行壁厚檢測和脹粗檢測,設(shè)置腐蝕探針或腐蝕掛片,監(jiān)控實時腐蝕速率。
1)再熱器管化學(xué)成分、常溫力學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求,金相組織未見異常。
2)再熱器管發(fā)生腐蝕主要是由于鍋爐停機(jī)檢修期間,再熱器管內(nèi)殘留蒸汽和空氣的進(jìn)入,導(dǎo)致再熱器管內(nèi)壁發(fā)生溶解氧腐蝕,造成管內(nèi)壁減薄,最終形成泄漏。