王 虎,范浩東,辛勝偉,張 縵,王君峰,鄔萬竹,楊海瑞,張 鵬
(1.國家能源集團循環(huán)流化床技術(shù)研發(fā)中心,陜西 西安 710065;2.清華大學 能源與動力工程系,北京 100084;3.太原理工大學 電氣與動力工程學院,山西 太原 030024;4.哈爾濱鍋爐廠有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
電力行業(yè)的脫碳對實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的減排目標至關(guān)重要,近年來,國內(nèi)外學者對中國電力行業(yè)深度減排開展了很多研究,普遍結(jié)論是需要大力發(fā)展非化石能源發(fā)電技術(shù)[1-2]。可再生能源大規(guī)模發(fā)展,實現(xiàn)其大比例消納亟需燃煤發(fā)電提供靈活調(diào)峰服務(wù),支撐能源結(jié)構(gòu)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。
循環(huán)流化床(CFB)燃燒技術(shù)具有燃料適應(yīng)性廣、污染控制成本低、適合深度調(diào)峰等特點[3],在我國目前能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色,我國在役CFB發(fā)電機組中,超臨界參數(shù)裝機容量占20%以上,而超臨界機組深度調(diào)峰過程中除亞臨界機組面臨的低負荷工況布風板的穩(wěn)定流化、氮氧化物控制難題外,還涉及水動力的安全性問題。
王鵬程等[4]以某電廠350 MW超臨界CFB鍋爐為例,在分析機組深度調(diào)峰過程中遇到的鍋爐穩(wěn)燃及流化、水動力安全、汽動給水泵控制和污染物控制等一系列問題的基礎(chǔ)上,提出相應(yīng)的控制策略和技術(shù)措施。蔡晉等[5]分析超臨界350 MW機組CFB鍋爐變負荷時各參數(shù)的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)負荷調(diào)節(jié)通過控制給煤量、風量等外部操作條件來實現(xiàn)。在變負荷過程中通過控制排渣量可調(diào)節(jié)床溫,床溫過高時需適當減小排渣量,從而保證鍋爐運行安全。合理控制床溫和風煤比,可以使NOx原始排放質(zhì)量濃度較低。
為研究超臨界CFB鍋爐深度調(diào)峰特性,筆者以某350 MW超臨界CFB鍋爐為研究對象,分析超臨界CFB鍋爐深度調(diào)峰過程中的流化穩(wěn)定性、超低負荷氮氧化物控制以及水動力安全特性,提供適應(yīng)該爐型的調(diào)峰控制方法,為同類型超臨界或超超臨界機組提供借鑒。
CFB鍋爐本身具有低負荷穩(wěn)燃的優(yōu)點,對于絕大多數(shù)鍋爐,可實現(xiàn)30% BMCR負荷不投油穩(wěn)定運行,而在國家消納新能源、火電機組用于調(diào)峰的背景下,應(yīng)進一步降低火電負荷,實現(xiàn)機組的深度調(diào)峰,其核心難題包括超低負荷的流化穩(wěn)定、超低負荷氮氧化物控制以及水動力的安全性問題,針對上述問題開展研究,形成如下核心技術(shù)。
流化床鍋爐深度調(diào)峰最大的難點是如何實現(xiàn)低負荷的流化穩(wěn)定,特別是對大容量鍋爐,布風板截面大,一旦流化出現(xiàn)問題,會造成床層結(jié)渣、污染物排放增加等問題[6-7]。工程上為保證低負荷的穩(wěn)定流化,當負荷低于50%時,鍋爐總風量維持不變、一次風量不變,對低負荷而言,燃料處于富氧狀態(tài),導致氮氧化物升高,因此,要進一步降低鍋爐的穩(wěn)燃負荷,應(yīng)進一步降低鍋爐低負荷時一次風量(圖1),在減小鍋爐廠用電的同時,有效抑制深調(diào)工況NOx排放。而CFB鍋爐風量的分配與爐內(nèi)燃燒份額密切相關(guān),風量調(diào)整的同時爐內(nèi)燃燒份額分布需相應(yīng)調(diào)整。
圖1 鍋爐風量隨負荷的變化Fig.1 Variation of boiler air volume with load
根據(jù)CFB流態(tài)重構(gòu)理論,其核心是減小床料粒度,顆粒終端流化速度減小(圖2),臨界流化風速降低[8],保證穩(wěn)定流化所需的風量減小,此外,隨著床料粒度減小,沿爐膛高度燃燒份額分布發(fā)生變化,相較于傳統(tǒng)流化床鍋爐,流態(tài)重構(gòu)后爐膛上部燃燒份額增加,下部燃燒份額減少[9],如圖3所示,此時滿負荷工況設(shè)計的臨界流化風速降低,對應(yīng)布風板面積減小,在改善深度調(diào)峰工況穩(wěn)定流化的同時減少氮氧化物生成[10]。
圖2 粒度對臨界流化風速的影響Fig.2 Effect of particle size on critical fluidization wind speed
圖3 粒度對燃燒份額分布的影響Fig.3 Effect of particle size on combustion fraction distribution
1.2.1 爐內(nèi)流態(tài)重構(gòu)
床料平均粒度和循環(huán)流率對CFB還原性氣氛的影響至關(guān)重要,在爐膛下部密相區(qū),燃料顆粒處于乳化相,床料平均粒度降低,使爐膛下部密相區(qū)氣泡相向乳化相的傳質(zhì)阻力增大,強化了燃料顆粒的局部還原性氣氛,同時循環(huán)物料的粒度變小,強化了爐膛上部物料的團聚,而燃料顆粒處于顆粒團中,形成了與爐膛下部密相區(qū)類似的局部還原性氣氛[11],如圖4所示。CFB燃燒主要是燃料型NOx,即燃料燃燒過程中含氮化合物氧化生成NOx,其轉(zhuǎn)化率受燃燒氣氛的強烈影響,在還原性氣氛下轉(zhuǎn)化率急劇降低。因此燃料顆粒的反應(yīng)氣氛決定了NOx的原始排放[12]。CFB上部快速床區(qū)燃燒中的焦炭及CO對已生成的NOx有還原降解作用。因此上部燃燒氣氛同樣強烈影響NOx的還原能力[13]。
圖4 密相區(qū)和稀相區(qū)焦炭顆粒表面的局部還原性氣氛Fig.4 Local reducing atmosphere on the surface of coke particles in dense and thin phase regions
降低床料平均粒度抑制NOx生成理論在工程實現(xiàn)的核心是開發(fā)高效分離器、高通量低能耗回料閥等關(guān)鍵部件,滿足床料平均粒度降低的要求[14]。通過提高分離器進口段的顆粒加速能力及調(diào)整回料閥內(nèi)部顆粒流化形態(tài)為負壓差黏性滑移流狀態(tài),可最終實現(xiàn)循環(huán)物料中位粒徑從傳統(tǒng)CFB的150~250 μm 減至90~100 μm[15]。
1.2.2 爐內(nèi)氧量和溫度的均勻性
由于350 MW超臨界流化床鍋爐爐膛空間進一步增大,爐內(nèi)氧量和溫度分布的均勻性對氮氧化物的原始生成也至關(guān)重要,局部高溫和局部富氧必然導致氮氧化物增加[16]。圖5為不同負荷、不同高度的爐膛溫度分布。
圖5 不同負荷和高度的爐膛溫度分布Fig.5 Furnace temperature distribution at different loads and heights
因此,在鍋爐設(shè)計上采用相應(yīng)的方法,如水冷風室的進風從后墻4點均勻給入,避免兩側(cè)進風導致爐內(nèi)流場不均勻;爐前多點給煤,后墻多點排渣,采用雙路回料閥,盡量使循環(huán)灰返料點在爐膛后墻均勻布置;此外,設(shè)計時還應(yīng)抑制多分離器并聯(lián)的氣固偏流,抑制同床波動、偏床等現(xiàn)象,可有效改善爐內(nèi)氧量和溫度均勻性[17]。
采用上述設(shè)計,在某350 MW超臨界CFB鍋爐上應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)不同負荷和高度的爐膛溫度偏差很小,如圖5所示,357 MW滿負荷時爐內(nèi)溫度同層偏差在±20 ℃ 以內(nèi),60%負荷時爐內(nèi)同層溫度偏差在±25 ℃以內(nèi),30%負荷時爐內(nèi)同層溫度偏差在±30 ℃以內(nèi)。此外,在鍋爐從啟動到滿負荷以及變負荷運行過程中,3個旋風分離器入口煙溫的溫度偏差始終在±10 ℃以內(nèi),且隨負荷變化沒有明顯差別[18]。
通過以上運行數(shù)據(jù),進一步說明沿爐膛水平斷面溫度場非常均勻,3個旋風分離器之間溫度偏差也很小,為氮氧化物的控制提供了有力保障[19]。
CFB鍋爐由于其特殊的燃燒方式,爐膛內(nèi)物料濃度高,為防止受熱面磨損,只能采用垂直管圈布置,為降低爐膛高度,需在爐膛內(nèi)布置水冷屏,補充水冷壁受熱面,因此,國內(nèi)外超臨界CFB鍋爐水冷壁設(shè)計的主流技術(shù)是采用貫穿整個爐膛高度的水冷中間隔墻與水冷壁并聯(lián)布置,質(zhì)量流速較低,約550 kg/(m2·s),較低的質(zhì)量流速導致低負荷水動力安全性變差,中隔墻壁溫偏差增加,運行一段時間出現(xiàn)受熱面變形[20]。圖6為二次上升管水冷壁布置方式,水冷壁回路劃分如圖7所示(括號內(nèi)數(shù)字為水循環(huán)回路編號)。
圖6 二次上升水冷壁Fig.6 Secondary rising water wall
圖7 水冷壁回路劃分Fig.7 Water wall circuit division
通過研究超臨界流體的傳熱惡化判別方法,確定垂直管圈水冷壁質(zhì)量流速的優(yōu)選范圍,某350 MW超臨界CFB鍋爐開發(fā)了垂直管圈二次上升水冷壁工質(zhì)流程結(jié)構(gòu),即水冷壁出口工質(zhì)經(jīng)下降管再進入水冷屏的工質(zhì)流程,水冷壁回路劃分如圖7所示,使水冷壁和水冷屏內(nèi)工質(zhì)形成較高的低質(zhì)量流速,通過建立水冷壁系統(tǒng)的水動力計算模型,預測該系統(tǒng)的水動力特性,100% BMCR負荷汽溫偏差約±18 ℃,75% BMCR負荷最大偏差約±10 ℃,30% BMCR負荷最大偏差約±1 ℃。分析各水冷壁回路受爐膛水冷壁結(jié)構(gòu)差異和熱負荷分布特點影響,各回路出口工質(zhì)溫度存在一定偏差,隨負荷降低,水冷壁出口越接近大比熱區(qū),使各水冷壁回路的工質(zhì)溫度偏差較小,尤其在低負荷30% BMCR左右時,水冷壁出口處于飽和工質(zhì)狀態(tài),使工質(zhì)溫度幾乎沒有偏差,偏差為±1 ℃,圖8為水冷壁溫度預測值[20]。
圖8 水冷壁溫度預測值Fig.8 Predicted water wall temperature
確定垂直管圈水冷壁質(zhì)量流速的優(yōu)選范圍,不但可減小工質(zhì)熱偏差、提高低負荷水動力安全性,還避免了中隔墻結(jié)構(gòu)導致的受熱面變形問題,具有更好的變負荷適應(yīng)性[20]。
此外,對于超臨界鍋爐,機組在深度調(diào)峰過程中,考慮到鍋爐水動力的安全性,應(yīng)盡可能避免干濕態(tài)轉(zhuǎn)換,然而在機組超低負荷運行時,爐內(nèi)流動不均勻?qū)е赂蓾駪B(tài)頻繁轉(zhuǎn)換,蒸汽參數(shù)波動劇烈,此外,超低負荷給煤控制困難,易導致水煤比失調(diào),從而引起干濕態(tài)頻繁轉(zhuǎn)換。同時,超低負荷水冷壁質(zhì)量流速降低,可能造成流動不穩(wěn)定。針對上述難點,通過解決爐內(nèi)流動不均勻性、優(yōu)化控制系統(tǒng)、精準控制給煤量以及采用二次上升水冷壁結(jié)構(gòu),保證直流管圈自補償特性前提下,適當提高質(zhì)量流速,保證超低負荷水動力安全[21]。
某電廠350 MW超臨界CFB鍋爐采用單布風板、單爐膛、M型布置、平衡通風、一次中間再熱、高溫冷卻式旋風分離器進行氣固分離。鍋爐整體支吊在鍋爐鋼架上。鍋爐主要由膜式水冷壁爐膛,3臺冷卻式旋風分離器和由汽冷包墻包覆的尾部豎井3部分組成,鍋爐總體布置如圖9所示。采用不帶再循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動循環(huán)系統(tǒng)。爐膛四周水冷壁采用光管,中隔墻水冷壁采用內(nèi)螺紋管。爐膛內(nèi)前墻布置6片中溫過熱器管屏、6片高溫過熱器管屏、6片高溫再熱器管屏以及5片隔墻水冷壁。鍋爐共布置10個給煤口,全部布置于爐前,在前墻水冷壁下部收縮段沿寬度方向均勻布置。
圖9 鍋爐總體布置示意Fig.9 General layout of boiler
爐膛底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風室,水冷風室兩側(cè)布置一次熱風道,風室兩側(cè)進風,空預器一、二次風出口均在兩側(cè)。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置3組低溫再熱器,后煙道布置2組低溫過熱器和2組一級中溫過熱器,向下前后煙道合成一個,在其中布置 H 型鰭片管式省煤器和臥式空氣預熱器。
鍋爐采用CFB燃燒,在控制氮氧化物原始生成的基礎(chǔ)上,設(shè)有SNCR裝置,在分離器入口煙道噴尿素作為氮氧化物還原劑。鍋爐設(shè)計燃料為矸石和中煤的混煤,混合后燃料分析見表1,鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表2。圖10為鍋爐設(shè)計燃料粒度篩分曲線。
表1 鍋爐實際燃料分析Table 1 Actual fuel analysis for boiler
表2 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)Table 2 Main design parameters of boiler
圖10 鍋爐實際燃料粒度篩分曲線Fig.10 Actual fuel particle size screening curves of boiler
采用上述關(guān)鍵技術(shù),鍋爐可以實現(xiàn)20% BMCR工況長期穩(wěn)定運行,以下對影響深度調(diào)峰的關(guān)鍵參數(shù)進行分析。
燃料分析表明,雖然揮發(fā)分含量較高,但燃料氮大部分存在于焦炭中,因此,相較于同等揮發(fā)分燃料,氮氧化物原始生成量不高,鍋爐設(shè)計時,選取較高的床溫930 ℃,以保證燃料燃盡,鍋爐運行值與設(shè)計值相當,由于不設(shè)置外置式換熱器,因此運行過程中床溫隨鍋爐負荷的升高而增加,圖11為CFB鍋爐運行床溫隨負荷變化趨勢。
圖11 CFB鍋爐運行床溫隨負荷變化趨勢Fig.11 Variation trend of operating bed temperature of CFB boiler with load
通過爐內(nèi)流態(tài)優(yōu)化,提高爐膛上部燃燒份額,減小鍋爐滿負荷一次風比例,減小布風板面積,使鍋爐深度調(diào)峰過程中運行氧量較傳統(tǒng)設(shè)計明顯降低,為低負荷氮氧化物的控制提供有利條件,圖12為省煤器出口氧量隨鍋爐負荷的變化。在50%負荷以下時,為保證爐內(nèi)充分流化,需維持總風量不變,因此負荷越低氧量越高。高于50%負荷時正常設(shè)計氧量不變,運行中由于各種原因運行氧量會有所波動。
圖12 CFB鍋爐運行氧量隨負荷變化趨勢Fig.12 Variation trend of operating oxygen content of CFB boiler with load
由于使用二次上升水冷壁工質(zhì)流程,水冷壁工質(zhì)獲得較高的低質(zhì)量流速,水冷壁出口壁溫測點顯示值表明,水冷壁在滿負荷時壁溫偏差在16 ℃以內(nèi),20%超低負荷運行時,最大壁溫偏差為17 ℃(圖13),保證了鍋爐的安全運行。
圖13 20% BMCR工況不同管子水冷壁出口溫度Fig.13 Outlet temperature of water wall of different pipes under 20% BMCR conditions
通過優(yōu)化分離回料系統(tǒng)性能,降低了床料及循環(huán)灰的平均粒度,通過給煤、排渣、送風等均勻布置,使該鍋爐爐內(nèi)溫度和氧量分布十分均勻,同時由于滿負荷設(shè)計床溫較高,超低負荷爐膛出口煙溫滿足SNCR脫硝反應(yīng)溫度窗口,結(jié)合爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù),最終實現(xiàn)了鍋爐全負荷氮氧化物的超低排放。鍋爐不同負荷脫硝劑用量及對應(yīng)的氮氧化物排放值如圖14所示。
圖14 不同負荷下脫硝劑用量及對應(yīng)NOx排放趨勢Fig.14 Agent dosage and corresponding NOx emission trend under different loads
1)通過降低床料粒度,實現(xiàn)爐內(nèi)流態(tài)重構(gòu),減小爐膛下部燃燒份額,同時床料粒度降低,低負荷時穩(wěn)定流化所需最小流化風量減小,保證深度調(diào)峰工況的穩(wěn)定流化。
2)通過提高分離器進口段顆粒的加速能力,調(diào)整回料閥內(nèi)部顆粒流化形態(tài)為負壓差黏性滑移流狀態(tài),使循環(huán)物料中位粒徑從傳統(tǒng)CFB的150~250 μm降至90~100 μm,較細的物料強化了氣泡相向乳化相的擴散阻力,進而降低NOx生成。此外,通過供風、給煤、排渣和返料等的均勻布置,避免了大床面非均勻性導致的NOx排放高的問題。
3)通過垂直管圈二次上升水冷壁設(shè)計,水冷壁在滿負荷時最大壁溫偏差在16 ℃以內(nèi),20%超低負荷運行時,最大壁溫偏差為17 ℃,為深度調(diào)峰提供了保障。