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        小型煙氣-熱水型溴化鋰吸收式制冷機(jī)組試驗(yàn)研究

        2023-01-14 02:45:08范峻銘余健亭李璐伶
        制冷與空調(diào) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:溴化鋰吸收式制冷量

        范峻銘 蔣 鵬 余健亭 楊 光 孟 偉 李璐伶

        (1.深圳市燃?xì)廨斉浼案咝Ю霉こ碳夹g(shù)研究中心 深圳 518049;2.深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 深圳 518049)

        0 引言

        吸收式制冷是以熱能為驅(qū)動能量來推動制冷循環(huán)產(chǎn)生冷量。H2O/LiBr 是吸收式制冷工質(zhì)對中使用最為廣泛的,其利用蒸發(fā)熱較高的水做制冷劑,具有良好的系統(tǒng)性能和環(huán)境友好性[1]。與傳統(tǒng)的蒸汽壓縮式制冷系統(tǒng)相比,溴化鋰吸收式制冷具有耗電量少、熱動力要求低、環(huán)境效益好、運(yùn)行安靜、制造工藝簡單、經(jīng)濟(jì)性能好和變負(fù)荷性能優(yōu)越等特點(diǎn)。煙氣熱水型溴化鋰機(jī)組指回收燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)或燃機(jī)輪機(jī)排出的煙氣和缸套熱水的余熱進(jìn)行制冷的裝置,以實(shí)現(xiàn)能量的梯級利用,在分布式能源項(xiàng)目中應(yīng)用較多[2,3]。

        國內(nèi)外對溴化鋰機(jī)組的研究主要集中在系統(tǒng)仿真及優(yōu)化[1-4]、單效或復(fù)合溴化鋰機(jī)組的關(guān)鍵部件、實(shí)驗(yàn)及參數(shù)分析[5,6]、以及溴化鋰機(jī)組與其他能源如太陽能、合成氣等系統(tǒng)的耦合過程[7,8]。一般而言,適用于匹配大型燃?xì)饫錈犭娙?lián)產(chǎn)系統(tǒng)的余熱吸收式溴化鋰制冷機(jī)組均在MW 級以上。然而大型天然氣冷熱電分布式能源系統(tǒng)具有初次投資大經(jīng)濟(jì)效益較差、使用場景受限等原因[9]。因此開發(fā)小型的天然氣冷熱電分布式能源系統(tǒng)具有重要意義,然而國內(nèi)外文獻(xiàn)對于小型溴化鋰制冷機(jī)組的性能及其性能提升潛力報(bào)道較少。本文旨在探究及測試適配于匹配小型分布式能源系統(tǒng)的煙氣-熱水型溴化鋰吸收式制冷機(jī)組性能。

        1 測試機(jī)組描述

        本文所采用的是國內(nèi)某廠家生產(chǎn)的煙氣熱水型吸收式制冷機(jī)組,其制冷工藝流程如圖1 所示,與之對應(yīng)的制冷循環(huán)焓-溴化鋰濃度圖如圖2 所示。余熱制冷循環(huán)包括溴化鋰溶液循環(huán)回路和冷劑蒸汽循環(huán)回路。溴化鋰溶液循環(huán)回路由溶液泵1 將溴化鋰溶液抽出開始,依次經(jīng)歷狀態(tài)點(diǎn)2→7→14→15→10→12→13→4→8,狀態(tài)點(diǎn)8 的溴化鋰濃溶液在吸收器內(nèi)吸收冷劑蒸汽后,變成狀態(tài)點(diǎn)2 的稀溶液,完成循環(huán)。在冷劑循環(huán)回路中,高壓發(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽3′′′,在低壓發(fā)生器內(nèi)冷卻至3′,然后進(jìn)入冷凝器中冷卻至3。同時,低壓發(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽3′′′′和3′,經(jīng)過冷凝器冷卻至3。狀態(tài)點(diǎn)3 的制冷劑經(jīng)U 型節(jié)流后進(jìn)入蒸發(fā)器換熱后至狀態(tài)點(diǎn)1′,完成循環(huán)。

        圖1 煙氣熱水型吸收式制冷機(jī)組工藝流程Fig.1 Process diagram of exhaust-gas-and-hot-water-driven absorption chiller

        圖2 煙氣熱水型制冷循環(huán)焓-溴化鋰濃度圖Fig.2 H-Libr(wt%)diagram of exhaust-gas-and-hot-water-driven absorption chiller

        試驗(yàn)所采用的國產(chǎn)小型煙氣-熱水型吸收式制冷機(jī)組,其三維模型圖如圖3 所示,機(jī)組的基本參數(shù)見表1。由表1 可知,機(jī)組長寬高分別為3.09m×2.02m×2.83m,機(jī)組設(shè)計(jì)制冷量為130kW,蒸發(fā)壓力為0.9kPa,由水的氣液平衡可知,在該溫度下,水的飽和溫度僅為5.5℃。溴化鋰稀溶液濃度為56%,其放氣范圍為4-5%。溴化鋰溶液中加入鉬酸鋰可有效防止對管道的腐蝕。機(jī)組冷凍水的進(jìn)出口溫度為12℃和7℃,冷卻水進(jìn)出口溫度設(shè)計(jì)值為32℃和37℃。高壓發(fā)生器所需的煙氣進(jìn)出口溫度為543℃和100℃,低壓發(fā)生器所需的缸套熱水進(jìn)出口溫度分別為85℃和80℃。

        圖3 煙氣熱水型吸收式制冷機(jī)組三維建模圖Fig.3 3D diagram of exhaust-gas-and-hot-water-driven absorption chiller

        表1 制冷機(jī)組設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design parameter of the chiller

        吸收式制冷機(jī)組COP 的定義式為[10]:

        式中:Q為總制冷量,kW;QFlue和QJacket分別為煙氣和缸套熱水所提供的熱量,kW。m為質(zhì)量流量,kg/h;Cp為定壓比熱容,kJ/kg·K;Tin和Tout分別為冷凍水進(jìn)口和出口溫度,℃。

        依據(jù)上述性能參數(shù)COP 的定義式,該煙氣熱水型制冷機(jī)組的COP 設(shè)計(jì)值為1.06。

        2 機(jī)組性能測試

        為了測試該機(jī)組的性能表現(xiàn),搭建的試驗(yàn)臺如圖4 所示。試驗(yàn)的冷卻水通過冷塔進(jìn)行換熱降溫,冷凍水的循環(huán)經(jīng)過冷量消耗換熱器進(jìn)行升溫。該機(jī)組出口的冷卻水先后經(jīng)過溫度傳感器(T4)、球閥(V2)進(jìn)入冷塔,冷塔出口的冷卻水經(jīng)過變頻水泵(P2)、流量計(jì)(F2)進(jìn)入機(jī)組進(jìn)行換熱。同時,出口的冷凍水先后經(jīng)過溫度傳感器(T2)、球閥(V1)進(jìn)入冷量消耗換熱器進(jìn)行升溫,經(jīng)由變頻水泵(P1)、流量計(jì)(F1)返回機(jī)組。制冷機(jī)組所需的高溫?zé)煔夂透滋谉崴梢慌_90kW 的燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)提供。每隔1min 記錄該機(jī)組冷卻水溫度、冷凍水溫度、制冷量、高低發(fā)溫度、煙氣和熱水溫度等參數(shù)。

        圖4 煙氣吸收式制冷測試示意圖Fig.4 Testing diagram of exhaust-gas-and-hot-water-driven absorption chiller

        3 結(jié)果與分析

        考察改變外部條件,包括冷凍水出口溫度和冷卻水進(jìn)水溫度,測試機(jī)組的制冷量的相對變化情況,如圖5 所示。測試條件的基準(zhǔn)條件為:冷凍水出口溫度7℃,冷卻水進(jìn)口溫度在32℃。如圖可知,在其他參數(shù)不變的情況下,隨著冷凍水出口溫度增加,制冷量呈現(xiàn)上升趨勢,冷凍水出口溫度每升高1℃,制冷量提升3-4%。冷凍水溫度升高,蒸發(fā)溫度升高,則蒸發(fā)壓力升高,吸收機(jī)吸收能力提高,放氣范圍增加,故制冷量提高。在同一冷凍溫度下,隨著冷卻水進(jìn)口溫度的增加,制冷量降低。如圖所示,當(dāng)冷卻水進(jìn)口溫度每增加2℃,制冷量降低2-6%。冷卻水溫度增加,稀溶液的冷卻溫度增加,則溴化鋰稀溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高,吸收能力降低,故制冷量下降。綜上所述,為獲得較高制冷量,可提高冷凍水出口溫度和降低冷卻水進(jìn)水溫度。然而,冷卻水溫度過低會使溴化鋰濃溶液質(zhì)量過高,引起結(jié)晶風(fēng)險或冷劑水污染等溫度。可設(shè)置機(jī)組冷卻水最低進(jìn)口溫度,以防止結(jié)晶。

        圖5 制冷量與冷凍水出口溫度、冷卻水進(jìn)口溫度關(guān)系Fig.5 Effect of chilled water temperature and cooling water temperature on cooling capacity

        圖6 顯示了測試過程中吸收機(jī)進(jìn)出口煙氣溫度、熱水出口溫度和熱水三通閥開度隨時間的變化。煙氣和熱水由燃?xì)獍l(fā)動機(jī)提供。在測試區(qū)間范圍內(nèi),煙氣進(jìn)吸收機(jī)溫度在280-440℃之間變化,經(jīng)過高壓發(fā)生器換熱后,出口煙氣溫度維持在65℃。此外,熱水進(jìn)水溫度在71-80℃之間,在20min 左右出現(xiàn)波動。熱水三通閥初始開度在100%,即表示熱水完全進(jìn)入吸收機(jī)低壓發(fā)生器換熱。在20min 前,由于吸收機(jī)處于預(yù)熱狀態(tài),無制冷功能,因此熱水三通閥全開的情況下,熱水進(jìn)口溫度變化不大。當(dāng)20min 后,吸收機(jī)開啟冷劑循環(huán)泵,由于在低溫發(fā)生器內(nèi),熱水與溴化鋰稀溶液換熱后,引起熱水出口溫度降低,在發(fā)電機(jī)缸套中加熱后,溫度亦降低為了維持熱水進(jìn)入吸收機(jī)的溫度,此時逐步關(guān)閉熱水三通閥,使進(jìn)入吸收機(jī)的熱水流量降低,由圖可知,最終熱水三通閥開度由100%逐步降低維持在30%,熱水進(jìn)口溫度維持在75℃,可保持系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        圖6 煙氣溫度、熱水進(jìn)口溫度和三通閥開度變化Fig.6 Variation of flue gas temperature,hot water temperature and triple value opening

        圖7 顯示了吸收機(jī)冷凍水進(jìn)出口溫度、吸收機(jī)制冷量與測試時間的變化。在測試前20min 左右,吸收機(jī)未開啟冷劑循環(huán)泵,無制冷功能,此時冷凍水進(jìn)出口溫度維持在15℃。當(dāng)冷劑泵開啟后,冷凍水出口溫度迅速降低至10℃左右,經(jīng)過出口冷量消耗換熱器后,冷水回水溫度控制在15℃。同時,吸收機(jī)制冷量在2min 內(nèi)由0 急速升高至100kW,并維持在100-115kW。測試所得吸收機(jī)的制冷量小于設(shè)計(jì)制冷量的主要原因在于:(1)吸收機(jī)熱源煙氣溫度未達(dá)設(shè)計(jì)值(543℃);(2)吸收機(jī)熱源熱水進(jìn)口溫度僅為75℃,低于設(shè)計(jì)值(85℃),并且熱水流量僅為設(shè)計(jì)值的30%。因此,雖然冷凍水出口溫度高于設(shè)計(jì)值,有利于制冷量的提升,但由于吸收機(jī)整體供熱不足,因此總體實(shí)際制冷量與設(shè)計(jì)制冷量存在差距。

        圖7 吸收機(jī)冷凍水進(jìn)出口溫度、制冷量變化Fig.7 Variation of chilled water temperature and cooling capacity

        吸收機(jī)高發(fā)溫度和低發(fā)溫度隨測試時間的變化如圖8 所示。在前20min 內(nèi),高壓發(fā)生器出口溶液溫度隨時間逐步升高,由72℃逐步上升至108℃,吸收機(jī)低溫發(fā)生器出口溶液溫度基本不變,維持在30℃左右。這主要是因?yàn)楦邏喊l(fā)生器中高溫?zé)煔饧訜徜寤嚾芤?,使溶液出口溫度升高。由于吸收機(jī)未開啟冷劑泵,因此流經(jīng)低壓發(fā)生器的出口溶液無蒸汽換熱,故低發(fā)溫度溫度不變。當(dāng)超過20min 后,由于煙氣溫度不變,故高壓發(fā)生器內(nèi)的溴化鋰溶液處于氣液平衡狀態(tài),故溫度基本不變。冷劑泵開啟后,低壓發(fā)生器內(nèi)溶液與高發(fā)產(chǎn)生的蒸汽及燃?xì)鈾C(jī)缸套熱水換熱后,溫度升高,最終穩(wěn)定維持在57℃。

        圖8 吸收機(jī)冷凍水高低發(fā)溫度隨時間變化Fig.8 Variation of high and low temperatures of solution from HP and LP generators

        4 誤差分析

        在小型煙氣熱水型吸收式制冷機(jī)組測試中,反映性能特征的參數(shù)主要有制冷量(Q)和冷凍水出口溫度(Tout)。其中,Tout為直接測量量,Qc為間接測量量,其誤差可由相關(guān)直接測量量通過誤差傳播定律獲得。由式(2)可知,制冷量Q為m和ΔT的函數(shù)(ΔT=Tin-Tout),故滿足:

        制冷量Q的誤差計(jì)算表達(dá)式為:

        在式(4)中,em為冷凍水流量計(jì)的測量誤差,選用的流量計(jì)誤差為±0.5%,即em=0.5%;eΔT為吸收機(jī)進(jìn)口溫度和出口溫度的差值,選用的鉑電阻溫度計(jì)PT100 的精度為±0.2℃,由圖7 可知,ΔT最小值為4.6℃,由誤差傳遞理論可知,eΔT最大值為eΔT=0.4/4.6=8.6%。因此,eQ為8.6%,小于10%。綜合可知,測試所得指標(biāo)參數(shù)誤差均小于10%,準(zhǔn)確度較高。

        5 結(jié)論

        選取適合于匹配小型分布式能源系統(tǒng)的煙氣熱水型吸收式制冷機(jī)組為研究對象,通過搭建與之匹配的試驗(yàn)臺,測試了各個參數(shù)隨時間的變化規(guī)律,結(jié)果表明:

        (1)隨著冷凍水出口溫度增加,制冷量呈現(xiàn)上升趨勢,冷凍水出口溫度每升高1℃,制冷量提升3-4%。在同一冷凍溫度下,隨著冷卻水進(jìn)口溫度的增加,制冷量降低,當(dāng)冷卻水進(jìn)口溫度每增加2℃,制冷量降低2-6%。

        (2)余熱煙氣進(jìn)吸收機(jī)溫度在280-440℃之間變化,經(jīng)過高壓發(fā)生器換熱后,出口煙氣溫度維持在65℃。在20min 前,由于吸收機(jī)處于預(yù)熱狀態(tài),無制冷功能。熱水三通閥開度維持在30%,可保持系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        (3)當(dāng)冷劑泵開啟后,高壓和低發(fā)溶液出口溫度隨時間逐步升高,分別穩(wěn)定在108℃和57℃。當(dāng)冷劑泵開啟后(20min 后),冷凍水進(jìn)出口溫度維持在15/10℃左右。同時,吸收機(jī)制冷量急速升高至100kW,并維持在100-115kW。

        (4)機(jī)組性能參數(shù)Q和Tout的測量誤差分別為8.6%和0.5%,顯示了測試結(jié)果較高的準(zhǔn)確度。

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