譚劍輝,王輝斌,熊尚峰,張 維,周 斌,周艷龍
(1.國家電網(wǎng)湖南省電力有限公司水電分公司,湖南 長沙 410004;2.國家電網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學研究院,湖南 長沙 410007)
鳳灘水電廠位于沅水支流酉水下游沅陵縣境內(nèi),距沅陵縣城45 km。老廠安裝4臺100 MW機組,2004年左岸新廠擴機2臺200 MW機組,隨后2號機組經(jīng)改造增容至115 MW。黃秧坪開關(guān)站距離廠區(qū)1.5 km,老廠和新廠各有2回220 kV線路接入黃秧坪開關(guān)站,另有5回220 kV線路連接至電網(wǎng)。
黃秧坪開關(guān)站為戶內(nèi)AIS,設備布置為上下2層,設備老化嚴重,檢修運維極不方便,經(jīng)論證需進行原址重建為HGIS開關(guān)站。原址重建計劃工期為14個月,在此期間,作為湖南電網(wǎng)發(fā)電與調(diào)峰主力的鳳灘水電廠盡可能在對系統(tǒng)方式影響小的情況下繼續(xù)運行,確保安全度汛和安全度冬。
根據(jù)湖南電網(wǎng)負荷分布現(xiàn)狀,結(jié)合工程實際情況,計劃在工程前期將鳳灘水電廠至黃秧坪開關(guān)站的4回220 kV線路與黃秧坪開關(guān)站送至電網(wǎng)的4回220 kV線路“在黃秧坪開關(guān)站外兩兩搭接”,待原址重建的HGIS開關(guān)站安裝完畢后,再將搭接線路剖進。據(jù)此可研設計,鳳灘水電廠新廠將形成2條機變線組間隔,線路長度分別為163 km、221 km。
因接入系統(tǒng)的線路較長,鳳灘水電廠新廠改成機變線組運行后,對機組安全運行帶來較大的影響,主要有:①系統(tǒng)聯(lián)系阻抗變大,機組與系統(tǒng)的聯(lián)系減弱,更容易引起振蕩,需對PSS參數(shù)進行調(diào)整,同時調(diào)整監(jiān)控系統(tǒng)和調(diào)速器的增減負荷參數(shù);②失磁保護定值需根據(jù)聯(lián)系阻抗的變化進行修改;③機組進相定值需進行調(diào)整;④由于線路對側(cè)變電站母差保護動作等原因造成線路側(cè)斷路器三相跳閘時,機組出口斷路器并未跳閘,機組突甩負荷,有可能出現(xiàn)過速過壓的問題。在具備試驗條件時,開展相應試驗是十分必要的。
(1)發(fā)電機
型號:SF200-48/11810;額定容量:228.6 MVA;額定電壓:15.75 kV;額定功率因數(shù):0.875(滯后)。
(2)變壓器
型號:SSP9-240000/220;短路阻抗:14.1%。
(3)勵磁裝置
型號:PCS-9410A;勵磁方式:自并勵可控硅勵磁。
(4)調(diào)速器
型號:PSWT-150-6.3;工作油壓:6.3 MPa。
(5)上網(wǎng)線路
電壓等級:220 kV;鳳黃Ⅲ線加黃善線長度:164.5 km,鳳黃Ⅲ線加黃善線阻抗值:7.8063+j52.81(Ω);鳳黃Ⅳ線加黃桃線長度:218.5 km,鳳黃Ⅳ線加黃桃線阻抗值:17.3794+j90.73(Ω)。
以6號發(fā)電機間隔試驗為例進行介紹。
2.2.1 運行方式
將黃秧坪其余間隔全部倒至220 kV Ⅱ母運行,母聯(lián)600斷開,6號發(fā)電機帶6號變壓器、鳳黃Ⅳ線、黃秧坪220 kV Ⅰ母黃桃線,通過桃花江變并網(wǎng)。如圖1所示。
圖1 6號發(fā)電機間隔試驗運行方式
2.2.2 試驗步驟
(1)機組調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻靜態(tài)試驗。詳細過程與常規(guī)機組調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻靜態(tài)試驗完全相同:在機組流道未充水的情況下,校驗調(diào)速器測頻回路、測定轉(zhuǎn)速死區(qū)ix及永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp、校核調(diào)節(jié)死區(qū)、模擬一次調(diào)頻動作試驗等。
(2)機組PSS參數(shù)整定。詳細過程與常規(guī)PSS試驗基本相同:退出機組PSS,將機組有功功率慢慢增加,直至機組額定功率,若出現(xiàn)小幅度的低頻振蕩則稍微減少機組有功功率。通過試驗儀器加入隨機噪聲信號,測量該點到發(fā)電機電壓的相位-頻率特性;根據(jù)測定的勵磁系統(tǒng)無補償頻率特性,采用仿真計算方法設計PSS相位補償參數(shù);測量勵磁系統(tǒng)有PSS補償時頻率特性,確保有補償頻率特性在0.2~2.0 Hz低頻振蕩頻率范圍內(nèi)滿足-80°~-135°的相位要求;確定PSS放大倍數(shù);采用階躍干擾試驗方法來檢驗PSS投入效果;投入PSS,退出AGC及AVC控制功能,快速調(diào)整機組有功功率,觀察并驗證PSS“反調(diào)”現(xiàn)象,記錄最大反調(diào)無功功率。需注意的是:因輸電線路較長,在退出機組PSS的情況下,將機組有功功率慢慢增加,機組出現(xiàn)低頻振蕩時的功率可能比較小。
(3)機組有功功率調(diào)節(jié)參數(shù)優(yōu)化試驗。詳細過程與常規(guī)機組有功功率調(diào)節(jié)參數(shù)優(yōu)化試驗完全相同:退出機組AGC,通過監(jiān)控系統(tǒng)上位機發(fā)令調(diào)整機組有功功率,測試及調(diào)整監(jiān)控系統(tǒng)功率調(diào)節(jié)參數(shù)、調(diào)速器導葉響應速度,最終選取一組最佳的調(diào)節(jié)參數(shù),復核功率調(diào)節(jié)過程。
(4)機組調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻動態(tài)試驗。詳細過程與常規(guī)機組調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻試驗完全相同:機組分別帶80%額定功率、90%額定功率、100%額定功率下依次進行一次調(diào)頻響應行為試驗、機組一次調(diào)頻的調(diào)整負荷限幅功能校核、監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán)調(diào)節(jié)與一次調(diào)頻配合試驗、模擬電網(wǎng)頻率動態(tài)變化試驗、跟蹤電網(wǎng)頻率試驗等。
(5)跳線路斷路器甩負荷試驗。記錄甩負荷過程中黃秧坪站I母母線電壓、機組機端電壓、機組頻率、導葉開度、流道各測點水壓的變化情況。該試驗分5個步驟:①在機組帶25%額定負荷下跳線路靠黃秧坪站側(cè)斷路器;②在機組帶25%額定負荷下跳線路對側(cè)斷路器;③在機組帶50%額定負荷下跳線路對側(cè)斷路器;④在機組帶75%額定負荷下跳線路對側(cè)斷路器;⑤在機組帶100%額定負荷下跳線路對側(cè)斷路器。
2.2.3 安全措施
(1)按系統(tǒng)阻抗參數(shù)調(diào)整6號發(fā)電機失磁保護定值,將6號發(fā)電機過電壓保護定值調(diào)整為130 V/0.1 s,退出黃桃線重合閘,退出穩(wěn)控裝置跳6號發(fā)電機出口壓板。
(2)退出6號發(fā)電機組AVC、AGC功能。
(3)將新廠廠用電倒至未試驗設備供電。
(4)調(diào)速器、勵磁裝置應設專人監(jiān)視設備有功功率、頻率變化情況。
(5)在進行PSS試驗時若出現(xiàn)低頻振蕩,需要立即減少發(fā)電機有功功率、增加發(fā)電機無功功率。
(1)未投PSS,負荷調(diào)至140 MW時,發(fā)生功率振蕩。振蕩范圍140~180 MW,功率振蕩頻率1 Hz,現(xiàn)場手動壓減負荷后振蕩平息。
(2)根據(jù)試驗情況,最終確定PSS參數(shù)見表1。
表1 PSS參數(shù)表
(3)機組處于功率調(diào)節(jié)模式,eP=3%,KP=10,KI=10,KD=0,分別進行(160±20)MW,(160±40)MW,(0~140)MW往返等多次調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)過程平穩(wěn),調(diào)節(jié)速率、精度均滿足要求。
(4)機組處于開度調(diào)節(jié)模式下,bP=4%,KP=5,KI=10,KD=0,t_period=3.5 s、t_pause=500 ms、t_brake=0 s、t_min=200 ms、t_max=2 s、up_pos=80、up_neg=80;分 別 進 行(160±20)MW,(160±40)MW, (0~140)MW往返等多次調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)過程平穩(wěn),調(diào)節(jié)速率、精度均滿足要求。
5號機組PSS試驗及機組有功功率調(diào)節(jié)參數(shù)優(yōu)化試驗情況基本類似,不再贅述。
(1)調(diào)速系統(tǒng)測頻回路測頻誤差小于±0.003 Hz,基本滿足測頻精度要求。
(2)測得調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻綜合固有死區(qū)-0.05~+0.05 Hz,一次調(diào)頻轉(zhuǎn)速死區(qū)≤0.1%。
(3)測得第一組永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)3.992%;第二組永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)3.993%。
(4)一次調(diào)頻投退功能、一次調(diào)頻動作信號正確。(5)調(diào)速器開度大網(wǎng)模式下,bP=4%,KP=5,KI=10,KD=0,人工頻率死區(qū)Ef=±0.05 Hz時,機組一次調(diào)頻性能滿足一次調(diào)頻技術(shù)指標要求。
(6)調(diào)速器功率大網(wǎng)模式下,eP=3%,KP=10,KI=10,KD=0,人工頻率死區(qū)Ef=±0.05 Hz時,機組一次調(diào)頻性能滿足一次調(diào)頻技術(shù)指標要求。
(7)模擬電網(wǎng)頻率動態(tài)變化試驗:響應正常。
(8)跟蹤電網(wǎng)頻率試驗:響應正常。
5號機組一次調(diào)頻試驗情況基本類似,不再贅述。
(1)線路本側(cè)甩25%額定負荷試驗。跳黃秧坪站側(cè)604甩50 MW,機組最大頻率上升至53.221 Hz,無功進相最大至-1.2 Mvar,機端最大電壓15.10 kV,黃秧坪站I母最大電壓231 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃IV線及黃桃線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,本側(cè)線路甩50 MW,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(2)線路對側(cè)甩25%額定負荷試驗。跳桃花江側(cè)612甩50 MW,機組頻率上升至53.113 Hz,無功進相最大至-33 Mvar,機端最大電壓15.77 kV,黃秧坪站I母最大電壓236 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃IV線及黃桃線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩25%額定負荷,工況與本側(cè)甩25%額定負荷試驗基本相同,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(3)線路對側(cè)甩50%負荷試驗。跳桃花江側(cè)612甩100 MW,機組頻率上升至57.661 Hz,機組無功進相最大至-36 Mvar,機端最大電壓16.49 kV,黃秧坪站I母最大電壓247 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃IV線及黃桃線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩50%額定負荷,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(4)線路對側(cè)甩75%負荷試驗。跳桃花江側(cè)612甩150 MW,機組頻率上升至62.5 Hz,機組無功進相最大至-57 Mvar,黃秧坪站I母線電壓最大達267 kV,定子電壓往復波動,最低達9 kV,最大達19 kV,勵磁裝置報“PT斷線故障、無功低勵限制、同步電壓告警、電壓頻率異常、發(fā)電機過壓保護”,勵磁系統(tǒng)過壓保護動作滅磁,6號機、6號變、鳳黃IV線及黃秧坪站I母失壓。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩75%額定負荷,調(diào)速器控制穩(wěn)定,但勵磁裝置存在明顯的失穩(wěn)現(xiàn)象。
經(jīng)錄波分析,初步判斷系勵磁采樣頻率范圍設置過小(48~52 Hz),導致電壓采樣失真,控制輸出紊亂,電壓調(diào)節(jié)失控。
再次進行線路對側(cè)甩75%負荷試驗。修改擴大勵磁采樣頻率范圍定值后,再次跳桃花江側(cè)612甩150 MW,機組頻率上升至62.5 Hz,無功進相至-39 Mvar,機端電壓上升至16.99 kV,黃秧坪站I母最大電壓上升254 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃IV線及黃桃線方式。
(5)線路對側(cè)甩100%負荷試驗。跳桃花江側(cè)612甩196 MW,機組頻率上升至68.25 Hz。無功進相最大至-87 Mvar,黃母線電壓最大達304 kV,定子電壓最大達20.56 kV,勵磁裝置報“無功低勵限制、發(fā)電機過電壓保護、滅磁開關(guān)負荷跳閘、”,發(fā)電機過壓保護動作(1.3倍額定電壓,0.5 s動作),跳GCB,6號機電氣事故停機。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩100%額定負荷,調(diào)速器控制穩(wěn)定,但勵磁裝置沒能將發(fā)電機機端電壓控制好,存在明顯的過電壓,致使發(fā)電機過電壓保護動作而跳機。
經(jīng)查,勵磁裝置沒有判斷線路甩負荷的邏輯。在線路對側(cè)甩100%負荷后,機組轉(zhuǎn)速快速上升,但勵磁裝置判斷機組處于并網(wǎng)狀態(tài),仍維持機組并網(wǎng)狀態(tài)下的調(diào)節(jié)邏輯,致使定子電壓大幅度上升。
將5號機組勵磁裝置增加判斷線路甩負荷程序,動作條件為:①發(fā)電機組出口斷路器處于合閘位置;②機組頻率上升,超過了52 Hz;③機組有功突然下降,其值小于5%額定負荷。
勵磁裝置判斷線路甩負荷程序動作后,其動作行為與機組出口斷路器跳閘甩負荷的動作行為相同。
另外,對勵磁采樣頻率范圍定值進行了修改。
修改程序后,進行甩負荷試驗,結(jié)果如下。
(1)線路本側(cè)甩25%額定負荷試驗。跳黃秧坪站側(cè)602甩50 MW,機組最大頻率上升至54.616 Hz,機組無功進相最大至-0.72 Mvar,機端最高電壓15.47 kV,黃秧坪站I母最大電壓232 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃Ⅲ線及黃善線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,本側(cè)線路甩50 MW,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(2)線路對側(cè)甩25%額定負荷試驗。跳善卷側(cè)612甩50 MW,機組頻率上升至54.485 Hz,機組無功進相最大至-37.34 Mvar,機端最大電壓15.77 kV,黃秧坪站I母最大電壓236 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃Ⅲ線及黃善線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩25%額定負荷,工況與本側(cè)甩25%額定負荷試驗基本相同,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(3)線路對側(cè)甩50%額定負荷試驗。跳善卷側(cè)612甩100 MW,機組轉(zhuǎn)速上升至59.075 Hz,機組無功進相最大至-41.47 Mvar,機端最大電壓16.28 kV,黃秧坪站I母最大電壓244 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃Ⅲ線及黃善線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩100 MW,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(4)線路對側(cè)甩75%額定負荷試驗。跳善卷側(cè)612甩150 MW,機組頻率上升至65.269 Hz,機組無功進相最大至-45.84 Mvar,機端最大電壓16.39 kV,黃秧坪站I母最大電壓245 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃Ⅲ線及黃善線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩150 MW,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(5)線路對側(cè)甩100%額定負荷試驗。跳善卷側(cè)612甩197 MW,機組頻率上升至71.214 Hz,機組無功進相最大至-50.61 Mvar,機端最大電壓16.84 kV,黃秧坪站I母最大電壓252 kV,甩負荷后調(diào)速器及勵磁均穩(wěn)定于單機變帶鳳黃Ⅲ線及黃善線方式。
結(jié)論:單機變帶長線路工況下,對側(cè)線路甩200 MW,調(diào)速器、勵磁控制穩(wěn)定,無明顯自勵磁現(xiàn)象。
(1)機變線組特殊工況,通過對機組PSS參數(shù)和調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)進行調(diào)整,可以確保機組穩(wěn)定運行。
(2)機變線組特殊工況,線路對側(cè)甩負荷,因勵磁裝置的采樣頻率過小,可能使致電壓采樣失真,控制輸出紊亂,電壓調(diào)節(jié)失控而導致機組過壓。勵磁裝置的采樣頻率范圍應大于甩負荷時可能出現(xiàn)的最大頻率值,并有足夠的裕度。
(3)機變線組特殊工況,線路對側(cè)甩負荷,因勵磁裝置無判斷線路甩負荷的程序,勵磁裝置仍認為處于并網(wǎng)狀態(tài),致使控制輸出紊亂,電壓調(diào)節(jié)失控而導致機組過壓。
(4)將勵磁裝置的采樣頻率范圍合理設置,增加勵磁裝置判斷線路甩負荷程序后,機變組帶長線路甩負荷時各調(diào)節(jié)裝置均能調(diào)節(jié)正常,從而確保機組的安全。