顧先濤, 郭興旺, 田 杰, 周 正, 宋麒慧
(1.國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院, 安徽 合肥 230601;2.國網(wǎng)安徽省電力有限公司超高壓分公司, 安徽 合肥 230022)
換流閥冷卻系統(tǒng)是換流站最重要的設(shè)備之一,作為閥冷卻系統(tǒng)核心組成部分的主循環(huán)泵(以下簡稱主泵),其主要作用是提供用于散熱的水循環(huán)動力。閥冷設(shè)備的日常運行維護是直流輸電系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提[1]。2019年國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)換流站因閥水冷故障導(dǎo)致直流強迫停運1次,占2019年國家電網(wǎng)有限公司(以下簡稱國網(wǎng)公司)換流站設(shè)備故障導(dǎo)致強迫停運總數(shù)(15次)的6.7%[2]。強迫停運情況為2019年2年17日南橋站極1泵1的上級380 V電源開關(guān)故障,且極1泵2動力電源柜內(nèi)軟啟動器高壓板故障,最終雙泵停運導(dǎo)致直流閉鎖[3]。2019年因閥冷系統(tǒng)故障導(dǎo)致?lián)Q流站臨時停運4次,占2019年國網(wǎng)公司換流站設(shè)備故障導(dǎo)致臨時停運總數(shù)(46次)的8.7%,與去年同期持平[4]。
文章分析了某特高壓換流站閥冷系統(tǒng)因為E1.P01主泵旁路接觸器控制開關(guān)斷開,進而閥水冷控制系統(tǒng)自動切換至E1.P02主泵運行,導(dǎo)致主泵在切換過程中報進閥壓力低告警的典型故障,進行了原因查找及并提出了應(yīng)對措施,對其他換流站閥冷系統(tǒng)類似故障具有一定參考意義。
閥水冷系統(tǒng)包括內(nèi)水冷系統(tǒng)和外水冷系統(tǒng)兩部分。內(nèi)水冷系統(tǒng)主要包含兩個模塊,分別為主循環(huán)回路和水處理回路;外水冷系統(tǒng)主要包括噴淋降溫系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)以及過濾系統(tǒng)和補水系統(tǒng)等。閥冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 閥冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
主循環(huán)回路實現(xiàn)對換流閥的持續(xù)冷卻,冷卻水在閥塔內(nèi)吸收可控硅換流閥的熱量后溫度將上升,升溫后的熱水由主泵驅(qū)動進入室外閉式冷卻塔內(nèi)的換熱盤管,噴淋泵從水池中抽水后均勻噴灑到冷卻塔內(nèi)的換熱盤管表面,噴淋水吸熱后由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)(水蒸汽),再通過風(fēng)機排至大氣。水在相變過程中將吸收大量的熱量,因此,換熱盤管內(nèi)的冷卻水將得到冷卻,降溫后的冷卻水由主泵再送回至換流閥,如此周而復(fù)始地循環(huán)。
2021年10月26日,某換流站運行人員工作站(Operator Workstation,簡稱OWS)報極2高閥冷系統(tǒng)E1.P01主泵旁路接觸器控制開關(guān)斷開,閥水冷控制系統(tǒng)自動切換至E1.P02主泵運行,主泵在切換過程中報進閥壓力低告警,未出現(xiàn)主水流量低告警,換流閥組未出現(xiàn)異常。
2.2.1 閥水冷系統(tǒng)主泵配置及控制邏輯
某換流站單閥組配置兩臺閥冷主泵,正常情況下為一用一備模式運行,間隔168小時自動進行切換。兩臺主泵上級電源分別來自兩路400 V母線,主泵正常情況下由軟啟動器啟動,2秒后軟啟動器將主泵拖動至工頻運行速度,隨后旁路接觸器閉合,工頻回路與軟起回路共同拖動主泵運行,10秒后軟啟動器回路接觸器打開,主泵轉(zhuǎn)為工頻旁路長期運行,如圖2所示。當(dāng)運行中的主泵發(fā)生故障或出現(xiàn)主水流量低且進閥壓力低時,主泵將自動進行切換。
圖2 主泵電源配置圖
2.2.2 故障檢查及分析
故障發(fā)生后經(jīng)過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),極2高閥水冷動力柜上P01主泵旁路控制開關(guān)跳開,開關(guān)和接觸器均未發(fā)現(xiàn)電源端子燒蝕、發(fā)熱和輔助接點模塊脫落等異常情況。主泵旁路接觸器控制回路圖如圖3所示。
圖3 主泵旁路接觸器控制回路圖
圖3中,KA309、KB309分別為閥冷A、B系統(tǒng)啟動旁路的輸出接點,3KM2為旁路接觸器的動作線圈。系統(tǒng)啟動旁路控制回路(即圖3所示回路)時,閉合該回路中的接點KA309和KB309,使接觸器線圈3KM2帶電,驅(qū)動主泵動力回路(如圖4所示)上的輔助觸點3KM2導(dǎo)通。
圖4 主泵動力回路工作原理示意圖
用萬用表測得控制回路電源開關(guān)3QF2的上口1、3端子間電壓220 V;下口2、4端子間電阻為13 MΩ,下口2、4端子、圖3中23、24端子對地電阻為無窮大,接觸器線圈3KM2的A1與A2端子間電阻為1.4 Ω,說明主泵旁路控制回路進線電壓正常,絕緣正常,接觸器線圈電阻過小。
為了比對,在極II低端閥冷不運行的P01主泵的旁路控制回路接觸器線圈上量兩端電阻,測得值為0.6 MΩ。初步判斷極2高閥冷P01主泵的旁路接觸器線圈3KM2燒毀。當(dāng)控制回路電源開關(guān)3QF2送上,A或B閥冷系統(tǒng)啟動旁路的輸出接點(即KA309和KB309)閉合時,因回路整體阻抗較小,將產(chǎn)生較大的電流將控制回路電源開關(guān)3QF2跳開。
現(xiàn)場進行一次切泵試運行,擬將現(xiàn)運行的P02主泵切至P01主泵。合上極2高閥冷動力柜上P01主泵的旁路控制回路電源開關(guān)3QF2,無異常。運行人員在OWS后臺操作,將P02主泵切換至P01主泵,在切換指令下達后,P01主泵由軟啟動回路轉(zhuǎn)至工頻旁路時,控制回路電源開關(guān)3QF2再次跳開,系統(tǒng)馬上回切至P02主泵運行。
通過上述檢查研究分析可以判斷本次故障主要原因為極2高閥冷系統(tǒng)P01主泵的旁路接觸器線圈故障,導(dǎo)致工頻旁路不可用。
在當(dāng)前狀態(tài)下,P01主泵旁路已為不可用狀態(tài),根據(jù)主泵旁路運行時故障切換邏輯:若出現(xiàn)P02主泵旁路接觸器故障,則會切至P01軟啟回路長期運行,若以后P01主泵軟啟回路故障,則會切至P02主泵軟啟回路長期運行。
簡而言之,目前極2高閥內(nèi)冷主泵仍存在三條可用回路,順序依次為:P02主泵旁路→P01主泵軟啟回路→P02主泵軟起回路,總體可靠性為75%。因接觸器線圈與接觸器本體組合在一起,線圈無法單獨更換,若在閥組帶電運行狀態(tài)下對P01主泵旁路接觸器整體進行更換,則需要拉開P01主泵軟啟回路進線開關(guān)和旁路進線開關(guān),即P01主泵不可用。為避免一臺主泵檢修的同時另一臺主泵故障造成閥組閉鎖的風(fēng)險,因此必須在極1高閥組停電檢修期間才可對P01主泵旁路接觸器進行更換。
若需進行不停電處理,則可以按以下方式進行:
(1)不拉開P01主泵軟啟回路進線開關(guān)3QF1。此時P01主泵仍具體軟啟功能,一旦極2高閥冷系統(tǒng)由P02主泵切至P01軟啟回路運行,則KM2旁路接觸器下口帶電,因此需做好下口帶電防止人身觸電,以及交流相間短路、對地短路的安全措施。若此時發(fā)生交流相間短路、對地短路后,系統(tǒng)會切至P02主泵的軟啟回路,而現(xiàn)場作業(yè)空間狹小,銅排粗硬,短路的火花和弧光可能會造成人身傷亡。
(2)拉開P01主泵軟啟回路進線開關(guān)3QF1。此時極2高閥冷系統(tǒng)為單泵運行,運行的P02只要故障,則導(dǎo)致極2高直流系統(tǒng)閉鎖。作業(yè)相對安全,無人身觸電和交流短路風(fēng)險,但會有直流系統(tǒng)閉鎖的風(fēng)險。
極高2端閥冷系統(tǒng)P01主泵旁路接觸器本體故障,其型號為西門子3RT1075,本次故障的接觸器型號為西門子3RT1076。
文章建議再次更換備件時考慮其他廠家或者系列性能較好的接觸器,并可考慮在主泵旁路接觸器和軟啟接觸器后端各增加一個開關(guān)。當(dāng)某個接觸器故障需要更換時,可拉開接觸器前后開關(guān)對其實現(xiàn)隔離,主泵仍保留三條可用回路,可大幅提升閥組運行可靠性。
閥冷系統(tǒng)作為換流站重要的輔助設(shè)備,是保證吉泉直流輸電工程穩(wěn)定運行的前提。文章通過對閥冷系統(tǒng)主泵接觸器故障的研究分析,檢查發(fā)現(xiàn)了故障點并提出對故障點的處理措施及優(yōu)化方案,同時在現(xiàn)場進行驗證和應(yīng)用,及時消除了閥冷系統(tǒng)隱患,保證吉泉直流輸電工程的穩(wěn)定運行。該典型閥冷系統(tǒng)設(shè)備故障的研究分析思路可用于指導(dǎo)直流工程換流站閥冷系統(tǒng)的運行維護及類似的故障處理中。