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        粉煤加壓氣化裝置中轉(zhuǎn)動設(shè)備常見運(yùn)行故障分析及多方聯(lián)合解決方案

        2023-01-04 18:50:49毛文睿殷雨田馬涵托
        化工裝備技術(shù) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:排渣堆焊靜壓

        王 璠* 毛文睿 殷雨田 王 卉 馬涵托

        (航天長征化學(xué)工程股份有限公司)

        0 前言

        在煤化工行業(yè)粉煤加壓氣化裝置中,主要轉(zhuǎn)動設(shè)備包括高溫高壓化工流程泵、高壓耐磨泵、真空泵、循環(huán)風(fēng)機(jī)、螺桿空氣壓縮機(jī)等機(jī)泵設(shè)備,還有磨煤機(jī)、耙料機(jī)、壓濾機(jī)、臥螺離心機(jī)等機(jī)械設(shè)備。在項(xiàng)目運(yùn)行過程中,轉(zhuǎn)動設(shè)備存在振動、磨損、老化、控制邏輯不合理或運(yùn)行工況不穩(wěn)定等現(xiàn)象,均會導(dǎo)致設(shè)備產(chǎn)生故障,增加設(shè)備維護(hù)成本,若由于設(shè)備故障造成項(xiàng)目停車,將會給工廠帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。本文詳細(xì)分析了轉(zhuǎn)動設(shè)備的常見故障情況,并從多角度提出了解決方案[1-2]。

        1 機(jī)泵設(shè)備

        中壓鍋爐水循環(huán)泵的常見故障為:(1)備泵啟動時機(jī)械密封極易損壞;(2)PLAN23 外置換熱器容易結(jié)垢。

        故障原因分析如下:(1)由于該泵需要熱備,故機(jī)械密封動靜環(huán)長期處于240 ℃高溫下,在備用泵啟動時,機(jī)封無法及時冷卻,致使動靜環(huán)高溫變形導(dǎo)致密封泄漏[3];(2)PLAN23 換熱器用循環(huán)水未進(jìn)行除鹽處理,長期在高溫下運(yùn)行易結(jié)垢。

        解決方案為:(1)增加泵機(jī)械密封背部的沖洗水部件,以保證在熱備狀態(tài)時,機(jī)械密封動靜環(huán)的溫度不會過高,從而解決備泵啟動初期機(jī)械密封的損壞問題。同時,此路水的介質(zhì)需為脫鹽水,以免出現(xiàn)結(jié)垢問題;(2)關(guān)于結(jié)垢問題,換熱器在設(shè)計時適當(dāng)增加換熱面積、減小管徑(提高流速),從而提高了換熱效率并延長了換熱器壽命。

        2 機(jī)械設(shè)備

        2.1 中速磨煤機(jī)

        該設(shè)備的常見故障為:(1)振動問題,嚴(yán)重時會導(dǎo)致磨盤支撐斷裂;(2)殼體磨損,嚴(yán)重時會導(dǎo)致殼體磨穿。

        故障原因分析如下:(1)磨煤機(jī)干磨或者煤種變化導(dǎo)致設(shè)備振動[4];(2)由于煤質(zhì)分析僅可得到可磨指數(shù),無法測得磨損指數(shù),且不同煤種磨損指數(shù)存在較大差異,在運(yùn)行過程中變換煤種,可能會導(dǎo)致磨煤機(jī)磨損加劇[5]。

        解決方案為:(1)對于磨煤機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行加固處理,調(diào)整控制邏輯以減少干磨工況,當(dāng)煤種變化時對加載力及時作出反饋響應(yīng),避免長時間在不穩(wěn)定工況下運(yùn)行;(2)在設(shè)備設(shè)計階段,應(yīng)對耐磨部位對焊材料和厚度進(jìn)行規(guī)定,機(jī)殼防磨板和磨輥輥架的護(hù)板、基板采用厚度不低于12.5 mm 的16Mn 材料,堆焊采用厚度不低于12.5 mm 高鉻堆焊復(fù)合材料耐磨層;壓架底面和側(cè)面迎風(fēng)部位,基板采用厚度不低于8 mm的16Mn 材料,采用堆焊厚度不低于6 mm 的高鉻堆焊復(fù)合材料作為耐磨層;分離器出粉口、頂板、基板采用厚度不低于6 mm 的16Mn 材料,堆焊厚度不低于6 mm 高鉻堆焊復(fù)合材料耐磨層。在設(shè)備安裝運(yùn)行過程中,每一次設(shè)備檢修時均需對殼體內(nèi)耐磨襯板進(jìn)行堆焊處理,應(yīng)保證磨輥兩年進(jìn)行一次堆焊,滿足設(shè)備的耐磨要求。

        2.2 循環(huán)風(fēng)機(jī)

        該設(shè)備的常見故障為:(1)電機(jī)選型偏小,冷態(tài)無法正常啟動;(2)風(fēng)機(jī)振動現(xiàn)象嚴(yán)重。

        故障原因分析如下:(1)影響循環(huán)風(fēng)機(jī)軸功率的主要因素是風(fēng)壓和風(fēng)量,風(fēng)壓設(shè)計可分為動壓和靜壓,靜壓為工藝設(shè)計的核心參數(shù),動壓由設(shè)備供應(yīng)商根據(jù)自身設(shè)備的結(jié)構(gòu)自行選取,實(shí)際運(yùn)行過程中,介質(zhì)從風(fēng)機(jī)出口經(jīng)過擴(kuò)壓管進(jìn)入出口主管道,擴(kuò)壓管的作用是將風(fēng)機(jī)出口的部分動壓轉(zhuǎn)化為靜壓,該部分壓力也應(yīng)計入靜壓部分,對于總靜壓有一定影響[6];工況密度對風(fēng)量設(shè)計有較大的影響,由于不同設(shè)備供應(yīng)商對于工程建設(shè)地點(diǎn)的溫度與海拔的修正系數(shù)選取不同,風(fēng)量計算結(jié)果也存在較大出入。綜合供應(yīng)商對于風(fēng)壓和風(fēng)量不同的設(shè)計計算結(jié)果及經(jīng)濟(jì)性分析,對于電機(jī)選型會存在功率偏小等風(fēng)險,電機(jī)選型偏小會導(dǎo)致風(fēng)機(jī)啟動時轉(zhuǎn)動慣量較大,存在冷態(tài)風(fēng)機(jī)無法啟動的工況;(2)由于循環(huán)風(fēng)機(jī)參數(shù)較大,在運(yùn)行過程中會產(chǎn)生很大的動載荷,對于這部分載荷的考慮并不全面;普通基礎(chǔ)和筏板之間有回填土,隨著運(yùn)行時間延長,回填土壓實(shí)會導(dǎo)致現(xiàn)場基礎(chǔ)下沉,會加劇設(shè)備振動。

        解決方案如下:(1)工藝中壓力參數(shù)選取時,應(yīng)用全壓升替代靜壓與動壓條件。風(fēng)量則通過設(shè)備供應(yīng)商根據(jù)工藝參數(shù)中兩組密度(工況密度和標(biāo)態(tài)密度)來測算體積流量。通過對以上兩種方式的設(shè)計參數(shù)進(jìn)行改進(jìn),來避免供應(yīng)商選擇小功率電機(jī)的可能性。同時在招標(biāo)采購過程中,提出對于工頻啟動電機(jī)設(shè)計余量的相關(guān)要求,確保風(fēng)機(jī)的正常啟動與運(yùn)行;(2)需對風(fēng)機(jī)的設(shè)計資料中提供的動、靜載荷的參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)放大,并采用基礎(chǔ)和筏板直連的方式,將風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)直接安裝在筏板上,從而最大限度地減弱振動現(xiàn)象。

        2.3 撈渣機(jī)

        該設(shè)備的常見故障為:(1)改變工況運(yùn)行時,撈渣機(jī)存在溢流情況;(2)排渣固結(jié),渣斗卸渣困難。

        故障原因分析如下:(1)為了使廠房布置緊湊并節(jié)約設(shè)備投資成本,撈渣機(jī)增加了互備要求,即在特殊工況下可以實(shí)現(xiàn)兩臺渣鎖斗向一臺撈渣機(jī)排渣。按照工藝專業(yè)要求撈渣機(jī)前倉有效容積需滿足兩批爐渣同時卸放的工況,但由于受到設(shè)備布置空間的限制,若要滿足兩批爐渣同時卸料,前倉容積將會非常大,很難滿足布置要求,且設(shè)備造價較高。但根據(jù)框架的實(shí)際要求來設(shè)計前倉,則會出現(xiàn)溢流情況;(2)撈渣機(jī)進(jìn)行撈渣處理后,通過振動脫水篩到達(dá)渣斗的熱渣含水量為30%,且由于渣具有一定的黏性,在渣斗中熱渣會繼續(xù)脫水干燥,造成渣料固結(jié)[7]。

        解決方案為:(1)調(diào)整渣鎖斗的排渣邏輯,對于兩臺渣鎖斗向一臺撈渣機(jī)排放渣水的工況,保證兩批卸料時間間隔為15 min,避免同時排放,則可縮小前倉有效設(shè)計容積且保證渣水不溢流;(2)應(yīng)保證儲渣斗高頻排渣,避免長時間作業(yè)后形成集渣固結(jié)等情況,并應(yīng)盡量改用皮帶輸送方式代替儲渣斗定期排渣,從而徹底避免排渣固結(jié)。

        2.4 壓濾機(jī)

        該設(shè)備的常見故障為:(1)壓榨階段排液不暢;(2)夾布器嚴(yán)重變形;(3)部分項(xiàng)目濾布堵塞。

        故障原因分析如下:(1)在淤漿含水量較高工況,隨進(jìn)料壓力增加,會有大量濾液排出,若采用暗流水嘴排液,由于暗流管徑的限制,會導(dǎo)致排液不暢[8];(2)由于淤漿水溫為80 ℃左右,常規(guī)夾布器配置為塑料材質(zhì),在高溫下使用易變形[9];(3)由于不同項(xiàng)目細(xì)渣成分不同,黏度、固體顆粒及濾布材質(zhì)有差異,若物料與濾布材質(zhì)不匹配,會導(dǎo)致濾布堵塞。

        解決方案為:(1)在設(shè)計階段,依據(jù)極端工況設(shè)計排水管徑或采用明流水嘴,進(jìn)而保證排液要求;(2)夾布器選用不銹鋼材質(zhì),以避免塑料高溫變形;(3)工藝專業(yè)對物料組分進(jìn)行詳細(xì)分析及描述,以便設(shè)備供應(yīng)商對濾布進(jìn)行選型設(shè)計,避免濾布堵塞。

        3 結(jié)論

        本文對粉煤加壓氣化裝置中機(jī)泵設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的常見運(yùn)行故障進(jìn)行了深入分析,并提出了多方聯(lián)合的解決方案:在項(xiàng)目設(shè)計階段,通過工藝專業(yè)、管道專業(yè)、土建專業(yè)、自控專業(yè)與動設(shè)備多專業(yè)共同協(xié)作,避免設(shè)備選型不當(dāng);在項(xiàng)目運(yùn)行階段,通過現(xiàn)場考察,并結(jié)合實(shí)際故障分析,與供應(yīng)商聯(lián)合研討后,進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行;在產(chǎn)品生產(chǎn)階段,對運(yùn)行團(tuán)隊(duì)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)維指導(dǎo),保證在設(shè)備運(yùn)行期間操作規(guī)范并及時、有效維護(hù)。綜合、全面的方法可以充分保證轉(zhuǎn)動設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,從而有效提高了煤化工項(xiàng)目氣化工段的安全性、高效性、經(jīng)濟(jì)性。

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