李偉偉 蔣 益 姜彥冰 張 南 龔向華 滕雪亮
鞍鋼鲅魚圈1號高爐(4038m3)由中冶賽迪設(shè)計,第一代爐于2008年9月6日開爐投產(chǎn)。自2011年開始,高爐爐缸環(huán)碳溫度升高,隨著時間的推移,爐缸侵蝕逐漸加重,爐缸側(cè)壁溫度最高點達(dá)520℃,超紅色警戒線70℃,存在重大安全隱患并嚴(yán)重制約了生產(chǎn)。該爐于2018年6月6日停爐,第一代爐齡為9年9個月,單位爐容產(chǎn)鐵6546噸。本次大修高爐計劃更換爐缸全部冷卻壁和耐材、更換爐腹部分冷卻板、更換爐身第12段冷卻壁,設(shè)計工期66天。在時間緊任務(wù)重的情況下,出殘鐵是否成功,直接影響到主線工期。
鞍鋼鲅魚圈1號爐缸設(shè)計六段冷卻壁,其中的二段和鐵口區(qū)域為光面銅冷卻壁,六段為加厚光面鑄鐵冷卻壁,一、二、三、四段為低絡(luò)光面鑄鐵冷卻壁。爐底四層UCAR大塊碳磚,第一層為CJR石墨磚,第二至四層為D級大塊碳磚。爐底第四層碳磚上表面為瑞爾陶瓷杯墊。爐缸側(cè)壁為66層UCAR小塊碳磚,靠近冷卻壁熱面為NMD半石墨磚,靠近爐缸內(nèi)型一側(cè)為NMA碳磚。爐缸側(cè)壁圓周方向溫度監(jiān)測點為8個方向,角度差為45°,平均分布,每個方向電偶2支,插入深度分別為150mm和300mm。投產(chǎn)后考慮到爐缸監(jiān)測點覆蓋面較窄,在爐缸新增溫度監(jiān)測點89點,主要集中在爐缸H2、H3、H4段,每點2支電偶,插入深度為50mm和150mm,拓寬電偶監(jiān)測范圍。
自2011年開始,爐缸側(cè)壁溫度明顯上升,首先升高的部位是爐缸正西方位,第19層環(huán)碳(標(biāo)高8.595m)溫度點TE589(插入碳磚深度300mm),該部位溫度2011年7月最高上升至511℃。2012年10月,10層環(huán)碳(標(biāo)高7.55m),TE5303和TE5315的溫度先后超過500℃。
鲅魚圈1號高爐設(shè)計4個出鐵口,出鐵口夾角為78°和102°,圓周均勻分布。鐵水運輸方式為魚雷罐運輸,出鐵場平臺下東西兩側(cè)分設(shè)4條鐵道線,用于鐵水運輸。高爐爐缸和最近的鐵道之間均有出鐵場承重梁??紤]到現(xiàn)場作業(yè)條件,決定采取地坑儲鐵的傳統(tǒng)出殘鐵方案。根據(jù)現(xiàn)場條件,殘鐵口方位定在1號和2號鐵口之間,正西方向。
殘鐵口位置的確定[2]。根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度,標(biāo)高為7.55m的第10層環(huán)碳點為檢測溫度最高點,也說明了在垂直方向上,該高度的爐缸耐材侵蝕最為嚴(yán)重。根據(jù)爐缸象腳侵蝕原理和爐底炭層溫度(爐底中心炭層最高溫度580°),推斷爐底侵蝕程度較為輕微,很可能陶瓷杯底仍然存在。通過多次技術(shù)研討,確定在標(biāo)高6.8m處,即爐底碳磚上表0.4m處為殘鐵出口標(biāo)高。
(1)殘鐵溝設(shè)兩條焦?fàn)t煤氣管路,兩個煤氣包,直徑:32mm。
(2)兩條氧氣管路,氧氣包直徑:32mm。
(3)壓壓縮空氣管路,空氣包直徑:32mm。
(4)兩條水管,水包直徑:32mm。
殘鐵溝的設(shè)計與制作。殘鐵溝坡度為10度,鐵溝外殼鋼板槽高度1000mm,寬120mm,鋼板厚度16mm。主殘鐵溝離殘鐵口眼標(biāo)高距約為400mm,殘鐵溝用鋼結(jié)構(gòu)支撐,前端同爐殼焊接牢固,鐵溝兩側(cè)架設(shè)工作平臺和上下安全走梯。殘鐵溝內(nèi)部耐材結(jié)構(gòu)為:平砌一層耐火磚,耐火磚表面鋪設(shè)100mm-150mm厚的水炮泥,煤氣火烘干后再墊150mm厚溝泥。
殘鐵坑的設(shè)計與制作。殘鐵坑位于爐缸西南側(cè)6號鐵道區(qū)域,地平向下挖1000mm,底層鋪300mm焦粉,上層鋪200mm搗打料并用烘干器烘干。用散料隔開成88個2.3m×2.3m的小單元,設(shè)計容鐵量為1900噸。為防止渣鐵外溢,殘鐵坑外圍用散料疊高300mm~500mm擋墻。
選定殘鐵口眼部位后,設(shè)備人員切割殘鐵口爐皮,開孔面積800mm×800mm。爐前人員將冷卻壁內(nèi)部積水用壓縮空氣吹掃干凈,并在冷卻壁開孔600mm×600mm。清理泥套部位殘渣鐵和冷卻壁內(nèi)與爐皮間填料,至爐皮起摳進至碳磚部位(大約340mm),用硬泥填實至與殘鐵溝下部連接,填料厚度250mm~300mm,殘鐵口直徑100mm~150mm并用煤氣火烘干。同時,為保證作業(yè)條件和環(huán)保要求,將爐前除塵引至殘鐵口處作臨時除塵。
以殘鐵口為中心點,在周邊外30米內(nèi)設(shè)置安全警戒線,懸掛安全警示標(biāo)志,專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場警戒。高爐主管技師負(fù)責(zé)對燒氧設(shè)備檢查和確認(rèn),燒氧人員必須按要求穿戴好勞動保護用品(防熱服、毛巾、面罩、Co報警儀),提前備好生產(chǎn)工具(氧氣管、扦子、大錘、鉤)。6日8:00熱風(fēng)爐處理凈煤氣,爐前準(zhǔn)備燒殘鐵口工作;7日3:00開始燒冷卻壁,8:00擴殘鐵口冷卻壁完畢,10:00開始做殘鐵口泥套,鋪殘鐵溝并開始烘烤,13:00開始燒殘鐵口出殘鐵,17:56殘鐵口燒開,開始出殘鐵。前期鐵流較大,緩沖區(qū)和擋墻起到了作用,鐵水經(jīng)過緩沖區(qū)后順利分配到殘鐵坑中。23:25出殘鐵結(jié)束,殘鐵口眼用水炮泥堵住,共出殘鐵835噸。
(1)本次出殘鐵是鞍鋼4038m3高爐的首次出殘鐵操作。由于現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,工期緊張,煉鐵部技術(shù)工作者制定了科學(xué)完善的出殘鐵方案,保證了本次出殘鐵操作安全順利完成,開創(chuàng)了鞍鋼大型高爐停爐技術(shù)的新篇章。
(2)從后期爐缸耐材拆扒時的驗證結(jié)果看,本次出殘鐵作業(yè)非常成功。在爐缸拆扒過程中,進入爐缸勘察發(fā)現(xiàn),整個爐缸殘鐵放凈,爐底陶瓷杯底露出,爐底沒有殘存鐵塊,大大節(jié)省了爐缸耐材拆扒的時間。
(3)本次出殘鐵操作的不足:由于前期冷卻壁停水、改管道以及漏水,造成焊接困難等問題,導(dǎo)致出殘鐵前的準(zhǔn)備施工時間長達(dá)28小時。加上殘鐵口的制作,至7日17:56殘鐵才燒出,從停爐到出殘鐵歷時近36小時。由于間隔時間長,導(dǎo)致殘鐵燒出困難,燒鐵口時間長達(dá)5小時,加大了工人的勞動強度。同時由于間隔時間長,在爐缸側(cè)壁形成了固態(tài)渣鐵層,增加了爐缸耐材拆扒的工作量。