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        電動外后視鏡折疊器控制系統(tǒng)仿真優(yōu)化

        2022-12-28 07:53:02馬麗瓊盧鵬
        農業(yè)裝備與車輛工程 2022年12期
        關鍵詞:后視鏡控制參數調試

        馬麗瓊,盧鵬

        (641300 四川省 資陽市 四川希望汽車職業(yè)學院)

        0 引言

        汽車外后視鏡是汽車的重要安全件,國內部分企業(yè)生產的汽車電動折疊外后視鏡產品在折疊運轉時存在動態(tài)特性差和耗能大的問題,造成產品的市場競爭力弱[1]。因此,設計合理的控制系統(tǒng),優(yōu)化啟動特性和轉速跟隨特性,有利于改善其動態(tài)特性、減少能耗、提高產品質量,有利于提高國內企業(yè)在后視鏡市場的競爭力[2]。

        本文采用CATIA 軟件建模得到汽車外后視鏡電動折疊系統(tǒng)模型,再建立基于ADAMS 的多體動力學模型,然后進入控制系統(tǒng)設計。該控制系統(tǒng)是基于ADAMS 與MATLAB 的電動折疊器PID 控制聯(lián)合仿真。

        1 汽車外后視鏡折疊控制系統(tǒng)組成及控制策略

        汽車外后視鏡電動折疊器的控制系統(tǒng)分為輸入部分、控制部分以及輸出部分[3]??刂撇糠质俏⒖貑卧狤CU,它整合了以往電控方式中的繼電器型限位開關,通過輸出控制信號至執(zhí)行器實現(xiàn)電路通斷動作,執(zhí)行器部分包括驅動電路和折疊電機[4]。輸入部分包含指令信號輸入電路,也包含傳感器,即電流傳感器和轉速傳感器[5-6]。圖1 所示為后視鏡折疊控制系統(tǒng)的結構圖。

        圖1 后視鏡折疊控制系統(tǒng)結構圖Fig.1 Composition of rearview mirror folding control system

        該控制系統(tǒng)的控制策略為,輸入部分通過信號輸入電路送進ECU 單元,經ECU 內部程序發(fā)出信號控制驅動電路,進而控制折疊電機[7]。折疊電機的輸出量是轉速,通過轉速傳感器反饋給ECU 進行誤差修正。電機另一個反饋量是電樞電流,到位后,電機轉動受阻發(fā)生堵轉,電流迅速增大,此時通過電流傳感器即可發(fā)送信號給ECU,ECU 中斷驅動電路,從而使電機停止轉動[8]。

        2 硬件選取

        汽車外后視鏡電動折疊器控制系統(tǒng)首先需要根據系統(tǒng)總體方案進行硬件系統(tǒng)設計與選取[9]。

        轉速傳感器測量的是電機轉速。光電式傳感器受電磁的干擾較小,安裝位置靈活,所以選擇光電式轉速傳感器作為測速傳感器,型號為GK122。

        該系統(tǒng)不需要測出具體的電流數值,只需事先限定一個限定值,當電機堵轉,電流超過限定值時,電流傳感器發(fā)出高電平;電機轉動過程中,電樞電流未超過限定值時,發(fā)出低電平信號。只有高電平信號反饋回ECU,才能讓ECU 中斷驅動電路,使電機停轉。所以電流計只需具備比較限流功能即可,綜合模塊特點,選擇WCS1700 電流檢測一體模塊。該模塊主要有2 個功能:一是經過運放跟隨的模擬信號,適用于A/D 轉換;二是開關信號,可預先設定限流值,當實際電流值大于預設值時,開關信號會由低電平變?yōu)楦唠娖?,并有LED 指示燈指示,簡單易用。模塊具有響應時間快、靈敏度好、電頻切換穩(wěn)定、電流設置方便、限流設置方便等特點。

        3 控制流程設計

        軟件系統(tǒng)工作流程設計包括主程序設計、子程序設計[10]。

        主程序設計為循環(huán)結構,通過不斷運行采集各傳感器發(fā)來的信號,識別車輛電控系統(tǒng)的狀態(tài)和駕駛員對后視鏡輸入的動作信號,流程圖如圖2 所示。駕駛員啟動車輛,控制系統(tǒng)就開始工作。首先進行參數變量的定義與初始化,接著檢測電源狀態(tài),先判斷控制電流是否過載,如果有過載,則進行過載止停子程序,否則進行動作信號判斷。如果有動作信號,則執(zhí)行動作子程序,否則返回讀入控制參數再次循環(huán)。

        圖2 控制系統(tǒng)主程序控制流程圖Fig.2 Main program control flow of control system

        子程序包括執(zhí)行動作子程序與過流停止子程序。執(zhí)行動作子程序流程如圖3 所示。當控制模塊讀取到動作信號時,執(zhí)行動作子程序對信號進行判斷。首先控制模塊將動作信號送至ECU,ECU 發(fā)出控制信號給驅動電路,驅動電路控制電機運轉,然后通過電流檢驗模塊對電樞電流進行判斷,如果電機電流沒有超過堵轉電流值,系統(tǒng)判斷電樞電流沒有過載,便會接著讀取后視鏡殼體轉速,將其返回給ECU 的PID 模塊進行反饋調節(jié),繼續(xù)控制驅動電路。直至收到電流過載信號,此時返回出口,回到主程序判斷過程。

        圖3 執(zhí)行動作子程序流程Fig.3 Subroutine flow of executing action

        過流止停程序流程如圖4 所示。當電流校驗模塊接收到電路過載信號時,就會給ECU 發(fā)出信號讓其中斷電機的驅動電路,使電機停止轉動,并返回出口,回到主程序的讀入控制參數步驟。

        圖4 過流止停程序流程Fig.4 Program flow of overcurrent stop

        4 基于ADAMS 與MATLAB 的電動折疊器PID 控制聯(lián)合仿真

        基于ADAMS 與MATLAB 的電動折疊器PID控制聯(lián)合仿真包括機構模型參數設置、MATLAB控制系統(tǒng)建立、PID 控制參數調試和結果分析[11]。

        4.1 機構模型參數設置

        創(chuàng)建狀態(tài)變量,將后視鏡機構模型的電機角轉速作為仿真模塊的輸入,將殼體的角轉速和轉動角度作為輸出,設置了4 個狀態(tài)變量M_V,Velocity,Angle,電機軸力矩M_Torque。

        指定狀態(tài)變量,要將其設定為輸出或者是輸入。通過ADAMS 的Data Element 工具,可以創(chuàng)建Plant Input 和Plant Output,在其變量名的一欄中選擇對應的輸入變量或者輸出變量。至此,在ADAMS 中把模型的仿真模塊參數設置完畢。

        導出控制參數,通過ADAMS/Control 模塊中的導出選項,按圖5 所示,根據輸入參數M_V,輸出參數Velocity,Angle,MOTION_T,設置控制參數導出。設置相關參數之后,就能導出對應的控制系統(tǒng)M 文件。

        4.2 MATLAB 控制系統(tǒng)建立

        在MATLAB 中導入上文得到的控制參數M 文件,即Controlspid.m 文件,并通過Adams _ sys 命令,就能得到所需要的后視鏡機械控制系統(tǒng)仿真模塊,如圖5 所示。其中,聯(lián)合仿真所需要的是Adams_sub 模塊,其他2 個模塊分別是機構模型的非線性與線性模型。

        圖5 后視鏡機械機構控制系統(tǒng)仿真模塊Fig.5 Control system simulation module of rearview mirror mechanism

        接著按照控制系統(tǒng)總體框架圖,在Simulink中利用各模塊建立如圖6 所示的控制系統(tǒng)模型。其中,系統(tǒng)的輸入是之前設定的電機理想轉速,經過一個比例處理模塊后轉換成相應的殼體目標轉速,該值通過累加器與反饋的實際仿真殼體轉速對比、求差送PID 控制器,PID 經過處理發(fā)出一個控制轉速給ADAMS 模型,達到調節(jié)控制作用[12]。

        圖6 PID 控制系統(tǒng)模型Fig.6 Model of PID control system

        4.3 PID 控制參數調試和結果分析

        PID 控制參數調試包括控制系統(tǒng)對階躍輸入的響應、對理想設定輸入的響應和調節(jié)。PID 三個環(huán)節(jié)參數調節(jié)順序,先調比例后積分,最后調微分;系數從小往大的方向變化調節(jié)。先給控制系統(tǒng)一個常量輸入,觀察控制系統(tǒng)模型對階躍輸入的響應,確定各環(huán)節(jié)大概范圍,最后觀察系統(tǒng)對給定設計輸入的響應效果。在這個過程中根據仿真結果,對比修改各環(huán)節(jié)參數,實現(xiàn)控制系統(tǒng)的最佳反饋控制。

        控制系統(tǒng)對階躍輸入的響應方面,考慮到殼體轉速的波動,選擇的數值比設計的殼體平均轉速稍大一點的值22.9°。對系統(tǒng)比例系數KP分別取1 000,1 200,1 500,1 700,進行控制系統(tǒng)調節(jié)仿真對比。仿真時間為2.6 s。仿真之后得到的殼體速度仿真結果如圖7—圖10 所示。

        圖7 比例系數KP=1 000 調節(jié)仿真結果Fig.7 Simulation with scale factor of KP=1 000

        圖8 比例系數KP=1 200 調節(jié)仿真結果Fig.8 Simulation with scale factor of KP=1 200

        系統(tǒng)比例系數KP調到1 000 時,局部有轉速突變,穩(wěn)態(tài)誤差非常之大;調到1 200 時,穩(wěn)態(tài)誤差依然較大,轉速局部開始有突變;繼續(xù)增大比例系數后,穩(wěn)態(tài)誤差又有小幅減小,局部突變幅度稍有增強;調到1 500 時穩(wěn)態(tài)誤差相對較??;當超過1 600 時,系統(tǒng)超調量開始變大;超過1 700 時控制系統(tǒng)開始發(fā)散,變得不穩(wěn)定。最后選定系統(tǒng)的比例環(huán)節(jié)系數大致范圍為1 000~1500。

        圖9 比例系數KP=1 500 調節(jié)仿真結果Fig.9 Simulation with scale factor of KP=1 500

        圖10 比例系數KP=1 700 調節(jié)仿真結果Fig.10 Simulation with scale factor of KP=1 700

        確定比例系數范圍之后,調試積分系數,將比例系數KP設置為1 500,積分系數Ti分別取10,3 000,30 000,50 000,參見圖11—圖14。

        圖11 Ti=10 積分系數調節(jié)仿真結果Fig.11 Simulation with integral coefficient of Ti=10

        對控制系統(tǒng)積分系數調節(jié)后的仿真結果進行分析,積分系數過小時,積分效果過強,效果不能令人滿意;隨著積分系數增大,仿真效果越來越好,當積分系數超過30 000 后,積分效果減弱過多,效果又變差。故初步確定PID 控制器的積分時間Ti范圍在30 000 附近。同時,考慮到后視鏡機構在實際使用中會受到許多外界干擾,而微分環(huán)節(jié)對環(huán)境的干擾比較大,所以控制系統(tǒng)中不采用微分環(huán)節(jié),將微分系數Td設為0。

        對理想設定輸入的響應和調節(jié),在實際中控制系統(tǒng)要控制的是后視鏡機構的折疊電機,電機啟動時,不能立刻加載大電壓,一是出于過流保護的考慮,二是如果啟動加速度過大,將導致慣性力過大,傳動系會產生較大沖擊,傳動件可能受損,甚至燒壞電機。

        圖12 Ti=3 000 積分系數調節(jié)仿真結果Fig.12 Simulation with integral coefficient of Ti=3 000

        圖13 Ti=30 000 積分系數調節(jié)仿真結果Fig.13 Simulation with integral coefficient of Ti=30 000

        圖14 Ti=50 000 積分系數調節(jié)仿真結果Fig.14 Simulation with integral coefficient of Ti=50 000

        選定折疊運動的總時間為2.6 s,對于加速時間,經過對大量產品的數據統(tǒng)計,設定0.1,0.2,0.3 s 3 種方案進行優(yōu)化對比。通過仿真數據結果統(tǒng)計,得到3 種方案下電機力矩平均有效值分別為41.06,26.97,54.94 N·mm。取力矩最小的方案作為最終選擇,即加速時長設定為0.2 s。最后,得出電機的理想目標速度曲線,如圖15 所示。

        圖15 電機目標轉速輸入曲線Fig.15 Input curve of motor target speed

        后視鏡殼體理想目標轉角曲線如圖16 所示。在沒有PID 反饋控制的情況下,模型對理想設計輸入的跟隨結果如圖17 所示,可以看出,后視鏡系統(tǒng)本身傳動可靠,但啟動有滯后,且無法控制局部的運動沖擊。

        圖16 后視鏡殼體目標轉角曲線Fig.16 Target angle curve of rearview miroor shell

        圖17 開環(huán)控制運動仿真結果Fig.17 Open loop control simulation of motion

        經過前面系統(tǒng)對階躍輸入的控制參數調節(jié)工作,得出所設計的后視鏡控制系統(tǒng)中PID 模塊KP在1 100~1 500,Ti在20 000~30 000 時,控制效果相對較好。為了進一步確定控制參數的最佳值,將上文設定的理想電機轉速作為控制系統(tǒng)的輸入,按照傳動比得出相應的殼體理想輸出轉速,對比理想輸出與仿真結果,以便觀察,再調試積分系數。

        對于設計的給定理想輸入,將PID 控制器的比例系數設定為1 500,積分時間設定為30 000,最后得出控制系統(tǒng)輸出調試最終結果,如圖18 所示。可以看出,控制系統(tǒng)的響應速度比較快,但是超調量大,因此把控制系統(tǒng)的比例系數KP降低到1 300,得到圖19 所示的仿真結果。超調量降低,響應速度也沒有明顯的降低,但局部的突變依然明顯,歸根到底還是比例作用過強,因此進一步將控制系統(tǒng)的比例系數KP降低。當比例系數降到1 100時,得到的仿真結果如圖20 所示??梢钥吹?,響應速度快,超調量也小。如圖21 所示,將積分系數Ti下調到25 000 時,積分作用開始變得過強,轉速局部開始突變和超調。總結控制系統(tǒng)輸出調試最終結果可知,圖20 調試結果較理想,可以作為控制系統(tǒng)的模型參數。

        圖18 KP=1 500,Ti=30 000 控制系統(tǒng)輸出調試結果Fig.18 KP=1 500,Ti=30 000 commissioning results

        圖19 KP=1 300,Ti=30 000 控制系統(tǒng)輸出調試結果Fig.19 KP=1300,Ti=30 000 commissioning results

        圖20 KP =1 100 Ti=30 000 控制系統(tǒng)輸出調試結果Fig.20 KP=1 100,Ti=30 000 commissioning results

        圖21 KP=1 100,Ti=25 000 控制系統(tǒng)輸出調試結果Fig.21 KP=1 100,Ti=25 000 commissioning results

        如圖22 所示,后視鏡模型轉過的總角度為54.3°,跟目標轉角曲線對比,上方曲線為轉過角度的目標曲線,下方曲線為機構仿真轉過的角度。對比設計的總轉角55°,誤差1.27%,所以控制系統(tǒng)整體的控制效果令人滿意。

        圖22 后視鏡轉角輸出仿真結果Fig.22 Simulation of rearview mirror angle output

        對比以上仿真結果,最終確定控制系統(tǒng)的PID控制器的比例環(huán)節(jié)和積分環(huán)節(jié)的系數分別為1 100和30 000,并證明了PID 控制系統(tǒng)對修正后視鏡機構運動誤差的有效性。

        5 結語

        本后視鏡折疊控制系統(tǒng),首先取代了傳統(tǒng)的折疊限位機構,在滿足折疊功能的前提下,減小了折疊系統(tǒng)轉動慣量;其次,基于ADAMS 與MATLAB對電動折疊器進行了PID 聯(lián)合仿真控制。對控制器控制參數優(yōu)化結果是:控制系統(tǒng)的PID 控制器比例和積分環(huán)節(jié)的系數分別為1 100 和30 000,此時穩(wěn)態(tài)誤差小,響應速度快,超調量也小,同時后視鏡轉角輸出仿真結果誤差小,控制效果令人滿意。

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