王 飛, 劉 杰
(天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)工程實(shí)訓(xùn)中心, 天津 300222)
齒輪泵具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、制造維修方便、價(jià)格低廉、自吸能力強(qiáng)、對(duì)油污不敏感等優(yōu)點(diǎn),是液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中常用的液壓元件[1-4]。齒輪徑向液壓力不平衡導(dǎo)致的斷軸和軸承磨損失效嚴(yán)重限制了泵工作壓力的提高; 齒輪嚙合變化引起的齒輪泵流量脈動(dòng)會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲, 這些失效模式制約齒輪泵的發(fā)展。目前對(duì)齒輪泵的失效模式的研究主要有側(cè)板磨損[5]、密封失效[6]、斷軸[7-8]、軸承損壞[9]、噪聲過大[10]等,對(duì)齒輪泵泵體裂紋的研究分析較少;本研究對(duì)一種應(yīng)用在自卸車上的雙向齒輪泵在研發(fā)階段出現(xiàn)的泵體裂紋進(jìn)行了研究。
雙向齒輪泵是輸入軸正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)時(shí)都能夠?qū)崿F(xiàn)齒輪泵供油的一種齒輪泵。某雙向齒輪泵經(jīng)歷了100 h超載跑合,齒輪泵各性能指標(biāo)穩(wěn)定,且泵體沒有出現(xiàn)裂紋;在進(jìn)行沖擊壽命試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)進(jìn)行了13.5萬(wàn)次時(shí),齒輪泵泵體產(chǎn)生裂紋并發(fā)生漏油現(xiàn)象。
對(duì)于泵體裂紋分析,國(guó)內(nèi)已有過如下研究:李宏偉等[11]使用ANSYS軟件對(duì)內(nèi)嚙合齒輪泵的強(qiáng)度和剛度進(jìn)行了分析,確定應(yīng)力集中區(qū)和變形較大位置,并進(jìn)行優(yōu)化,增加泵殼體強(qiáng)度同時(shí)減重。方波等[12]使用ANSYS Workbench軟件對(duì)齒輪泵殼體進(jìn)行結(jié)構(gòu)和熱分析,確定其大變形和最大等效應(yīng)力分布發(fā)生在出油口內(nèi)壁,通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)的方法進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。李文娟等[13]對(duì)斜盤柱塞泵殼體裂紋采用金相檢驗(yàn)、斷口分析和有限元分析等方法進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:柱塞泵殼體組織中尖銳的 C型石墨是導(dǎo)致殼體裂紋的原因。鄒鑌等[14]對(duì)離心泵葉輪斷裂處進(jìn)行了斷口宏觀形貌分析、金相分析和掃描電鏡分析,結(jié)果表明,葉輪的斷裂是由于與泵蓋的摩擦導(dǎo)致的多源疲勞斷裂。本研究對(duì)某新型雙向齒輪泵的泵體裂紋進(jìn)行了失效分析;并根據(jù)泵體裂紋原因提出優(yōu)化方案,經(jīng)過試驗(yàn)證明,優(yōu)化方案可靠有效。
圖1所示為一種新型雙向齒輪泵,該泵主要由外接軸、前蓋、外軸承、滑動(dòng)軸承、主動(dòng)齒輪、從動(dòng)齒輪和后蓋組成,其性能參數(shù)如表1所示。泵啟動(dòng)時(shí),電機(jī)驅(qū)動(dòng)外接軸,通過外接軸另一端外花鍵將運(yùn)動(dòng)和扭矩傳遞到主動(dòng)齒輪上。
圖1 雙向齒輪泵裝配圖Fig.1 Assembly drawing of bidirectional gear pump
表1 雙向齒輪泵性能參數(shù)Tab.1 Performance parameters of bidirectional gear pump
為了評(píng)估泵的壽命,根據(jù)JB/T 7041在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行了耐久性試驗(yàn),如圖2所示。齒輪泵通過“A”和“B”連接試驗(yàn)臺(tái)的進(jìn)油管,通過“C”連接出油管。耐久性試驗(yàn)包含超載試驗(yàn)100 h和沖擊試驗(yàn)40萬(wàn)次。圖3為雙向齒輪泵完成100 h超載試驗(yàn)后的效率曲線。由圖3可知,齒輪泵在超載試驗(yàn)過程中齒輪泵效率近似恒定在90%,符合JB/T 7041要求。
圖2 雙向齒輪泵試驗(yàn)圖Fig.2 Test diagram of bidirectional gear pump
圖3 雙向齒輪泵100 h超載試驗(yàn)效率Fig.3 100 h overload test efficiency of bidirectional gear pump
雙向齒輪泵通過100 h超載試驗(yàn)后,還需完成40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn)。材質(zhì)為HT300的雙向齒輪泵泵體在23 MPa,2000 r/min的條件下沖擊13.5萬(wàn)次后,油口出現(xiàn)裂紋導(dǎo)致漏油現(xiàn)象,如圖4所示,裂紋貫穿油口右側(cè)中部。
圖4 雙向齒輪泵油口裂紋Fig.4 Cracks in bidirectional gear pump
圖5 雙向齒輪泵泵體結(jié)構(gòu)圖Fig.5 Structure of bidirectional gear pump body
圖5為雙向齒輪泵泵體結(jié)構(gòu)圖,其中圓圈位置為發(fā)生裂紋的位置。
鑄件在加熱和冷卻的過程中會(huì)發(fā)生復(fù)雜的相變,金相檢驗(yàn)主要是評(píng)定非金屬夾雜物類型及數(shù)量、晶粒度及各種纖維組織鑒別,本研究對(duì)發(fā)生裂紋的齒輪泵體進(jìn)行了石墨類型、大小等級(jí)、珠光體數(shù)量、硬度、化學(xué)成分進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果如表2所示,金相檢驗(yàn)合格。
表2 金相分析結(jié)果Tab.2 Metallographic analysis results
試棒拉伸試驗(yàn)可以測(cè)量鑄件的抗拉強(qiáng)度是否符合要求,在泵體上取樣圓柱形試棒,使用拉力測(cè)試機(jī)拉斷,并記錄拉力值,拉斷后的試棒如圖6所示,測(cè)量的抗拉強(qiáng)度值為312 MPa,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖6 雙向泵泵體本體試棒拉伸試驗(yàn)Fig.6 Tensile test of test bar of body of bidirectional pump
使用有限元分析軟件ANSYS Workbench對(duì)雙向齒輪泵泵體進(jìn)行有限元分析,計(jì)算泵體油口處的受到的應(yīng)力值,如圖7所示。
圖7 雙向齒輪泵泵體有限元分析Fig.7 Finite element analysis of bidirectional gear pump body
剖切后做著色試驗(yàn),判定裂紋起始點(diǎn)在泵體螺紋底孔和出油腔交界的棱邊上,如圖8所示。由圖8可知,著色法顯示的裂紋的起始位置與圖4泵體裂紋位置、圖7有限元計(jì)算的應(yīng)力最大的位置是近似的,都是在出油口的外側(cè)螺紋中部。
經(jīng)過對(duì)雙向齒輪泵的泵體金相分析、有限元分析及著色試驗(yàn)分析得出,雙向齒輪泵在沖擊試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)裂紋的原因是泵體出現(xiàn)裂紋位置處的壁厚較薄和存在銳角邊所致。
針對(duì)沖擊試驗(yàn)出現(xiàn)的出油口處裂紋漏油問題,主要原因是油口處壁厚薄,設(shè)計(jì)增加油口壁厚的5種方案:方圓過渡方案、大圓臺(tái)方案、小圓臺(tái)方案、斜坡方案、外方方案;并通過有限元軟件ANSYS Workbench計(jì)算在沖擊工況下(23 MPa)危險(xiǎn)截面的安全系數(shù);并計(jì)算了比原方案安全系數(shù)提高的倍數(shù)以及每種新方案的重量。
圖8 著色法顯示裂紋位置Fig.8 Coloring method showing crack location
表3 泵體優(yōu)化方案Tab.3 Pump body optimization scheme
由表3泵體優(yōu)化方案可知,危險(xiǎn)截面安全系數(shù)最高的是方案2大圓臺(tái)方案,安全系數(shù)是3.07,重量為8.376 kg;方圓過渡方案的危險(xiǎn)截面安全系數(shù)是2.71,重量為8.276 kg,此泵為商用批量化產(chǎn)品,考慮到生產(chǎn)成本,要求滿足安全系數(shù)的前提下,重量最低。綜合考慮安全系數(shù)和重量?jī)煞矫嬉蛩?,選取方圓過渡方案為最終方案。
經(jīng)過改進(jìn)后的雙向泵泵體結(jié)構(gòu):方圓過渡方案,如圖9所示。
圖9 優(yōu)化后的雙向齒輪泵泵體結(jié)構(gòu)Fig.9 Structure of optimized bidirectional gear pump body
將此泵體進(jìn)行裝配成整泵后,在液壓試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)條件為:出油口加載壓力23 MPa,泵輸入轉(zhuǎn)速2000 r/min,側(cè)進(jìn)側(cè)出。齒輪泵完成了40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn),側(cè)板、齒輪軸頸、滑動(dòng)軸承磨損正常,如圖10所示;出油口沒有出現(xiàn)裂紋,如圖11所示。
圖10 側(cè)板、齒輪、軸承磨損情況Fig.10 Wear of thrust plates, gears and bearings
圖11 40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn)后泵體油口無(wú)裂紋Fig.11 No cracks in oil port of pump body after 400,000 impact tests
對(duì)出現(xiàn)裂紋的HT300雙向齒輪泵泵體進(jìn)行了金相分析和抗拉強(qiáng)度試驗(yàn),結(jié)果表明其石墨類型、石墨大小等級(jí)、珠光體數(shù)量、硬度要求、化學(xué)成分都符合HT300的材質(zhì)要求,隨爐試棒的抗拉強(qiáng)度也符合要求,所以首先排除HT300材料缺陷。根據(jù)試驗(yàn)條件參數(shù),采用有限元方法在試驗(yàn)載荷下計(jì)算的應(yīng)力分析結(jié)果表明,泵體出油口最大應(yīng)力位置與裂紋實(shí)際發(fā)生位置接近,通過著色法判定裂紋的起始點(diǎn)位置也與有限元分析結(jié)果和實(shí)際裂紋位置接近,表明油口裂紋處的計(jì)算應(yīng)力值雖然小于抗拉極限,但HT300的疲勞極限小于其抗拉極限,小于有限元方法的計(jì)算值,所以在雙向齒輪泵沖擊到13.5萬(wàn)次時(shí)出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致漏油。
針對(duì)上述分析結(jié)果設(shè)計(jì)出5種泵體油口位置加厚方案:方圓過渡方案、大圓臺(tái)方案、小圓臺(tái)方案、斜坡方案、外方方案。通過有限元方法計(jì)算了原方案和此5種方案危險(xiǎn)截面的安全系數(shù),經(jīng)過對(duì)比5種方案較原方案的提高值得出,外方方案提高了1.99倍,但是其重量為8.43 kg,較原方案增重最大,因此在考慮安全系數(shù)、增重、以及鑄造工藝性后,選擇方圓過渡方案為最優(yōu)方案。按照最優(yōu)的方圓過渡方案進(jìn)行鑄造、加工后再與其余零件裝配成整泵,在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行超載工況下40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn)過程中,泵無(wú)外泄漏,油口處無(wú)裂紋出現(xiàn);說明上述優(yōu)化方法和優(yōu)化方案是有效的。
采用不同的分析方法研究了雙向齒輪泵泵體的裂紋失效,并提出優(yōu)化方案,進(jìn)行了有效的試驗(yàn)驗(yàn)證??梢缘贸鱿旅娼Y(jié)論:
(1) 齒輪泵泵體裂紋與泵體的材質(zhì)、載荷、以及泵體厚度均相關(guān),需要通過金相分析、抗拉試驗(yàn)、有限元分析以及著色法確定裂紋位置等方法最終確定裂紋原因;
(2) 通過有限元仿真可以對(duì)液壓元件進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算,可以提高理論計(jì)算精度、縮短研發(fā)周期、節(jié)約研發(fā)成本;
(3) 能夠通過100 h超載試驗(yàn)的齒輪泵不一定能夠通過40萬(wàn)次沖擊試驗(yàn),說明液壓元件在設(shè)計(jì)過程中既要考慮泵體材料的抗拉強(qiáng)度又要考慮材料的疲勞強(qiáng)度;
(4) 雙向液壓齒輪泵最大應(yīng)力點(diǎn)在進(jìn)出油口內(nèi)壁附近,在設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí)需要對(duì)油口位置增厚設(shè)計(jì),以防止裂紋導(dǎo)致漏油現(xiàn)象。