■ 李科/中航天水飛機工業(yè)有限責任公司
某型飛機外場1 號漏油管流出線狀紅色油液,拆下主液壓系統(tǒng)液壓泵漏油管,發(fā)現(xiàn)主液壓泵泵體端漏油管有液壓油呈線狀流出。
液壓柱塞泵尾部密封由動密封(軸尾封嚴機構)和靜密封(外部封裝各結合面)組成。軸尾封嚴機構由圈34M-94A 和襯套34M-97 金屬平面及兩個油封部件組成,外部封裝各結合面通過膠圈2、3 密封(見圖1)。
圖1 液壓柱塞泵軸尾密封結構圖
為查明液壓柱塞泵漏油超標原因,建立故障樹(見圖2),逐項分析排查。從圖中可以看出,故障分為液壓系統(tǒng)故障和液壓泵內部密封失效兩大類,液壓泵內部密封失效包括靜環(huán)組件失效、液壓泵殼體損壞和動環(huán)組件失效,上述因素都可能造成液壓泵漏油超標故障。
圖2 液壓柱塞泵漏油故障樹
液壓泵漏油環(huán)節(jié)是油泵內部設計的固有油路,液壓泵的滲漏主要是從油泵內動環(huán)、靜環(huán)組件滲出極少量的油液,通過油泵內漏油管流出液壓泵外,技術規(guī)范規(guī)定其漏油量在10min 內不得超過1.67mL。更換液壓泵,飛機狀態(tài)完好,故排除飛機液壓系統(tǒng)故障導致液壓泵漏油量超標的可能性。
3.2.1 靜環(huán)組件失效
1)油封部件與彈簧圈配合異常
如圖3 所示,剪掉后蓋保險,松開螺釘,使用專用工裝取出后蓋組合,發(fā)現(xiàn)彈簧圈(34A-88)脫出油封部件1(34C-89)內圈約1/3。分解靜環(huán)組件,發(fā)現(xiàn)彈簧圈與油封部件1 處于半配合狀態(tài),彈簧圈漏出約1/3。正常情況下,彈簧圈應卡在油封部件槽內,將油封部件內圈與主軸外圓緊密貼合以起到緊固作用。彈簧圈一旦脫出,油封部件內圈與主軸貼合的緊固作用就消失,泵腔內油液將順勢流出,導致漏油管嘴漏油超標。因此,判斷油封部件1 與彈簧圈配合異常。
圖3 油封部件與彈簧圈配合檢查實物圖
2)膠碗組件與圈34M-97 配合異常
目視檢查膠碗組件緊靠在圈34M-97 端面,裝配到位,手感無松動(見圖4)。故排除膠碗組件與圈配合異常導致液壓泵漏油量超標的可能性。
圖4 膠碗組件與圈34M-97配合檢查實物圖
3)圈34M-97 變形異常
目視檢查圈34M-97,工作平面光滑平整,內圈無磨損,外圓無變形,內端面有一處壓痕(約圓周方向1/3)。分析認為,該處壓痕為彈簧圈34A-88脫出部分與圈34M-97 緊密接觸出現(xiàn)的擠壓痕跡,非分解后蓋組件所致,且壓痕為端面壓痕,與主軸外圓的圓周密封無關。故排除圈34M-97 變形異常引起漏油管嘴漏油的可能性。
4)彈簧圈34A-88 存在異常
將彈簧圈34A-88 從油封部件1 取出,目視檢查無扭轉無變形;將彈簧圈用手捏變形再松開,彈簧圈自動復原,彈性好、無缺陷。故排除彈簧圈34A-88異常引起漏油管嘴漏油的可能性。
5)油封部件34C-89 異常
對比原機油封部件和新油封部件(見圖5),表面無異常。進一步對兩種油封部件做破壞性對比檢查。目視檢查油封部件內圈表面光滑,無傾斜,卡槽有彈性,無翻轉、缺膠現(xiàn)象,金屬骨架新舊一致,原機油封部件34C-89無異常。故排除油封部件34C-89 異常導致彈簧圈脫出的可能性。
圖5 圈34M-97變形異常排查實物圖
3.2.2 液壓泵殼體損壞
目視檢查殼體后蓋密封部位和靜環(huán)組件接觸的圓形工作面,無劃傷、無壓坑,表面光滑無磨損痕跡,故排除液壓泵殼體缺陷導致漏油量超標的可能性。
3.2.3 動環(huán)組件失效
襯套34M-94A 和襯套內裝密封圈34-165 組成動環(huán)密封裝置。該密封裝置通過襯套34M-93 和油泵主軸連接在一起,主軸工作帶動動環(huán)密封裝置轉動,密封裝置任一零件損壞都可能引起漏油管嘴漏油超標。分解動環(huán)密封裝置,對襯套34M-94A 和密封圈34-165 外觀進行檢查。
1)目視檢查襯套34M-94A 工作表面光亮無磨損、無變形現(xiàn)象,尺寸測量符合圖樣要求。排除襯套34M-94A 損壞導致液壓泵漏油量超標的可能性。
2)目視檢查密封圈34-165 無扭轉、無剪切、無磨損、無變形,表面光滑有彈性。排除密封圈34-165 損壞導致液壓泵漏油量超標的可能性。
根據(jù)以上排查可以確認,該起質量問題歸因于內側油封彈簧圈脫出油封部件1 約1/3 后造成密封失效,導致大量液壓油從漏油管嘴漏出。
正常狀態(tài)下,油封部件內圈在彈簧圈作用下,與油泵主軸緊緊貼合,起到良好的封嚴效果。在裝配過程中彈簧圈34A-88 發(fā)生扭轉,處于輕微變形狀態(tài),當膠碗組件裝入圈34M-97 后,彈簧圈未完全安裝到位,使彈簧圈脫出膠碗槽;在磨合與性能試驗時,試驗臺和試飛站地面開車尾軸平穩(wěn),密封裝置仍然有效,未發(fā)生漏油現(xiàn)象;但在飛行過程中,液壓泵受飛行振動,尾軸發(fā)生徑向跳動,油封部件1 的彈簧圈在側向力作用下緩慢脫出,失去緊固作用,致使油封部件密封失效,導致大量油液通過漏油管接頭呈線狀流出。
針對“彈簧圈脫出導致液壓泵漏油超標”的定位,模擬彈簧圈脫出對液壓泵進行故障復現(xiàn)。根據(jù)故障現(xiàn)象,模擬彈簧圈脫出膠碗約1/5 和約1/3 狀態(tài),對裝配完成的液壓泵進行試驗驗證。
1)驗證1
裝配過程中,模擬彈簧圈未完全(約脫出1/5)裝入油封部件1 槽中,對裝配完成的液壓泵按工藝進行試驗,試驗結果見表1。
表1 彈簧圈脫出約1/5模擬試驗結果
由試驗結果可知,彈簧圈脫出1/5時,密封裝置仍然有效,未發(fā)生漏油現(xiàn)象。
2)驗證2
模擬彈簧圈未完全(約脫出1/3)裝入油封部件1 槽中,對裝配完成的液壓泵按工藝進行試驗,試驗結果見表2。
表2 彈簧圈脫出約1/3模擬試驗結果
由試驗結果可知,當彈簧圈脫出約1/3 時,漏油量隨著轉速的增加逐漸增大,轉速大于500r/min 后超出工藝規(guī)定的漏油量。
因此,當彈簧圈脫出油封部件約1/5 時,漏油管嘴漏油量超標故障無法在試驗臺復現(xiàn);但當彈簧圈脫出約1/3時,液壓柱塞泵漏油量超標故障復現(xiàn)。
對某型飛機液壓柱塞泵漏油量超標質量問題進行了分析,確定了泵內油封部件內圈因裝配不當造成密封失效引起漏油故障。通過模擬故障現(xiàn)象證實了問題發(fā)生的原因,為液壓柱塞泵漏油質量問題診斷提供了新的思路。針對液壓泵部件內圈失效的問題,分析數(shù)據(jù)可作為優(yōu)化裝配工藝提高產品質量依據(jù)。