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        分子篩順控故障原因分析與對策

        2022-12-20 01:28:48鄒殿超
        石油化工自動化 2022年6期
        關(guān)鍵詞:閥座密封圈分子篩

        鄒殿超

        (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)

        某公司煤制化肥項目位于中國東北極寒地區(qū),空分裝置采用深冷精餾技術(shù)[1-2],標(biāo)況下氧氣的設(shè)計產(chǎn)能為4.5×104m3/h。該裝置包括: 空氣過濾系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)、空氣預(yù)冷系統(tǒng)、分子篩純化系統(tǒng)、分餾塔系統(tǒng)、液體儲存系統(tǒng)等。分子篩純化系統(tǒng)由2臺分子篩吸附器和1臺雙管板蒸汽加熱器組成,分子篩吸附器吸附空氣中的水分、二氧化碳和一些碳?xì)浠衔?,為后續(xù)工段提供合格凈化空氣。

        1 分子篩純化順控系統(tǒng)

        1.1 分子篩純化吸附器工作原理

        分子篩純化吸附器是2臺圓柱形臥式容器,每臺容器中均填有分子篩吸附劑。2臺分子篩吸附器是交替工作的,即當(dāng)1臺容器內(nèi)的吸附劑處于吸附工作狀態(tài)時,另1臺則處于再生狀態(tài)。處在吸附狀態(tài)的吸附器,流通經(jīng)壓縮和低溫冷卻后的空氣,當(dāng)空氣通過分子篩吸附器時,空氣中的 H2O,CO2和碳?xì)浠衔锉环肿雍Y吸附劑吸附,使空氣得到凈化。其中 H2O,CO2體積分?jǐn)?shù)可降至10-6以下,從而有效地防止在分離O2和 N2時低溫設(shè)備出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象。經(jīng)過一段時間吸附,分子篩吸附劑須進行再生,使分子篩中的吸附劑析出H2O及CO2和碳?xì)浠衔锏龋?jīng)過再生后的分子篩吸附劑又可以投入吸附工作。

        1.2 分子篩順控系統(tǒng)控制流程

        該裝置分子篩運行過程控制選用霍尼韋爾C300系統(tǒng)順控程序?qū)崿F(xiàn),分子篩控制流程如圖1所示。

        分子篩純化順控系統(tǒng)的控制是由DCS輸出開關(guān)量信號(0或1)和模擬量信號(4~20 mA),分別控制13臺順控閥和3臺控制閥來實現(xiàn)。通過電磁閥的得電和失電來接通和切斷進入雙氣缸的控制信號,從而達到控制切換閥的開和關(guān),并在充壓和泄壓過程中按程序使充壓、泄壓控制閥的開度分步完成從全關(guān)到全開的過渡。分子篩純化系統(tǒng)運行如下: 經(jīng)空冷塔冷卻后的空氣通過KV02閥進入S01B罐進行吸附,空氣中的 H2O,CO2和碳?xì)浠衔锉环肿雍Y吸附劑吸附,凈化后的空氣通過KV04閥進入下游工段。而同時S01A罐在進行再生狀態(tài),泄壓階段泄壓控制閥KV10緩慢打開,放空閥KV14閥打開,再生閥KV05/KV07處于關(guān)閉狀態(tài)。之后進入加熱階段,排放閥KV15打開,KV05/KV07閥打開、加熱閥KV12打開,KV14閥關(guān)閉。再進入冷吹階段, KV14閥保持關(guān)閉,KV12閥關(guān)閉,冷吹閥KV13打開。之后進入充壓階段,緩慢打開充壓閥KV09,打開KV14閥,當(dāng)S01A罐壓力與S01B罐壓差小于15 kPa時,進行切換。

        2 分子篩順控程序故障原因及分析

        2.1 分子篩順控程序故障

        當(dāng)分子篩順控運行到加熱步驟時,KV12閥和KV15閥打開,KV14閥在KV12閥動作20 s后關(guān)閉,KV14閥與KV12閥的間隔時間數(shù)據(jù)為原始試車階段設(shè)計。而分子篩順控運行中,在KV12閥未完全打開的情況下,20 s后KV14閥仍要接收順控指令關(guān)閉,導(dǎo)致分子篩順控程序暫停,分子篩再生氣體積流量為5.5×104m3/h的污氮氣無法進入分子篩對再生罐內(nèi)的吸附劑進行再生,需從后工段全部退出,導(dǎo)致精餾塔塔頂壓力快速上升超過了設(shè)計壓力值45 kPa,如不能及時處理,塔頂壓力將迅速上升到80 kPa引起安全閥起跳。更為嚴(yán)重的是空壓機排氣壓力將持續(xù)上漲,如得不到及時有效的調(diào)整將可能造成空壓機喘振,造成全廠停車。

        圖1 分子篩控制流程示意

        2.2 順控閥故障分析

        該順控系統(tǒng)中,順控閥為關(guān)鍵設(shè)備之一,出現(xiàn)故障如下:

        1)閥門附件限位開關(guān)卡澀。閥門附件限位開關(guān)屬于機械式開關(guān),在長期的運行中,偶爾出現(xiàn)限位開關(guān)滑輪不到位的狀態(tài),特別是冬季低溫可能造成閥門限位開關(guān)凍住或卡澀,致使開關(guān)不能恢復(fù)原位,造成反饋信號故障,分子篩順控程序中斷停止運行。

        2)執(zhí)行機構(gòu)氣缸故障。在現(xiàn)場長期使用過程中,順控閥的執(zhí)行機構(gòu)氣缸內(nèi)的潤滑油脂會不斷蒸發(fā),造成氣缸運行卡澀,且出現(xiàn)過氣缸端蓋上的防塵密封圈被氣缸桿在開閥向外運動的過程中帶出。究其原因,是因為氣缸在使用過程中,現(xiàn)場環(huán)境中的灰塵,會粘連在氣缸桿上,如不及時清理,會被氣缸桿帶入到氣缸內(nèi)部,且粘連在氣缸桿上的灰塵, 會使氣缸桿的摩擦力顯著加大,在氣缸桿開閥向外運動時, 就容易將端蓋上的防塵圈帶出凹槽。當(dāng)氣缸的密封圈被氣缸桿帶出后,會造成氣缸密封性能差,且灰塵會很容易進入氣缸內(nèi)部,進而損傷氣缸活塞密封圈及氣缸內(nèi)壁。同時氣缸內(nèi)密封圈陸續(xù)會出現(xiàn)老化、變硬,進而造成氣缸出現(xiàn)卡澀、串氣現(xiàn)象,造成氣缸不動作或動作不到位現(xiàn)象,影響閥門的正常開關(guān),導(dǎo)致分子篩順控程序的中斷,給生產(chǎn)裝置帶來較大的風(fēng)險隱患。

        2.3 DCS順控程序故障

        在該順控系統(tǒng)中閥門已設(shè)定手動/自動控制切換按鈕,當(dāng)自動控制時,由DCS根據(jù)切換程序控制電磁閥的得電、失電來操作順控閥門的開和關(guān)。手動控制需二次確認(rèn),以防止誤操作。因為KV12閥未打開,分子篩再生氣污氮氣無法進入分子篩系統(tǒng),所以應(yīng)將KV14閥打開。操作人員手動控制時,KV14閥開信號已送至電磁閥,但該順控閥無法滿足閥門自身開啟條件。其原因為順控閥為三桿蝶閥,其設(shè)計結(jié)構(gòu)為單向密封,高壓側(cè)在執(zhí)行桿一側(cè),閥座密封采用軟密封結(jié)構(gòu),開閥時閥門前后壓差已高于15 kPa,閥門不受切換程序的控制無法打開,導(dǎo)致順控中斷,造成嚴(yán)重的生產(chǎn)安全隱患。

        3 解決方案與措施

        3.1 順控閥故障解決方案

        針對順控閥故障采取方案如下:

        1)加強對順控閥執(zhí)行機構(gòu)氣缸、儀表氣源壓力、過濾減壓閥、限位開關(guān)、電磁閥的巡檢力度,盡量避免因執(zhí)行機構(gòu)氣缸壓力不足導(dǎo)致順控閥開關(guān)不到位的現(xiàn)象,同時確保供給氣缸的儀表氣源壓力不能過高,控制在氣缸設(shè)計的承壓范圍之內(nèi)。如氣源壓力供給過高將會對氣缸內(nèi)密封組件造成較大損傷,降低氣缸使用壽命。防止因為氣源壓力及氣源的潔凈度影響閥門動作,導(dǎo)致順控中斷的故障。

        2)氣缸檢修優(yōu)化與氣缸適度保養(yǎng)。預(yù)防性檢修需拆解氣缸,清潔氣缸內(nèi)部,更換氣缸部件,如防塵密封圈、推桿密封圈、活塞密封圈、端蓋密封圈,加注涂抹原廠氣缸專用低溫潤滑脂。同時為了有效地解決氣缸密封被灰塵損壞的故障,在氣缸端蓋處加裝防塵刮刀如圖2所示。刮刀可有效地刮除附著于氣缸桿的灰塵及雜質(zhì),保持氣缸桿的潔凈,保證灰塵不會通過氣缸桿進入氣缸內(nèi)部。刮刀與氣缸桿接觸的內(nèi)環(huán)為PTFE材質(zhì),自帶潤滑性能,不會額外增加氣缸的負(fù)擔(dān)。且刮刀安裝在氣缸端蓋防塵密封圈的凹槽上方,可有效地防止密封圈被氣缸桿帶出。氣缸刮刀能有效地保護氣缸,延長氣缸密封及氣缸的整體使用壽命,進而保證順控閥的安全、可靠運行。

        圖2 氣缸端蓋處加裝防塵刮刀示意

        3)順控閥閥內(nèi)件檢查與預(yù)防檢修。檢查閥門軸承是否有銹蝕、劃傷等情況,閥門閥座密封圈老化情況,并判斷是否需要更換閥座密封圈。在日常運行過程中,順控閥出現(xiàn)充壓時分子篩壓力無明顯變化、進出分子篩空氣量明顯不一致,分子篩空氣流路出口CO2超量等現(xiàn)象是由順控閥內(nèi)漏引起的,則需要更換閥座密封圈。該項工作在空分裝置大修停車時進行,以免在后續(xù)運行中因閥門內(nèi)漏給空分裝置的正常平穩(wěn)運行造成影響。預(yù)防檢修打開順控閥,保持常開狀態(tài),取出舊閥座密封,將溝槽清理干凈放入新閥座密封,并固定支撐好,確保都已置于溝槽內(nèi)。操作順控閥開關(guān)多次,使新閥座密封均勻壓緊到位,確保順控閥正常開關(guān)順暢。

        3.2 順控程序邏輯優(yōu)化完善

        優(yōu)化分子篩順控程序邏輯方案如下:

        1)為了及時提醒工藝操作人員順控運行狀態(tài),DCS內(nèi)設(shè)置順控閥動作不到位報警,從DCS控制器內(nèi)將DO控制信號輸送給現(xiàn)場閥門,閥位開關(guān)反饋DI信號的時間設(shè)定由原試車階段的15 s調(diào)整到25 s,增加了閥門動作的緩沖時間。如果大于25 s則DCS發(fā)出報警信號,但這時程序仍繼續(xù)執(zhí)行,原設(shè)計中運行階段延時為2 s,故障后運行程序直接停止?,F(xiàn)增加延時到5 s而DCS仍未收到反饋信號,則視為故障,程序停止執(zhí)行。工藝操作人員可根據(jù)故障的原因采取相應(yīng)的處理手段。如果是閥位開關(guān)引起的,可讓程序忽略不計,人為地參與讓程序再次自動進行。

        2)對分子篩順控程序優(yōu)化。將分子篩KV12閥的開反饋信號引入DCS分子篩順控程序中,作為程序運行的步序判斷條件,順控程序在確認(rèn)順控閥動作到位后執(zhí)行下一步程序。分子篩預(yù)熱程序運行至加熱階段順控邏輯判斷,如圖3所示,在程序運行到預(yù)加熱步驟時,進入倒計時1 min,計時時間到后,指令為KV12閥和KV15閥打開。即DCS順控內(nèi)組態(tài)KV12閥輸出開信號,KV15閥輸出開信號,20 s后執(zhí)行順控程序為KV14閥輸出關(guān)信號。為了預(yù)防KV12閥未打開,20 s后就要按照程序KV14閥關(guān)閉故障再次出現(xiàn),順控邏輯優(yōu)化增加了下一步判斷條件為KV12閥開反饋信號到位,即確認(rèn)KV12閥的開反饋DI信號后,才能執(zhí)行KV14閥輸出關(guān)信號。如果KV12閥沒有全部打開,反饋DI信號未能反饋到主控室,應(yīng)中斷程序,停止在預(yù)加熱階段,所有閥門狀態(tài)保持在原位,檢查原因。通過該優(yōu)化改造避免了污氮氣退出分子篩系統(tǒng),防止精餾塔塔頂壓力超壓事故的發(fā)生,給安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供可靠保障。

        圖3 分子篩預(yù)熱程序運行至加熱階段順控邏輯判斷示意

        4 結(jié)束語

        針對分子篩順控系統(tǒng)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,進行了原因分析。通過對順控閥進行加強巡檢力度、清潔氣缸、檢查內(nèi)件及預(yù)防檢修等措施,以及順控程序的優(yōu)化改造與完善,在后期的順控程序運行中安全可靠,為空分裝置分子篩的安全運行提供了可靠保障,從而保證了該裝置安全、平穩(wěn)、長周期的滿負(fù)荷運行。本文通過對分子篩順控閥及順控程序提出合理優(yōu)化改造對策,解決了分子篩運行中存在的高危隱患,愿能對相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)提供參考性價值。

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