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        高比例摻煉催化裂化油漿對延遲焦化裝置的影響

        2022-12-15 11:38:36鄧遵安蔡國晏
        石油煉制與化工 2022年12期
        關(guān)鍵詞:減壓渣油油漿石油焦

        鄧遵安,蔡國晏,李 陽

        (1.中石油云南石化有限公司,昆明 650300;2.中國石油大學(xué)(北京)重質(zhì)油國家重點實驗室)

        催化裂化作為我國重油裂化及石油二次加工最重要的手段,其低附加值副產(chǎn)物催化裂化油漿(催化油漿)的年產(chǎn)量超過了10 Mt[1],催化油漿品質(zhì)也隨原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化程度的加深而日益變差[2]。在國內(nèi),催化油漿常作為燃料油調(diào)合油外賣,但隨著燃料油消費稅的提高,油漿作為燃料油的市場需求逐漸萎縮[3]。延遲焦化是一種典型的重質(zhì)油熱轉(zhuǎn)化工藝,能夠?qū)⒘淤|(zhì)渣油轉(zhuǎn)化為高價值的輕質(zhì)產(chǎn)品及石油焦[4-5],有效解決了劣質(zhì)渣油輕質(zhì)化的問題。延遲焦化工藝對原料適應(yīng)性較強(qiáng),可加工高硫、高金屬含量及高殘?zhí)康牧淤|(zhì)渣油[6],因此,將催化油漿摻入延遲焦化反應(yīng)原料已經(jīng)成為近年來煉油廠關(guān)注的熱點。

        當(dāng)前,國內(nèi)煉油廠延遲焦化裝置摻煉催化油漿的比例(w,下同)一般不超過25%,基本維持在4%~10%以內(nèi)[7-11]。中石油云南石化有限公司(以下簡稱云南石化)延遲焦化裝置加工能力為1.2 Mt/a,采用“一爐兩塔”工藝,主要原料為減壓渣油和催化油漿,設(shè)計二者混合比例為75∶25,循環(huán)比為0.05,循環(huán)比可調(diào)范圍為0.05~0.2,主要產(chǎn)品有干氣、液化氣、汽油、柴油、蠟油及石油焦,其中干氣作為加熱爐燃料或并入燃料氣管網(wǎng),液化氣并入管網(wǎng),汽油、柴油、蠟油為下游裝置提供原料,石油焦是延遲焦化裝置唯一作為成品出廠的產(chǎn)品。在最大設(shè)計摻煉比下,云南石化延遲焦化裝置運行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

        為進(jìn)一步解決催化油漿出路問題,云南石化進(jìn)行了將催化油漿摻煉比例由25%逐步提升至29%的工業(yè)試驗,摻煉周期為24個月,在優(yōu)化摻煉方案下,通過考察高比例摻煉對焦化裝置的產(chǎn)品分布、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)裝置操作的影響,驗證高比例摻煉催化油漿的可行性,以保證延遲焦化裝置長周期、穩(wěn)定運行。

        1 焦化原料性質(zhì)

        減壓渣油與催化油漿的主要性質(zhì)見表1。由表1可以看出,與減壓渣油的性質(zhì)相比,催化油漿具有密度高、黏度低、殘?zhí)康?、硫含量低及固含量較高的特點,其中催化油漿的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為0.38%,固含量高達(dá)0.64%。從餾程上看,催化油漿的初餾點為262.2 ℃,538 ℃餾出體積分?jǐn)?shù)為88.0%,而減壓渣油初餾點為394.7 ℃,538 ℃餾出體積分?jǐn)?shù)僅為10.9%,即催化油漿的初餾點更低、餾程更窄。從族組成來看,催化油漿中芳香分質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)72.6%,明顯高于減壓渣油,飽和分含量略高于減壓渣油,而膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量均較減壓渣油低。催化油漿的主要成分是三環(huán)至五環(huán)的多環(huán)芳烴,具有稠環(huán)結(jié)構(gòu)的多環(huán)芳烴裂化性能較差,通常是生焦的前軀體,而油漿中小分子單環(huán)芳烴、雙環(huán)芳烴及飽和烴則是良好的裂化原料;但同時油漿中固含量較高,摻煉后不僅會造成換熱器堵塞、加熱爐爐管結(jié)焦,還會影響石油焦品質(zhì)[12]。因此,需要根據(jù)裝置連續(xù)運行情況綜合考察催化油漿的摻煉比例。

        表1 減壓渣油與催化油漿的主要性質(zhì)

        2 催化油漿摻煉方案優(yōu)化

        為延長摻煉催化油漿后延遲焦化裝置的運行周期,云南石化主要采取如下方案進(jìn)行優(yōu)化:

        (1)為防止直接高比例摻煉油漿可能造成的換熱器堵塞、加熱爐爐管結(jié)焦問題,催化油漿先經(jīng)過燒結(jié)金屬粉末過濾(過濾器濾芯為0.5 μm)預(yù)處理至油漿灰分小于0.05%后,再注入延遲焦化裝置進(jìn)料線,與減壓渣油按一定比例進(jìn)行混合。

        (2)原料換熱系統(tǒng)采用螺旋折流板式換熱器,通過螺旋折流板的導(dǎo)流作用使原料油在殼程內(nèi)呈螺旋流動,折流板附近幾乎不存在流動死區(qū),提高了換熱系數(shù)的同時,也減少了污垢沉積,熱阻穩(wěn)定,從而保證換熱器一直處于高效運行狀態(tài)。

        (3)加熱爐采用“四對流對四輻射”雙面輻射附墻燃燒梯形爐型,爐管壁厚由常規(guī)的8~10 mm提高至14 mm,使得爐管保持更加均勻、高效的表面熱強(qiáng)度,而且單對流對單輻射獨立設(shè)置,同時加熱爐能夠?qū)崿F(xiàn)在線機(jī)械清焦等。

        (4)焦化塔采用溢流加浸泡冷焦工藝,防止反應(yīng)不徹底,冷焦時,前期溢流的含油、含硫化物水排至冷焦水除油罐除油及脫臭處理后,排入沉淀迷宮降溫后回用;后期冷焦及切焦水水質(zhì)較好,直接排入焦池,匯流至沉淀迷宮,通過自然蒸發(fā)降溫和沉淀除焦粉后循環(huán)使用。

        (5)分餾塔脫過熱段采用蠟油外循環(huán)取熱兩級洗滌流程,采用較為清潔的蠟油作為脫過熱段介質(zhì)回流洗滌油,加強(qiáng)對高溫油氣洗滌,減少焦粉攜帶及脫過熱段結(jié)焦,實現(xiàn)循環(huán)比定值調(diào)節(jié)。

        3 摻煉催化油漿對延遲焦化裝置的影響

        3.1 對產(chǎn)品分布的影響

        延遲焦化裝置摻煉不同比例催化油漿后,產(chǎn)物分布見表2。由表2可知:催化油漿摻煉比例由25%增加至29%時,柴油收率明顯升高,升高3.13百分點,石油焦收率降低2.05百分點,蠟油收率升高0.89百分點;同時干氣、液化氣和汽油收率有所降低。研究表明[13-14],摻煉催化油漿會導(dǎo)致總液體收率下降,石油焦、蠟油收率升高;而本試驗高比例摻煉催化油漿后,石油焦收率明顯下降,蠟油收率有所提高,輕油收率、總液體收率均有所升高。這可能是因為:云南石化的催化油漿中單環(huán)、雙環(huán)芳烴占比較多,導(dǎo)致高比例摻煉油漿后發(fā)生裂化反應(yīng)的比例大于縮合反應(yīng);同時油漿中部分多環(huán)芳烴未發(fā)生縮合反應(yīng)就進(jìn)入分餾塔中直接汽化為柴油、蠟油組分被餾出,這與趙衛(wèi)東等[15]摻煉催化油漿時結(jié)論一致。

        表2 摻煉不同比例催化油漿時的焦化產(chǎn)物分布

        3.2 對產(chǎn)品質(zhì)量的影響

        減壓渣油中高比例摻煉催化油漿不僅會影響延遲焦化裝置各產(chǎn)物的收率,還會影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。石油焦作為延遲焦化裝置唯一出廠的成品,其品質(zhì)隨催化油漿摻煉比例的變化情況見表3。由表3可知,催化油漿的摻煉比例由25%增加至29%時,延遲焦化所得石油焦的揮發(fā)分提高1.90百分點,灰分提高0.04百分點,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低0.10百分點。石油焦中揮發(fā)分的增加是由于催化油漿中的芳烴部分裂解,導(dǎo)致殘留在石油焦中的輕組分增多。催化油漿經(jīng)過濾處理后,油漿中固含量明顯下降,再進(jìn)行高比例摻煉后,少量固體顆粒隨油漿進(jìn)入焦炭塔,沉積在石油焦中,致使石油焦灰分有所增加,但灰分對石油焦品質(zhì)影響不大。石油焦中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的降低則是因為油漿中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為0.38%,遠(yuǎn)低于減壓渣油中的硫含量,在高比例摻煉下,一定程度上降低了延遲焦化原料的硫含量,進(jìn)而改善了石油焦品質(zhì)。但無論是否高比例摻煉催化油漿,最終得到的焦炭均為高硫石油焦(硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過3%),達(dá)到企業(yè)4A級標(biāo)準(zhǔn)(Q/SH PRD 392—2015),一般只能作為水泥廠和發(fā)電廠的燃料使用[4,16]。

        表3 摻煉不同高比例催化油漿時的石油焦品質(zhì)對比

        3.3 對裝置運行的影響

        減壓渣油中高比例摻煉催化油漿后對延遲焦化的影響不僅僅表現(xiàn)在產(chǎn)物上,還會對延遲焦化裝置運行造成一定影響。高比例摻煉催化油漿時,延遲焦化裝置的關(guān)鍵操作參數(shù)見表4。加熱爐結(jié)焦主要通過爐管溫度及進(jìn)出口壓差判斷,由表4可知,摻煉催化油漿時,加熱爐出口溫度始終維持在495 ℃左右,進(jìn)出口壓差維持在1.00 MPa左右,這說明在優(yōu)化方案下,高比例摻煉催化油漿時,加熱爐爐管無明顯結(jié)焦趨勢。同時,焦炭塔塔底入口溫度、塔頂出口溫度以及焦炭塔操作壓力基本無變化,這表明在優(yōu)化方案下,高比例摻煉催化油漿對焦炭塔的操作影響不大。然而,在除焦過程中發(fā)現(xiàn)石油焦明顯變硬,除焦用時明顯增多,通過降低下鉆速度和切距可以保證除焦過程的安全性。換熱器效率通過入分餾塔中混合原料溫度變化間接說明,高比例摻煉過程中,入分餾塔混合原料溫度由298 ℃降至296 ℃,下降并不明顯,表明摻煉期間換熱器效率并無明顯變化,換熱器是否結(jié)垢需要在檢修時驗證。催化油漿的摻煉比例由25%增加至29%時,循環(huán)比提高了0.085,這主要是因為增大循環(huán)比可以改善加熱爐的進(jìn)料性質(zhì),減緩加熱爐爐管結(jié)焦。

        表4 不同摻煉比下裝置的關(guān)鍵操作參數(shù)

        油漿高比例摻煉前12個月及摻煉后24個月,加熱爐進(jìn)料泵各處管線厚度變化見表5。由表5可知,高比例摻煉油漿后,加熱爐進(jìn)料泵各處管線腐蝕速率有所加大,但腐蝕速率均未超過0.30 mm/a,這表明高比例摻煉油漿時,加熱爐進(jìn)料泵各處管線在進(jìn)行正常檢修前,不會出現(xiàn)腐蝕停工問題。

        表5 高比例摻煉催化油漿前后焦化裝置加熱爐進(jìn)料泵管線厚度變化

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        采用公司內(nèi)部價格體系對焦化原料及主要產(chǎn)物進(jìn)行定價,結(jié)果見表6。

        根據(jù)表6中價格,按照表2中各產(chǎn)物收率計算出催化油漿在不同摻煉比下加工每噸原料產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。結(jié)果表明,在未計入人工成本的情況下,催化油漿摻煉比由25%升高至29%時,延遲焦化裝置加工每噸原料產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益由168.0元提高至235.0元,提高了67.0元,提升明顯。因此,在保證生產(chǎn)裝置運行穩(wěn)定的情況下,進(jìn)行高比例摻煉催化油漿不僅可以進(jìn)一步解決催化油漿出路問題,還能顯著提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

        表6 原料及主要產(chǎn)物價格 元/t

        5 結(jié) 論

        (1)與減壓渣油相比,催化油漿具有密度高、黏度低、殘?zhí)康?、硫含量低及固含量較高的特點,而且油漿初餾點更低、餾程更窄,芳烴含量更高。

        (2)焦化裝置高比例摻煉催化油漿,摻煉比例由25%提高至29%時,柴油、蠟油收率分別升高3.13百分點和0.89百分點,干氣、液化氣和汽油收率分別降低0.15百分點、0.65百分點和1.19百分點;石油焦收率降低2.05百分點,同時石油焦的揮發(fā)分、灰分分別提高1.90百分點和0.04百分點,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低0.10百分點,摻煉前后石油焦均滿足企業(yè)4A級標(biāo)準(zhǔn)。

        (3)催化油漿摻煉比例由25%提高到29%時,延遲焦化裝置中加熱爐進(jìn)料泵管線腐蝕速率雖有所加大,但不會影響裝置正常運行,加熱爐爐管結(jié)焦趨勢不明顯,換熱器影響程度可控,針對焦炭塔除焦時間延遲的問題也可以得到有效解決,同時加工每噸原料產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益提高67.0元,表明在優(yōu)化方案下,高比例摻煉催化油漿具有可行性,可以進(jìn)一步解決企業(yè)催化油漿出路問題,顯著提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

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