李萬全,張 超
(河鋼集團有限公司,河北 石家莊 050023)
高爐提高利用系數(shù)是煉鐵降本增效的核心和關鍵,也是反映高爐運行狀態(tài)的重要指標。X高爐冶煉釩鈦礦,日產水平長期維持在6 000噸左右,爐況基本達到了穩(wěn)定順行的狀態(tài),但階段性的煤氣流波動時常發(fā)生,且同期國內同立級高爐先進日產水平已達到7 500噸以上,對比國內先進高爐存在巨大差距。為了進一步提高產量水平,高爐打破固有的釩鈦礦冶煉操作理念和經驗,樹立超常規(guī)的操作思路,以高風速、高動能為切入點,改善爐缸工作狀態(tài)和煤氣流穩(wěn)定性,為高爐大幅度加風提產創(chuàng)造條件,實現(xiàn)了高爐高效生產,成功探索出了一條釩鈦礦冶煉高爐高產、穩(wěn)產的工藝操作方法。
針對當前的參數(shù)現(xiàn)狀進行分析,其中:富氧量受制氧能力的限制,已經達到最大能力;頂壓設計能力245 kPa,提升空間不大;風溫已用盡。通過對比分析,進一步提產只能通過提高入爐風量來進行,工藝操作的核心是通過上下部操作參數(shù)的調整為高爐加風創(chuàng)造條件。
表1 X高爐提產前參數(shù)指標
高爐的爐缸工作均勻活躍是高爐加風提產、提高高爐穩(wěn)定性的核心,高風速、高動能為活化爐缸提供動力基礎,是爐缸活躍的關鍵。高風速、高動能的工藝技術路線已在國內多座先進高爐應用并取得顯著的效果,一批指標比較優(yōu)秀的1000~2000 m3級的高爐鼓風動能都超過了12 000 kg·m/s、2000 m3級的高爐超過了15 000 kg·m/s,如天鋼1# 3200 m3高爐風速260 m/s、鼓風動能14 000-16 000 kg·m/s,月均日產量9500噸、噴煤比155 kg/t、燃料比505 kg/t;重鋼1# 2500 m3高爐風速270 m/s、鼓風動能16 000-17 000 kg·m/s,月均日產量7800噸、噴煤比170 kg/t、燃料比505 kg/t;黃驊中鐵2500 m3高爐風速270 m/s、鼓風動能17 000 kg·m/s,月均日產量8200噸、噴煤比150 kg/t、燃料比510 kg/t;還有興澄鋼鐵、陜鋼、鏈鋼、山西建邦、漢冶特鋼、四川德勝、湘鋼等高爐,均通過提風速、提動能,高爐穩(wěn)定性大幅改善,產量和燃料消耗均取得較大的進步,這些高爐的指標都已經進入全國指標最好的第一梯隊,成就顯著。對比行業(yè)先進高爐的普遍控制水平,X高爐的風速和動能水平顯著偏低,因此,提高風速和動能水平是X高爐進一步加風的首選做法,也是最經濟的做法。
鼓風動能的本質是熱風做功的功率,除了用于煤氣上升過程中克服爐料的阻力之外,主要是在風口前克服爐料和死料堆中焦炭和渣鐵的阻力,形成一定深度的循環(huán)區(qū),降低死料堆的填充率,從而保持爐缸的活躍,為高爐提供順行的基礎。在這個過程中,風速是熱風做功的工具和消耗能源的路徑,鼓風動能為做功提供了能源,回旋區(qū)深度是對熱風所做功的度量,是我們所要的最終結果。
過去的一些實驗數(shù)據(jù)表明,提高風速確實會加劇風口回旋區(qū)內焦炭粒度的降解,使本來就因為高煤比而降解的焦炭粒度進一步碎化,如何選擇風速給高爐操作者帶來了一定的糾結:提高噴煤比之后本應提高風速,加大鼓風動能活躍爐缸,化解諸多不利于順行的因素,保證高爐的穩(wěn)定順行;但另一方面,則需要降低風速,保護回旋區(qū)內的焦炭粒度不再破碎,以此來保證高爐的穩(wěn)定順行。國內寶鋼實測數(shù)據(jù)表明,風口回旋區(qū)小焦粒比例先是隨著風速的提高而提高,當風速提高到超過260 m/s之后,回旋區(qū)內的小焦粒占比會隨著風速的提高而降低,進入死料堆表面的小焦粒也呈現(xiàn)出同樣的規(guī)律。這些數(shù)據(jù)反映出,較高的風速既維系了回旋區(qū)深度,保證原有爐缸的活躍性,又可以避免焦炭在風口回旋區(qū)被進一步破壞,減少碎焦顆粒在死料堆表面富集,避免產生新的爐缸濾液性下降問題[1]。風速是否合理可以用兩個維度來檢驗,首先是焦炭在風口回旋區(qū)內是否被嚴重碎化,再次是燃料比會不會因為中心過吹而升高,風速過高一定會造成除塵灰中碳含量增加,如果爐頂除塵灰中碳含量沒有出現(xiàn)明顯的增量,那么說明這個風速不偏高。
根據(jù)預定的提高風速和動能的操作思路,采取最有效的調整方式,即縮小風口面積。X高爐共計有30個風口,26個直徑為120 mm風口,4個直徑為130 mm風口,送風面積0.3471 m2。為提高鼓風動能和保持風口均勻性,利用檢修機會將4個直徑為130 mm風口改為直徑120 mm,送風面積調整為0.3393 m2。通過風口面積的調整,風速逐步由230 kPa提高到270 kPa,鼓風動能由12 000 kg·m/s提高到15 000 kg·m/s以上。隨著風速和鼓風動能的提高,高爐爐缸活躍性提升,爐況穩(wěn)定性有了明顯改善,伴隨著風量的增加產量逐步提高,效果明顯(見圖1)。
圖1 高爐風速、鼓風動能和產量的變化趨勢圖
富氧和噴煤是高爐強化的主要手段之一,也對爐內煤氣流的分布起重要作用。富氧的作用一是可以加快焦炭的燃燒速度,提高高爐的冶煉強度,按理論計算,富氧率每提高1%,高爐產量可提高3%~6%;二是富氧后渣溫充沛、爐渣流動性得到改善,能夠降低高Al2O3爐渣對爐缸的不利影響,改善爐缸活躍性,且煤氣中N2含量減少,CO濃度提高,促進爐內間接還原,有利于提高煤氣利用率,降低燃料消耗。另外,提高富氧率后,理論燃燒溫度升高,需要通過提高煤比來維持合理的理論燃燒溫度,為高煤比操作創(chuàng)造條件,同時爐內溫度場和煤氣流分布發(fā)生變化,爐內溫度上涼下熱,中心氣流會減弱、邊緣氣流會增強[2],需要優(yōu)化上下部操作制度,調整煤氣流分布。
富氧和噴煤是相輔相成的,噴煤一方面是減少焦炭消耗降低成本的重要手段,另一方面降低理論燃燒溫度,且有利于中心煤氣流的發(fā)展,抵消富氧給高爐冶煉帶來的不利影響。因此高富氧對應高煤比是高爐提產降本操作的經典搭配,并且為確保煤氣流分布的穩(wěn)定性,應盡可能減少富氧和噴煤的調劑幅度,定富氧定煤比操作,減少煤氣流波動。根據(jù)行業(yè)先進單位經驗,富氧率6%以上是最經濟的范圍,國內常規(guī)高爐最高富氧率達到10%左右。富氧和噴煤量的高低,主要取決于富氧和噴煤設備能力的大小,以高爐理論燃燒溫度作為兩者平衡的依據(jù)。
針對X高爐12 000 m3/h富氧上限能力,以及43 t/h的噴煤系統(tǒng)設備能力冶煉釩鈦礦,將煤比控制在140~150 kg/t范圍內,在日常操作過程中,富氧上限使用,不作為調劑手段,噴煤量調劑盡可能早調、少調、微調,減少爐腹煤氣量的波動,穩(wěn)定煤氣流分布。
在下部高風速、高動能操作的同時,上部提高頂壓操作,可以改善爐料透氣性,有利于高爐加風。提高爐頂壓力實質上是壓縮了煤氣體積、降低了煤氣流速、延長煤氣在高爐內的停留時間,進而改善間接還原動力學條件,從而有助于煤氣和鐵礦石之間的氣-固相反應,增強煤氣的擴散、穿透能力,強化煤氣吸附、界面反應等還原過程。在宏觀上提高頂壓可以有效提高高爐透氣性,促進高爐穩(wěn)定順行[3]。近年來,一些先進高爐的頂壓已經達到280 kPa、接近300 kPa,有效提高了煤氣利用率、降低了燃料消耗。
高爐爐頂壓力的提高,主要受爐頂設備能力的限制。X高爐頂壓雖然接近設計頂壓,但還有一定的提升空間。隨著加風過程,將爐頂壓力由240 kPa提高到設計頂壓245 kPa,熱風壓力由400 kPa提高到420 kPa,全爐壓差由160 kPa提高到175 kPa。在加風過程中,隨著熱風壓力的提高,適當提高爐頂壓力,全爐壓差雖然有所升高,但升高幅度明顯小于熱風壓力升高幅度,高爐整體透氣性改善,更有利于接受風量,為高爐進一步加風創(chuàng)造了條件(見圖2)。
圖2 高爐頂壓和壓差控制趨勢圖
3.4.1 布料矩陣調整
隨著風量、動能上升,上部裝料制度進行同步調整,兼顧中心與邊緣的氣流分配,保證中心和邊緣氣流分配比例大致不變,一是礦焦角度同步外擴,保證中心氣流的穩(wěn)定;二是適當增加焦炭角差,拓寬焦炭平臺,改善布料料層的穩(wěn)定性,提高煤氣利用率,降低消耗(見表2)。
表2 X高爐布料料制調整
3.4.2 批重調整
X高爐要求在實際生產中,爐喉的焦炭層厚度要確?!?00 mm,才能保證爐料及軟熔帶的透氣性。所以在強化冶煉的過程中,要考慮選擇焦炭批重確保必要的焦炭層厚度。根據(jù)計算公式:
CB=K×DT3
式中:CB——焦碳批重,t/批;
DT——高爐爐喉直徑,m;
K——焦碳批重系數(shù),范圍0.03~0.04,一般取0.035。
得出最小焦炭批重計算公式是:
CB最小=πD2KHγ/4
式中:CB最小——焦炭最小批重;
D——爐喉直徑;
K——料面形狀系數(shù),取1.1;
γ——焦炭的堆比重,取0.5;
H——焦炭的料層厚度。
根據(jù)X高爐的爐喉直徑8.4 m計算,最小的焦炭批重是15 t。
在一定條件下,大礦批有利于礦石的均勻分布和穩(wěn)定上部氣流,改善軟熔帶透氣性,從而促進爐溫的穩(wěn)定順行[4]。X高爐將礦批由68 t提高至74 t,焦批保證大于15 t,批重增加后,減少了爐內的料層數(shù),大幅降低礦焦間的界面效應,改善爐內透氣性。
高爐加風過程以透氣性作為依據(jù),當高爐透氣性差,不接受風量時,風量使用以熱壓數(shù)據(jù)為基準,按照各階段熱壓上限要求控制;高爐透氣性好,接受風量時,風量使用按照各階段風量流量要求控制,盡量上用風量。
X高爐在加風提產過程中,隨著風量上升,高爐透氣性并未下降,反而呈上升趨勢,分析原因;一是隨著風量和鼓風動能上升,高爐死料柱的置換周期縮短,死料柱內焦炭置換速度加快,能夠有效提升死料柱焦炭的質量,提高高爐透氣性;二是采用“中心加焦+平臺漏斗”相結合的布料制度,調整中心區(qū)域礦焦比例,兼顧中心與邊緣的氣流分配,在穩(wěn)定中心氣流的同時,保證邊緣透氣性,有效提高了高爐透氣性;三是鼓風動能上升后風口回旋區(qū)增大,死料柱形狀發(fā)生變化,體積縮小,尤其是爐缸區(qū)域死料柱的直徑縮小,爐缸渣鐵滲透死料柱難度降低,爐缸活躍性上升。當風量達到(5400±50)m3/min后,熱風壓力維持在410~420 kPa,鼓風動能≥15 000 kg·m/s,高爐日產達到7200 t以上,達到了預定目標。
(1)高風速、高動能是高爐加風提產的基礎,縮小風口面積是提高風速和鼓風動能最有效的措施。
(2)高頂壓操作有利于改善料柱透氣性,有利于高爐加風。
(3)上部裝料制度必須根據(jù)送風參數(shù)進行調整,保證邊緣和中心氣流分配比例穩(wěn)定;適當提高焦炭批重和礦石批重,有利于降低礦焦間的界面效應,改善高爐透氣性。
(4)高爐加風過程要循序漸進,保持風溫、富氧、噴煤等操作參數(shù)的基本穩(wěn)定,減少對爐腹煤氣指數(shù)的大幅影響,有利于加風過程中的煤氣流穩(wěn)定。