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        造粒斗提機(jī)頻繁跳車原因分析及改造措施

        2022-12-02 12:33:10
        肥料與健康 2022年4期
        關(guān)鍵詞:輥輪跳車造粒

        高 翔

        (海洋石油富島有限公司 海南東方 572600)

        海洋石油富島有限公司二期化肥裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)450 kt合成氨和800 kt尿素,于2003年9月底正式建成并投產(chǎn),尿素造粒系統(tǒng)采用挪威海德魯公司的大顆粒流化床造粒技術(shù)。從2019年1月至6月,尿素裝置造粒斗提機(jī)頻繁出現(xiàn)跳車現(xiàn)象。按操作規(guī)程,斗提機(jī)跳車后,造粒系統(tǒng)停運(yùn),蒸發(fā)系統(tǒng)的物料進(jìn)行循環(huán),前系統(tǒng)產(chǎn)生的尿液積存在尿液儲槽內(nèi),尿液停留時(shí)間過長會造成縮二脲含量增加,影響尿素產(chǎn)品的合格率。此外,蒸發(fā)系統(tǒng)的物料進(jìn)行循環(huán)后,來自前系統(tǒng)和合成氨裝置的低壓蒸汽只能放空,增大了尿素裝置的物耗、能耗和生產(chǎn)成本。

        1 斗提機(jī)跳車概況

        尿素造粒系統(tǒng)由2臺并列的皮帶式斗提機(jī)完成物料輸送任務(wù),見圖1。斗提機(jī)跳車頻次是統(tǒng)計(jì)的月平均因聯(lián)鎖動作(如發(fā)生設(shè)備過載聯(lián)鎖、料位高高跳車聯(lián)鎖、轉(zhuǎn)速低低聯(lián)鎖、皮帶跑偏聯(lián)鎖等)造成的停車次數(shù)。

        圖1 斗提機(jī)物料輸送示意

        對斗提機(jī)跳車的原因進(jìn)行分類[1],統(tǒng)計(jì)了2019年1—6月的跳車次數(shù),計(jì)算出各因素的占比,見表1。統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn),皮帶跑偏、斗提機(jī)過載及儀表聯(lián)鎖開關(guān)動作等三大因素造成斗提機(jī)跳車的占比為88.88%。

        表1 2019年1—6月斗提機(jī)跳車分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

        2 斗提機(jī)跳車原因分析

        2.1 斗提機(jī)跳車統(tǒng)計(jì)分析

        根據(jù)設(shè)備完整率和斗提機(jī)歷史運(yùn)行情況,統(tǒng)計(jì)2018年斗提機(jī)月跳車次數(shù),結(jié)果見表2。

        表2 2018年斗提機(jī)月跳車次數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果

        由表2可發(fā)現(xiàn),2018年全年斗提機(jī)共計(jì)跳車10次,月平均跳車0.83次。

        2.2 斗提機(jī)跳車原因分析

        根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況,采用“頭腦風(fēng)暴法”繪制影響斗提機(jī)跳車頻次關(guān)聯(lián)圖(見圖2),共找出影響斗提機(jī)跳車頻次的7個(gè)末端因素:①輥輪嚴(yán)重老化開裂;②皮帶硬化有裂紋;③人員維護(hù)不到位;④動作開關(guān)異常;⑤機(jī)修人員調(diào)整不到位;⑥蒸發(fā)負(fù)荷高;⑦斗提機(jī)設(shè)計(jì)能力不足。

        圖2 斗提機(jī)跳車頻次關(guān)聯(lián)圖

        3 主要原因確認(rèn)及應(yīng)對措施

        3.1 確認(rèn)任務(wù)分配

        對于輥輪嚴(yán)重老化開裂、皮帶硬化有裂紋的末端因素,分別指派負(fù)責(zé)人采用現(xiàn)場勘察和測量的驗(yàn)證方法進(jìn)行現(xiàn)場測試;對于人員維護(hù)不到位、動作開關(guān)異常、機(jī)修人員調(diào)整不到位、斗提機(jī)設(shè)計(jì)能力不足的末端因素,分別指派負(fù)責(zé)人采用現(xiàn)場調(diào)查、查詢資料的驗(yàn)證方法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查;對于蒸發(fā)負(fù)荷高的末端因素,指派負(fù)責(zé)人采用現(xiàn)場調(diào)查、系統(tǒng)調(diào)整的驗(yàn)證方法進(jìn)行現(xiàn)場測試[2]。

        3.2 確認(rèn)反饋

        (1)輥輪嚴(yán)重老化開裂

        對2臺斗提機(jī)輥輪進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察、測量比較(見表3),發(fā)現(xiàn)斗提機(jī)A/B的拉伸強(qiáng)度分別為13、12 MPa,低于輥輪皮帶設(shè)計(jì)的拉伸強(qiáng)度(>14 MPa);斗提機(jī)A/B的扯斷伸長率分別為380%、390%,低于皮帶設(shè)計(jì)的扯斷伸長率(≥400%)。由此可見,輥輪多項(xiàng)性能指標(biāo)均偏離設(shè)計(jì)值,已到報(bào)廢階段。此時(shí)斗提機(jī)的輥輪橡膠層有斷裂、不平整的現(xiàn)象,成為阻礙皮帶正常運(yùn)動,無法回到正常運(yùn)行位置的關(guān)鍵因素。在斗提機(jī)實(shí)際運(yùn)行過程中,很容易出現(xiàn)皮帶左右來回?cái)[動的情況,一旦皮帶擺動到輥輪外將觸發(fā)儀表跑偏開關(guān),聯(lián)鎖動作導(dǎo)致斗提機(jī)跳車。最后確認(rèn)輥輪嚴(yán)重老化開裂是引起斗提機(jī)頻繁跳車的主要原因之一。

        表3 斗提機(jī)A/B輥輪使用情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果

        (2)人員維護(hù)不到位

        隨機(jī)抽查了1個(gè)月內(nèi)2次斗提機(jī)日常維護(hù)檢查確認(rèn)表發(fā)現(xiàn),在日常維護(hù)操作方面,工藝操作人員完成了“三定一巡”工作,并做好了記錄,說明斗提機(jī)頻繁跳車不是由斗提機(jī)日常維護(hù)不到位引起的。

        (3)動作開關(guān)異常

        從儀表專業(yè)現(xiàn)場開關(guān)檢查記錄(見表4)和儀表聯(lián)鎖開關(guān)動作情況統(tǒng)計(jì)表發(fā)現(xiàn),儀表開關(guān)動作真實(shí)反映了皮帶跑偏的狀態(tài)。此外,儀表專業(yè)人員會定期對裝置的儀表元器件進(jìn)行巡檢并紀(jì)錄,如有故障或隱患會及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施。所以,動作開關(guān)異常不是引起斗提機(jī)頻繁跳車的主要原因。

        表4 2019年5月13日開關(guān)檢查記錄

        (4)皮帶硬化有裂紋

        對斗提機(jī)A/B的皮帶使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表5。

        表5 斗提機(jī)A/B的皮帶使用情況統(tǒng)計(jì)

        從表5可以看出,斗提機(jī)B的皮帶使用時(shí)間已經(jīng)超過使用壽命,扯斷伸長率、磨耗量已低于設(shè)計(jì)值,使用性能下降明顯,在與輥輪接觸運(yùn)行時(shí)會出現(xiàn)打滑、抖動或上下偏移的問題,最終導(dǎo)致聯(lián)鎖動作,造成斗提機(jī)跳車。因此,皮帶硬化有裂紋是引起斗提機(jī)頻繁跳車的另一主要原因。

        (5)機(jī)修人員調(diào)整不到位

        根據(jù)霍尼韋爾PKS系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù),對因跑偏信號跳車的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)經(jīng)機(jī)修人員調(diào)整皮帶跑偏后導(dǎo)致斗提機(jī)跳車的次數(shù)只有1次,并且發(fā)生的可能性比較小,在斗提機(jī)跑偏調(diào)整中發(fā)生的概率也較小,而且機(jī)修人員是在皮帶已出現(xiàn)跑偏的情況下才進(jìn)行調(diào)整。所以,機(jī)修人員調(diào)整不到位不是引起斗提機(jī)頻繁跳車的主要原因。

        (6)蒸發(fā)負(fù)荷高

        通過查找尿素裝置不同設(shè)計(jì)負(fù)荷下的主要物料流量表發(fā)現(xiàn),斗提機(jī)運(yùn)行電流為28 A左右,最高為30.6 A,電流穩(wěn)定、無波動。斗提機(jī)在蒸發(fā)系統(tǒng)高負(fù)荷下完全可以穩(wěn)定運(yùn)行,不會出現(xiàn)電流過載的情況。因此,蒸發(fā)負(fù)荷高也不是引起斗提機(jī)頻繁跳車的主要原因。

        (7)斗提機(jī)設(shè)計(jì)能力不足

        將設(shè)計(jì)資料與運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)斗提機(jī)設(shè)計(jì)負(fù)荷完全可以滿足不同負(fù)荷下的運(yùn)行要求;造粒機(jī)出料閥開度穩(wěn)定、無波動,滿足生產(chǎn)需求。

        對以上7個(gè)因素分析后可知,導(dǎo)致斗提機(jī)頻繁跳車的主要原因是輥輪嚴(yán)重老化開裂、皮帶硬化有裂紋等。

        3.3 制定的措施

        根據(jù)設(shè)備完整率和斗提機(jī)歷史運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì),2018年全年斗提機(jī)月平均跳車為0.83次,而2019年上半年月平均跳車為3次,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了設(shè)備歷史運(yùn)行情況。因此,根據(jù)斗提機(jī)跳車的主要原因采取了相應(yīng)的措施,爭取讓斗提機(jī)月平均跳車次數(shù)降至≤1次。

        (1)更換硬化有裂紋的皮帶。利用檢修機(jī)會,停運(yùn)斗提機(jī),拆卸料斗,配合機(jī)修人員更換新的皮帶。斗提機(jī)更換皮帶后,再未出現(xiàn)打滑、抖動或上下偏移的現(xiàn)象。

        (2)更換嚴(yán)重老化開裂的輥輪。對輥輪老化開裂導(dǎo)致皮帶嚴(yán)重跑偏進(jìn)行事故預(yù)測和應(yīng)急演練,擇機(jī)更換新輥輪。在更換輥輪前,皮帶跑偏至輥輪邊緣,甚至幾乎觸碰跑偏開關(guān),斗提機(jī)進(jìn)料稍有波動或蒸發(fā)造粒系統(tǒng)負(fù)荷有變化時(shí),便會導(dǎo)致斗提機(jī)跳車。更換輥輪后,皮帶運(yùn)行在輥輪的中間,未出現(xiàn)跑偏情況。

        采取以上措施后,成功將斗提機(jī)月平均跳車次數(shù)降至≤1次。

        4 結(jié)語

        斗提機(jī)是大顆粒尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,其運(yùn)行效果直接影響造粒系統(tǒng)的運(yùn)行周期。斗提機(jī)運(yùn)行一旦出現(xiàn)問題,不僅尿素產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障,甚至?xí)斐稍O(shè)備損壞。通過分析原因并采取相應(yīng)的措施后,斗提機(jī)跳車次數(shù)明顯降低。下一步將繼續(xù)跟蹤斗提機(jī)的運(yùn)行狀況,確保尿素裝置實(shí)現(xiàn)長周期安全運(yùn)行,提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

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