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        350MW超臨界機(jī)組深度調(diào)峰工況下水冷壁超溫控制策略研究與應(yīng)用

        2022-12-02 03:48:40于福來于東生田鈞成馬思源
        儀器儀表用戶 2022年12期
        關(guān)鍵詞:水流量水冷壁設(shè)定值

        于福來,于東生,田鈞成,艾 廣,劉 石,馬思源

        (國家電投集團(tuán)東北電力有限公司 本溪熱電分公司,遼寧 本溪 117000)

        0 引言

        某電廠2×350MW 超臨界發(fā)電機(jī)組采用的是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主開發(fā)設(shè)計(jì)、制造的HG-1110/25.4-HM2 型鍋爐,為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,四角切圓燃燒方式,主燃燒器布置在水冷壁的四面墻上。該機(jī)組2018年投產(chǎn)后,長(zhǎng)期參與電網(wǎng)深度調(diào)峰運(yùn)行,在中低負(fù)荷段機(jī)組變負(fù)荷過程中出現(xiàn)水冷壁超溫現(xiàn)象,特別是在AGC 運(yùn)行方式下頻繁地、小幅度三角波升降負(fù)荷時(shí),超溫現(xiàn)象出現(xiàn)概率較高。

        參考配置同類燃燒器的超臨界機(jī)組對(duì)水冷壁超溫進(jìn)行抑制的解決方案[1,2],該廠在停機(jī)檢修期間對(duì)燃燒器入射角進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,并在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)對(duì)二次風(fēng)配風(fēng)進(jìn)行了優(yōu)化,但結(jié)果并不理想,超溫現(xiàn)象并未得到有效的控制。根據(jù)朱亞清、張曦[3]等人的研究結(jié)果:超臨界鍋爐在機(jī)組低負(fù)荷下鍋爐給水流量較低,不同管壁內(nèi)的工質(zhì)阻力特性存在差異,流速低的管道帶走的熱量不足,使得個(gè)別管壁發(fā)生超溫[3]。通過對(duì)該廠兩臺(tái)機(jī)組的鍋爐水冷壁出現(xiàn)超溫現(xiàn)象時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、比對(duì),得出超溫現(xiàn)象基本上是因變負(fù)荷過程中水煤比失衡導(dǎo)致。從DCS 協(xié)調(diào)及給水控制角度出發(fā),提出了提前增加給水流量的控制策略,從而解決鍋爐水冷壁超溫問題。

        1 超溫現(xiàn)象分析

        根據(jù)水冷壁金屬材料以及鍋爐廠的設(shè)計(jì)要求,鍋爐垂直水冷壁設(shè)計(jì)可連續(xù)運(yùn)行最高溫度為475℃,螺旋水冷壁可連續(xù)運(yùn)行最高溫度為430℃。機(jī)組在深度調(diào)峰期間,在干態(tài)運(yùn)行方式下,最低負(fù)荷調(diào)整下限可達(dá)到額定負(fù)荷的25.7%,即90MW。因機(jī)組啟動(dòng)系統(tǒng)未設(shè)置爐水循環(huán)泵,在深度調(diào)峰期間不能轉(zhuǎn)濕態(tài)運(yùn)行,干態(tài)運(yùn)行方式下,在機(jī)組負(fù)荷低于30%額定負(fù)荷時(shí),鍋爐給水流量已經(jīng)接近于水冷壁干態(tài)運(yùn)行時(shí)設(shè)計(jì)最低流量,即275t/h。AGC 狀態(tài)下,在30%~45%額定負(fù)荷段進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),水冷壁出現(xiàn)超溫的概率比較高。超溫的水冷壁大多位于對(duì)稱的左、右墻中部第18 至第24 根管之間。截取有代表性的一次超溫現(xiàn)象進(jìn)行分析,如圖1所示,機(jī)組在變負(fù)荷過程中,實(shí)際負(fù)荷由248MW 下降至164MW,在變負(fù)荷過程中為防止水冷壁超溫,將變負(fù)荷速率由3.5MW/min 降低為2MW/min。在負(fù)荷下降至164MW 后,AGC 指令出現(xiàn)頻繁小幅度增減的典型三角波調(diào)整方式。在該次負(fù)荷變化過程中,左墻第22號(hào)垂直水冷壁出現(xiàn)超溫情況,最高達(dá)到482℃;在水冷壁超溫情況出現(xiàn)之前的10min~15min 內(nèi),水煤比已經(jīng)失衡,燃料的增加速率及增加幅度百分比已經(jīng)高于給水流量的增加速率和增加幅度百分比。

        圖1 變負(fù)荷(248MW~164MW)過程中水冷壁溫度及其它主要參數(shù)變化Fig.1 Changes of water wall temperature and other main parameters in the process of variable load (248MW~164MW)

        在類似的超溫過程中,運(yùn)行人員曾采用過多種手段控制水冷壁超溫現(xiàn)象。降低中間點(diǎn)過熱度的給定值:在出現(xiàn)水冷壁超溫時(shí),手動(dòng)調(diào)整中間點(diǎn)溫度的過熱度設(shè)定值,適當(dāng)增加給水流量,短時(shí)間內(nèi)超溫現(xiàn)象可消除;調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng):不調(diào)整過熱度設(shè)定值,在變負(fù)荷階段,提前調(diào)整第3 臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)的燃燒器二次風(fēng)門開度,發(fā)現(xiàn)超溫現(xiàn)象并未得到有效的抑制。由此可知,水冷壁在深度調(diào)峰期間出現(xiàn)的超溫現(xiàn)象,大部分是由于AGC 變負(fù)荷階段水煤比瞬間失衡造成,與圖1中曲線的分析結(jié)果基本一致。

        在水冷壁出現(xiàn)超溫情況時(shí),通過手動(dòng)改變中間點(diǎn)溫度過熱度設(shè)定值來抑制超溫的方式,會(huì)給運(yùn)行人員帶來一定的操作負(fù)擔(dān),而且給水流量的增加值不容易精確控制;同時(shí)這種抑制水冷壁超溫的方式,往往是超溫情況已經(jīng)發(fā)生后,再進(jìn)行增加給水流量的操作,反應(yīng)滯后;對(duì)機(jī)組主汽溫度和主蒸汽壓力運(yùn)行穩(wěn)定性有一定程度的負(fù)面影響,甚至?xí)霈F(xiàn)大幅度波動(dòng)。

        2 控制策略

        直流鍋爐在正常運(yùn)行中不具備具有蓄熱能力的汽包,進(jìn)入鍋爐的給水量經(jīng)過一階慣性后可直接表征鍋爐蒸汽流量。因此,鍋爐吸熱量與汽輪機(jī)耗汽量的平衡關(guān)系將轉(zhuǎn)變?yōu)槲鼰崃颗c給水量的平衡,對(duì)配備超臨界直流鍋爐的機(jī)組而言就是燃料量和給水量的平衡,即水煤比(WFR)平衡[4]。為保證鍋爐出力和汽機(jī)能量需求的平衡,選擇分離器出口作為控制中間點(diǎn),把該點(diǎn)的蒸汽過熱度作為控制目標(biāo),始終保持該點(diǎn)過熱度的平穩(wěn),機(jī)、爐能量即可保證平衡。所以,直流爐在穩(wěn)態(tài)工況下,為保證分離器出口溫度為設(shè)計(jì)值,水煤比應(yīng)控制在一穩(wěn)定值。在變工況下,水煤比應(yīng)根據(jù)鍋爐熱慣性特點(diǎn)在一定范圍內(nèi)變化,達(dá)到在充分利用鍋爐蓄熱的同時(shí),保證鍋爐熱負(fù)荷與新的機(jī)組負(fù)荷相適應(yīng)。水煤比控制分離器入口蒸汽過熱度是整個(gè)直流鍋爐控制的核心[5],其目的是通過控制過熱度的偏差修正鍋爐燃料量和給水流量的配比。水煤比的控制可分為水跟煤的控制方式和煤跟水的控制方式兩種。

        該廠兩臺(tái)350MW 機(jī)組給水系統(tǒng)采用水跟煤的控制方式。機(jī)組運(yùn)行過程中,通過控制給水流量,將鍋爐中間點(diǎn)蒸汽過熱度控制在一定范圍內(nèi),過熱度理論設(shè)定值為負(fù)荷的函數(shù)。這種水跟煤的控制方式有利于主汽溫度的穩(wěn)定,但對(duì)機(jī)組負(fù)荷和主蒸汽壓力的控制有一定影響。

        由上分析可知:該廠兩臺(tái)鍋爐水冷壁超溫現(xiàn)象,主要是變負(fù)荷過程中水煤比的短時(shí)失衡造成,可以通過優(yōu)化給水系統(tǒng),提高變負(fù)荷過程中的水煤比值來抑制超溫情況的發(fā)生。在原給水系統(tǒng)的控制回路中,增加鍋爐水冷壁超溫抑制回路。因給水流量對(duì)水冷壁溫度影響較迅速,故增加判斷水冷壁最高溫度點(diǎn)的溫升速率和溫升幅度的回路,作為超前回路,通過提前判斷水冷壁的溫度上升趨勢(shì),超前增加一定量的給水量,防止超溫,此為修正回路1。該回路速率判斷后的輸出系數(shù)在1~1.2 之間,當(dāng)溫升速率系數(shù)達(dá)到1.2,水冷壁溫度最大值達(dá)到475℃時(shí),回路1 輸出的補(bǔ)償流量達(dá)到最大值10t/h。并增加中間點(diǎn)過熱度偏差補(bǔ)償回路:即在變負(fù)荷過程中,若中間點(diǎn)過熱度高于設(shè)計(jì)值3℃以上時(shí),適當(dāng)增加給水流量,此為修正回路2,該回路補(bǔ)償左右相對(duì)較弱,其輸出范圍在0t/h~7t/h 之間,動(dòng)作時(shí)間為5s。最后,在變負(fù)荷過程中,根據(jù)升、降負(fù)荷的速率和幅度形成修正回路3,AGC 負(fù)荷指令和實(shí)際負(fù)荷偏差越大給水流量補(bǔ)償?shù)脑蕉?,變?fù)荷速率越高給水流量補(bǔ)償?shù)脑蕉?,且減負(fù)荷的補(bǔ)償量要低于加負(fù)荷的補(bǔ)償量。以上3 個(gè)修正回路通過最終的0t/h~25t/h 的限幅后,疊加到原給水流量指令上,形成新的給水流量指令,以此來優(yōu)化變負(fù)荷過程中的水煤比,保證在變負(fù)荷過程中水煤比在合理范圍內(nèi),降低超溫的可能性。為防止中間點(diǎn)過熱度偏低而造成機(jī)組轉(zhuǎn)濕態(tài)運(yùn)行,在修正回路中設(shè)置保護(hù)閉鎖功能,當(dāng)中間點(diǎn)溫度低于4℃時(shí),該修正回路總的輸出為0??刂苹芈啡鐖D2。

        圖2 給水修正回路Fig.2 Feed water correction circuit

        3 應(yīng)用效果

        新的控制策略應(yīng)用后,在易發(fā)生水冷壁超溫的負(fù)荷范圍內(nèi)進(jìn)行了多次負(fù)荷變動(dòng)試驗(yàn),給水流量基本上能較好地匹配燃料量的變化,水煤比值總體上比較穩(wěn)定,未見水煤比失衡情況的出現(xiàn),超溫現(xiàn)象得到了很好的抑制,主汽溫度與主汽壓力的波動(dòng)也均在合理范圍內(nèi)。如圖3,負(fù)荷由219MW 變化至171MW,負(fù)荷變化速率設(shè)定值為3.5MW/min,實(shí)際負(fù)荷變化率3.3MW/min。整個(gè)變負(fù)荷過程中,鍋爐壁溫波動(dòng)幅度較小,未出現(xiàn)超溫情況,水冷壁溫度最高達(dá)到425℃,遠(yuǎn)低于允許最高值475℃;主蒸汽溫度波動(dòng)范圍±7℃,主蒸汽壓力最大偏離設(shè)定值0.7MPa,未出現(xiàn)大幅度波動(dòng)的異常情況。

        圖3 變負(fù)荷(219 MW~171MW)過程中水冷壁溫度及其它主要參數(shù)變化Fig.3 Changes of water wall temperature and other main parameters in the process of variable load (219MW~171MW)

        4 結(jié)論

        對(duì)于超臨界直流機(jī)組在參與深度調(diào)峰的過程中頻繁出現(xiàn)的水冷壁超溫現(xiàn)象,通過分析其產(chǎn)生原因,對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行具有針對(duì)性的科學(xué)、合理的優(yōu)化。直流鍋爐在變負(fù)荷過程中,因水煤比短時(shí)間失衡而引起的超溫現(xiàn)象,本文給出了一套通過提前增加給水流量的控制策略,解決了水冷壁超溫情況的同時(shí),又降低了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提升了機(jī)組自動(dòng)化水平,在實(shí)際應(yīng)用中獲得到了較好的控制品質(zhì)。

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