王 鋒,張 謙,牛傳會(huì)
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300450)
所述燃?xì)馔钙桨l(fā)電機(jī)組,其原動(dòng)機(jī)部分由燃?xì)獍l(fā)生器(GG)和動(dòng)力渦輪(PT)兩部分連接而成。機(jī)組的燃?xì)獍l(fā)生器為航改LM2500 型燃?xì)馔钙綑C(jī)組。機(jī)組的燃?xì)獍l(fā)生器部分共有編號(hào)為3#、4#、5#的3 處主軸承室,其對(duì)應(yīng)潤(rùn)滑油路編號(hào)分別為SUMP A、SUMP B 和SUMP C(圖1)。3#軸承室和4#軸承室分別位于壓氣機(jī)前機(jī)匣(CFF)和壓氣機(jī)尾機(jī)匣(CRF),為壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子提供支承,并平衡軸向推力。5#軸承室位于透平中機(jī)匣(TMF),為高壓透平轉(zhuǎn)子提供支承。3#軸承室安裝有1 個(gè)滾柱軸承(3R),4#軸承室安裝有1 個(gè)滾柱軸承(4R)和1 個(gè)球軸承(4B),5#軸承室安裝有1 個(gè)滾柱軸承(5R)。
圖1 燃?xì)馔钙綑C(jī)組軸承位置
燃?xì)獍l(fā)生器各軸承室的潤(rùn)滑油回油,分別經(jīng)過(guò)過(guò)濾器和金屬碎屑檢測(cè)器組合體后回到油泵(圖2)。金屬碎屑檢測(cè)器為一個(gè)帶有磁性的電阻檢測(cè)器,當(dāng)較大或較多金屬碎屑被吸附、聚集到檢測(cè)器頭部時(shí),金屬碎屑搭接并聯(lián)通了檢測(cè)器的兩個(gè)電極板,使檢測(cè)器回路電阻明顯降低并顯示在HMI 人機(jī)界面。通過(guò)金屬碎屑檢測(cè)器可以方便地在線監(jiān)測(cè)機(jī)組各主軸承的健康狀態(tài),特別是當(dāng)軸承發(fā)生異常磨損、剝落等故障時(shí),可以提供即時(shí)的反饋與預(yù)警。
圖2 GG 潤(rùn)滑油回油分布
出現(xiàn)故障的燃?xì)馔钙綑C(jī)組,剛采用現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的方式進(jìn)行25 000 h 解體大修(GG 熱部件更換)。大修完成并整體回裝后,機(jī)組試車72 h 出現(xiàn)金屬碎屑檢測(cè)器QE-350/QE-351 報(bào)警,停機(jī)后對(duì)全部金屬碎屑檢測(cè)器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)QE-350/QE-351 上出現(xiàn)少量金屬碎屑(圖3)。經(jīng)廠家服務(wù)工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)屬正?,F(xiàn)象且機(jī)組其他參數(shù)無(wú)異常,繼續(xù)啟機(jī)運(yùn)行。再次運(yùn)行522 h 后金屬碎屑探測(cè)器QE-353 出現(xiàn)報(bào)警,停機(jī)并拆卸QE-353 探測(cè)器,檢查發(fā)現(xiàn)該探測(cè)器頭部聚集有大量金屬碎屑,該金屬碎屑檢測(cè)器檢測(cè)SUMP B(4#軸承)潤(rùn)滑油回路中的金屬碎屑(圖4)。
圖3 QE-350 金屬碎屑
圖4 QE-353 金屬碎屑
對(duì)其余金屬探測(cè)器QE-350/QE-351(檢測(cè)輔助齒輪箱AGB回油)、QE-352(檢測(cè)SUMP A 回油)、QE-354(檢測(cè)SUMP C 回油)檢查均無(wú)金屬碎屑被發(fā)現(xiàn)。收集QE-353 探測(cè)器上的金屬碎屑并送往專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成分檢測(cè)。經(jīng)對(duì)金屬碎屑進(jìn)行ICP-AES 及SEM-EDS 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),樣品主要成分為含鉻(約4%)、鉬(約3%~4%)、釩(約1%)的鐵基合金(含鐵約90%),構(gòu)成與M50 軸承鋼相近,判斷碎屑是來(lái)自軸承內(nèi)、外圈(表1)。經(jīng)以上排查過(guò)程,初步判斷4#軸承故障,輔助齒輪箱(AGB)軸承和齒輪、3#軸承和5#軸承正常。
表1 金屬碎屑成分定量檢測(cè)結(jié)果
機(jī)組經(jīng)拆解、打開檢查后發(fā)現(xiàn),4#軸承室的4B 軸承外滾道出現(xiàn)一處較大面積的剝落損傷,4R 軸承部分滾子表面存在微小點(diǎn)蝕損傷,與機(jī)組拆解前判斷的故障位置一致(圖5)。
圖5 4B 軸承外滾道損傷
利用故障根本原因分析(RCA)工具分析4#軸承的故障現(xiàn)象,可能的故障原因有3 項(xiàng)(圖6)。
圖6 4#軸承故障RCA 分析
燃?xì)馔钙綑C(jī)組軸承工作的溫度范圍很廣,要求既能在低溫下易于啟動(dòng),又要在高溫下正常工作。用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承的材料多為M50,得益于材料成分、加工工藝、檢測(cè)手段等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步,透平機(jī)組專用軸承的質(zhì)量也在逐步提升,壽命、穩(wěn)定性有明顯改善。本臺(tái)機(jī)組大修之前運(yùn)行狀況良好,各金屬探測(cè)器均未出現(xiàn)大量金屬碎屑的情況,而軸承壽命方面,廠家推薦50 000 h 即第2 個(gè)大修周期結(jié)束時(shí)更換,目前遠(yuǎn)未達(dá)到這一使用期限。綜上所述,軸承本身的質(zhì)量問(wèn)題可能性不大。
特性相符、品質(zhì)良好、潔凈的潤(rùn)滑油對(duì)軸承壽命起到?jīng)Q定性作用;相反,變質(zhì)和被污染的油品會(huì)加速軸承的損壞。本例中,機(jī)組油品按照季度例行取樣化驗(yàn),最后一次化驗(yàn)在大修前1 個(gè)月,各項(xiàng)指標(biāo)基本正常,污染度未超出建議值,運(yùn)動(dòng)黏度接近參考值上限,只有酸值略微超出參考值,對(duì)油品工作特性造成的不良影響可控;油箱的進(jìn)、出管路均有雙聯(lián)過(guò)濾器,合成油系統(tǒng)又為閉環(huán)系統(tǒng),在機(jī)組日常運(yùn)行和維護(hù)過(guò)程中,不可能有外源性雜質(zhì)進(jìn)入軸承室造成軸承損壞。拆換全部濾芯檢查,未見濾芯有破損現(xiàn)象,濾芯表面未見有明顯雜物堆積。
本次軸承故障發(fā)生在大修完成以后,大修作業(yè)直接造成軸承故障可能性是存在的:①本次大修是對(duì)燃燒室及其后的熱部件進(jìn)行拆解、更換,包括4#軸承在內(nèi)的壓氣機(jī)部分未作拆解,不可能是大修直接造成該軸承受損;②大修時(shí)回裝的高壓透平轉(zhuǎn)子短軸,其徑向跳動(dòng)量未超出允許范圍,機(jī)組試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)GG 各軸承振動(dòng)值正常,短軸安裝問(wèn)題導(dǎo)致軸承故障的可能性也被排除;③大修過(guò)程可能有雜質(zhì)進(jìn)入潤(rùn)滑油系統(tǒng)。
雖然潤(rùn)滑油系統(tǒng)為閉環(huán)系統(tǒng),而且大修作業(yè)未拆卸4#軸承,但本次大修將機(jī)組本體上的合成潤(rùn)滑油系統(tǒng)管線全部進(jìn)行了拆除和重裝,存放過(guò)程中管口封閉不嚴(yán)、拆除或裝配管線時(shí)管口清理不嚴(yán)格都可能導(dǎo)致外源性雜物進(jìn)入管線,因此在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境下進(jìn)行的大修作業(yè),很難避免管線內(nèi)部不會(huì)混進(jìn)個(gè)別硬質(zhì)小顆粒物(圖7)。硬質(zhì)顆粒物,如砂粒等,對(duì)金屬軸承具有嚴(yán)重的破壞力,而一旦硬質(zhì)顆粒物進(jìn)入機(jī)組本體的軸承室進(jìn)油管道,則此類顆粒物未經(jīng)任何過(guò)濾裝置可以直接進(jìn)入軸承室甚至軸承內(nèi)部,對(duì)軸承造成嚴(yán)重破壞。
圖7 機(jī)組4#軸承位置與大修范圍(陰影區(qū)域)
設(shè)備故障的排查,考驗(yàn)管理人員對(duì)相關(guān)學(xué)科的理論基礎(chǔ)、設(shè)備的系統(tǒng)構(gòu)造、運(yùn)行原理、控制系統(tǒng)和部件工作特性等知識(shí)的全面掌握程度。設(shè)備管理人員應(yīng)多了解設(shè)備故障案例,具備發(fā)散和綜合的思維習(xí)慣,善于使用現(xiàn)代檢測(cè)手段,在分析時(shí)方能夠全面、快速和精確無(wú)誤地鎖定故障點(diǎn),進(jìn)而為故障處理打下基礎(chǔ)。
作為設(shè)備管理人員,應(yīng)不斷擴(kuò)展知識(shí)邊界,增加知識(shí)儲(chǔ)備,提升綜合管理能力。在開展故障排查時(shí),善于提取設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),深入挖掘數(shù)據(jù)的內(nèi)在價(jià)值,借用先進(jìn)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù),獲得精確定量的分析結(jié)果,結(jié)合實(shí)施PDCA(Plan-Do-Check-Act,計(jì)劃、執(zhí)行、檢查和處理)質(zhì)量管理提升活動(dòng),從根本上不斷提升設(shè)備管理水平,逐步降低設(shè)備故障率。