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        特厚煤層綜放工作面停采自燃事故分析及對策

        2022-11-25 15:53:52張倩
        江西煤炭科技 2022年4期
        關(guān)鍵詞:措施

        張倩

        (晉能控股集團(tuán)同大科技研究院,山西 大同 037003)

        塔山礦是核定年產(chǎn)25.00 Mt的特大型井工礦,主要開采煤層為C3#-5#特厚煤層,煤層厚度8.5~24.7 m,煤種為1/3焦煤和氣煤,自燃傾向性為Ⅱ類自燃,最短發(fā)火期天數(shù)為83天。C3#-5#特厚煤層為合并煤層,由C3#、C4#、C5#三層煤合并組成,中間夾矸7~8層,由于經(jīng)歷地質(zhì)年代久遠(yuǎn),煤層節(jié)理發(fā)育,硬度為1~2,如遇到地質(zhì)構(gòu)造時煤層節(jié)理發(fā)育更為充分,煤層硬度值不足0.5。因此,當(dāng)工作面遇地質(zhì)構(gòu)造期間停采時,煤體破碎會造成停采支護(hù)困難,通常會采用注入有機(jī)高分子粘接材料進(jìn)行加固[1],當(dāng)粘接材料注入量較大時,化學(xué)反應(yīng)會產(chǎn)生大量的熱,為煤層自燃創(chuàng)造了蓄熱條件[2]。以塔山礦8234工作面停采期間發(fā)生的煤層自燃事故為例,通過事故分析并提出防范對策[3],汲取教訓(xùn)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

        1 工作面概況

        塔山礦C3#-5#層8234工作面可采走向長1 435 m,傾向長260 m,煤層平均厚度11.9 m,煤層平均傾角2°,采用綜采放頂煤開采工藝,采高3.8 m,采放比1∶2.1。工作面為“U+I”型通風(fēng)系統(tǒng),采用三巷布置,即2234進(jìn)風(fēng)巷、5234回風(fēng)巷、8234頂板高抽巷,工作面通風(fēng)系統(tǒng)如圖1所示。正常生產(chǎn)期間進(jìn)風(fēng)量為3 500 m3/min,回風(fēng)量2 100 m3/min,頂抽巷抽放量為1 450 m3/min。根據(jù)工作面(配風(fēng)量3 500 m3/min)實(shí)測,采空區(qū)最大自燃帶寬度為120 m。工作面于2020年10月開始回采,正常回采期間絕對瓦斯涌出量30~35 m3/min,工作面主要采用頂抽巷封閉抽放方式治理瓦斯,頂抽巷抽排瓦斯量25~30 m3/min,風(fēng)排瓦斯量3~5 m3/min。8234工作面正常回采期間,采取“一主三輔一保障”的防火技術(shù)措施,具體為:主要措施采用連續(xù)注氮,注氮量為2 400 m3/h;輔助措施一為端頭封堵,封堵間隔為10~15 m,二為噴灑阻化劑,噴灑量為1.5 t/d,三為地面注漿,處于熱備用狀態(tài);保障性措施為束管連續(xù)監(jiān)測。

        圖1 工作面通風(fēng)系統(tǒng)

        2 工作面停采及發(fā)火經(jīng)過

        2.1 工作面停采情況

        工作面于2021年4月21日開始停采,并施工回撤巷道,支護(hù)采用“錨桿+錨索+金屬網(wǎng)+鋼帶+鋼梁”的聯(lián)合支護(hù)方式,停采支護(hù)如圖2所示。5月17日完成頂網(wǎng)鋪設(shè)工作,5月21日完成幫支護(hù)和搬角工作,工作面具備撤退條件。因揭露地質(zhì)構(gòu)造帶,工作面頂板破碎,停采支護(hù)期間,使用高分子材料(馬麗散)加固頂板,共計(jì)使用95 t。

        圖2 工作面停采支護(hù)

        2.2 停采期間防火措施

        停采期間,在正常生產(chǎn)期間的防滅火措施基礎(chǔ)上,重點(diǎn)強(qiáng)化了兩種措施:一是加強(qiáng)工作面風(fēng)量管理,從停采開始,就逐步減風(fēng)降壓,4月18日到5月14日,前后對工作面風(fēng)量調(diào)整了四次,最終工作面風(fēng)量調(diào)整為1 340 m3/min、抽放量354 m3/min;二是頭尾端頭同時加大注氮量,增加到了5 000 Nm3/h以上。

        2.3 發(fā)火經(jīng)過

        2021年5月21日15時40分,井下匯報工作面61#~62#支架間后擺梁破碎煤體出現(xiàn)明火,工作面高溫明火區(qū)域如圖3所示。隨即礦方安排撤人,啟動應(yīng)急預(yù)案,16時0分,作業(yè)人員全部撤離工作面,16時20分,安排準(zhǔn)備封閉材料,并由救護(hù)隊(duì)員現(xiàn)場采取注水降溫等應(yīng)急處置措施,5月22日10時30分,工作面臨時封閉完成。

        圖3 工作面高溫明火區(qū)域

        2.4 工作面氣體變化情況

        2234進(jìn)風(fēng)巷束管(進(jìn)入采空區(qū)25 m)停采期間CO保持在30~43 ppm之間;5234回風(fēng)巷束管(進(jìn)入采空區(qū)27 m)停采期間CO在24~85 ppm之間波動;8234頂板高抽巷CO濃度逐步上升,5月17日開始明顯上升,5月21日升至211 ppm;工作面停采期間,兩順槽束管、頂抽巷束管及人工化驗(yàn)數(shù)據(jù)均未發(fā)現(xiàn)乙烯、乙炔等重碳烴氣體。工作面CO濃度變化曲線如圖4所示。

        圖4 工作面CO濃度變化曲線

        3 事故原因分析

        鑒于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工作面61#~62#支架間后擺梁上方有高溫明火,認(rèn)為這是一起煤炭自燃事故,自燃原因有兩方面:

        一是在有地質(zhì)構(gòu)造的地區(qū),煤的自燃危險性加劇,即自然發(fā)火期會縮短;而8234面停采區(qū)域發(fā)育有地質(zhì)構(gòu)造,工作面停采時間又長達(dá)30天,這是原因之一[4]。

        二是在工作面停采期間,向頂板破碎區(qū)大量注馬麗散,化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱積蓄可能引燃支架頂部或采空區(qū)煤體,這在多個礦井都發(fā)生過,這是另一個原因[5]。

        綜合來說,是因?yàn)楣ぷ髅嫱2善陂g遇特殊地質(zhì)構(gòu)造,頂板破碎,在注入馬麗散后,支架頂部熱量積存,同時停產(chǎn)支護(hù)時間長,導(dǎo)致煤體氧化自燃。

        4 治理方案

        4.1 火區(qū)治理思路

        根據(jù)8234火區(qū)遠(yuǎn)距離封閉、井下不具備施工措施孔的客觀條件,同時結(jié)合該火區(qū)前期已充分惰化,但內(nèi)部熱量仍未得到有效交換的實(shí)際情況,制定了以地面高強(qiáng)度液氮連續(xù)直注降溫冷卻手段為核心,以井下注常規(guī)氮?dú)獯胧榛A(chǔ)的火區(qū)治理總體思路。

        4.2 地面液氮直注

        液氮直注可直接對火區(qū)進(jìn)行定向精準(zhǔn)撲滅,8234火區(qū)封閉前,現(xiàn)場火情范圍初步判斷為端頭2#~64#架間,傾向總長接近120 m,同時考慮到液氮直注鉆孔的降溫冷卻有效半徑為10 m左右,因此為確?;饏^(qū)冷卻效果,共設(shè)計(jì)7個注氮孔,鉆孔施工完畢后,注入液態(tài)氮進(jìn)行發(fā)火點(diǎn)冷卻[6]。液氮直注后進(jìn)行氣體監(jiān)測,在8234回風(fēng)巷密閉、8234進(jìn)風(fēng)側(cè)密閉、高抽巷密閉均設(shè)置觀測點(diǎn),通過取氣樣用色譜儀分析氣樣成分,分析采空區(qū)內(nèi)O2、N2、CO、CO2、H2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等氣體的變化情況,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,判斷火區(qū)變化情況。

        4.3 采空區(qū)連續(xù)注氮

        連續(xù)注氮可以有效降低采空區(qū)氧氣含量,防止火區(qū)復(fù)燃,通過現(xiàn)有的注氮系統(tǒng)向8234工作面采空區(qū)注入氮?dú)猓?]。利用2234巷、5234巷及8234頂板高抽巷預(yù)埋措施管,對8234工作面采空區(qū)進(jìn)行連續(xù)注氮,初步考慮通過注氮將8234工作面兩順槽及切眼以里150 m范圍氧濃度降到滅火指標(biāo)以下,共需注氮239.6萬m3,按1 500 m3/h計(jì)算,預(yù)計(jì)需83天。在此期間,每班對8234工作面兩順槽密閉及采空區(qū)氣體變化情況進(jìn)行巡查和分析。

        5 汲取教訓(xùn)及防范對策

        1)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦井下反應(yīng)型高分子材料安全管理辦法(試行)》和《關(guān)于規(guī)范高分子加固材料使用的通知》規(guī)定,制定施工措施及方案,合理使用高分子材料,特別是要嚴(yán)格控制單孔注漿量并采取有效降溫措施。

        2)工作面在停采過程中必須嚴(yán)密監(jiān)測頂板溫度和氣體變化情況,準(zhǔn)確掌握支架頂部煤體氧化及蓄熱狀態(tài),密集施工降溫鉆孔,實(shí)施注阻化劑、注水等降溫措施,消除頂部破碎煤體的蓄熱環(huán)境。

        3)高度重視采煤工作面自然發(fā)火標(biāo)志性氣體異常變化,發(fā)現(xiàn)異常要及時排查原因,并立即采取針對性措施處理,消除隱患。

        4)根據(jù)工作面氣體成份和溫度變化情況,合理降風(fēng),最大程度降低采空區(qū)漏風(fēng)量,實(shí)施頂抽巷封閉抽放的工作面要準(zhǔn)確評估瓦斯抽放效果,根據(jù)工作面氣體情況合理調(diào)配抽放量。

        5)末采工作面應(yīng)堅(jiān)持“快采、快停、快撤、快閉”原則,組織充足人員實(shí)施停采撤退封閉工作;停采前編制專項(xiàng)防火技術(shù)措施,做到科學(xué)合理防控。

        6)規(guī)范瓦斯抽放在線監(jiān)測系統(tǒng)的管理與維護(hù),切實(shí)達(dá)到有效監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患,為治理措施的實(shí)施贏得時間,防患于未然。

        6 結(jié)語

        通過汲取塔山礦8234工作面采空區(qū)煤炭自燃的事故教訓(xùn),今后對于特厚煤層綜放工作面停采應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)、地質(zhì)、通風(fēng)等因素,合理優(yōu)化停采位置,避開地質(zhì)構(gòu)造等煤體破碎區(qū)域,確保安全高效停采撤退。如遇到地質(zhì)條件變化等特殊情況要重新評估煤層自燃的各種指標(biāo)性參數(shù),對特殊地質(zhì)構(gòu)造區(qū)域煤層自燃的各種指標(biāo)性參數(shù)重新進(jìn)行測定,進(jìn)一步完善防滅火方案。同時還需加強(qiáng)與科研院所合作,進(jìn)一步開展防滅火技術(shù)研究,重新評估停采撤退期間自然發(fā)火垂直三帶和水平三帶劃分,探索研究自然發(fā)火標(biāo)志性氣體的可靠性,制定行之有效的停采工作面防火方案,進(jìn)一步強(qiáng)化停采撤退期間防滅火措施。

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