文/周晶晶,何成·安徽江淮汽車集團股份有限公司
側圍外板是影響車身品質的關鍵沖壓件之一,側圍A 柱上端起皺問題長期影響著側圍外板成形質量。本文基于某車型產品結構設計和實物狀態(tài)的研究,結合CAE 數(shù)值模擬與分析,對側圍外板A 柱上端起皺問題進行了系統(tǒng)地原因描述,并給出改進方案和現(xiàn)場驗證。
在側圍外板調試期間,現(xiàn)場對單件開展AUDIT評審,A 柱上端部位起皺問題明顯(圖1),嚴重影響車身外觀品質。
圖1 側圍A 柱上端起皺問題
導致側圍外板A 柱上端品質缺陷的原因,主要為產生缺陷位置的應力應變狀態(tài)多為拉壓變形(圖2),加上產品結構和工藝特點的影響,共同導致了側圍外板在CAE分析過程中存在不同程度的缺陷風險。
圖2 A 柱上部的應變狀態(tài)分析
側圍A 柱上端只能通過拉延后再側整形,由于產品結構特點,整形分模線R 角與法蘭在側整方向上距離不一致,導致側整刀塊與拉延工序件的板料不同時接觸,深度較大的區(qū)域首先接觸并開始成形;此時深度較淺的區(qū)域料片不受控制,處于自由成形狀態(tài),兩側進料速度不一致導致此處的平面應變狀態(tài)為拉壓變形,次應變?yōu)樨撝?,多余的板料會聚集在最后整形到底的位置并產生起皺。
⑴保證R 角過渡平順。
如圖3 所示,側圍外板A 柱上端臺階斜面的長度b 為1.4mm,角度θ 為41°,與翼子板匹配面的深度h1為3.4mm,角度θ1為17°,局部造型設計得到優(yōu)化,緩和局部整形材料流動。
圖3 產品A 柱上端結構設計參數(shù)
⑵設置凸筋和法蘭邊水滴造型。
側圍外板A 柱上端的R 角部位增加2 處凸筋。
⑶R 角中間區(qū)域改向內凹設計。
側圍外板A 柱上端的過渡R 角改內凹設計,加寬R 角局部寬度,延長過渡區(qū)長度L,保證能存儲更多的料,降低起皺程度。
⑴側圍A 柱側整區(qū)域采用壓料設計(圖4)。
圖4 側圍外板側整壓料工藝設計
⑵側整刀塊設置沉槽造型,如圖5 所示。
圖5 側圍側整刀塊結構優(yōu)化
通過保證整形R 角過渡平順、設置凸筋和法蘭邊水滴造型、R 角中間區(qū)域向內凹設計等幾項產品優(yōu)化方案和工藝側整廢料區(qū)域采用壓料設計、側整刀塊設置沉槽造型等工藝方案優(yōu)化后,利用AutoForm 軟件建模并進行沖壓件有限元CAE 分析,基于側圍外板CAE 分析結果對實施方案進行定性與定量評價。結構和工藝優(yōu)化后的CAE 分析結果見圖6。
圖6 結構和工藝優(yōu)化后的CAE 分析結果
通過結構和工藝兩方面的優(yōu)化,結合側圍外板CAE 的分析結果,在接觸前3mm 的起皺程度明顯優(yōu)于原產品結構,通過Wrinkles 數(shù)值分析,大于0.03的起皺得到有效的控制,僅局部區(qū)域仍然存在,但不影響焊接面和外觀質量,尖點側壁Wrinkles 數(shù)值由0.02 降低到0,已無起皺風險。通過Pt Wrinkles 數(shù)值評判潛在的起皺風險,基本上都低于0.03,不存在較大的風險。綜上所述,通過產品結構和工藝方案上的優(yōu)化,A 柱上端成形起皺問題得到了極大地改善。
通過側圍外板A 柱部位狀態(tài)跟蹤,現(xiàn)場根據(jù)實際多料的區(qū)域調整局部產品造型,存儲吸收多余的料,避免多余的料在法蘭和R 角處集聚導致側圍A 柱起皺,隨著問題得到完美解決,生產調試過程中繼續(xù)優(yōu)化外側進料阻力,沖壓件的最終狀態(tài)保持穩(wěn)定(圖7)。
圖7 側圍A 柱部位最終狀態(tài)
針對側圍外板A 柱起皺問題,通過產品、工藝、模具和調試等多個環(huán)節(jié)的優(yōu)化與跟蹤驗證,目前側圍外板產品狀態(tài)基本達到CAE 分析狀態(tài),實物面品狀態(tài)相對于調試階段得到了大幅提升。本次結合產品優(yōu)化參數(shù)和工藝調試驗證,將解決問題的思路和方法進行標準固化,積累了調試經驗,降低了開發(fā)成本,縮短了開發(fā)周期,提高了側圍外板的產品質量。