廣州珠江電力有限公司 關(guān)應(yīng)元
低NOx燃燒技術(shù)可分類分為低NOx燃燒器、空氣分級和燃料分級。數(shù)值模擬已被證明是功能強大且具有成本效益的工程工具。眾多研究表明,利用計算流體動力學(xué)(CFD)能得到可靠的結(jié)果,能既避免昂貴的實驗、又準(zhǔn)確分析鍋爐內(nèi)部的流場,溫度和產(chǎn)物組分分布。改變?nèi)急M風(fēng)作為空氣分級的重要表現(xiàn)形式被許多學(xué)者廣泛研究。
Liu H 等[1]研究了燃盡風(fēng)OFA 比例和風(fēng)口位置對燃燒以及NOx產(chǎn)生的影響,得出燃燒器區(qū)域的溫度和飛灰中的碳含量隨OFA 比的增加而增加,而NOx排放隨OFA 比的增加而減少;Ma,L 等[2]研究了燃盡風(fēng)SOFA 對于煤粉爐運行的影響,得出隨著SOFA 比例從15%增加到20%,NOx排放量大大減少,但粉煤灰中的碳含量略有增加。隨著從20%到30%的進一步增加NOx排放量略有降低,但粉煤灰中的碳含量卻大幅增加。Park HY 等通過改變?nèi)急M風(fēng)SOFA 反切角度減少了爐膛出口熱偏差;王秋紅等[3]通過研究不同燃盡風(fēng)反切角度得出燃盡風(fēng)反切對爐膛下部流場影響甚微,而對上部卻有較大影響。反切角度較小,對流場以及產(chǎn)物分布影響不大,但是反切角度偏大(20°)時爐內(nèi)流場產(chǎn)生紊亂。
所研究的鍋爐是廣州市珠江電廠的一臺320MW HG1021/18.2-YM3型亞臨界自然循環(huán)四角切圓粉煤鍋爐。鍋爐整體結(jié)構(gòu)示意如圖1(b)所示。煤粉燃燒方式為四角正向切圓燃燒,煤粉從四角按圖1(a)所示角度噴入爐內(nèi),在爐膛中心形成切圓。燃燒器噴口、風(fēng)速/(m/s)、風(fēng)率(%)分別為一次風(fēng)25/34.5、二次風(fēng)50/36.5、燃盡風(fēng)50/29。燃燒所用煤為神府東勝煙煤,其工業(yè)分析(%)為水分11.69、灰分11、揮發(fā)27.74、固定碳52.57,元素分析(%)C81.62、H4.63、O11.91、N1.16、S0.67、Qnet (kJ/kg)26235.50。
文中設(shè)置了不同的負荷、燃盡風(fēng)反切角以及燃盡風(fēng)風(fēng)率,具體的12個工況的負荷(%)、燃盡風(fēng)比率(%)、燃盡風(fēng)反切角度(°)分別為:100/29/0、8 5/2 9/0、7 5/2 9/0、6 0/2 9/0、5 0/2 9/0、100/24/0、100/19/0、100/34/0、100/29/0、100/29/5、100/29/10、100/29/15。文中的所有配風(fēng)均采用均等配風(fēng),其中為了更明確地比較各種條件變化對于流場、溫度差、出口參數(shù)的影響,采取控制變量的方式進行模擬,因此取過量空氣系數(shù)均為1.25。
應(yīng)用商業(yè)FLUENT 軟件進行數(shù)值模擬,總體網(wǎng)格數(shù)量在255萬。標(biāo)準(zhǔn)k-ε 雙方程湍流模型模擬煤粉爐內(nèi)的氣相湍流流場;爐膛內(nèi)的輻射傳熱計算采用P1模型;控制方程的求解采用Simple 算法;熱交換采用第二類邊界條件,即給定壁面溫度和發(fā)射率。NOx的生成機理較為復(fù)雜,本文采用對NOx的模擬用后處理方法。本文主要考慮熱力型NOx和燃料型NOx,而忽略占比較小的快速型NOx。熱力NOx的可根據(jù)廣義的Zeldovich 機理計算,燃料型NOx根據(jù)De Soete 機理分為揮發(fā)份NOx 和焦炭NOx兩部分。熱解中間產(chǎn)物為HCN,揮發(fā)份中N全部轉(zhuǎn)化為HCN,HCN 可被O2氧化成NO,也可被NO 還原為N2。焦炭中的N 的轉(zhuǎn)化系數(shù)取0.6。
設(shè)計工況為本文的工況11,因此對此工況進行分析驗證。該工況下爐膛縱截面和爐膛AB 層風(fēng)口截面溫度場分布如圖2(a)所示。由圖可知,高溫區(qū)主要處在燃燒器區(qū)段,中心高溫范達1800K~2000K,溫度大致呈對稱分布。一次風(fēng)和煤粉劇烈混合燃燒,二次風(fēng)的噴入又加劇了湍動,從而形成高溫旋流區(qū)。煙氣的流動、爐膛的散熱以及屏式過熱器的作用,鍋爐溫度隨高度逐漸降低。爐膛的切圓形成良好,溫度分布較為均勻,且沒有出現(xiàn)貼壁的現(xiàn)象。
燃燒器出口附近的速度矢量較大,帶動周圍的流動,且四角切圓的作用形成旋流,故中心區(qū)域的速度較小。二次風(fēng)和燃盡風(fēng)入射速度為50m/s,因此二次風(fēng)和燃盡風(fēng)截面形成四股高速射流,在上升氣流的帶動下形成切圓。一次風(fēng)的入射速度僅為25m/s,不足以形成高速射流,但由于二次風(fēng)和上升氣流的雙重作用,使得此處的切圓效果仍能保持。速度矢量圖表明爐膛中心是明顯的低速區(qū)。煤粉軌跡圖顯示煤粉從一次風(fēng)口噴出后在爐內(nèi)螺旋上升,部分煤粉擴散到冷灰斗區(qū)域,爐內(nèi)風(fēng)包粉強烈燃燒。由燃燒器溫度、速度矢量場分布可明顯得知切圓的模擬效果好,與實際相符。
其他出口參數(shù)的模擬值與實際電廠運行值對比如表1所示,模擬值與現(xiàn)場試驗值差距較小(<10%),因此該模擬模型能較好地模擬煤粉燃燒的流動和傳熱。
表1 模擬數(shù)據(jù)與現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)對比
五種不同負荷下截面平均溫度隨爐膛高度的變化如圖3(a)所示。不同負荷下溫度隨著爐膛高度的分布趨勢大致相似,且隨著負荷的降低,由于給煤量和風(fēng)量均減少爐內(nèi)溫度整體顯著下降,過熱器出口溫度從1044K(滿負荷)下降至928K(50%),與實際運行及一些相關(guān)的文獻結(jié)果相一致。
四種不同反切角度下截面平均溫度隨爐膛高度的變化如圖3(b)所示。反切角度對于主燃區(qū)和燃盡區(qū)均有降低溫度的作用,這是由于燃盡風(fēng)反切時影響了焦炭與空氣的混合,從而影響了焦炭的完全燃燒。對于爐膛下部的降溫作用小于爐膛上部的作用。當(dāng)反切角度為0°、5°和10°時,溫度沿爐膛高度的變化趨勢一致,而當(dāng)反切角度增加至15°,從主燃區(qū)到燃盡區(qū)有明顯的溫度下降。這表明燃盡風(fēng)的反切角度過大可能破壞了原有的流場和溫度場。
五種不同燃盡風(fēng)比例下截面平均溫度隨爐膛高度的變化如圖3(c)所示。增加燃盡風(fēng)風(fēng)率可顯著提升爐膛上部的煙氣溫度,從35m 到40m 可看到明顯的溫度上升區(qū)。這是因為增加燃盡風(fēng)量,上部未完全燃燒的CO 以及煤粉重新被噴入的過量的空氣充分燃燒,使得溫度上升。這有利于提升過熱器換熱性能,提升主蒸汽和再熱蒸汽的溫度。對主燃區(qū)而言,增加燃盡風(fēng)風(fēng)率主燃區(qū)溫度升高,但從29%的燃盡風(fēng)增加至39%燃盡風(fēng),溫度變化不明顯,這可能是因為燃盡風(fēng)過大、主燃區(qū)過量空氣系數(shù)過小,燃燒不充分,溫度有降低的趨勢,然而燃盡風(fēng)的減少導(dǎo)致低溫的一次風(fēng)和二次風(fēng)的減少,這會造成溫度的上升,二者作用相抵消,導(dǎo)致變化不明顯。
五種不同負荷、四種不同反切角度、三種不同燃盡風(fēng)比例下,截面平均氧氣體積分數(shù)隨爐膛高度的變化分別如圖4所示。由圖可知,不同條件下氧量隨著高度的變化情況基本一致。空氣在主燃區(qū)被噴入爐膛,氧氣量逐漸上升,隨著與煤粉的劇烈混合燃燒,氧氣逐漸被消耗從而降低。燃盡區(qū)由于大量燃盡風(fēng)的噴入氧氣含量上升,而在主燃區(qū)未完全燃燒的碳以及CO 等被一次風(fēng)完全燃燒,氧氣量再次下降。燃盡風(fēng)角度反切。燃盡風(fēng)比例增加后,主燃區(qū)缺氧程度加深,而燃盡區(qū)富氧程度加深。隨著燃盡風(fēng)比例的增加,爐膛燃盡區(qū)及其上部氧量逐漸上升。而五種不同燃盡風(fēng)比例下(19%、24%、29%、34%、39%)的煤粉燃盡率分別為99.23%、98.66%、97.72%、97.26%、96.68%,因此在該范圍內(nèi)降低燃盡風(fēng)的比例有利于促進煤粉的充分燃燒。
不同條件下CO 量隨著高度的變化有較大的波動。由于主燃區(qū)在缺氧的條件下進行燃燒,因此CO在主燃區(qū)大量生成,隨著燃盡風(fēng)的補充CO 急劇下降并維持在較低的水平。燃盡風(fēng)的改變對于CO 的分布有明顯的改變,燃盡風(fēng)占比越大,一、二次風(fēng)比例越小,則CO 在主燃區(qū)的濃度越大,而燃盡區(qū)后又下降至低水平。燃盡風(fēng)反切角度越大,靠近燃盡風(fēng)噴口的主燃區(qū)的CO 濃度越高,這是由于反切在一定程度上破壞了煤粉和空氣的充分混合,導(dǎo)致更多CO 產(chǎn)生,這也與氧氣濃度變化規(guī)律相符合。
各工況下,爐膛出口參數(shù)如表2所示(其中NOx濃度按照6%氧濃度折算)。從表中看出,燃盡率隨著負荷的降低而降低,但降幅較小。過熱器出口煙溫隨著負荷的降有明顯的降低。NOx隨著負荷降低也降低,而出口O2的濃度有一定的上升。燃盡風(fēng)的反切對于降低NOx有明顯的作用,反切15°時NOx從無反切的400mg/m3降低至256mg/m3。這是因為燃盡風(fēng)反切降低了爐膛上部的溫度,導(dǎo)致熱力型NOx減少,同時爐膛由于燃燒不充分生成了較多的CO,對NOx的還原作用也促使NOx減少。然而15°的反切角由于一定程度上對速度場和溫度場有破壞,燃盡率降低至95.55%,出口的O2含量也增加至了4.37%。
表2 不同工況燃燒過程結(jié)果對比
對比滿負荷下改變?nèi)急M風(fēng)比例可看到,爐膛整體燃燒效果比較相似,O2出口濃度、過熱器出口溫度、煤粉燃盡率指標(biāo)排放水平比較接近。但隨著燃盡風(fēng)比例的增大出口NOx仍然呈現(xiàn)出降低的趨勢,這也是由于降低燃盡風(fēng)后,主燃區(qū)形成了富燃料燃燒,大量CO 生成,對NOx進行還原。同時,燃盡風(fēng)比例的增加促使燃盡率有輕微的降低。
綜上,珠江電廠一30MW 低氮燃燒四角切圓煤粉爐的燃燒進行數(shù)值模擬,模擬所得溫度場、速度場、出口參數(shù)均與實際運行吻合較好;增大燃盡風(fēng)反切角度,主燃區(qū)溫度和產(chǎn)物分布變化不大,燃盡區(qū)溫度降低,過熱器出口煙溫下降,NOx排放減少,氧氣和CO 出口濃度增加,煤粉燃盡率減小;增大燃盡風(fēng)風(fēng)率,由于主燃區(qū)O2的減少、主燃區(qū)CO 增加,出口煤粉燃盡率輕微下降,NOx排放減少。