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        硝基高氮復(fù)合肥生產(chǎn)注意事項(xiàng)

        2022-11-25 11:56:00王海川楊振軍吳沿博王金銘
        磷肥與復(fù)肥 2022年3期
        關(guān)鍵詞:硝銨品級(jí)洗滌液

        王海川,楊振軍,何 棟,郭 利,吳沿博,王金銘

        (中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司,河北 秦皇島 066003)

        0 引言

        由于農(nóng)作物對(duì)硝基復(fù)合肥養(yǎng)分吸收效果好的突出特點(diǎn),硝基復(fù)合肥相比尿基復(fù)合肥來(lái)說(shuō),雖價(jià)格較高,但也受到廣大農(nóng)民的青睞。其中硝基高氮復(fù)合肥由于具有高氮、高硝態(tài)氮含量和肥效快等特點(diǎn),常應(yīng)用于玉米等大田作物。中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司(以下簡(jiǎn)稱中阿公司)的硝基高氮復(fù)合肥產(chǎn)品主要包括20-10-10MOP、22-8-10MOP 等品級(jí)及其衍生品,該系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程難度較大,操作不好會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì),甚至?xí)?dǎo)致生產(chǎn)不連續(xù)。中阿公司采用AZF 工藝生產(chǎn)硝基復(fù)合肥30 多年以來(lái),經(jīng)過(guò)多年的摸索,就該系列復(fù)合肥的生產(chǎn)積累了一定的經(jīng)驗(yàn),以下就生產(chǎn)中遇到的問題及注意事項(xiàng)進(jìn)行分析總結(jié),僅供參考。

        1 硝基高氮復(fù)合肥生產(chǎn)中遇到的問題

        硝基高氮復(fù)合肥生產(chǎn)中遇到的問題主要包括環(huán)保、質(zhì)量、操作和設(shè)備等方面。(1)環(huán)保問題,洗滌系統(tǒng)內(nèi)洗滌液pH 偏高導(dǎo)致尾氣中氨排放偏高;(2)質(zhì)量問題,涉及的方面較多,包括氮含量低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、成品中有微量硝銨磷顆粒、氯離子含量超標(biāo)、顆粒圓潤(rùn)度不好、產(chǎn)品易結(jié)塊和成品中有皮帶泥等機(jī)械雜質(zhì)等問題;(3)操作問題,參數(shù)控制不好,會(huì)導(dǎo)致造料機(jī)出口大塊多,加重了造料機(jī)出口砸大塊操作工的勞動(dòng)負(fù)荷;(4)設(shè)備問題,生產(chǎn)該品級(jí)時(shí),由于物料硝態(tài)氮含量高、濕度大使得系統(tǒng)各設(shè)備結(jié)疤快,易堵塞溜槽,同時(shí)破碎機(jī)的負(fù)荷加重。

        現(xiàn)根據(jù)該品級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)中易出現(xiàn)的各種問題來(lái)討論硝基高氮復(fù)合肥生產(chǎn)注意事項(xiàng)。

        2 生產(chǎn)前期策劃

        硝基高氮復(fù)合肥所用的原輔材料主要包括液氨、硫酸、磷酸、氯化鉀、硝銨磷和氯化銨等。由于粒徑>2.8 mm的硝銨磷顆粒在系統(tǒng)中較難融化[1],為減少成品中硝銨磷顆粒的量,應(yīng)采用小顆粒硝銨磷(粒徑≤2.8 mm顆粒占比應(yīng)大于99.0%;粒徑≤2.0 mm顆粒占比應(yīng)大于70%)。

        復(fù)合肥中硝態(tài)氮分布不均和含量增加,會(huì)造成最終產(chǎn)品產(chǎn)生結(jié)塊現(xiàn)象,而且伴隨著硝態(tài)氮含量的增加,復(fù)合肥結(jié)塊程度更加嚴(yán)重。由于硝基高氮復(fù)合肥產(chǎn)品硝態(tài)氮含量高,故前期設(shè)計(jì)生產(chǎn)配方時(shí),應(yīng)在滿足產(chǎn)品氮含量的情況下,調(diào)整銨態(tài)氮和硝態(tài)氮在產(chǎn)品中的比例,盡量降低產(chǎn)品的硝態(tài)氮含量,減少該品級(jí)的結(jié)塊程度,一般該品級(jí)硝態(tài)氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在6.0%左右。

        為保證洗滌系統(tǒng)尾氣氨排放量達(dá)標(biāo),應(yīng)有效控制洗滌液pH小于5.0,配方設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)合理分配磷酸的量,一般管式反應(yīng)器和洗滌系統(tǒng)所加的磷酸量分別為磷酸總量的60%和40%[2]。

        為保證洗滌液密度在正常范圍內(nèi),洗滌液的加入量不能太少,否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)水平衡,但也不能太多,否則產(chǎn)品水含量會(huì)偏高,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),投料量為50 t/h時(shí)洗滌液加入量為7 m3/h。

        3 生產(chǎn)過(guò)程控制

        3.1 溫度和水含量控制

        硝基高氮復(fù)合肥的總養(yǎng)分含量低,配方的反應(yīng)熱高,再加上原料中有大量的硝銨磷存在,故其極易成粒,系統(tǒng)溫度不宜過(guò)高,以防止造粒過(guò)度,但溫度的控制須保證產(chǎn)品中硝銨磷顆粒的量以及產(chǎn)品水含量均符合內(nèi)控要求。為減少產(chǎn)品結(jié)塊現(xiàn)象,中阿公司內(nèi)控指標(biāo)規(guī)定硝基高氮復(fù)合肥產(chǎn)品w(H2O)小于1.0%,一般干燥尾氣溫度為80~90 ℃,造粒機(jī)出口溫度為75~80 ℃。

        3.2 系統(tǒng)返料量設(shè)定

        系統(tǒng)返料量設(shè)定值不能太低,一方面返料量適當(dāng)高,平衡不容易被打破,系統(tǒng)熱量散失慢,有利于生產(chǎn)的穩(wěn)定,更有利于提高產(chǎn)品的圓潤(rùn)度,洗滌液加入量可以適當(dāng)提高,系統(tǒng)結(jié)疤也會(huì)減少。另一方面必須考慮到系統(tǒng)設(shè)備的負(fù)荷,故系統(tǒng)的返料量設(shè)定值也不能太高,一般將系統(tǒng)返料量設(shè)定在120 t/h。

        3.3 質(zhì)量調(diào)節(jié)方法

        在產(chǎn)品質(zhì)量控制過(guò)程中,應(yīng)重點(diǎn)考慮的質(zhì)量指標(biāo)主要包括產(chǎn)品氮含量、水含量、圓潤(rùn)度和氯離子含量等[3]。

        轉(zhuǎn)產(chǎn)初期,產(chǎn)品氮含量容易偏低,應(yīng)根據(jù)所測(cè)定的硝態(tài)氮的量來(lái)計(jì)算所投硝銨磷的量是否足夠。

        當(dāng)產(chǎn)品總養(yǎng)分高需要增加填料量降低總養(yǎng)分時(shí),應(yīng)核算增加的氯化銨等填料量是否會(huì)導(dǎo)致氯離子含量超標(biāo)。穩(wěn)定加入未知廢料應(yīng)及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品的氯離子含量,防止超標(biāo),一般規(guī)定,每4 h 檢測(cè)一次產(chǎn)品氯離子含量,遇不符合內(nèi)控時(shí),迅速停止加入廢料,并增加測(cè)量產(chǎn)品氯離子含量的頻次,直至符合內(nèi)控要求。

        3.4 設(shè)備維護(hù)

        由于該系列品級(jí)產(chǎn)品硝銨磷投入量大,配方反應(yīng)熱高,再加上物料硝態(tài)氮高,使得物料在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,容易產(chǎn)生結(jié)疤,且疤塊硬度大,難以清理,結(jié)疤主要發(fā)生在破碎機(jī)及其下料溜槽、振動(dòng)給料器以及篩網(wǎng)等設(shè)備。一般規(guī)定每8 h 清理破碎機(jī)及其下料溜槽一次,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品粒度的變化,及時(shí)清理篩網(wǎng),遇到停車清理檢修時(shí),重點(diǎn)檢查破碎機(jī)錘頭磨損情況和間隙,以保證破碎機(jī)狀態(tài)良好[4]。

        由于該品級(jí)產(chǎn)品易結(jié)塊,故應(yīng)適當(dāng)增加防結(jié)塊劑的加入量。防結(jié)塊劑主要是包裹油和包裹粉,包裹油加入量的增多,勢(shì)必造成成品皮帶泥增加,故規(guī)定包裹粉必須足量加入,每2 h利用壓縮空氣吹掃成品皮帶上的泥,以防止其進(jìn)入成品庫(kù)。

        3.5 造粒

        在造粒過(guò)程中,該系列品級(jí)復(fù)合肥容易出現(xiàn)造料機(jī)出口大塊多的現(xiàn)象,操作工應(yīng)充分關(guān)注管式反應(yīng)器的壓力等因素。管式反應(yīng)器壓力反映料漿質(zhì)量,一般保持管式反應(yīng)器壓力小于0.35 MPa,大于此壓力時(shí)可通過(guò)增加管式反應(yīng)器洗滌液加入量等手段來(lái)降低壓力。同時(shí)規(guī)定崗位操作工每小時(shí)活動(dòng)一下造料機(jī)內(nèi)部的氨軸,使得氨軸上的結(jié)疤在變大前掉落,以降低造料機(jī)出口砸大塊操作工的勞動(dòng)負(fù)荷。

        該系列品級(jí)復(fù)合肥由于系統(tǒng)液固質(zhì)量比較高,造粒容易過(guò)度,需及時(shí)通過(guò)多種手段來(lái)抑制造粒過(guò)度,可以運(yùn)用的手段很多,其中一個(gè)重要手段是向系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)定加入廢料,既可以適當(dāng)降低系統(tǒng)溫度弱化造粒,又可以增加進(jìn)入系統(tǒng)的洗滌液量。但此時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品氮含量的調(diào)節(jié),一般廢料中氮含量不高,須及時(shí)補(bǔ)充硝銨磷,增加氮含量。

        4 小結(jié)

        雖然硝基高氮復(fù)合肥生產(chǎn)中會(huì)遇到各種問題,但通過(guò)各崗位的通力配合和精心控制,各種問題均可減輕或避免。

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