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        簡(jiǎn)談提高立式帶鋸床的鋸切效率

        2022-11-23 09:12:32周廷能范榮凡杜先友
        云南科技管理 2022年5期
        關(guān)鍵詞:效率設(shè)備

        周廷能,李 高,范榮凡,杜先友,陳 浩

        (云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司,云南 昭通 657000)

        1 設(shè)備現(xiàn)狀

        某公司生產(chǎn)一種A356合金的T型合金錠,配有一套立式帶鋸鋸床對(duì)錠體長(zhǎng)度進(jìn)行切割,以滿足下游客戶要求。但是設(shè)備的鋸切效率一直難以達(dá)到預(yù)期效果,對(duì)合金產(chǎn)品的T型錠生產(chǎn)影響較大,如何提高T型錠的鋸切效率成了急需解決的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對(duì)立式帶鋸床的長(zhǎng)期跟蹤,發(fā)現(xiàn)主要存在的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面:

        一是設(shè)備夾緊油缸選型不合理,易損壞,更換頻繁,維修時(shí)間長(zhǎng);二是帶鋸條使用周期短,更換耗時(shí)長(zhǎng);三是鋸切中不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定長(zhǎng),鋸切耗時(shí)長(zhǎng);四是工藝參數(shù)不合理;五是設(shè)備的潤(rùn)滑保養(yǎng)不足;六是操作人員技能不高。

        2 原因分析

        一是因T型錠的胚料重量為7-8 t,最大外形尺寸為870mm×340mm×7500mm。鋸切時(shí)需要3個(gè)油缸同時(shí)工作將錠橫向夾緊對(duì)齊,鋸床原安裝的油缸型號(hào)為:MOB-FA63/25-400,屬于輕型拉桿油缸,缸筒直徑63mm,鋼桿直徑25mm,相關(guān)資料上查得輕型油缸的最大工作壓力7MPa,最大推力為2.1 t,3個(gè)油缸同時(shí)工作的最大推力為6.3 t。又由于T型錠長(zhǎng)期與送料輥筒長(zhǎng)期接觸,導(dǎo)致輥筒表面粗糙度加大,油缸向前推的過(guò)程中阻力隨之加大,油缸推桿越容易彎曲變形,導(dǎo)致油缸損壞,損壞頻率高、修復(fù)時(shí)間長(zhǎng),嚴(yán)重影響鋸切效率。如圖1所示。

        圖1 改造前的油缸

        二是立式帶鋸使用上下兩組導(dǎo)向輪組,共8個(gè)開有漏屑槽導(dǎo)向輪調(diào)節(jié)鋸條,鋸條驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速為2700r/min。鋸條在高轉(zhuǎn)速與導(dǎo)向輪接觸摩擦下,會(huì)留下導(dǎo)向輪印痕,隨著鋸切時(shí)間的推移,印痕也隨著加深,并出現(xiàn)“飛邊快口”,使得鋸條表面不光滑,在鋸切過(guò)程中鋸條抖動(dòng)大,T型錠鋸切面出現(xiàn)“波浪條紋”,鋸條容易斷裂,更換頻繁。每次更換時(shí)間都在50分鐘以上,影響鋸切效率的同時(shí)也加大了生產(chǎn)成本。

        三是成品T型錠的長(zhǎng)度為1400mm,鋸切過(guò)程中用激光標(biāo)定自動(dòng)定長(zhǎng)。自動(dòng)定長(zhǎng)的條件是只有當(dāng)成品錠進(jìn)入成品工位,標(biāo)定激光線沒有被成品錠的端面擋住,推料油缸退和主機(jī)進(jìn)給私服電機(jī)退回原點(diǎn)位后才能自動(dòng)定長(zhǎng)。從第一次定長(zhǎng)到第二次定長(zhǎng)需要耗時(shí)3.36分鐘,此時(shí)間內(nèi)操作人員無(wú)法操作其它步驟,耗時(shí)較長(zhǎng)影響鋸切效率。

        四是設(shè)備原設(shè)定的鋸切進(jìn)給速度為280mm/min過(guò)慢。

        五是設(shè)備原定的潤(rùn)滑保養(yǎng)周期為三個(gè)月一次,保養(yǎng)不足,軸承易損壞。

        六是操作人員誤操作損壞設(shè)備。

        3 改進(jìn)措施

        一是根據(jù)改造前夾緊油缸的現(xiàn)狀,經(jīng)相關(guān)資料查詢和設(shè)備廠家專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行溝通交流,制定出了相應(yīng)的改造方案,將原使用的輕型油缸更換為重型油缸,油缸的缸筒直徑由原63mm加大為80mm,推桿直徑由25mm加大為40mm,最終確定的油缸型號(hào)為HOB-FA80/40-400的重型油缸的最大工作壓力14MPa,最大推力為7 t,使用2個(gè)油缸便可滿足工作要求(如圖2所示)。

        圖2 改造后的油缸

        二是將上導(dǎo)向輪組中的第二對(duì)2個(gè)導(dǎo)向輪和下導(dǎo)向輪組的第一對(duì)2個(gè)導(dǎo)向輪設(shè)計(jì)成無(wú)漏屑槽導(dǎo)向輪,通過(guò)2種不同導(dǎo)向輪的組合使用以降低鋸條印痕的磨損程度。

        三是把原激光定長(zhǎng)的裝置在原有的高度上加高65mm,讓成品錠在鋸切完后輸送的過(guò)程中定長(zhǎng)裝置發(fā)出的紅外線始終不被擋住,這樣就可使得每鋸切完一塊T型錠后,變可自動(dòng)定長(zhǎng),無(wú)需等待。

        四是在不影響設(shè)備性能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,將原有的進(jìn)給速度提高至350mm/min,進(jìn)一步提高鋸切效率。

        五是將設(shè)備原定的潤(rùn)滑保養(yǎng)周期改為一個(gè)月一次,降低設(shè)備的故障率。

        六是對(duì)操作人員進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn),提高設(shè)備的操作技能。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)采取以上的方法措施對(duì)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,鋸床設(shè)備故障率大幅降低,鋸切效率進(jìn)一步提高,滿足了生產(chǎn)需求,但還是沒有達(dá)到理想狀態(tài),其主要原因還是設(shè)備結(jié)構(gòu)、人機(jī)配合沒有達(dá)到最佳狀態(tài),在后續(xù)工作中將持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)。

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