馬兆強(qiáng),王傳奇
汽車座椅滑軌路試異響問題解析
馬兆強(qiáng),王傳奇
(一汽-大眾汽車有限公司 青島分公司,山東 青島 266000)
針對(duì)汽車座椅在路試動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)時(shí)產(chǎn)生異響的問題,通過對(duì)座椅結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)座椅骨架滑軌上下軌之間的間隙是引起異響的主要原因。文章分析了影響此間隙的主要因素,分別為滑軌配球方式、座墊骨架側(cè)板端面平面度、下滑軌地腳端面平面度。通過對(duì)這三個(gè)影響因素進(jìn)行定量分析,得出了最優(yōu)的滑軌配球方式以及側(cè)板端面平面度、下滑軌地腳端面平面度的控制公差。此方案有效解決了異響問題,為座椅骨架開發(fā)設(shè)計(jì)及質(zhì)量控制提供一定的參考。
汽車座椅;滑軌;路試;異響分析;最優(yōu)設(shè)計(jì)
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)駕乘體驗(yàn)的要求越來越嚴(yán)格。由于車輛在顛簸路面行駛時(shí)會(huì)帶動(dòng)車內(nèi)座椅產(chǎn)生比較劇烈的振動(dòng),在座椅松動(dòng)或者配合有間隙的位置易產(chǎn)生異響,汽車制造商通過路試的方式來模擬汽車在顛簸路面上的行駛狀態(tài)[1]。座椅通過滑軌與車身連接,滑軌上下軌之間的間隙直接影響座椅路試狀態(tài)。因此,在座椅骨架開發(fā)階段,如何定義上下軌的間隙至關(guān)重要。本文通過分析影響滑軌上下軌間隙的三個(gè)主要因素,改善上下軌的間隙,達(dá)到了優(yōu)化路試異響的目的,為座椅骨架能夠穩(wěn)定批量生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
汽車異響是整車在行駛過程中人耳所能聽到的一種不愉悅的聲音,令人難以接受。摩擦、敲擊和共振是產(chǎn)生異響的三種途徑。摩擦異響由兩個(gè)接觸面之間存在粘滑等相對(duì)運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生;敲擊和共振則是由兩個(gè)已接觸或存在潛在接觸風(fēng)險(xiǎn)的面之間撞擊而產(chǎn)生,工作模式如圖1、圖2、圖3所示。異響的產(chǎn)生與產(chǎn)品本身、路況和用戶操作方式等多方面因素有關(guān)。產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造工藝流程、工作環(huán)境都會(huì)導(dǎo)致異響[2]。汽車在靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)座椅滑軌上下軌之間存在間隙,而在路試動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)時(shí),座椅滑軌上下軌因路面顛簸相互敲擊而產(chǎn)生異響,此種異響為本文主要研究的對(duì)象。
圖1 摩擦異響的產(chǎn)生
圖2 敲擊異響的產(chǎn)生
圖3 共振異響的產(chǎn)生
路試是評(píng)價(jià)汽車是否有異響的主要方式,每臺(tái)車必須經(jīng)過路試檢測(cè),評(píng)價(jià)合格后才可以交付用戶。路試跑道由不同的路面組成,如扭曲路面、比利時(shí)路面、搓板路面、井蓋路面、釘子路面和瀝青路面等[3-4],如圖4所示為比利時(shí)路面。汽車在不同路面行駛時(shí)的速度要求也不同,如在扭曲路面和井蓋路面行駛時(shí)的速度不超過5 km/h;在比利時(shí)路面行駛時(shí)的速度不超過20 km/h;在搓板路面、釘子路面和瀝青路面行駛時(shí)的速度不超過40 km/h。汽車在經(jīng)過這些特殊設(shè)計(jì)的路面時(shí),能夠有效識(shí)別整車底盤、內(nèi)外飾、車身鈑金等區(qū)域的質(zhì)量缺陷[5]。
圖4 比利時(shí)路面
在路試評(píng)價(jià)時(shí),噪音的評(píng)價(jià)方法主要有兩種,分別為駕駛員分貝儀檢測(cè)[6]和主觀感受。分貝儀主要針對(duì)噪音進(jìn)行檢測(cè),在整車環(huán)境內(nèi)噪音要求小于45 dB,對(duì)高于45 dB的噪音應(yīng)采取相應(yīng)措施來減輕或消除。駕乘人員駕乘車輛主觀感受到的異響噪聲,在整車內(nèi)不應(yīng)該產(chǎn)生,無論分貝值大小都應(yīng)該消除。
本文所研究的座椅骨架滑軌異響發(fā)生在比利時(shí)路試路面,被駕駛員主觀感受所抱怨,直接影響用戶駕乘舒適度,需要對(duì)此問題進(jìn)行分析解決。
汽車座椅主要通過滑軌實(shí)現(xiàn)前后移動(dòng),滑軌由上滑軌、下滑軌及內(nèi)部鋼球組成。滑軌主要通過鋼球?qū)崿F(xiàn)對(duì)上下軌的夾持,上下軌之間一共有4個(gè)球道,每個(gè)球道內(nèi)在滑軌的前后端各有2個(gè)鋼球,這些鋼球通過保持架支撐滑軌。每根滑軌共有16個(gè)鋼球,每套座椅骨架總成有32個(gè)鋼球。滑軌的結(jié)構(gòu)如圖5所示,球道1和球道2位于滑軌高邊,球道3和球道4位于滑軌矮邊,滑軌單邊球道剖面圖如圖6所示。
圖5 某車型滑軌結(jié)構(gòu)圖
圖6 滑軌球道示意圖
座椅骨架項(xiàng)目開發(fā)階段,汽車在比利時(shí)路面上以10 km/h~20 km/h的速度路試時(shí),發(fā)現(xiàn)座椅骨架產(chǎn)生“嗒嗒”的異響。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)此異響由滑軌矮邊上下軌相互敲擊產(chǎn)生。影響上下軌間隙的主要因素為滑軌配球方式、座墊骨架側(cè)板端面平面度、下滑軌地腳端面平面度。
座椅骨架在生產(chǎn)過程中,每批次滑軌軌型可能存在差異,需要通過配球來保證滑軌的操作力和上下軌之間的間隙。鋼球過小,會(huì)導(dǎo)致上下軌間隙過小,存在路試上下軌敲擊異響的風(fēng)險(xiǎn);鋼球過大,會(huì)造成滑軌操作力過大,影響用戶使用舒適度。因此,合理選擇滑軌各個(gè)球道內(nèi)鋼球的直徑至關(guān)重要。
座椅滑軌共有三種規(guī)格的鋼球,直徑分別為4.8 mm、4.9 mm、5.0 mm,需要使用這三種不同規(guī)格的鋼球進(jìn)行配球滿足滑軌上下軌間隙和滑軌前后移動(dòng)操作力的要求,具體配球方式如下:
(1)為保證鋼球?qū)壍膴A持作用,要求滑軌前后調(diào)節(jié)后4個(gè)球道都有球痕,配球時(shí)首先以直徑為4.9 mm的鋼球作為基準(zhǔn)鋼球,即4個(gè)球道中16個(gè)鋼球均使用直徑為4.9 mm的鋼球。
(2)如果滑軌力超過上限值(滑軌力標(biāo)準(zhǔn)為30 N~50 N),根據(jù)球道中球痕深淺程度更改球道1或球道3的鋼球尺寸,使用直徑為4.8 mm的鋼球進(jìn)行配球;如果滑軌力超過下限值,根據(jù)球道的球痕深淺程度更改球道1或球道3的鋼球尺寸,使用直徑為5.0 mm的鋼球進(jìn)行配球。
(3)若按照步驟(2)滑軌力仍然不合格,需要更改球道2和球道4的鋼球尺寸來滿足滑軌力的要求,球道2和球道4使用直徑相同的鋼球。
配球后的滑軌總成需要滿足滑軌行程內(nèi)力值平順,無卡滯感,滑軌力無突然松弛感,保證同一球道內(nèi)前后端鋼球尺寸一致。
將配球后的滑軌裝配成座椅總成,在實(shí)車上分別用塞規(guī)和拉力計(jì)測(cè)量滑軌間隙和座椅前后移動(dòng)的操作力,如圖7所示,測(cè)量時(shí)座椅需要有75 kg負(fù)載。
圖7 滑軌間隙和操作力測(cè)量
路試異響發(fā)生在滑軌矮邊位置,主要針對(duì)球道3和球道4鋼球重點(diǎn)進(jìn)行匹配,為驗(yàn)證球道3和球道4鋼球直徑相對(duì)大小對(duì)滑軌間隙及座椅前后移動(dòng)操作力的影響,此批次滑軌分別選擇以下三種配球方式進(jìn)行驗(yàn)證:配球方式一為球道3選用直徑為4.8 mm的鋼球,球道4選用直徑為5.0 mm的鋼球;配球方式二為球道3和球道4均選用直徑為4.9 mm的鋼球;配球方式三為球道3選用直徑為5.0 mm的鋼球,球道4選用直徑為4.8 mm的鋼球。將座椅裝配到整車進(jìn)行路試驗(yàn)證,以確定最佳配球方式。驗(yàn)證結(jié)果如表1—表3所示。
表1 配球方式一滑軌路試結(jié)果
序號(hào)滑軌間隙/mm座椅前后移動(dòng)操作力/N有無異響 10.4128有 20.5114有 30.5122有 40.4124有 50.4125有
表2 配球方式二滑軌路試結(jié)果
序號(hào)滑軌間隙/mm座椅前后移動(dòng)操作力/N有無異響 10.8144有 20.9135輕微 30.9130輕微 40.8134有 50.9138輕微
表3 配球方式三滑軌路試結(jié)果
序號(hào)滑軌間隙/mm座椅前后移動(dòng)操作力/N有無異響 11.2115無 21.3125無 31.3117無 41.2126無 51.2128無
根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,針對(duì)此批次滑軌以直徑為4.9 mm的基準(zhǔn)鋼球配球時(shí),當(dāng)球道3選用直徑為5.0 mm的鋼球、球道4選用直徑為4.8 mm的鋼球時(shí)上下軌間隙較大,路試時(shí)無異響產(chǎn)生,同時(shí)座椅前后移動(dòng)操作力也滿足舒適性要求。
通過研究不同批次滑軌的配球方式,發(fā)現(xiàn)當(dāng)球道3鋼球直徑大于球道4鋼球直徑時(shí),可以增大矮邊上下軌間隙,確定以此為基礎(chǔ)開展以下匹配調(diào)整工作。
上滑軌通過螺栓與座墊骨架側(cè)板相連接,結(jié)構(gòu)如圖8所示,其端面平面度會(huì)直接影響上軌受力。若側(cè)板端面平面度不良會(huì)帶動(dòng)上軌歪斜,導(dǎo)致滑軌矮邊上下軌間隙變小。
圖8 某車型側(cè)板與滑軌連接結(jié)構(gòu)圖
為驗(yàn)證不同側(cè)板端面平面度對(duì)滑軌間隙的影響,分別用不同平面度的側(cè)板連接滑軌測(cè)量滑軌間隙(驗(yàn)證時(shí)保證地腳平面度均為0.1,此批次滑軌均以球道3為直徑5.0 mm鋼球,球道4為直徑4.8 mm鋼球的方式配球),在整車上進(jìn)行路試驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果如表4所示。
從路試評(píng)價(jià)結(jié)果可以得出,優(yōu)化側(cè)板端面平面度,可以增大上下軌間隙,從而避免滑軌上下軌敲擊異響,建議側(cè)板端面平面度按照0.3及以下控制。
表4 不同側(cè)板端面平面度下的路試結(jié)果
序號(hào)側(cè)板端面平面度滑軌間隙/mm有無異響 10.11.3無 20.31.3無 30.51.0輕微 40.70.7異響 50.90.3異響
下滑軌通過地腳與車身相連接,結(jié)構(gòu)如圖9所示。下滑軌地腳端面平面度會(huì)影響下軌受力,若平面度不良會(huì)導(dǎo)致下軌歪斜,導(dǎo)致滑軌矮邊上下軌間隙變小。
圖9 某車型滑軌與地腳結(jié)構(gòu)圖
為驗(yàn)證不同地腳端面平面度對(duì)駕乘舒適性影響,用不同平面度的滑軌地腳連接車身測(cè)量滑軌間隙(驗(yàn)證時(shí)保證側(cè)板平面度均為0.3,此批次滑軌以球道3為直徑5.0 mm的鋼球,球道4為直徑4.8 mm的鋼球的方式配球),在整車上進(jìn)行路試驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果如表5所示。
表5 不同滑軌地腳平面度下的路試結(jié)果
序號(hào)滑軌地腳平面度滑軌間隙/mm有無異響 10.01.3無 20.11.2無 30.21.1無 40.30.8異響 50.40.4異響
從路試評(píng)價(jià)結(jié)果可以得出,優(yōu)化地腳端面平面度,可以增大上下軌間隙,從而避免上下軌接觸產(chǎn)生異響。建議地腳端面平面度按照0.2及以下控制。
通過對(duì)以上三個(gè)影響因素的驗(yàn)證可以得出,以球道3鋼球直徑大于球道4鋼球直徑的方式進(jìn)行配球,控制側(cè)板端面平面度在0.3及以內(nèi),控制地腳端面平面度在0.2及以內(nèi),能確保座椅滑軌間隙控制在1.1 mm以上,在顛簸路面時(shí)不會(huì)產(chǎn)生滑軌上下軌擊打異響,優(yōu)化前后的路試狀態(tài)如表6所示。
表6 優(yōu)化前后路試結(jié)果對(duì)比
方案配球方式側(cè)板端面平面度地腳端面平面度有無異響 優(yōu)化前球道3與球道4鋼球直徑隨機(jī)選擇0.90.4異響 優(yōu)化后球道3大于球道4的鋼球直徑0.30.2無
通過對(duì)座椅滑軌路試異響問題的分析發(fā)現(xiàn),座椅骨架滑軌上下軌之間的間隙是引起異響的主要原因。本文分析了影響滑軌間隙的3個(gè)主要因素滑軌配球方式、與上滑軌連接的座墊骨架側(cè)板端面平面度、與車身連接的下滑軌地腳端面平面度。通過不同方案測(cè)試對(duì)比,得出了最優(yōu)的滑軌配球方式、骨架側(cè)板端面平面度、下滑軌地腳端面平面度的控制公差,分別為
(1)以球道3鋼球直徑大于球道4鋼球直徑的方式進(jìn)行配球。
(2)骨架側(cè)板端面平面度控制在0.3及以內(nèi)。
(3)下滑軌地腳端面平面度控制在0.2及以內(nèi)。
以上均滿足時(shí),可以確保座椅滑軌間隙控制在1.1 mm以上,經(jīng)路試動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)驗(yàn)證不會(huì)產(chǎn)生異響。
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Analysis and Solution of Noise Caused by Seat Slide Rail during the Road Test
MA Zhaoqiang, WANG Chuanqi
( Qingdao Branch, FAW-Volkswagen Company Limited, Qingdao 266000, China )
In order to solve the problem of abnormal noise caused by car seat during dynamic evaluation of road test, through the analysis of seat structure, it is found that the clearance between upper and lower rails of seat frame is the main cause of abnormal noise. The paper analyses the main factors influencing this clearance, which are the ball-matching method of sliding rail, the flatness of the surface connecting the sliding rail with side panel and the flatness of the surface connecting the body with the sliding rail. Through quantitative analysis of these three influencing factors, the optimal ball-matching method of sliding rail, control tolerance of flatness of side-plate connecting rail surface and flatness of lower sliding rail connecting body surface are obtained. This scheme effectively solves the problem of abnormal noise and provides some reference for the development design and quality control of seat frame.
Car seat; Sliding rail; Road test; Noiseanalysis;Optimization design
U461.4
A
1671-7988(2022)21-133-05
U461.4
A
1671-7988(2022)21-133-05
10.16638/j.cnki.1671-7988.2022.021.025
馬兆強(qiáng)(1985—),男,碩士,工程師,研究方向?yàn)槠囎钨|(zhì)量管理,E-mail:zhaoqiang.ma@faw-vw.com。