田凱陽 胡利江 范浩彪 周楠杰 蒲安會(huì)
(寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司智慧運(yùn)營分公司,315101,寧波∥第一作者,助理工程師)
制動(dòng)系統(tǒng)作為城市軌道交通(以下簡稱“城軌”)車輛系統(tǒng)中的重要組成部分,對城軌的安全運(yùn)營起到關(guān)鍵作用。制動(dòng)系統(tǒng)故障是城軌車輛系統(tǒng)中常見的故障,如不明原因緊急制動(dòng)、制動(dòng)無法緩解等。分析制動(dòng)系統(tǒng)故障及其改進(jìn)處理方法一直是城軌車輛研究的難點(diǎn)。本研究通過對010XX車回庫途中的故障情況進(jìn)行分析,闡述了牽引及制動(dòng)系統(tǒng)的防滑原理,并基于優(yōu)化后的制動(dòng)系統(tǒng)軟件提高防滑效率,為列車的安全運(yùn)行提供理論基礎(chǔ)。
2019年1月,寧波軌道交通1號(hào)線二期010XX列車在存車線回庫途中,當(dāng)列車接近信號(hào)機(jī)時(shí),司機(jī)施加常用制動(dòng),車輛發(fā)生滑行現(xiàn)象,隨后司機(jī)按下緊急停車按鈕,列車仍未能及時(shí)停車,制動(dòng)距離遠(yuǎn)大于正常制動(dòng)距離,導(dǎo)致列車擠岔后停車。回庫檢查后發(fā)現(xiàn),輪對有輕微擦傷。該車當(dāng)日作為正線備用車存放于存車線,為首列回庫車。回庫線路為露天環(huán)境,路段為35‰下坡道?;貛飚?dāng)日有小雨,晚上回庫途中發(fā)生上述現(xiàn)象。
列車處于ATO(列車自動(dòng)運(yùn)行)模式下,ATC(列車自動(dòng)控制)于22:01:39發(fā)出制動(dòng)指令,車輛于22:02:23開始滑行,22:02:27結(jié)束滑行。隨后,車輛恢復(fù)黏著系數(shù),ATC制動(dòng)指令也自動(dòng)消失。經(jīng)過計(jì)算,ATC認(rèn)為列車還需加速方可到達(dá)目的地,隨后ATC發(fā)出牽引指令,車輛跟隨良好。經(jīng)過安全導(dǎo)向計(jì)算,ATC于22:02:28開始施加制動(dòng),由于天氣及線路原因,制動(dòng)系統(tǒng)防滑保護(hù)啟用,此時(shí)列車速度為42.7 km/h,最后列車于22:03:03停車。
列車施加的緊急制動(dòng)為純空氣制動(dòng),于22:02:28開始施加,但列車制動(dòng)裝置并未按緊急制動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)施加氣缸壓力,其制動(dòng)單元?dú)飧讐毫τ?2:02:55才開始趨于最大值。根據(jù)緊急制動(dòng)施加標(biāo)準(zhǔn):制動(dòng)裝置氣缸壓力需達(dá)到緊急制動(dòng)滿負(fù)荷壓力的90%(動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間加上增壓時(shí)間≤1.5 s)方可施加緊急制動(dòng)。
制動(dòng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示列車于22:02:32施加快速制動(dòng),隨后施加緊急制動(dòng),緊急制動(dòng)減速度為1.38 m/s2。由于軌面濕滑,司機(jī)此時(shí)施加快速制動(dòng),列車制動(dòng)系統(tǒng)啟動(dòng)防滑保護(hù),頻繁通過制動(dòng)缸的充排氣來恢復(fù)輪軌的黏著系數(shù)。但由于列車各車軸的參考速度并不相同,導(dǎo)致列車不斷進(jìn)行防滑保護(hù)。若列車的緊急制動(dòng)減速度較大,啟動(dòng)緊急制動(dòng)時(shí)將會(huì)擦傷輪對。因此,為恢復(fù)踏面與軌道的黏著系數(shù),當(dāng)防滑保護(hù)啟動(dòng)后,制動(dòng)距離變長。防滑保護(hù)屬車輛正常反應(yīng)。
防滑保護(hù)功能的啟用條件有3個(gè):速度差保護(hù)、加/減速度保護(hù)以及蠕滑速度保護(hù)。
1) 速度差保護(hù):比較同一節(jié)車的動(dòng)車(帶動(dòng)力的車)輪對間最大速度差值,根據(jù)該差值調(diào)整電機(jī)黏著力矩設(shè)定值,使其在發(fā)生空轉(zhuǎn)和滑行時(shí)能夠迅速恢復(fù)輪軌間的正常黏著狀態(tài)。
2) 加/減速度保護(hù):加速度保護(hù)控制是通過檢測輪對的加/減速度a是否超出設(shè)定閾值a0,并在輪對加速度超出a0時(shí),根據(jù)加速度的大小降低電機(jī)黏著力矩設(shè)定值,以抑制空轉(zhuǎn)和滑行現(xiàn)象。
3) 蠕滑速度保護(hù):通過計(jì)算獲得本節(jié)動(dòng)車的參考蠕滑速度與當(dāng)前真實(shí)蠕滑速度的差值,根據(jù)該差值調(diào)整電機(jī)黏著力矩設(shè)定值,使其在發(fā)生空轉(zhuǎn)和滑行時(shí)能夠迅速恢復(fù)輪軌間的正常黏著狀態(tài)。
4) 典型的防空轉(zhuǎn)/滑行保護(hù)曲線:當(dāng)出現(xiàn)明顯的空轉(zhuǎn)/滑行時(shí),防空轉(zhuǎn)/滑行保護(hù)將產(chǎn)生作用,輸出的典型黏著力矩曲線如圖1所示(ti為時(shí)間,i=1,2,3,4)。
圖1 防空轉(zhuǎn)/滑行保護(hù)曲線Fig.1 Anti-idling/slide protection curve
防空轉(zhuǎn)/滑行保護(hù)過程如下:
階段 1:對應(yīng)圖1中的0~t1過程,當(dāng)檢測到加速度或速度差等速度類指標(biāo)超過閾值后,以較大斜率減載電機(jī)轉(zhuǎn)矩;
階段 2:對應(yīng)圖1中的t1~t2過程,相應(yīng)指標(biāo)趨于穩(wěn)定后,維持一段時(shí)間的電機(jī)轉(zhuǎn)矩恒定不變;
階段 3:對應(yīng)圖1中的t2~t3過程,當(dāng)確認(rèn)相應(yīng)指標(biāo)穩(wěn)定后,開始以指數(shù)函數(shù)形式恢復(fù)電機(jī)轉(zhuǎn)矩,呈現(xiàn)出先快速恢復(fù)、后慢速恢復(fù)的特征;
階段 4:對應(yīng)圖1中的t3~t4過程,電機(jī)轉(zhuǎn)矩恢復(fù)到減載前的90%時(shí),開始以非常緩慢的直線斜率方式繼續(xù)恢復(fù)剩余的10%電機(jī)轉(zhuǎn)矩。
牽引系統(tǒng)記錄到的22:02左右的列車滑行數(shù)據(jù)波形如圖2所示。動(dòng)車速度和列車實(shí)際速度之差(即蠕滑速度)超過3.0 km/h(動(dòng)車速度為44.4 km/h,列車速度為47.6 km/h),該差值已經(jīng)超過軟件設(shè)定的蠕滑保護(hù)閾值。通過牽引系統(tǒng)軟件對邏輯給定力矩進(jìn)行調(diào)整,使黏著實(shí)際力矩小于邏輯給定力矩,同時(shí)上報(bào)列車處于滑行狀態(tài)。
圖2 22:02列車滑行數(shù)據(jù)波形圖Fig.2 Waveform diagram of train sliding data at 22:02
圖3 制動(dòng)數(shù)據(jù)分析及計(jì)算結(jié)果截圖Fig.3 Screenshot of braking data analysis and calculation results
制動(dòng)維護(hù)終端軟件中的距離計(jì)算有兩種,根據(jù)軸速脈沖累計(jì)數(shù)的距離計(jì)算方法和對參考速度積分的計(jì)算方法。當(dāng)沒有制動(dòng)滑行時(shí),這兩種方法的計(jì)算結(jié)果基本上是相同的;當(dāng)有制動(dòng)滑行時(shí),由于軸速信號(hào)及參考速度均可能低于實(shí)際列車運(yùn)行速度,兩種依賴軸速傳感器信號(hào)的距離計(jì)算都會(huì)發(fā)生偏差。010XX列車制動(dòng)滑行數(shù)據(jù)分析及計(jì)算結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,由兩種方法獲得的制動(dòng)距離分別為286.7 m和290.5 m。
為減小制動(dòng)滑行對制動(dòng)距離計(jì)算的影響,采用復(fù)化梯形軟件對記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,計(jì)算結(jié)果如圖4所示。其中,修正速度為根據(jù)各轉(zhuǎn)向架的參考速度最大值并向前反向平滑修正后的數(shù)值,修正原則為車輛在制動(dòng)期間實(shí)際車速為減速過程。由圖4可知,對比修正前后的參考速度,修正后的參考速度曲線已經(jīng)比較平滑,與實(shí)際列車運(yùn)行速度較為接近。
圖4 參考速度及制動(dòng)距離計(jì)算修正
不同修正速度的制動(dòng)時(shí)間與制動(dòng)距離如表1所示。由表1可知,緊急制動(dòng)距離為305.5 m,比修正前計(jì)算的制動(dòng)距離增加了15.0 m。結(jié)合圖3中的速度曲線可知,這一數(shù)據(jù)已經(jīng)很接近實(shí)際制動(dòng)距離了,初步估計(jì)距離偏差不會(huì)超過±5.0 m。此外,從初始制動(dòng)到觸發(fā)緊急制動(dòng),列車大約走行了115.0 m。其中,約有0.5 s是沒有制動(dòng)指令的,期間走行了約16.0 m。
表1 不同修正速度的制動(dòng)時(shí)間與制動(dòng)距離
從制動(dòng)記錄數(shù)據(jù)上看,在實(shí)施常用制動(dòng)時(shí),當(dāng)設(shè)定制動(dòng)減速度增加至約 0.40 m/s2時(shí),開啟電制動(dòng)防滑,說明當(dāng)時(shí)的黏著條件已無法滿足0.40 m/s2的減速度要求,根據(jù)當(dāng)時(shí)的列車減速度來估算制動(dòng)初始黏著系數(shù)約為0.06以下。
1) Tc1車(第1輛拖車)1架的滑行數(shù)據(jù)分析:為防止參考速度出現(xiàn)偏差,Tc1車1軸在連續(xù)滑行時(shí)采用了延遲恢復(fù)制動(dòng)力措施,雖然損失了部分可用黏著制動(dòng)力,但有助于1軸的速度恢復(fù)。由圖5所示的Tc1車1架的部分滑行數(shù)據(jù)可知,Tc1車1 軸的速度在滑行后可以基本恢復(fù)到列車速度,在黏著恢復(fù)階段,軸速恢復(fù)到車輛速度的累積時(shí)間約為5.6 s,所占時(shí)間比例大約為70%。若滑行時(shí)的黏著利用率按100%計(jì)算,黏著恢復(fù)階段的黏著利用率按60%計(jì)算,則Tc1車1軸的黏著利用率約為72%。在恢復(fù)Tc1車1軸制動(dòng)力過程中,Tc1車1軸的制動(dòng)氣壓力還未恢復(fù)到60 kPa就又開始滑行,制動(dòng)缸的復(fù)位壓力(出閘壓力)約為20 kPa,最大常用制動(dòng)壓力取為220 kPa,由此可估計(jì)出Tc1車1軸的黏著系數(shù)在某些時(shí)候可能低于0.02。Tc1車2軸在8 s時(shí)間內(nèi),大部分軸速均低于列車速度,即大部分時(shí)間的黏著利用率為100%,只有約0.4 s時(shí)間內(nèi)的軸速接近列車速度。這段時(shí)間是制動(dòng)缸壓力較高的一段時(shí)間,其黏著利用取為80%,則Tc1車2軸的黏著利用為99%。Tc1車1架的平均黏著利用率按兩根軸的平均值計(jì)算,則大約為86%。
圖5 Tc1車第1個(gè)轉(zhuǎn)向架部分滑行數(shù)據(jù)分析截圖
2) Tc1車2架的滑行數(shù)據(jù)分析:若CAN(控制局域網(wǎng))網(wǎng)段內(nèi)軸速最高的車軸被檢測到滑行,則優(yōu)先對1軸排風(fēng)以恢復(fù)1軸速度。通過查看Tc1車2架的部分滑行數(shù)據(jù),計(jì)算出Tc1車2架的平均黏著利用率約為98%。
3) Mp1車(第1輛動(dòng)車)1架滑行數(shù)據(jù)分析:通過查看Mp1車1架的部分滑行數(shù)據(jù),計(jì)算出該轉(zhuǎn)向架的平均黏著利用率約為97.5%。
4) 后部車輛滑行數(shù)據(jù)分析:后部車輛的黏著條件明顯優(yōu)于前部車輛,故在此不進(jìn)行分析展開。
當(dāng)實(shí)際線路的輪軌黏著低于制動(dòng)計(jì)算時(shí)的黏著系數(shù)時(shí),制動(dòng)距離主要由線路的黏著條件及防滑性能決定。從上述滑行數(shù)據(jù)分析而言,本次制動(dòng)初始黏著系數(shù)低于0.06,局部短時(shí)黏著系數(shù)可能降至0.03以下,而本次制動(dòng)過程中的黏著利用率較高,防滑系統(tǒng)的防滑效率在型式試驗(yàn)中亦滿足要求。因此,本次制動(dòng)距離過大主要是由黏著條件差和線路35‰坡道導(dǎo)致的。當(dāng)車輛在超出設(shè)計(jì)的低黏著條件下運(yùn)用時(shí),還需要從應(yīng)用管理上采取必要的措施來保證安全。
通過對制動(dòng)防滑控制軟件進(jìn)行優(yōu)化減小滑行深度,并減少防滑中的充排風(fēng)頻次。制動(dòng)防滑控制軟件優(yōu)化的內(nèi)容有:①參照CAN網(wǎng)內(nèi)其他車參考速度的滑行檢測,由參考1根軸速度改為參考2根軸速度;②為使用CAN網(wǎng)內(nèi)其他車的參考速度,優(yōu)化CAN網(wǎng)的通信軟件,并增加對其他車參考速度的有效性檢查;③為減小充排風(fēng)頻次,增加了根據(jù)減速度變化率對停止排風(fēng)進(jìn)行保壓的控制,同時(shí)適當(dāng)降低慢充風(fēng)的充風(fēng)速度。
制動(dòng)系統(tǒng)軟件模擬測試結(jié)果驗(yàn)證了所提優(yōu)化措施對滑行深度減小有明顯的效果。優(yōu)化后的軟件于1月30日和1月31日在天童莊動(dòng)調(diào)線進(jìn)行了防滑驗(yàn)證試驗(yàn)。首先,采用直接在軌面上涂抹未稀釋減磨液(純洗滌靈)方式來產(chǎn)生較低的黏著系數(shù),列車各軸均出現(xiàn)了滑行。本次試驗(yàn)中,防滑軟件主要對滑行深度進(jìn)行檢測,并利用列車速度對防滑控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化。
現(xiàn)有軟件(V2.5)滑行記錄數(shù)據(jù)如圖6所示?,F(xiàn)有軟件版本主要存在以下3個(gè)問題:①每個(gè)架只有第2軸會(huì)直接利用列車速度進(jìn)行滑行檢測和防滑控制,兩個(gè)軸同時(shí)滑行時(shí),1軸需要在2軸速度恢復(fù)后才能檢測到滑行;②滑行深度過大,特別是出現(xiàn)1個(gè)架的2個(gè)軸同時(shí)滑行時(shí),1軸的速度明顯偏低,滑行深度明顯比2軸要大一些;③速度恢復(fù)時(shí)充風(fēng)速度過快,反復(fù)滑行和反復(fù)充排風(fēng)量較大。
圖6 現(xiàn)有軟件(V2.5)滑行記錄數(shù)據(jù)截圖Fig.6 Screenshot of sliding record data in current software (V2.5)
優(yōu)化軟件(V2.9)防滑試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖7所示。從圖7中可以看出,當(dāng)1個(gè)架的2個(gè)軸同時(shí)滑行時(shí),軸速差異明顯,較圖6中的有所減少。在1軸和2軸連續(xù)滑行一段時(shí)間后,1軸和2軸的速度幾乎同時(shí)有一個(gè)較大的排風(fēng)和明顯的軸速恢復(fù)過程,這是利用制動(dòng)CAN網(wǎng)段內(nèi)其他幾個(gè)轉(zhuǎn)向架速度進(jìn)行滑行檢測和防滑控制的結(jié)果。由此可見,優(yōu)化后的軟件基本上解決了V2.5版本的前兩個(gè)問題。
圖7 優(yōu)化軟件(V2.9)防滑試驗(yàn)數(shù)據(jù)截圖Fig.7 Screenshot of anti-skid test data in optimized software (V2.9)
寧波軌道交通1號(hào)線二期已運(yùn)營5年多,從實(shí)際情況看,制動(dòng)系統(tǒng)基本運(yùn)營良好。但隨著車輛運(yùn)營里程的增加,制動(dòng)系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn)一些新故障,這為車輛制動(dòng)系統(tǒng)故障的分析與處理帶來了新的挑戰(zhàn)。本文分析了某一列車的滑行故障,對制動(dòng)控制軟件進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),為類似制動(dòng)系統(tǒng)軟件的優(yōu)化和分析提供了一種新思路,具有重要的實(shí)踐指導(dǎo)意義。