我公司絡(luò)筒車間加工JC 18.4 tex 紗時(shí),絡(luò)筒十萬(wàn)米切疵達(dá)到95 個(gè)左右,嚴(yán)重影響絡(luò)筒機(jī)的生產(chǎn)效率,且23 級(jí)十萬(wàn)米有害紗疵多達(dá)1 100 個(gè),降低了針織紗的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。起初認(rèn)為主要是前工序操作清潔不良造成的,經(jīng)絡(luò)筒取樣做黑板條干分析,并通過(guò)一系列試紡試驗(yàn),最終找到了切疵異常的根本原因,通過(guò)采取相應(yīng)措施取得了良好效果,現(xiàn)介紹如下。
根據(jù)配棉特點(diǎn),重新優(yōu)化清梳工藝。將雙軸流開(kāi)棉機(jī)落棉刻度由0.5 mm 調(diào)整為2.5 mm,DK760 型梳棉機(jī)前固定蓋板與錫林隔距由0.20 mm 縮小為0.15 mm,將前上棉網(wǎng)清潔器與錫林隔距由0.56 mm 調(diào)整為0.30 mm,前下棉網(wǎng)清潔器與錫林隔距為0.25 mm;機(jī)后上罩板與錫林隔距增大為1.02 mm,機(jī)后棉網(wǎng)清潔器與錫林隔距增大為0.41 mm,并對(duì)部分磨損的蓋板或錫林、刺輥針布進(jìn)行磨礪。采取以上措施后,生條AFIS 棉結(jié)達(dá)到了62 粒/g 的較好水平。
對(duì)精梳工序落后機(jī)臺(tái)進(jìn)行整機(jī),尤其是精梳條棉結(jié)超30 粒/g 的機(jī)臺(tái),逐臺(tái)逐眼精校梳理隔距、頂梳插入深度、鉗板開(kāi)口閉合工藝、棉網(wǎng)抓取質(zhì)量、毛刷插入深度等工藝,并對(duì)棘輪、棘爪磨損、鉗板毛刺、膠輥狀態(tài)、通道以及負(fù)壓塵室等進(jìn)行維修和揩擦,保證精梳條棉結(jié)在28 粒/g 以下。
把RSD D30 型并條機(jī)末并羅拉隔距調(diào)整為5 mm×15 mm,并對(duì)勻整調(diào)節(jié)點(diǎn)和勻整強(qiáng)度進(jìn)行優(yōu)化,保證末并條干均勻度達(dá)到3.0% 的較好水平。
完善健全各工序清潔操作管理制度,對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位,做到隨臟隨清潔,各工序每5 h關(guān)車做全面清潔。同時(shí),前紡、細(xì)紗工序分別固定專人,加強(qiáng)中班夜班的檢查和督促,輪班做清潔或做完清潔發(fā)視頻,確保各工序清潔徹底干凈,保證生產(chǎn)有條不紊。
采取以上措施后,絡(luò)筒十萬(wàn)米切疵下降到56 個(gè)以下,+260% 棉結(jié)切疵降到9 個(gè)以下,+160%×1.6 cm 短粗節(jié)切疵在36 個(gè)左右,+45%×20 cm 長(zhǎng)粗切疵在6個(gè)以下,±20%×4 m的號(hào)數(shù)切疵在0.3 個(gè)左右。絡(luò)筒機(jī)生產(chǎn)效率明顯提升,由原來(lái)的每臺(tái)每班350 kg 增加到580 kg,23 級(jí)十萬(wàn)米有害紗疵降至600 個(gè),明顯增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。