顧鵬程,何相陽
(中交路建海上工程公司,上海 201100
2020年9月22日,習(xí)近平總書記在75 屆聯(lián)合國大會上莊嚴(yán)宣告:“2030年前中國要碳達(dá)峰,2060年實現(xiàn)碳中和”,業(yè)內(nèi)稱之為“3060”的氣候目標(biāo)。海上風(fēng)力發(fā)電作為新能源的突出代表,近年來得到大力推廣及飛速發(fā)展,而海上風(fēng)力發(fā)電往遠(yuǎn)海、深海的發(fā)展趨勢對風(fēng)機(jī)安裝的施工工藝提出了更高要求??焖偈┕すに嚨倪\用對于海上風(fēng)力發(fā)電的準(zhǔn)時運作、快速投產(chǎn)有著舉足輕重的作用。
項目位于浙江省玉環(huán)市近海海域,本工程擬安裝43 臺單機(jī)容量7.0MW 直驅(qū)永磁型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,葉輪直徑186m,輪轂中心高度約114m,總裝機(jī)容量301MW。主要包括但不限于:塔筒吊裝、機(jī)艙與發(fā)電機(jī)安裝后整體吊裝、葉片輪轂組裝、風(fēng)輪吊裝、附件與電器安裝、完成全部風(fēng)機(jī)高強(qiáng)螺栓的復(fù)檢等。本工程主要采用分體式風(fēng)機(jī)安裝+葉輪吊的方式,安裝船采用坐底式海工吊風(fēng)機(jī)安裝船。
(1)水文氣象上:本工程離岸較遠(yuǎn),位處于無遮蔽海域、海況復(fù)雜涌浪較大(全年有效波高均值為0.75m,最大值為2.68m;最大波高均值為1.25m,最大值為3.87m。波周期均值為4.60s,最大值為9.35s),且受潮汐、波浪、熱帶氣旋影響,施工難度大。
(2)設(shè)備上:由于21年海上風(fēng)電吊裝的搶裝潮,安裝船市場資源極其緊缺,能適配本項目的船機(jī)資源稀少。
(3)人員與工機(jī)具:安裝相關(guān)勞務(wù)作業(yè)與管理人員緊缺,專用液壓工機(jī)具和大型吊索具數(shù)量不足,無富裕量。
(4)進(jìn)度上:施工條件苛刻,工期短,作業(yè)窗口期少,施工緊張。
3.2.1 利用低平潮進(jìn)行吊運施工
根據(jù)坐底船的穩(wěn)性特點,結(jié)合實際地質(zhì)條件、潮汐及波浪變化;分析出在低水位、低流速的海域上坐地船舶的穩(wěn)定性較強(qiáng)。玉環(huán)海域低平潮時平均水深為5~7m,平均流速0.2m/s,在低平潮工況下施工有利于滿足葉輪吊、發(fā)電機(jī)+機(jī)艙組合吊等限制要求較多的關(guān)鍵構(gòu)件吊裝的船舶穩(wěn)性要求,合理利用低平潮施工對于本項目的窗口期利用和工效提升的效果顯著。
3.2.2 合理調(diào)整船舶站位
根據(jù)主要來涌方向,確定船艏向為112°。吊裝時采用安裝采用艉吊的方式(船艉朝向機(jī)位),使得運輸船可以??吭诖白笙?。充分利用輔助吊車(履帶吊)的工作臂幅及作業(yè)速度優(yōu)勢,減少主吊的作業(yè)工序,使得履帶吊與海工吊都得到充分合理利用。由于安裝船甲板布置限制,采用220t 的履帶吊輔助,履帶吊的起重機(jī)臂長65m,可以滿足對運輸船上塔筒大型吊具安裝及其它小型構(gòu)件吊裝的需求,提前用履帶吊安裝吊具后再用海工吊直接進(jìn)行吊運與倒駁,二者同步進(jìn)行,以節(jié)約施工時間,提升工效的目的。
為降低第二、三、四節(jié)塔筒水平起吊及翻身時,兩吊機(jī)配合、指揮不同步導(dǎo)致的安全風(fēng)險,本工程采用主吊的左、右鉤平吊吊裝工藝。塔筒平吊溜尾使塔筒呈豎直狀態(tài)過程中,由于廠家提供的原有吊帶較短,且連接塔筒底部法蘭吊鉤會與塔筒發(fā)生碰撞,損壞塔筒外側(cè)油漆。故采用多段吊帶連接(多段吊帶長度>塔筒長度),進(jìn)行塔筒溜尾作業(yè),在滿足吊索具受力要求的同時,適配了我部的吊裝工藝,也可以節(jié)省海工吊安裝吊鉤的時間,提升工效。
傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)安裝時,機(jī)艙在塔筒上安裝完成后運用海工吊將發(fā)電機(jī)吊運到高空進(jìn)行安裝對接(本工程安裝角度為5°),施工工藝要求較高、限制較多且耗時較長,發(fā)電機(jī)與機(jī)艙安裝之間連接螺栓高空安裝及力矩拉伸的時間需要超過10h,耗時較長。而本項目施工時,利用吊裝作業(yè)的工作間隙,提前在甲板上進(jìn)行了發(fā)電機(jī)與機(jī)艙的組裝,進(jìn)行力矩拉伸,最后用海工吊對發(fā)電機(jī)+機(jī)艙的組合件整體進(jìn)行吊裝,可以節(jié)約工時。
傳統(tǒng)作業(yè)時分體安裝機(jī)艙與發(fā)電機(jī)的有效工作時間大約為21h,改良后的工序有效安裝時間為7~9h,通過改良可以提前7~9 小時的施工時間,大幅提升工效。
表1 安裝3 號風(fēng)機(jī)機(jī)位有效工效表
在運輸時,機(jī)艙底部底座改為安裝組合專用底座,機(jī)艙倒駁后用加筋板對底座與甲板進(jìn)行焊接加固,確保發(fā)電機(jī)與機(jī)艙拼接組合時底座牢固。安裝時海工吊起吊發(fā)電機(jī)至與機(jī)艙安裝高度,運用抬吊調(diào)整發(fā)電機(jī)與豎直呈5°夾角狀態(tài),慢慢移近機(jī)艙對接口,對上螺栓孔并打緊螺栓。按要求進(jìn)行三次拉伸,在達(dá)到預(yù)緊力驗收合格標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行下道工序。
吊起機(jī)艙、發(fā)電機(jī)組合吊具吊梁,使吊梁離地至0.3m 左右;檢查梁體下平面與底面是否呈水平狀態(tài),連接梁體下端四個吊點的吊帶和卸扣,緩慢提升吊鉤,將吊具移至機(jī)艙上方,調(diào)整吊鉤高度,前吊點與機(jī)艙頭吊座用120t 卸扣聯(lián)接牢固,后吊點與機(jī)艙吊耳用85t 特制卸扣聯(lián)接牢固。將手動泵站連接牢固后,緩慢提升吊鉤,使機(jī)艙脫離地面;測量機(jī)艙底部剎車盤狀態(tài),通過手動泵站調(diào)節(jié)油缸的伸縮長度來實現(xiàn)機(jī)艙底部剎車盤法蘭呈水平狀態(tài)。a、在機(jī)艙吊具上綁扎好牽引繩。b、試吊機(jī)艙與發(fā)電機(jī)整體,檢測是否水平,若不水平,落下機(jī)艙調(diào)整液壓裝置直至機(jī)艙基本水平。c、拆除運輸支架連接螺栓,起吊機(jī)艙離開專用底座,用清洗劑清洗剎車盤面,并用棉紗清理干凈。d、用絲錐檢查偏航軸承與塔筒連接螺紋孔,然后在偏航軸承螺孔上均布安裝2根M45 機(jī)艙導(dǎo)向柱。e、將塔筒頂部法蘭清理干凈,法蘭上嚴(yán)禁涂抹密封膠。f、起吊機(jī)艙至塔筒頂部,通過機(jī)艙導(dǎo)向柱使機(jī)艙與塔筒頂部法蘭的連接孔對正。h、將雙頭螺柱擰入機(jī)架中,不涂潤滑劑,螺柱有內(nèi)六角的一側(cè)朝塔筒方向。
海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)安裝條件惡劣,施工窗口期短,工期要求極為緊迫。在這種背景下,快速施工工藝的運用顯得尤為重要。合理分配資源、優(yōu)化施工方案、改進(jìn)施工工藝、充分利用窗口期、提升施工工效,是有效地縮短海上風(fēng)電建設(shè)周期的有效手段。本文以玉環(huán)海域某項目為例,探索了利用平低潮吊運施工、機(jī)艙與發(fā)電機(jī)組合體吊裝等快速施工工藝,可以大幅提升施工工效,有效地縮短海上風(fēng)電建設(shè)周期,為后續(xù)海上風(fēng)機(jī)安裝施工提供參考。