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        渤海某平臺(tái)斜板除油器虛假液位原因分析及改造

        2022-11-15 04:12:56瞿傳寶中海石油中國(guó)有限公司遼東作業(yè)公司天津300456
        化工管理 2022年15期
        關(guān)鍵詞:收油浮油進(jìn)油

        瞿傳寶(中海石油(中國(guó))有限公司遼東作業(yè)公司,天津 300456)

        0 引言

        渤海某油田W平臺(tái)為該油田處理中心平臺(tái),平臺(tái)設(shè)備受復(fù)雜產(chǎn)出液影響出現(xiàn)多種問(wèn)題。其中平臺(tái)污水系統(tǒng)各級(jí)容器液位計(jì)高頻次出現(xiàn)假液位現(xiàn)象,造成液位顯示功能失效,監(jiān)控室系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)容器液位實(shí)時(shí)有效監(jiān)控,在故障應(yīng)急處置時(shí)處置效率低,延長(zhǎng)應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間,嚴(yán)重影響污水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,導(dǎo)致下游設(shè)備處理水質(zhì)不達(dá)標(biāo),同時(shí)存在安全隱患。

        據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年來(lái)各級(jí)設(shè)備出現(xiàn)液位計(jì)顯示假液位累計(jì)達(dá)100余次,其中污水處理第一級(jí)設(shè)備斜板除油器假液位無(wú)法真實(shí)監(jiān)控情況占比達(dá)80%。準(zhǔn)確可靠的液位測(cè)量對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的平穩(wěn)運(yùn)行起著十分重要的作用,液位計(jì)讀數(shù)不準(zhǔn)確說(shuō)明了生產(chǎn)過(guò)程中假液位對(duì)設(shè)備操作帶來(lái)的危害,本文分析假液位產(chǎn)生的原因,并提出了相應(yīng)的處理措施。

        1 斜板除油器假液位原因分析

        1.1 磁翻板式液位計(jì)監(jiān)測(cè)工作原理

        該設(shè)備液位計(jì)為磁翻板式液位計(jì),根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用制作而成。當(dāng)被測(cè)容器中的液位升降時(shí),液位計(jì)本體管中的磁性浮子也隨之升降,浮子的永久性磁鋼通過(guò)磁耦合傳遞到磁翻板的指示器,驅(qū)動(dòng)紅、白翻柱進(jìn)行180°翻轉(zhuǎn)。翻板內(nèi)的紅白交界處為容器內(nèi)部液位的實(shí)際高度,從而實(shí)現(xiàn)液位清晰且真實(shí)的指示。同時(shí)在磁翻板液位計(jì)外側(cè)還捆綁液位傳感器,也根據(jù)浮子的磁性及耦合作用感知液位,并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街锌厣衔粰C(jī),達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控容器內(nèi)液位的目的。

        液位計(jì)監(jiān)測(cè)工作原理類似于U型管原理(如圖1所示)。在同一封閉容器內(nèi),壓力守恒,而油水密度及液位高度存在差異,當(dāng)一側(cè)的液位高度發(fā)生變化,另一側(cè)的液位高度也隨之變化。

        圖1 U型管

        式 中:P為 容 器 內(nèi) 壓 力(kPa);g為 重 力 加 速度(m3/s);ρ為介質(zhì)密度(kg/m3);H為介質(zhì)高度(m)。

        將不同介質(zhì)代入公式得到:

        根據(jù)U型管原理:P油+P水1=P水2

        得出:ρ油×g×h1+ρ水×g×h2=ρ水×g×H2

        由此可見:若水室頂部存在浮油的情況下,由于浮油密度小于水的密度,液位計(jì)內(nèi)部的浮子懸浮在液位計(jì)管內(nèi)的油水界面處,液位計(jì)所反應(yīng)液位低于罐內(nèi)實(shí)際液位。

        1.2 假液位原因分析

        通過(guò)對(duì)斜板除油器液位計(jì)假液位情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):液位計(jì)頂部進(jìn)油造成故障占比90%。由于污水含油值高,經(jīng)斜板除油器處理后,斜板除油器的水室依然有污油上浮至液面,因此水室上部浮油需保持長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行收油作業(yè),致使斜板除油器水室長(zhǎng)期處在較高的收油液位。在用斜板除油器的水室收油口液位分別為:3 120 mm, 3 130 mm, 3 130 mm,為確保水質(zhì),水室運(yùn)行液位均保持在3 200 mm,而水室液位計(jì)顯示上限為3 400 mm,即液位計(jì)頂部距離收油口僅200 mm高度。在目前的工況下,水室3 200 mm設(shè)定液位確保水室液位在3 050~3 350 mm波動(dòng),高點(diǎn)距離液位計(jì)頂部?jī)H有50 mm高度。如果上游來(lái)液略微增大,極易造成水室頂部污油進(jìn)入液位計(jì)頂部,結(jié)合液位計(jì)工作原理,由于污油、浮子、水三者密度差的存在,液位計(jì)內(nèi)的浮子只能檢測(cè)出罐內(nèi)水的高度,頂部污油的高度無(wú)法測(cè)出,致使液位計(jì)喪失真實(shí)的檢測(cè)功能,從而影響液位計(jì)的準(zhǔn)確反饋。同時(shí)液位計(jì)頂部進(jìn)油后,油的粘連性還會(huì)影響浮子在液位計(jì)腔室內(nèi)上下浮動(dòng)的靈活性,出現(xiàn)浮力≤粘滯力,浮子無(wú)法上浮[1]。

        2 斜板除油器液位計(jì)改造

        2.1 液位計(jì)改進(jìn)技術(shù)要求

        液位計(jì)連通口通常位于容器側(cè)壁,依靠連通器原理實(shí)時(shí)反應(yīng)容器真實(shí)液位。但是由于液位計(jì)型號(hào)以及液位計(jì)適應(yīng)性的局限,導(dǎo)致液位計(jì)所監(jiān)測(cè)的液體發(fā)生改變即密度產(chǎn)生變化的情況下,往往出現(xiàn)假液位的情況。斜板除油器水室液位,在水室水質(zhì)較好,頂部無(wú)浮油聚集的情況下,可以真實(shí)反應(yīng)罐內(nèi)液位。如果水室頂部浮油較多,必須保持高液位運(yùn)行,將頂部的浮油通過(guò)收油流程排除。然而高液位運(yùn)行浮油容易通過(guò)連通口進(jìn)入液位計(jì)影響使用。因此改造必須滿足上述高液位收油且液位計(jì)頂部不進(jìn)油的使用需求[2]。

        2.2 液位計(jì)改進(jìn)依據(jù)

        目前斜板除油器水室喇叭形收油口平均高度為3 120 mm,水室液位計(jì)頂部高度為3 400 mm,為確保污水處理水質(zhì),斜板除油器水室必須時(shí)刻進(jìn)行收油操作,為此需保證斜板除油器運(yùn)行液位3 150 mm,在確保斜板除油器處理液量穩(wěn)定的情況下,水室液位波動(dòng)范圍為:3 080~3 230 mm。由此可以推算出:

        斜板水室高點(diǎn)距離液位計(jì)頂部:

        喇叭形收油口距離水室液位計(jì)頂部高度:

        通過(guò)對(duì)斜板除油器水室液位進(jìn)行波動(dòng)法測(cè)算浮油厚度情況為:水室液位提升至3 280 mm時(shí)通過(guò)喇叭形收油口開始出水,即浮油厚度為:

        由此可以看出,在斜板除油器實(shí)際運(yùn)行中,罐內(nèi)實(shí)際液位應(yīng)為:

        可以看出,斜板水室高點(diǎn)運(yùn)行液位已經(jīng)接近液位計(jì)頂部3 400 mm入口,鑒于斜板除油器水室收油的長(zhǎng)期性,為解決液位計(jì)進(jìn)油問(wèn)題,對(duì)水室液位計(jì)頂部連通管線進(jìn)行改造。斜板除油器采用天然氣作為密封氣保證操作壓力穩(wěn)定,將液位計(jì)頂部連通管線改至安全閥入口,從而提高液位計(jì)頂部連通口高度,水室液位波動(dòng)高點(diǎn)遠(yuǎn)低于液位計(jì)頂部入口,極大降低了頂部進(jìn)油的可能。

        2.3 液位計(jì)改進(jìn)實(shí)施方案

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)斜板除油器進(jìn)行調(diào)研,在保障斜板除油器結(jié)構(gòu)完整性的前提下,可以從罐頂部安全閥入口管線上新增三通引至液位計(jì)頂部,保持液位計(jì)頂部與罐體內(nèi)壓力平衡,切斷原液位計(jì)頂部連通管線。

        通過(guò)測(cè)算:

        斜板除油器直徑4 000 mm,安全閥處引壓點(diǎn)距離罐頂400 mm,因此提高液位計(jì)引壓點(diǎn)高度為: 4 000 mm-3 400 mm+400 mm=1 000 mm,完全可以滿足水室收油情況下的使用需求。改造前后對(duì)比圖如圖2、圖3所示。

        圖2 液位計(jì)改造前

        圖3 液位計(jì)改造后

        3 方案實(shí)施后效果

        該改造項(xiàng)目自2020年實(shí)施完畢以來(lái),斜板除油器液位設(shè)定值可調(diào)節(jié)范圍上限提升,可根據(jù)工況自行調(diào)整。水相液位計(jì)頂部進(jìn)油故障被徹底消除。同時(shí)當(dāng)上游流程出現(xiàn)波動(dòng)液位計(jì)也完全不會(huì)被來(lái)液量不穩(wěn)定所影響,顯示液位依舊真實(shí),流程波動(dòng)可控能力增強(qiáng)。

        同時(shí)因流程波動(dòng)液位計(jì)進(jìn)油導(dǎo)致水質(zhì)不達(dá)標(biāo)情況消除,防止污油進(jìn)入下級(jí)處理設(shè)備造成污染,延長(zhǎng)下一級(jí)設(shè)備使用壽命和清罐周期,在源頭上創(chuàng)造了污水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的環(huán)境。

        改造后斜板除油器液位計(jì)檢修所消耗的成本大幅降低,預(yù)計(jì)年均可節(jié)約內(nèi)置浮子2個(gè),節(jié)約磁翻板式液位計(jì)1個(gè)。同時(shí)節(jié)約液位計(jì)檢修與沖洗人工時(shí),提高了員工在其他作業(yè)任務(wù)的工作效率。

        流程運(yùn)行穩(wěn)定,各級(jí)處理設(shè)備出口水質(zhì)達(dá)標(biāo),相應(yīng)加注的化學(xué)藥劑清水劑濃度也由原來(lái)的150 mg/L下降至60 mg/L。

        4 結(jié)語(yǔ)

        應(yīng)用可靠的液位儀表設(shè)計(jì)需要多專業(yè)多領(lǐng)域共同努力才能實(shí)現(xiàn),特別是處于寒帶的海洋石油工藝專業(yè)應(yīng)提出更準(zhǔn)確的工藝操作條件,不僅是設(shè)備本身影響液位穩(wěn)定的潛在擾動(dòng)因素、液位變化對(duì)后續(xù)工藝過(guò)程的影響,還要考慮環(huán)境氣候等因素對(duì)液位儀表系統(tǒng)可靠程度的影響,儀表專業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝要求選擇最適宜的儀表及控制措施,使其充分發(fā)揮作用。

        本文詳細(xì)地說(shuō)明了斜板除油器假液位產(chǎn)生的原因,并提出了相應(yīng)的處理措施,如在設(shè)計(jì)時(shí)要求磁翻板液位計(jì)上部連通管必須與容器內(nèi)上部密度較小的介質(zhì)實(shí)時(shí)保持連通,下部連通管必須與下部密度較大的介質(zhì)連通;此改造可為同類裝置液位儀表的設(shè)計(jì)或操作提供參考。

        可廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)水處理系統(tǒng)各級(jí)設(shè)備和原油處理系統(tǒng)水相液位計(jì),有良好的適用性,能夠有效消除浮子式液位計(jì)進(jìn)油導(dǎo)致的液位顯示不準(zhǔn)確,提升流程穩(wěn)定性。

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