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        常減壓裝置低溫防腐問題應(yīng)對

        2022-11-11 09:02:48
        遼寧化工 2022年10期
        關(guān)鍵詞:常頂常壓塔污油

        陳 波

        (中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

        600 萬t·a-1常減壓裝置(簡稱Ⅱ常)設(shè)計(jì)加工原油為低硫重質(zhì)曹妃甸原油,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,以加工重質(zhì)原油秦皇島32-6、勃中25-1、曹妃甸等原油為主。在裝置摻煉重污油、高氯原油期間,突然出現(xiàn)低溫部位腐蝕速率加快現(xiàn)象,通過在線測厚系統(tǒng)監(jiān)測,600 萬t·a-1常減壓裝置常一線餾出管線腐蝕速率達(dá)到4.51 mm·a-1,其中腐蝕速率峰值階段腐蝕速率達(dá)到6.65 mm·a-1,折合全年腐蝕速率為2.4 mm·a-1。同時(shí)在線測厚系統(tǒng)顯示,常頂循抽出管線最近2 個(gè)月腐蝕速率最大達(dá)到了2.0 mm·a-1,明顯高于前期運(yùn)行水平(0.27 mm·a-1),在該腐蝕速率狀態(tài)下,必然造成設(shè)備壽命減少嚴(yán)重,針對出現(xiàn)的問題,進(jìn)行針對性的分析,并提出解決措施,

        1 腐蝕數(shù)據(jù)分析

        1.1 常一線、常頂循管線腐蝕分析

        對常一線測厚腐蝕監(jiān)測平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,2019年7月前,其腐蝕速率不明顯,7月份常一線腐蝕速率略有上升,達(dá)到0.69 mm·a-1,8月份開始至9月中旬,常一線腐蝕速率明顯上升,約達(dá)到4.51 mm·a-1。

        對常頂循測厚腐蝕監(jiān)測平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,其腐蝕速率變化趨勢與常一線腐蝕速率變化趨勢基本接近,在2019年8月以后腐蝕速率變化也明顯上升,腐蝕速率約為1.82 mm·a-1。

        1.2 離線測厚數(shù)據(jù)分析

        從離線測厚數(shù)據(jù)分析可以看出,在探頭安裝位置,手工檢測數(shù)據(jù)11.1 mm,與腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)誤差約0.1 mm,因此,腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)的在線測厚數(shù)據(jù)能反映管道實(shí)際壁厚。從兩次檢測的數(shù)據(jù)分析,管道底部壁厚減薄趨勢較為明顯,減薄厚度約為0.1~0.2 mm。

        2 腐蝕可能原因分析

        2.1 裝置原料性質(zhì)

        2.1.1 高氯原油影響

        2019年5月開始至9月,裝置常摻煉加工高氯(勝利)原油,摻煉量根據(jù)調(diào)度指令進(jìn)行調(diào)整操作,摻煉量約為30.0 ~60.0 t·h-1。通過摻煉,裝置常壓塔各側(cè)線,主要是常頂石腦油、常頂循、常一線等輕質(zhì)油側(cè)線氯含量數(shù)值明顯偏大。

        2.1.2 輕污油回?zé)捰绊?/p>

        罐區(qū)輕污油分析數(shù)據(jù)顯示,其氯含量普遍較高,特別是6月后回?zé)挼妮p污油,其氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)均大于50 mg·kg-1,且含有較多的黑色機(jī)械雜質(zhì)。氯含量如此高的輕污油長時(shí)間回?zé)捬b置,勢必增加常壓塔腐蝕壓力。

        對常一線氯含量異常偏高的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析,氯含量較高的時(shí)候主要是裝置摻煉加工罐區(qū)污油回?zé)捯约凹庸げ?5-1 和摻煉高氯原油期間。

        裝置摻煉加工高氯原油期間,對常一線氯含量平均值進(jìn)行分析。由結(jié)果可以看出,裝置摻煉加工高氯原油期間,常一線氯含量基本處于較低水平。6月28日至7月4日氯含量高主要是受輕污回?zé)捰绊懀]p污回?zé)捄螅?月2日氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至2~3 mg·kg-1。可見,常一線氯含量偏高的可能原因,與摻煉高氯原油無直接關(guān)系,主要與罐區(qū)輕污油回?zé)捰幸欢P(guān)系。

        2.2.2 常頂循氯含量數(shù)據(jù)

        針對常頂循油氯含量,對裝置摻煉加工高氯原油和罐區(qū)輕污油回?zé)捚陂g的氯含量進(jìn)行分析。結(jié)果表明。常頂循氯含量在輕污油回?zé)捚陂g,氯含量數(shù)值明顯大于高氯原油摻煉期間的數(shù)據(jù)。

        2.2.3 常頂油氯含量數(shù)據(jù)

        針對常頂油氯含量,對裝置摻煉加工高氯原油和罐區(qū)輕污油回?zé)捚陂g的氯含量進(jìn)行分析。結(jié)果表明,裝置摻煉高氯原油和輕污油回?zé)捚陂g,其氯含量數(shù)值均較大。

        對常頂污水水質(zhì)進(jìn)行分析。由結(jié)果可以看出,常頂污水氯離子趨勢未見明顯升高,同時(shí)結(jié)合常頂污水鐵離子數(shù)也未明顯增加,常頂系統(tǒng)腐蝕不明顯,間接表明常頂油氯含量數(shù)據(jù)偏高的原因,不是常頂油含有無機(jī)氯引起,主要為常頂油中含有大量有機(jī)氯引起。

        2.3 裝置操作參數(shù)

        對常壓塔上部常一線、常頂循等抽出溫度進(jìn)行分析,結(jié)果如圖1、圖2所示。由圖1發(fā)現(xiàn),常一線餾出溫度(進(jìn)汽提塔溫度)控制偏低且有波動(dòng),餾出閥后管線可能存在未滿管運(yùn)行,存在氣相兩相流。

        從圖1、圖2可以看出,7月至8月常一線餾出溫度控制有波動(dòng)且溫度控制較低,最低時(shí)約為130.0 ℃。同時(shí)對比兩幅圖可以看出,常一線出汽提塔抽出溫度大于進(jìn)汽提塔溫度,可見常一餾出管線內(nèi)介質(zhì)處于未滿管自流輸送的狀態(tài),存在氣液兩相流,不利于管線防腐。

        對常壓系統(tǒng)側(cè)線腐蝕原因進(jìn)行分析,初步判斷為罐區(qū)輕污油氯含量高回?zé)挾Qb置后,是引起常一線、常頂循抽出管線腐蝕明顯的主要原因。裝置在摻煉高氯原油期間,雖能明顯增加常壓系統(tǒng)側(cè)線氯含量明顯增加,但腐蝕不明顯;7月底至9月初裝置多次加工勃中25-1 原油,期間均摻煉罐區(qū)高氯含量污油,為進(jìn)一步進(jìn)行分析排查,需對勃中25-1原油氯含量進(jìn)行分析。

        3 開展針對性的措施

        3.1 摻煉高氯原油的優(yōu)化措施

        1)電脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行,提高注水比例至5.0%,降低脫后原油鹽含量。

        2)提高除鹽脫氯注水比例,盡可能降低常頂循油返塔氯含量。

        3)結(jié)合塔器側(cè)線收率情況,適當(dāng)降低常、減壓爐出口溫度控制,降低原油中有機(jī)氯分解反應(yīng)生產(chǎn)無機(jī)氯進(jìn)而帶來腐蝕。其中常壓爐出口溫度由360~365 ℃降低至355~360 ℃,減壓爐出口溫度由360~375 ℃降低至355~365 ℃。

        4)摻煉加工期間,對常壓塔各側(cè)線氯含量進(jìn)行跟蹤分析。

        3.2 輕污油回?zé)挼膬?yōu)化措施

        1)罐區(qū)輕污油回?zé)捯蠡責(zé)捴撩摵笤蛽Q熱處,避免直接回?zé)挸核?/p>

        2)罐區(qū)輕污油回?zé)捛埃瑢β群?、硫含量等參?shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

        3)結(jié)合常頂油氯含量情況適當(dāng)調(diào)整輕污油回?zé)捔俊?/p>

        4 針對性措施驗(yàn)證

        從常一線腐蝕速率變化可以看出,措施制定實(shí)施后,常一線腐蝕速率減緩明顯,2020年全年腐蝕速率降至0.13 mm·a-1。

        從常頂循腐蝕速率變化可以看出,措施制定實(shí)施后,常頂循腐蝕速率減緩明顯,2020年全年腐蝕速率降至0.1 mm·a-1。

        5 結(jié) 論

        對常壓塔常一線、常頂循腐蝕速率明顯增加的實(shí)際情況,結(jié)合分析總結(jié),經(jīng)數(shù)據(jù)分析認(rèn)為常壓系統(tǒng)低溫腐蝕主要受罐區(qū)高氯含量的污油回?zé)捰绊?,同時(shí)摻煉加工高氯原油也有一定影響。以當(dāng)時(shí)腐蝕速率,設(shè)備必定無法運(yùn)行完整周期,存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后,低溫部位設(shè)備腐蝕速率明顯降低,運(yùn)行至周期結(jié)束。對應(yīng)措施取得了較為明顯效果,結(jié)合裝置工藝生產(chǎn)情況,在防腐工作方面計(jì)劃及建議如下:

        1)從檢修情況分析,常一線塔壁餾出水平管段是整條附塔管線腐蝕最嚴(yán)重部位,雖然管道壁厚已經(jīng)提高,但使用壽命還是達(dá)不到一個(gè)生產(chǎn)周期,給安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重隱患,建議將直管段材質(zhì)升級(jí)為雙相鋼材質(zhì)。

        2)罐區(qū)輕污油量雖較少,但回?zé)捚陂g對常壓塔影響較大,建議對罐區(qū)輕污油在進(jìn)裝置前進(jìn)行脫氯改造,改善輕污油品質(zhì)。

        3)罐區(qū)輕污油回?zé)捛?,必須對其相關(guān)腐蝕指標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn)分析。

        4)做好測厚腐蝕監(jiān)測平臺(tái)的監(jiān)測,建議將各腐蝕數(shù)據(jù)組態(tài)至DCS 或PI 系統(tǒng)中,并設(shè)置報(bào)警,實(shí)現(xiàn)對管線腐蝕情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。

        5)加強(qiáng)工藝巡檢,對腐蝕明顯的常一線,在腐蝕速率未明顯減低可控時(shí),要求班組人員對其進(jìn)行專項(xiàng)檢查并記錄。

        6)對供裝置原油進(jìn)行氯含量等腐蝕項(xiàng)目進(jìn)行分析檢測,了解掌握各相關(guān)數(shù)據(jù),以便指導(dǎo)生產(chǎn)。

        7)在原油罐容允許以及下游預(yù)加氫對原料滿足的情況下,對高氯原油摻煉量與各側(cè)線氯含量情況進(jìn)行對比,確定較為合理的摻煉比例。

        8)秦皇島32-6 原油摻煉高氯輕污油加工期間,裝置內(nèi)常頂油回?zé)挄和#苊飧呗群砍m斢驮诔核喜块L時(shí)間循環(huán)。

        9)繼續(xù)摸索操作運(yùn)行管理,在摻煉加工高氯原油期間,結(jié)合產(chǎn)品收率及原油有機(jī)氯分解溫度,優(yōu)化加熱爐出口溫度控制,降低有機(jī)氯分解轉(zhuǎn)化程度。

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