付似愚
(江鈴汽車(chē)股份有限公司,江西 南昌 330200)
隨著生活水平的提高,汽車(chē)消費(fèi)者對(duì)NVH性能的要求越來(lái)越高,異響問(wèn)題嚴(yán)重影響車(chē)內(nèi)乘員的舒適性,進(jìn)一步導(dǎo)致車(chē)輛的競(jìng)爭(zhēng)力下降。電器支架剛度過(guò)低會(huì)導(dǎo)致支架頻率偏低,從而易與發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率耦合,產(chǎn)生共振導(dǎo)致車(chē)內(nèi)異響問(wèn)題出現(xiàn)。因此,對(duì)怠速工況下電器支架研究具有重要工程意義[1]。
劉紅等[2]在車(chē)燈支架的研究分析過(guò)程中,通過(guò)模態(tài)分析發(fā)現(xiàn)車(chē)燈支架薄弱區(qū)域,在同時(shí)保證車(chē)燈功能和支架工藝前提下,提出了支架最優(yōu)方案。李嘉通等[3]針對(duì)怠速下因空調(diào)壓縮機(jī)導(dǎo)致的車(chē)內(nèi)噪聲問(wèn)題,通過(guò)模態(tài)測(cè)試和模態(tài)仿真確認(rèn)壓縮機(jī)支架總成模態(tài)偏低導(dǎo)致的車(chē)內(nèi)噪聲問(wèn)題,最后通過(guò)有限元方法對(duì)支架剛度進(jìn)行提升,進(jìn)而提升了支架模態(tài)避免共振,改善了車(chē)內(nèi)噪聲問(wèn)題。涂晴等[4]針對(duì)怠速下方向盤(pán)振動(dòng)偏大、影響駕駛員的舒適性問(wèn)題,通過(guò)模態(tài)、傳遞路徑測(cè)試確定了由于傳遞路徑過(guò)大導(dǎo)致振動(dòng)偏大,最后通過(guò)有限元方法尋找到最優(yōu)的工程方案,實(shí)車(chē)主觀駕評(píng)可接受,實(shí)車(chē)效果較好。侯宇等[5]通過(guò)optistruct軟件對(duì)懸置支架進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,在保證模態(tài)等NVH性能前提下得到最優(yōu)的懸置支架方案,并實(shí)現(xiàn)了支架結(jié)構(gòu)的輕量化。
本文針對(duì)某車(chē)型怠速工況下車(chē)內(nèi)異響過(guò)大問(wèn)題,經(jīng)過(guò)診斷排查發(fā)現(xiàn)是車(chē)身控制模塊支架總成振動(dòng)偏大造成異響問(wèn)題。對(duì)車(chē)身控制模塊支架總成進(jìn)行模態(tài)測(cè)試和模態(tài)仿真分析,最終發(fā)現(xiàn)由于車(chē)身控制模塊支架總成一階頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階頻率接近而發(fā)生共振導(dǎo)致異響。通過(guò)有限元方法找出支架薄弱位置,優(yōu)化支架結(jié)構(gòu)提升支架剛度,從而提高支架總成一階頻率,避開(kāi)了發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階頻率。最后實(shí)車(chē)上主觀駕評(píng)未出現(xiàn)異響,驗(yàn)證了該方案的可行性。
模態(tài)屬性是結(jié)構(gòu)本身的固有特性,與外界載荷無(wú)關(guān)?;诮Y(jié)構(gòu)的模態(tài)特性仿真能夠獲取其固有頻率及振型,從而得到結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)特性并且以此進(jìn)行性能評(píng)估,判斷其是否滿足設(shè)計(jì)要求,結(jié)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)方程[6]為:
(1)
([K]-ω2[M]){X}=0
(2)
式中:A為幅值;t為時(shí)間;φ為相位;ω是結(jié)構(gòu)的特征值。ω對(duì)應(yīng)的特征方程為:
det([K]-ω2[M])=0
(3)
由此獲取結(jié)構(gòu)的固有模態(tài)頻率及其模態(tài)振型。
問(wèn)題車(chē)型發(fā)動(dòng)機(jī)為直列四缸機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階頻率計(jì)算公式如下:
(4)
式中:n為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速;r為發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù)。
該車(chē)型發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速為800 r/min,可計(jì)算得到二階激勵(lì)頻率為26.7 Hz。
利用Test.Lab測(cè)試軟件對(duì)支架總成進(jìn)行模態(tài)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示支架總成一階頻率為27.20 Hz。
車(chē)身控制模塊支架總成包括車(chē)身控制模塊本體、支架、螺栓等結(jié)構(gòu),車(chē)身控制模塊通過(guò)3個(gè)螺栓安裝在支架上,支架焊接在轉(zhuǎn)向管梁上。有限元前處理采用HyperWorks軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,支架采用殼單元,單元大小為6 mm。車(chē)身控制模塊本體通過(guò)劃分殼體本身再生成四面體單元,對(duì)其校核質(zhì)量質(zhì)心以保證與實(shí)物近似。構(gòu)建完成的車(chē)身控制模塊設(shè)計(jì)狀態(tài)支架總成模型如圖1所示。支架材料為鋼,車(chē)身控制模塊殼體材料為PA66,車(chē)身控制模塊總質(zhì)量2.9 kg。
圖1 支架總成模型
支架是直接燒焊在管梁上的,為保證模態(tài)仿真分析結(jié)果與實(shí)車(chē)接近,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)行有限元建模,最后完成計(jì)算模型,約束轉(zhuǎn)向系統(tǒng)管梁與車(chē)身連接點(diǎn)6個(gè)方向的自由,如圖2所示。
圖2 參與計(jì)算模型
對(duì)計(jì)算模型進(jìn)行模態(tài)工況設(shè)置(見(jiàn)圖3),模態(tài)分析結(jié)果顯示支架一階固有頻率為27.59 Hz,并與測(cè)試值對(duì)比,對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表1。
圖3 設(shè)計(jì)支架仿真分析結(jié)果
表1 CAE計(jì)算值與測(cè)試值對(duì)比
有限元建模過(guò)程中由于工程計(jì)算需要,會(huì)對(duì)模型進(jìn)行必要的簡(jiǎn)化,仿真計(jì)算結(jié)果與實(shí)際測(cè)試結(jié)果會(huì)存在一定偏差,在誤差合理范圍之內(nèi)都認(rèn)為模型是準(zhǔn)確可靠的。本文的仿真結(jié)果與測(cè)試結(jié)果誤差較小,模型準(zhǔn)確性較高,基礎(chǔ)模型可用于后續(xù)的支架模態(tài)提升。
綜合模態(tài)測(cè)試與模態(tài)仿真分析結(jié)果可知,車(chē)身控制模塊異響是由于支架頻率與怠速二階頻率耦合產(chǎn)生共振,造成支架振動(dòng)過(guò)大,導(dǎo)致車(chē)內(nèi)出現(xiàn)異響問(wèn)題。
為避免支架與發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階激勵(lì)頻率發(fā)生共振,需將支架頻率避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率。提升模態(tài)有兩方面:減小車(chē)身控制模塊支架總成質(zhì)量;提升支架剛度。車(chē)身控制模塊已選定,無(wú)法減小質(zhì)量,只能提升支架剛度達(dá)到提升支架模態(tài)目的。模態(tài)應(yīng)變能結(jié)果中顏色較深表示剛度較弱(見(jiàn)圖4),往往是需要提升的部位。設(shè)計(jì)支架應(yīng)變能結(jié)果顯示根部較弱導(dǎo)致支架剛度偏低,因此,支架剛度提高,支架模態(tài)也會(huì)提升。
圖4 設(shè)計(jì)支架應(yīng)變能結(jié)果
支架工程師依據(jù)CAE方案同時(shí)綜合考慮布置、制造工藝以及重量屬性等要求,重新對(duì)支架進(jìn)行了設(shè)計(jì)。與管梁燒焊面積盡量增大、根部翻邊加大以提升支架剛度,新設(shè)計(jì)的車(chē)身控制模塊支架如圖5所示。設(shè)計(jì)支架質(zhì)量為0.22 kg,優(yōu)化后的支架0.29 kg,質(zhì)量增加在可接受范圍之內(nèi)。
圖5 車(chē)身控制模塊支架
對(duì)優(yōu)化后的新支架重新進(jìn)行有限元建模,并進(jìn)行模態(tài)仿真分析(見(jiàn)圖6),優(yōu)化后的支架總成一階頻率為48.8 Hz,與設(shè)計(jì)支架相比,支架一階頻率提升比例達(dá)到78%,避開(kāi)了發(fā)動(dòng)機(jī)二階怠速激勵(lì)頻率。
圖6 優(yōu)化后支架的總成模態(tài)
對(duì)優(yōu)化后的支架制作樣件,將樣件裝于實(shí)車(chē),實(shí)車(chē)進(jìn)行怠速工況下的主觀駕評(píng),實(shí)車(chē)車(chē)內(nèi)異響消失,車(chē)身控制模塊支架異響問(wèn)題得到有效解決。
怠速工況下車(chē)內(nèi)產(chǎn)生異響問(wèn)題,嚴(yán)重影響車(chē)內(nèi)舒適性,通過(guò)診斷排查確定異響是由于車(chē)身控制模塊支架導(dǎo)致的。通過(guò)模態(tài)測(cè)試得到支架總成一階頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階激勵(lì)頻率耦合,產(chǎn)生共振造成支架振動(dòng)過(guò)大導(dǎo)致車(chē)內(nèi)出現(xiàn)異響。通過(guò)有限元方法建立總成模型計(jì)算其模態(tài),得到支架總成一階頻率,并與實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比,兩者誤差較小,建立的有限元模型可用于后續(xù)支架模態(tài)提升。在綜合考慮布置、制造工藝以及重量等要求下,支架工程師基于CAE方案并結(jié)合應(yīng)變能結(jié)果重新設(shè)計(jì)出新的車(chē)身控制模塊支架數(shù)據(jù)并進(jìn)行模態(tài)仿真分析,一階頻率達(dá)到48.8 Hz,避開(kāi)了發(fā)動(dòng)機(jī)怠速二階激勵(lì)頻率。主觀駕評(píng)車(chē)內(nèi)異響問(wèn)題未出現(xiàn),從而得到有效解決。
通過(guò)有限元方法快速有效提出支架優(yōu)化方案,減少工程時(shí)間成本和人力資源,為其他支架模態(tài)提升提供思路參考,具有一定的實(shí)際工程意義。