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        MIP工藝催化裝置過(guò)渡期操作的優(yōu)化及效果

        2022-11-02 08:48:24張明申
        四川化工 2022年5期
        關(guān)鍵詞:殘?zhí)?/a>投用進(jìn)料

        張明申

        (中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng),471012)

        某公司一催化裝置改造是由煉油向化工轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略部署之一。為進(jìn)一步改善催化裝置進(jìn)料性質(zhì),該公司在2020年建成并投產(chǎn)200萬(wàn)噸/年催化進(jìn)料預(yù)處理單元及260萬(wàn)噸/年渣油加氫裝置。在上述兩套配套裝置建成之前,裝置進(jìn)料仍以加氫蠟油和未加氫減壓渣油為主,這一階段簡(jiǎn)稱過(guò)渡期。本文主要介紹一催化裝置于2019年7月投產(chǎn)后,針對(duì)運(yùn)行初期生焦率較高而提出的一些優(yōu)化思路及其效果。

        1 改造內(nèi)容

        2019年的改造,裝置采用中石化石油化工科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱石科院)開(kāi)發(fā)的多產(chǎn)異構(gòu)烷烴的流化催化裂化技術(shù)(MIP)。

        MIP反應(yīng)機(jī)理:串聯(lián)提升管反應(yīng)器分為兩個(gè)反應(yīng)區(qū),第一反應(yīng)區(qū)以一次裂化反應(yīng)為主,采用較高的反應(yīng)強(qiáng)度,經(jīng)較短的停留時(shí)間后進(jìn)入擴(kuò)徑的第二反應(yīng)區(qū)下部;第二反應(yīng)區(qū)通過(guò)擴(kuò)徑、補(bǔ)充待生催化劑等措施,降低油氣和催化劑的流速;降低該區(qū)的反應(yīng)溫度,滿足低重時(shí)空速要求,以增加氫轉(zhuǎn)移和異構(gòu)化反應(yīng),適度控制二次裂化反應(yīng)。在二次裂化反應(yīng)和氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)的雙重作用下,汽油中的烯烴轉(zhuǎn)化為丙烯和異構(gòu)烷烴,使汽油中的烯烴大幅度下降,而汽油的辛烷值保持不變或略有增加。

        1.1 設(shè)備反應(yīng)部分的改造內(nèi)容

        (1)更換提升管反應(yīng)器,增加MIP二反,并更換進(jìn)料噴嘴。

        (2)更換汽提段。因空間受限,改造后MIP第二反應(yīng)器需嵌入汽提段布置,汽提段擴(kuò)徑,內(nèi)件更換。

        (3)更換沉降器旋風(fēng)分離器(PLS結(jié)構(gòu))。

        (4)增加防焦格柵。

        (5)更換待生斜管和待滑閥。

        1.2 設(shè)備再生部分的改造內(nèi)容

        (1)更換主風(fēng)分布管為主風(fēng)分布板。

        (2)密相床中增加燒焦格柵。

        (3)增加待劑分配器。

        (4)更新再生器一、二級(jí)旋風(fēng)分離器(12組)。

        (5)使用富氧再生技術(shù),增加注氧系統(tǒng)(暫未建成)。

        (6)更新3.5MPa蒸汽的蒸發(fā)管和過(guò)熱管,增加1.0MPa蒸汽的過(guò)熱管。

        改造后裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖1所示。

        圖1 MIP工藝裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)簡(jiǎn)圖

        2 裝置投產(chǎn)初期情況分析

        按照公司生產(chǎn)計(jì)劃,裝置投產(chǎn)初期運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)料量和摻渣量不斷提高,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了新的運(yùn)行瓶頸。裝置處理量只能達(dá)到172t/h(設(shè)計(jì)值的80%負(fù)荷),摻渣30t/h,無(wú)法繼續(xù)提高,主要的矛盾點(diǎn)在于再生器取熱已達(dá)到滿負(fù)荷。經(jīng)分析,主要是裝置生焦率達(dá)到平均9.5%,高于原設(shè)計(jì)值(8.7%)。

        一般認(rèn)為,催化裂化反應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生的焦炭按其來(lái)源可分為四類,即原料焦、催化焦、可汽提焦和污染焦。為降低裝置生焦率,以釋放再生器取熱負(fù)荷進(jìn)一步提高處理量,將通過(guò)以下幾個(gè)方面與設(shè)計(jì)值對(duì)比,進(jìn)行分析。

        2.1 原料情況

        殘?zhí)渴窃谔囟ǚ绞较陆?jīng)過(guò)貧氧燃燒后的產(chǎn)物。因此原料殘?zhí)繉?duì)生焦的影響,實(shí)質(zhì)上是殘?zhí)壳吧砦飳?duì)生焦的影響。關(guān)于殘?zhí)壳吧砦飳?duì)生焦的影響,一直存在著不同的看法,爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是殘?zhí)壳吧砦锷沟谋壤龁?wèn)題。石科院經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)催化裂化數(shù)據(jù)整理后,認(rèn)為進(jìn)料的殘?zhí)?5%會(huì)變?yōu)榻固?。裝置投產(chǎn)后混合進(jìn)料性質(zhì)及設(shè)計(jì)值如表1所示。

        表1 混合原料性質(zhì)

        投產(chǎn)初期裝置混合進(jìn)料殘?zhí)?.9%,較設(shè)計(jì)值低2.59%,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值;同時(shí)密度較設(shè)計(jì)值低21.7 kg/m3,由此可以看出目前混合進(jìn)料性質(zhì)仍較輕,不是造成裝置生焦率高的主要原因。

        2.2 催化劑

        根據(jù)石科院建議,本次裝置開(kāi)工時(shí)平衡劑仍使用停工前系統(tǒng)內(nèi)的MAC催化劑(常規(guī)FCC用劑),再逐步使用MIP專用新鮮劑置換。裝置投產(chǎn)后平衡劑活性及設(shè)計(jì)值如表2所示。

        表2 催化劑活性

        投產(chǎn)初期,催化劑活性68,較設(shè)計(jì)值偏高,催化劑配方仍為常規(guī)FCC用劑,并非MIP專用劑。原常規(guī)FCC用劑擁有較強(qiáng)的裂化反應(yīng)活性,但其氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)活性相對(duì)較弱,同時(shí)MIP技術(shù)的反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),以上兩點(diǎn)造成油氣裂化過(guò)度,生成大量反應(yīng)焦,是造成裝置生焦率高的原因之一。

        2.3 操作參數(shù)

        過(guò)渡期裝置無(wú)法按照設(shè)計(jì)指標(biāo)運(yùn)行,故將2019年7月數(shù)據(jù)與洛陽(yáng)院推算的裝置70%負(fù)荷下的主要操作參數(shù)作對(duì)比,如表3所示。

        表3 主要操作參數(shù)

        經(jīng)對(duì)比,主要操作參數(shù)中待生劑焦中氫含量偏高,沉降器汽提效果有待提高;劑油比偏低,但劑油比適當(dāng)?shù)涂?,在一定程度上是降低反?yīng)強(qiáng)度,有利于減少生焦。雖然大部分操作參數(shù)已達(dá)到70%負(fù)荷的設(shè)計(jì)要求,但仍有一定的優(yōu)化空間。

        3 優(yōu)化措施

        針對(duì)以上分析,特制定以下優(yōu)化措施以提高裝置處理量。

        3.1 催化劑活性

        (1)適當(dāng)提高再生器旋分線速,降低再生器催化劑跑損量,保證再生器藏量穩(wěn)定以降低新鮮劑注入量,達(dá)到降低催化劑活性的目的。

        (2)通過(guò)低控再生器氧含量,適當(dāng)高控密相溫度,以繼續(xù)提高摻渣量,加快催化劑上重金屬沉積,降低催化劑活性。

        3.2 降低反應(yīng)強(qiáng)度及反應(yīng)區(qū)油氣停留時(shí)間

        若想降低生焦量,可以適當(dāng)降低反應(yīng)區(qū)的油氣停留時(shí)間或降低反應(yīng)強(qiáng)度,通常采用的措施有兩種:一是提高預(yù)提升蒸汽量或原料油霧化蒸汽量以提高提升管總體線速;二是投用終止劑適當(dāng)降低二反出口溫度,減少熱裂化反應(yīng),減少二次反應(yīng),降低焦炭產(chǎn)率。

        綜合考慮,提高預(yù)提升蒸汽量或原料油霧化蒸汽量會(huì)提高沉降器粗旋及單旋線速,對(duì)沉降器旋分器的旋分效果造成一定影響,同時(shí)會(huì)進(jìn)一步提高裝置能耗。故采用第二種方法,但由于投用終止劑后,二反線速會(huì)相應(yīng)提高,適當(dāng)降低預(yù)提升蒸汽量以確保沉降器粗旋及單旋線速?zèng)]有較大變化。

        3.3 其他降低生焦方法

        (1)提高原料預(yù)熱溫度,有利于改善劑油接觸。使原料油霧滴與催化劑均勻接觸,原料油汽化速度更快,可以降低生焦率。

        (2)提高沉降器汽提蒸汽用量和沉降器藏量,以提高汽提效果,降低待生劑中可汽提焦。

        4 優(yōu)化效果

        根據(jù)以上優(yōu)化措施,2019年8月初做了以下操作調(diào)整:

        (1)將再生器一旋線速由19.5m/s提至20m/s,沉降器粗旋線速由15.8m/s提至16.5m/s。

        (2)再生器氧含量控制范圍由3%下調(diào)至1.5%—2%,再生器密相溫度由670℃提至675℃,同時(shí)定期加注CO助劑,防止再生器因此尾燃。

        (3)原料油預(yù)熱溫度由240℃上調(diào)至250℃。

        (4)沉降器汽提蒸汽由4t/h提至6t/h,藏量由56t提至60t,停留時(shí)間由3.4min提至3.81min,待生劑焦中氫含量由6.6%下降至6.3%。

        (5)投用提升管終止劑流程,逐步提高至15t/h,預(yù)提升蒸汽量7.5t/h下調(diào)至6.5t/h,預(yù)提升干氣1700Nm3/h下調(diào)至1430Nm3/h。

        經(jīng)過(guò)調(diào)整后,主要參數(shù)變化及產(chǎn)品分布如表4和圖2所示。

        圖2 終止劑投用前后產(chǎn)品分布對(duì)比

        從表4可知,第二反應(yīng)區(qū)油氣停留時(shí)間下降0.2s,催化劑單耗降低0.2kg/t,催化劑活性下降2個(gè)點(diǎn),進(jìn)料量提高7.7t/h,摻渣量提高2.4t/h,裝置生焦率下降約0.4%,期間汽油+液化氣收率無(wú)較大變化,穩(wěn)定在67%—68%。按每噸油加工利潤(rùn)100元,每噸摻渣加工利潤(rùn)300元計(jì)算,每年多創(chuàng)收1199萬(wàn)元。

        表4 終止劑投用前后主要參數(shù)對(duì)比

        5 下一步措施

        (1)監(jiān)控催化劑性質(zhì)變化,保證適當(dāng)?shù)拇呋瘎﹩魏?,活性目?biāo)控制在60—64,反應(yīng)控制參數(shù)逐步向設(shè)計(jì)要求調(diào)整,觀察產(chǎn)品分布變化。

        (2)改進(jìn)催化劑配方,降低稀土含量,以繼續(xù)降低裝置生焦量。

        (3)MIP工藝催化裝置開(kāi)工時(shí),建議使用MIP平衡劑。否則裝置開(kāi)工初期,催化劑活性較高,導(dǎo)致裝置參數(shù)無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)條件要求,從而進(jìn)一步影響產(chǎn)品分布和加工量計(jì)劃。

        (4)過(guò)渡期內(nèi)適當(dāng)投用終止劑,有利于降低反應(yīng)強(qiáng)度,降低裝置生焦量。

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