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        汽車覆蓋件模具傳感器故障類型及處理方法

        2022-11-02 08:43:00黃飛鴻龐高磊何杰華陳振華
        模具制造 2022年9期
        關鍵詞:卡扣板料投料

        黃飛鴻,龐高磊,何杰華,陳振華

        (廣汽乘用車有限公司,廣東廣州 511434)

        1 引言

        目前,汽車市場競爭日趨白熱化,如何提高產(chǎn)品競爭力成為各大主機廠面臨的重點問題。在性能和質(zhì)量差別不大的同類車型中,更低的價格和更短的交付周期成為影響消費者購買的重要因素。對于生產(chǎn)部門,提高生產(chǎn)效率、減少浪費能夠有效降低成本、擴大利潤空間,使汽車在價格上占據(jù)優(yōu)勢,同時縮短交付周期,使產(chǎn)品乃至企業(yè)在市場競爭中保持良好的競爭力。

        沖壓生產(chǎn)中,自動化線取代手工線極大地提高了生產(chǎn)效率,同時提升了操作的一致性和員工的安全保障。但是,自動化線也對模具自身及與機器人、壓力機、人員等間的相互配合提出了更高要求[1]。本文從降低生產(chǎn)過程中模具傳感器故障率角度出發(fā),分析常見傳感器故障發(fā)生的原因,并提出相應的處理方法,試圖指導和服務現(xiàn)場。

        2 覆蓋件模具傳感器工作原理及應用

        以某主機廠模具為例,其傳感器主要采用某品牌的電感式傳感器,其結(jié)構(gòu)和接線如圖1所示。

        當待測對象(金屬件)處在傳感器檢測范圍內(nèi)時,傳感器內(nèi)部磁場會在待測對象表面產(chǎn)生感應渦流。然后,感應渦流在周圍激發(fā)與傳感器內(nèi)部磁場方向相反的感應磁場,從而減弱傳感器內(nèi)部磁場。傳感器內(nèi)部電路將這一變化進行放大并轉(zhuǎn)換為電信號點亮LED燈,從而實現(xiàn)檢測功能。

        實際使用過程中,常將傳感器裝配在各類支架上,用于檢測板料或者機構(gòu)是否處在預定位置。例如,將傳感器裝配在拉伸檢測器上,如圖2所示,用于檢測板料是否投放到位。當機器人將板料投入到拉伸模具內(nèi)時,板料邊緣推動檢測塊發(fā)生位移。位移過程中,檢測塊帶動旋轉(zhuǎn)塊使其繞轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動。當旋轉(zhuǎn)塊轉(zhuǎn)動到傳感器檢測范圍內(nèi)時,傳感器LED 燈點亮,表明板料已投放到位。

        后工序模具常將傳感器裝配在下模的固定架上,用于實現(xiàn)對板料的檢測,或與檢測板配合,實現(xiàn)對活動機構(gòu)的檢測,結(jié)構(gòu)如圖3所示。兩者工作原理與單獨使用傳感器檢測待測對象原理相同,在此不做贅述。

        3 覆蓋件模具傳感器常見故障及處理方法

        實際生產(chǎn)過程中,由于傳感器檢測線路斷路、超出檢測范圍、檢測器閃斷等原因,傳感器容易發(fā)生檢測故障。下面對常見的傳感器故障進行分析,并提出相應的處理方法。

        3.1 傳感器檢測線路斷路處理方法

        生產(chǎn)過程中,有時會發(fā)生板料投放無異常,但傳感器無檢測信號,導致壓力機停機的情況。這時,需要檢查傳感器檢測線路各部分是否發(fā)生松脫。以拉伸工序為例,傳感器檢測線路包括傳感器、快換接頭、電器盒和快插接頭4個部分。傳感器發(fā)出檢測信號,通過接線傳輸至快換接頭,再通過接線傳輸至電器盒上的快插接頭,最后傳輸至壓力機,線路如圖4所示。

        對各部分逐一檢查,發(fā)現(xiàn)傳感器接頭、快換接頭和快插插頭等位置容易發(fā)生松脫,導致傳感器檢測異常,如圖5所示。

        調(diào)查傳感器接頭松脫原因,發(fā)現(xiàn)其他零件的拉伸傳感器接頭處均存在不同程度的松脫。由于此處采用螺紋連接,其內(nèi)、外螺紋間存在細小間隙,如圖6所示。長期生產(chǎn)過程中,受振動影響,接觸面發(fā)生滑動,導致接頭與傳感器松脫。

        針對這種情況,向接頭與傳感器連接處添加螺紋鎖固劑。在隔絕空氣的條件下,鎖固劑固化成熱固性材料,可以承受很高的負荷,有效阻止螺紋松脫,如圖7所示。

        除了添加螺紋鎖固劑外,也可改用不帶接頭的一體式傳感器。

        無論選用接頭式還是一體式傳感器,在傳感器螺母與檢測器支架中間都需加裝防松墊圈,依靠摩擦力來達到防松效果,如圖8所示。經(jīng)實踐確認,兩種方法防松效果較好,能滿足現(xiàn)場使用要求。

        除此之外,接線保護套與接頭的連接處常用防水膠布纏繞固定,防止接線與保護套松脫,對內(nèi)部的接線造成損壞,如圖11所示。

        調(diào)查快換接頭松脫原因,發(fā)現(xiàn)人員進行抹模或點檢時,存在踩踏快換接頭的風險,容易導致快插插頭損壞、松脫。

        針對這種情況,首先需要加強對人員的培訓教育。然后,可在快換接頭上加裝一蓋板對接頭進行保護。為方便人員插拔快換接頭,在蓋板表面開一方孔,如圖9所示。加裝防護蓋板后,經(jīng)實踐確認,快換接頭位置無踩踏損壞風險,不易發(fā)生松脫,防護效果較好。

        調(diào)查快插插頭松脫原因,發(fā)現(xiàn)把快插插頭扣緊在模具電器盒插座上的卡扣磨損嚴重,無法固定快插插頭。受到振動后,插頭容易發(fā)生松動,導致檢測線路中斷。觀察卡扣工作過程,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)前需要插上快插插頭,再將卡扣扣緊;生產(chǎn)結(jié)束后,又需要打開卡扣,拔下快插插頭。由于卡扣為塑料件,長期使用容易磨損,導致失效。

        針對這種情況,可在點檢內(nèi)容中增加對卡扣的檢查。同時,對卡扣進行備件,損壞后可單獨更換,如圖10 所示。對策實施后,經(jīng)實踐確認,無因卡扣磨損導致的檢測故障發(fā)生,效果確認較好。

        本節(jié)主要對拉伸傳感器檢測線路中易發(fā)生松脫,導致檢測線路斷路的3點原因進行了分析,并提出了相應的處理方法:螺紋連接處松脫可添加螺紋鎖固劑或采用一體式結(jié)構(gòu);易踩踏損壞的地方可加裝防護蓋板;易損件增加定期檢查并單獨備件。經(jīng)實踐驗證,這些方法能夠有效解決拉伸傳感器檢測線路斷路問題,降低傳感器故障率。后工序模具傳感器如發(fā)生類似故障,可參考上述處理方法。

        3.2 超出檢測范圍處理方法

        某車型側(cè)圍生產(chǎn)過程中,拉伸工序板料檢測器多發(fā)檢測異常導致停機。觀察板料狀態(tài),發(fā)現(xiàn)板料邊緣未與檢測塊接觸,導致檢測器失效。

        利用魚骨圖,對比上批次生產(chǎn)狀態(tài),從人機料法環(huán)五個方面分析變化點,得到17個末端因素,如圖12所示。

        逐一進行驗證,發(fā)現(xiàn)當批次板料尺寸對比上批次材料尺寸偏小,判斷為要因。同時,板料下榻對比上批次生產(chǎn)情況比較嚴重,判斷為要因。正常情況下,投料后,板料邊緣先碰到檢測塊,再發(fā)生下榻。此時,板料仍應處在檢測器檢測范圍內(nèi),如圖13a 所示。實際情況為,板料投放后,板料邊緣先推動檢測塊。隨后,板料下榻加劇,邊緣與檢測塊距離變大,超出檢測器檢測范圍,發(fā)生檢測異常,如圖13b所示。

        針對這種情況,可對材料性能進行分析,找出影響材料下榻的關鍵因素。也可改變模具檢測器結(jié)構(gòu),吸收板料尺寸和性能差異帶來的下榻程度不一。對比兩種方案,前者周期長、難度大、成本較高;后者周期短、難度小、成本較低。

        采用第二種方案,對檢測塊進行補焊加寬,使板料下榻后仍處在檢測器檢測范圍內(nèi)。面對投料后板料與檢測塊間隙較大的情況,需要對檢測塊補焊較大的量,使板料下榻后仍處在檢測器檢測范圍內(nèi);面對投料后板料與檢測塊間隙較小甚至無間隙的情況,檢測塊不能補焊過多的量,以免板料在下落過程中與檢測塊發(fā)生干涉卡住。此外,投料過程中,雖然機器人的運動精度較高,但吸料點的位置主要通過攝像頭對板料的視覺定位信息進行調(diào)整,誤差在1~2mm 內(nèi)。因此,機器人在投料時,雖然投料點位置不變,但是板料位置偏差在1~2mm 內(nèi)。綜合考慮各因素,經(jīng)多輪補焊、調(diào)試、打磨后,檢測器檢測范圍以12mm為宜,如圖14所示。

        對檢測塊進行補焊后,生產(chǎn)過程中仍偶發(fā)檢測異常,調(diào)查發(fā)現(xiàn),發(fā)生檢測異常時,旋轉(zhuǎn)塊距離傳感器較遠,如圖15所示。

        實際測量旋轉(zhuǎn)塊與傳感器的最小距離,大于傳感器有效檢測距離,導致檢測異常。對旋轉(zhuǎn)塊進行拆解,發(fā)現(xiàn)其與轉(zhuǎn)軸配合間隙較大,當旋轉(zhuǎn)塊發(fā)生較大擺動時,容易超出傳感器檢測范圍,導致檢測異常,如圖16所示。

        針對這種情況,對檢測器更換直徑更大的轉(zhuǎn)軸,減小旋轉(zhuǎn)塊與轉(zhuǎn)軸的配合間隙。同時,在檢測器支架上加裝一限位銷釘,對旋轉(zhuǎn)塊進行水平限位,如圖17所示。

        經(jīng)實踐證明,對策實施后,旋轉(zhuǎn)塊擺動得到有效限制,效果確認較好。

        本節(jié)主要對板料未與檢測塊接觸、旋轉(zhuǎn)塊擺動過大超出檢測范圍兩種超出檢測范圍的情況進行分析,并提出相應的處理方法:檢測塊補焊;更換旋轉(zhuǎn)塊轉(zhuǎn)軸,增加水平限位。經(jīng)實踐驗證,這兩種方法能夠有效解決超出檢測范圍問題,降低傳感器故障率,滿足現(xiàn)場實際需求。

        3.3 檢測器閃斷處理方法

        某車型零件在生產(chǎn)過程中,拉伸工序偶發(fā)板料翹起,導致檢測器閃斷異常,如圖18a所示。

        正常情況下,機器人將板料從皮帶機上吸起,隨后移動到投料點,過程中與模具定位不發(fā)生干涉。然后,在投料點將板料投放到模具內(nèi)。板件平穩(wěn)落下,檢測器對板料是否到位進行檢測,如圖18b所示。

        實際情況中,機器人在投料點將板料投放后,板件與模具定位發(fā)生干涉,導致板料一邊卡住,另一邊繼續(xù)下落。下落到底時,卡住的部分發(fā)生翹起晃動?;蝿舆^程中,板料邊緣接觸到檢測塊,推動后者位移實現(xiàn)檢測,隨后,迅速回到原點,導致檢測器閃斷。穩(wěn)定后,卡住的板料超出檢測范圍,導致停機異常。

        調(diào)查板料投放后與模具定位干涉的原因,發(fā)現(xiàn)投料時,板料與模具定位的間隙不明確:板料在一些位置上與模具定位間隙太小,容易發(fā)生干涉;一些位置板料又與模具定位間隙較大。

        針對這種情況,聯(lián)絡設備調(diào)試人員,結(jié)合調(diào)試難度,確定投料時板料與模具定位間隙標準:板料在投放過程中,與模具定位不發(fā)生干涉。同時,板料下落到底時,與模具定位的間隙為單邊5mm,如圖19所示。

        此外,為避免板料在下降過程中,整體到達型面不同步,導致到達型面慢的部分發(fā)生晃動。針對不同坡度的型面,需要設置不同的投料角度:拉伸工序較為平緩的型面,其投料角度設為水平;拉伸工序呈一坡度的型面,其投料角度設為與型面坡度一致;拉伸工序中間高,兩頭低的型面,其投料角度設為近似水平,傾斜角度視具體調(diào)試效果確定,同時,改造模具定位,使其向外傾斜,如圖20所示。

        對策實施后,仍然偶發(fā)檢測器閃斷。調(diào)查原因發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)過程中,受振動影響,檢測塊容易發(fā)生前后晃動,導致檢測器閃斷。

        針對這種情況,可在檢測塊上補焊配重塊,使檢測塊自身不容易受振動影響導致晃動,如圖21所示。

        對策實施后,檢測器閃斷問題得到有效解決。

        本節(jié)對投料后板料翹起、檢測塊晃動兩種檢測器閃斷原因進行了分析,并提出了相應的處理方法:制定投料時板料與模具定位間隙標準。同時針對不同坡度的型面設置不同的投料角度或改造模具定位;補焊配重塊。經(jīng)實踐證明,兩種方法能夠有效解決檢測器閃斷問題,降低傳感器故障率。

        3.4 后工序板料傳感器與板料距離不合理處理方法

        生產(chǎn)過程中,后工序模具板料傳感器偶發(fā)檢測不良。調(diào)查故障原因,發(fā)現(xiàn)板料與傳感器距離不合理。有些傳感器與板料距離較小,容易受到損壞。有些傳感器與板料距離較大,超出傳感器檢測范圍。線上調(diào)整時,可在傳感器上放置適量橡皮泥,然后在模具上放置工序件。讓壓力機下壓,然后測量橡皮泥高度,得到傳感器與板料的距離。根據(jù)傳感器與板料距離對傳感器高度進行調(diào)整,以傳感器與板料距離在2~4mm內(nèi)為宜。線下調(diào)整時,可利用鋼板尺等工具模擬板料或利用工序件進行檢測,根據(jù)檢測效果實時調(diào)整傳感器高度,直至傳感器距離板料2~4mm內(nèi)。

        對策實施后,傳感器與板料距離不合理問題得到解決。

        本節(jié)主要對后工序板料傳感器與板料距離不合理進行了分析,并針對線上和線下分別提出了處理方法,能夠有效解決傳感器與板料距離不合理問題,降低傳感器故障率。

        3.5 后工序機構(gòu)傳感器檢測異常處理方法

        生產(chǎn)過程中,后工序機構(gòu)傳感器常發(fā)生檢測異常情況。調(diào)查原因,發(fā)現(xiàn)壓力機下壓到預設角度范圍內(nèi)時,機構(gòu)上的檢測板還未進入傳感器檢測范圍,導致檢測異常。

        觀察機構(gòu)運動過程,發(fā)現(xiàn)其只有在完全到位時,機構(gòu)上檢測板才能被傳感器檢測到,如圖22所示。

        理想情況下,壓力機應該在機構(gòu)完全到位后,機構(gòu)傳感器再進行檢測。這時,可以通過適當延后機構(gòu)傳感器檢測角度范圍解決問題。但是,由于壓力機下壓較快,這種方法存在機構(gòu)還未到位,壓力機繼續(xù)下壓,導致模具壓壞的風險。

        多次觀察該活動機構(gòu)運動過程,發(fā)現(xiàn)機構(gòu)在運動過一段平面后,進入斜面下滑,到達最終位置。因此,可以在機構(gòu)剛運動到斜面時,認為其已到達最終位置。改變傳感器與檢測板的相對位置,實現(xiàn)檢測功能,如圖23所示。

        對策實施后,后工序機構(gòu)傳感器檢測異常問題得到有效解決。解決此類問題時,應觀察結(jié)構(gòu)運動過程中,檢測板與傳感器的相對位置。如存在上述情況,可靈活改變檢測板與傳感器相對位置,實現(xiàn)檢測功能。

        本節(jié)主要對后工序機構(gòu)傳感器檢測異常問題進行了分析,得出傳感器與檢測板相對位置不合理,導致壓力機下壓到預設角度范圍內(nèi)時,傳感器無檢測信號。針對這種情況,通過改變傳感器與檢測板相對位置,實現(xiàn)檢測功能,成功降低傳感器故障率。

        4 總結(jié)

        本文首先介紹了汽車覆蓋件模具傳感器的工作原理及應用類型,在此基礎上,針對幾種常見的傳感器故障類型進行了分析,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,提出了加固易松脫處、改變檢測結(jié)構(gòu)、制定投料標準等處理方法。經(jīng)實踐證明,能夠有效解決上述故障問題,降低傳感器故障率。

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