鄧鴻劍,吳向陽,2,李亞南,湛紅暉,吳 翔,施文韜
(1.中車青島四方機車車輛股份有限公司,山東 青島 266111;2.西南交通大學機械工程學院,四川 成都 610031;3.華中科技大學無錫研究院,江蘇 無錫 214000)
我國高速動車相關(guān)技術(shù)已經(jīng)基本成熟,但隨著“中國制造2025”的戰(zhàn)略驅(qū)動,全面深入發(fā)展智能制造的時代需求,仍需要全面提升高速動車組的全壽命周期的創(chuàng)新能力和水平。
轉(zhuǎn)向架是高速動車組最為重要的部件之一,直接關(guān)系著高速動車組的安全性、平穩(wěn)性、舒適性、可靠性。而構(gòu)架是轉(zhuǎn)向架的骨架,它不僅是轉(zhuǎn)向架輪對、軸箱、驅(qū)動等其他部件的安裝基礎,也是傳遞牽引力、制動力、橫向力及垂向力的基體,是一個受力復雜的結(jié)構(gòu)部件,其加工質(zhì)量是衡量高速動車組研制水平和制造能力的關(guān)鍵指標。
中國中車青島四方機車車輛股份有限公司在構(gòu)架多工藝連線柔順制造技術(shù)方面開展了大量應用與驗證,經(jīng)過業(yè)務梳理、技術(shù)創(chuàng)新、應用升級、迭代驗證,形成了一套符合實際情況的智能制造新模式和實踐方法論。
構(gòu)架成型由側(cè)梁、橫梁和端梁等部件拼焊而成。每一個部件又包含組裝、點焊、拼焊、打磨、焊修和檢測等工藝。側(cè)梁自動組裝、自動焊接、構(gòu)架自動打磨如圖1所示。
圖1 側(cè)梁自動組裝、自動焊接、構(gòu)架自動打磨示意圖
從組織模式上看,以RGV為核心的物流自動輸送系統(tǒng),將自動組裝機器人、自動焊接機器人、自動打磨機器人、自動檢測系統(tǒng)、緩沖臺(存料臺)、人工臺位等集成,實現(xiàn)按節(jié)拍自動流轉(zhuǎn),所有工序和緩沖臺位物料、RGV狀態(tài)得到監(jiān)控并由生產(chǎn)線控制系統(tǒng)進行管控。
構(gòu)架焊接成型需要解決幾個方面的問題:
1)焊接機器人進入服役中后期,精度退化、故障頻發(fā),生產(chǎn)節(jié)拍波動較大;
2)生產(chǎn)要素存在大量啞終端,人機料法環(huán)互聯(lián)性差,導致信息孤島和業(yè)務流程不閉環(huán);
3)產(chǎn)品種類多,目視區(qū)分難,人工介入工作量大,焊接工藝文件調(diào)用容易出錯;
4)計劃排程“推+派”到機臺,主觀性強,時效性差,生產(chǎn)計劃與調(diào)度的可行性差;
5)設備工時能力稼動率波動,影響計劃排程和運維,設備任務負載忙閑不均。
通過仿真建模,對多譜系、變品種、小批量、多工藝等動態(tài)復雜條件進行推演分析,并找到最優(yōu)方案;對存料臺、物料等啞終端進行智能化改造,實現(xiàn)信息流、物流、能量流的閉環(huán);與數(shù)字化設計(CAD/CAM/WCA)、數(shù)字化制造(MES/APS)業(yè)務集成,實現(xiàn)自動報工;通過M2M交互集成,設備能夠識別物料對象,并通過DNC網(wǎng)絡自動調(diào)用相關(guān)的工藝文件;多維高密分析并預測設備的健康狀況(PHM),預測設備健康狀況并識別加工過程異常;開展邊緣側(cè)的應用集成;通過數(shù)字孿生技術(shù),把系統(tǒng)、產(chǎn)線、工位的全局生產(chǎn)狀況全面的表現(xiàn)出來并進行監(jiān)控。
高度動車組是典型的多譜系、層級深的多品種小批量生產(chǎn)模式,再加上裝備迭代升級、工藝路徑變化、生產(chǎn)插單擾動等因素的影響,整個生產(chǎn)系統(tǒng)動態(tài)復雜,這對構(gòu)架的生產(chǎn)布局、柔性能力、生產(chǎn)效率帶來了很大的不確定性。
構(gòu)架成型生產(chǎn)線的數(shù)字仿真模型并進行生產(chǎn)過程仿真預演分析,定量分析構(gòu)架焊接成型生產(chǎn)過程中的各項能力和效率指標,找出影響能力和效率的關(guān)鍵制約因素,并有針對性地提出改善方案,從而讓生產(chǎn)線布局和物流設計更加精益高效,讓生產(chǎn)策略和生產(chǎn)計劃的制定更加科學優(yōu)化。
1)生產(chǎn)系統(tǒng)仿真的建模引擎支持車間全要素建模,包括結(jié)構(gòu)、資源、數(shù)據(jù)、狀態(tài)以及不確定事件。
2)生產(chǎn)系統(tǒng)仿真引擎包括事件驅(qū)動、時鐘跳躍、普通仿真/超實時仿真、詳細的仿真過程數(shù)據(jù)記錄。
3)針對仿真過程數(shù)據(jù),采用統(tǒng)計分析、試驗設計(Design Of Experiment,DOE)、遺傳算法(單目標/多目標)和機器學習方法進行深度分析。采用遺傳算法(Genetic Algorithm, GA)優(yōu)化生產(chǎn)順序,縮短完成時間;可采用基于遺傳算法的布局重構(gòu)優(yōu)化,降低物流成本;當優(yōu)化目標有多個,利用非支配排序遺傳算法結(jié)合仿真進行優(yōu)化(NSGA)等。仿真分析與優(yōu)化的主要任務如圖2所示。
圖2 仿真分析與優(yōu)化的主要任務
通過視覺或RFID等非接觸感知與識別的方式進行識別或賦碼,以便對生產(chǎn)過程進行跟蹤、識別與監(jiān)控。
一是基于工業(yè)視覺的構(gòu)架識別主要針對具有典型表面特征的形態(tài)識別,并將識別的圖像在后臺進行分析解相,從而判斷該物料的屬性。二是以RFID為載碼體,實現(xiàn)對人、坯件(橫梁/側(cè)梁)、存料臺、胎位等啞終端進行智能化改造與提升,為人機料法環(huán)等生產(chǎn)要素的M2M應用交互與集成提供信息交互的載碼基礎。
構(gòu)架焊接車間工況復雜,對RFID的應用與部署存在著不少特定的要求,包括抗周界電磁干擾、可需要安裝在金屬工件上、高工業(yè)等級等。采用介質(zhì)無關(guān)微型可嵌入金屬表面的RFID電子標簽,RFID電子標簽通過鉚接或凸臺螺紋方式擰在構(gòu)架上,布置在IGM機器人立柱上讀取隨行夾具上的構(gòu)架標簽,存料臺護欄上的讀寫器讀取存料臺上的構(gòu)架標簽,從而實現(xiàn)對構(gòu)架全生產(chǎn)過程狀態(tài)的跟蹤。RFID電子標簽設計與部署如圖3所示。焊接機器人與存料臺RFID讀寫器部署如圖4所示。
圖3 RFID電子標簽設計與部署
圖4 焊接機器人與存料臺RFID讀寫器部署示意圖
RFID采用滿足現(xiàn)場環(huán)境的一體式讀寫器,能夠在金屬、非金屬、粉塵、高溫、液體等復雜工況環(huán)境下工作;現(xiàn)場使用的RFID標簽通過電小天線極限理論進行標簽性能評估。
以RFID為載碼體,賦予啞終端(構(gòu)架、AGV、胎位等)以唯一的識別標識ID,通過后臺信息交互與應用集成,跟蹤構(gòu)架的生產(chǎn)過程,構(gòu)成一個彼此通信與識別的信息交互生產(chǎn)要素網(wǎng)絡。系統(tǒng)信息流轉(zhuǎn)與交互如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)信息流轉(zhuǎn)與交互示意圖
生產(chǎn)線中控系統(tǒng)與公司上游信息系統(tǒng)MES、PDM、MRO集成,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳與下達。通過RFID與中央控制系統(tǒng)集成,實現(xiàn)上游信息系統(tǒng)與各焊接工位互聯(lián)互通。
中控系統(tǒng)承接上游信息系統(tǒng)傳遞的生產(chǎn)工單信息,將相應的作業(yè)指令分配到具體的作業(yè)設備和終端(手持機),自動調(diào)度物料加工;同時,中控系統(tǒng)將機器人的實際作業(yè)參數(shù)及時采集并上傳上游信息系統(tǒng),包括機器人編號、產(chǎn)品編碼、生產(chǎn)進度、設備狀態(tài)、工具工裝信息、異常信息等。RFID載碼體作為信息傳遞的“搭扣”,根據(jù)RFID掃描的物料,定位上游信息系統(tǒng)相應的程序代碼,自動將程序下載至每臺機器人作業(yè)系統(tǒng),自動和機器人作業(yè)單元的工裝比對,避免設備損壞和工件報廢。
由于車間現(xiàn)場不確定性因素多,如設備故障、Buffer占用、補焊、插單等,導致APS的時效性較差,結(jié)果是有的設備閑置待料,有的設備任務溢出,需要高頻次的動態(tài)排程,嚴重影響了生產(chǎn)任務的完成。
一方面,通過對組裝、焊接、焊修、打磨、檢測的過程監(jiān)控,根據(jù)WCA系統(tǒng)的工藝路徑規(guī)劃,依據(jù)構(gòu)架調(diào)度與工位分配計劃,將任務“推”送給相關(guān)的設備;另一方面,各設備根據(jù)完工情況,輪詢下一可加工的各個物料的位置與狀態(tài),鎖定下一物料,“拉”動物料執(zhí)行與配送;同時,根據(jù)焊修、插單等異常,通過看板“推”送物料到指定工位。
根據(jù)生產(chǎn)計劃,將任務發(fā)布到組裝區(qū),執(zhí)行“派活干”的推式物流,通過計劃優(yōu)化以便用最少的時間完成當日的任務計劃。
推式物流執(zhí)行模式?jīng)]有考慮后續(xù)設備的完工狀況,有可能導致后面工序設備(如焊接機器人)有的能力閑置待料,有的負荷過載而物料排隊等待的情況。
推式物流是“派活干”,那么拉式物流則是根據(jù)設備的完工狀況“搶活干”,即當前工作完成后,立刻向存料臺(Buffer)輪詢叫料,并驅(qū)動RGV把待加工物料運過來。
式中,R為1,2,……r。
設定推拉模式下的兩個優(yōu)化目標:①所有工序的總耗時最少;②總完工時間最短。采用NSGA-Ⅱ(二代非支配排序遺傳算法)的多目標遺傳算法,可以實現(xiàn)上述復雜生產(chǎn)系統(tǒng)的多目標優(yōu)化。
構(gòu)架基材為中厚板,型面結(jié)構(gòu)復雜,并且焊接機器人也存在精度退化、故障頻發(fā)、質(zhì)量異常的問題,要保障焊接效率與質(zhì)量,并提高整個產(chǎn)線的高適應性和高柔性,需要對焊接裝備開展健康預測與健康檢測。
焊接機器人的采集數(shù)據(jù)具有高維高密異構(gòu)的特征。一是采集包括機器人和焊機的本體數(shù)據(jù),如結(jié)構(gòu)(末端執(zhí)行器、關(guān)節(jié)、機座以及連接桿件)、驅(qū)動(伺服電機和減速器)、感知(內(nèi)部和外部傳感器)、控制(運動控制器和驅(qū)動控制器)等幾個基本維度的數(shù)據(jù);二是采集非侵入式傳感數(shù)據(jù),如外接功率、電流、電壓等傳感器、結(jié)構(gòu)應變傳感器等;三是獲取焊接工藝文件(工藝參數(shù)、路徑規(guī)劃)的當前執(zhí)行過程數(shù)據(jù)。
在對上面的三類基本數(shù)據(jù)進行采集的基礎上,結(jié)合焊接機器人的失效模式、失效表象、失效成因、失效影響,對外部成因、本體性能、工藝參數(shù)進行關(guān)聯(lián)分析,通過振動、聲音、電流、扭矩等工作過程信號,建立基于健康評估的評價模型,采用人工智能算法對發(fā)生異常的設備進行深度健康評估與預測。健康診斷與異常預測業(yè)務模型圖如圖6所示。
圖6 健康診斷與異常預測業(yè)務模型圖
基于經(jīng)驗知識與模型學習,建立設備典型故障數(shù)據(jù)庫、焊接質(zhì)量異常數(shù)據(jù)庫,通過高維高密度數(shù)據(jù)挖掘與知識發(fā)現(xiàn),采用深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡分析設備的健康狀況、焊接異常,能力與效率,優(yōu)化策略以及能力預測,為拉動式排程提供依據(jù)。同時根據(jù)不同異常狀態(tài),設立分級應急管理機制,包括緊急停機、人工干預、遠程預警等。
采用基于微服務架構(gòu)的模式,有效拆分ERP、MES、SCM等大型系統(tǒng)中面向焊接產(chǎn)線的應用,實現(xiàn)構(gòu)架焊接成型產(chǎn)線業(yè)務的邊緣側(cè)敏捷開發(fā)和部署。微服務架構(gòu)如圖7所示。
圖7 微服務架構(gòu)圖
通過邊緣交換把各工位設備、傳感器、視頻攝像頭、PLC控制器、智能網(wǎng)關(guān)、協(xié)議轉(zhuǎn)換盒子連接起來,分配固定IP,統(tǒng)一地址管理。基于5G的設備邊緣側(cè)AI-BOX(邊緣服務器)實現(xiàn)工位的資源管理、算力調(diào)度、業(yè)務數(shù)據(jù)、應用下發(fā)等解決方案,將中心云的彈性計算下沉至邊緣,提高運維效率,減小運維成本。
邊緣側(cè)業(yè)務主要實現(xiàn)工位的運管維一體化,業(yè)務涉及MES/APS、DNC/MDC、PHM、EHS、LES、PTC。
1)安全:視頻分析人員串崗、倚靠、跌倒等不安全不規(guī)范行為動作,以及起火等異常;
2)調(diào)度:開工完工報送給MES;訂單任務下發(fā)到 工位;
3)物流:設備叫料請求,MES訂單下發(fā),RGV任務與調(diào)度,拉動構(gòu)架精準配送;
4)生產(chǎn):來料RFID識別、判斷防錯、工位上料,調(diào)用焊接工藝程序;
5)健康:狀態(tài)、稼動率、焊機異常、設備異常;
6)集控:工位數(shù)字孿生、現(xiàn)場概覽、異常反饋與停機處置。
通過建立三維數(shù)字孿生生產(chǎn)線平臺,將機器人三維高精度數(shù)字模型、工藝流程、物流路徑、傳感器實時數(shù)據(jù)、設備屬性以及運營管理數(shù)據(jù)等進行融合,直觀地展示生產(chǎn)線的生產(chǎn)流程,與生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)相結(jié)合,實現(xiàn)生產(chǎn)的遠程化管理控制。
數(shù)字化建模:采用CAD、3DMax和Unity3D等工具軟件,對焊接機器人物理現(xiàn)場進行輕量化建模、運動約束關(guān)系定義、模型渲染,最終搭建焊接機器人虛擬仿真環(huán)境。
數(shù)據(jù)集成管理:對焊接機器人運行數(shù)據(jù)進行集成與管理,包括外部數(shù)據(jù)刷新、運動驅(qū)動、數(shù)據(jù)存儲、分析、數(shù)據(jù)請求響應等,數(shù)據(jù)類型包括機器人每個關(guān)節(jié)運行速度、轉(zhuǎn)角、電流、溫度,焊接電流、電壓,工單信 息等。
數(shù)據(jù)驅(qū)動定義:定義符合機器人的運動規(guī)范和主隨動關(guān)系,通過實時數(shù)據(jù)驅(qū)動,精確得到數(shù)字空間與物理空間完全匹配的運動呈現(xiàn)。
監(jiān)控視角模塊:跟隨視角、固定對象視角、自由視角等,對焊接機器人進行多視角可視化監(jiān)控。
狀態(tài)顯示模塊:通過在三維模型上交互式動作觸發(fā),以懸浮標主信息框方式顯示焊接機器人運行狀態(tài)信息,包括關(guān)節(jié)信息、工件信息、焊接信息。
機器人健康管理模塊:建立機器人典型故障數(shù)據(jù)庫,顯示機器人故障類型和代碼、發(fā)生頻次,和維護保養(yǎng)信息管理和預警。
焊接生產(chǎn)信息管理模塊:當前機器人工作狀態(tài)、工件工單信息、累計工作時長、周生產(chǎn)信息、月生產(chǎn)信息等。
中車四方B5-3是一條高速動車組關(guān)鍵零部件構(gòu)架焊接生產(chǎn)線,生產(chǎn)綱領日產(chǎn)3輛車構(gòu)架,主要由焊接生產(chǎn)線控制系統(tǒng)、物流自動輸送系統(tǒng)RGV、自動組裝系統(tǒng)、自動焊接系統(tǒng)、自動打磨系統(tǒng)、自動檢測系統(tǒng)組成。共包含224個工位,共470臺位。組裝、點焊、拼焊、打磨、焊修和檢測等工藝分別在組焊區(qū)、緩存區(qū)、物流區(qū)和機器人焊接區(qū)、打磨區(qū)完成。
經(jīng)過上述智能制造技術(shù)與模式模式的實施,目前該線側(cè)梁外體焊接時間4.5h/根,橫梁焊接時間平均4.5h/根,構(gòu)架(外環(huán))焊接時間節(jié)省平均較人工焊接節(jié)省8 h。
此柔性線自投入使用以來,產(chǎn)線已完成復興號動車組、各類型地鐵在內(nèi)數(shù)百列車輛生產(chǎn)任務,包括A型地鐵、SDB80地鐵、SW-220K車型的轉(zhuǎn)向架產(chǎn)品。同時,并行混線生產(chǎn)時機械手夾具、存料臺須通用,也能進行相關(guān)項目的兼容生產(chǎn)。
面向準黑燈化的焊接生產(chǎn)線柔性智能制造新模式,實現(xiàn)了各個作業(yè)區(qū)域的動態(tài)組合和柔性成線,達到了生產(chǎn)線無人、作業(yè)區(qū)域少人、準備時間減少、作業(yè)效率高的目的。該成果符合面向訂單驅(qū)動下的復雜零件制造、多干擾因素下物流精益化配送和智能調(diào)度等業(yè)務場景,可以在工程機械、船舶等行業(yè)應用推廣。