安豐明 房桂珍 杜克強
上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 山東省青島市 266599
隨著國家對排放要求的提高,尤其國六排放的限期實施,汽車制造企業(yè)都不得不采取各種解決方案來應(yīng)對排放法規(guī)和整車油耗要求,其中對發(fā)動機的優(yōu)化是不可避免的,如渦輪增壓器、缸內(nèi)直噴、廢氣再循環(huán)等,在通過提高燃燒效率凈化排氣同時,發(fā)動機燃燒壓力和溫度會隨之提高,而溫度提高對發(fā)動機排氣系統(tǒng)產(chǎn)生負面影響,苛刻的高溫排氣使得排氣系統(tǒng)法蘭結(jié)合面的密封變得十分困難,而法蘭結(jié)合面泄漏不僅會引起用戶的質(zhì)量抱怨,而且會影響排放和燃料消耗量不達標。本文就是在此背景下,對某微型車在市場使用過程出現(xiàn)了排氣系統(tǒng)密封環(huán)被燒蝕,引起漏氣故障的分析和改進。
2.1 排氣系統(tǒng)泄露位置結(jié)構(gòu)
圖1、圖2 所示
圖1 密封環(huán)密封位置外圖圖2 密封環(huán)密封結(jié)構(gòu)剖解圖
2.2 市場上密封環(huán)燒蝕現(xiàn)象
a 密封環(huán)石墨層被發(fā)動機高溫氣體燒蝕,只剩不銹鋼骨架;圖3 所示。
圖3 密封環(huán)燒蝕只剩骨架圖片 圖4 壓縮彈簧長度衰減(中間)
b 壓縮彈簧長度衰減,對連接位置壓緊力降低。圖4 所示。
3.1 發(fā)動機排氣岐管與三元催化器及消聲器的連接方式,根據(jù)發(fā)動機受力分析、噪音等因素決定選擇密封環(huán)結(jié)構(gòu)的軟連接還是密封墊硬連接,基于以上考慮,本車型設(shè)計時發(fā)動機排氣岐管與三元催化器管連接部位采用了密封環(huán)軟連接,為了保證發(fā)動機的受力狀態(tài),此連接方式不能從結(jié)構(gòu)上進行替換,要解決市場密封環(huán)燒蝕的現(xiàn)象,只能在此結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進行優(yōu)化改進。
3.2 密封環(huán)結(jié)構(gòu)的密封面是一個動態(tài)的結(jié)合面,受高溫排氣影響會使排氣歧管受熱膨脹,又會因為溫度降低而收縮,使排氣管密封環(huán)的工作條件比較惡劣:有500-700 ℃的高溫、具備較大的耐磨和彈力、承受高溫氣體的壓力、高頻振動等。
3.3 密封環(huán)結(jié)構(gòu):環(huán)狀密封體由不銹鋼金屬絲構(gòu)成環(huán)狀網(wǎng)結(jié)構(gòu)體和膨脹石墨、云母等具有耐熱性與氣密性的無機材料壓縮為一體。
3.4 壓縮彈簧對密封環(huán)壓緊說明:
圖5
a.開發(fā)一個可以模擬排氣管密封環(huán)在整車上的工作環(huán)境試驗臺,如圖6 所示,使密封環(huán)在高溫、高壓、震動的環(huán)境下測試其耐久性。
圖6 密封環(huán)密封性能耐久試驗臺
表1 試驗參數(shù)
b.試驗及結(jié)果
根據(jù)常規(guī)工況開展臺架試驗,對彈簧進行700 ℃高溫耐久測試,試驗進行至700-800 萬次,如圖7 所示,震動頻次和泄露量系統(tǒng)開始出現(xiàn)漏氣,拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧大端節(jié)距間隙幾乎為0mm,如圖8 所示與售后故障件表現(xiàn)一致,但密封環(huán)未出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象。
圖7 震動頻次和泄露量趨勢圖
圖8 試驗彈簧大段節(jié)距衰減為0
a.3.2 模擬試驗臺耐久試驗結(jié)果密封環(huán)并無損傷,彈簧壓緊力是引起密封壞損壞因素,但不是初始原因,對密封環(huán)環(huán)境溫度進一步分析。對該車型發(fā)動機在密封環(huán)位置的排氣溫度進行測試,密封環(huán)石墨層耐溫700℃,如圖9 所示,經(jīng)測量,此車型發(fā)動機在高車速轉(zhuǎn)速區(qū)排氣溫度達900℃。
圖9
b.在試驗車上進行密封環(huán)壞路路試,經(jīng)過2.3 萬公里實驗,如圖10 所示,密封環(huán)裸露在排氣管內(nèi)部的小端開始出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象,確定高溫?zé)g是引起密封環(huán)燒蝕的導(dǎo)火索。
圖10
測試結(jié)果顯示,引起此車型的密封環(huán)被燒蝕有2 個影響因素:
a.整車發(fā)動機在高車速狀態(tài)下工作,排氣管內(nèi)的溫度會高于密封環(huán)石墨層承受溫度,導(dǎo)致裸露在排氣管內(nèi)的密封環(huán)端部區(qū)域開始燒蝕;
b.壓縮彈簧在高溫環(huán)境下長期工作,長度出現(xiàn)衰減,導(dǎo)致壓縮力不足,對發(fā)動機排氣岐管和三元催化器管的連接力降低后,兩者動態(tài)撞擊加速了密封環(huán)石墨層的損壞。
7.1 針對壓縮彈簧長度衰減,從改進彈簧材質(zhì),提高壓縮彈簧彈簧力耐久性能入手,將材質(zhì)由碳素彈簧鋼絲 65Mn-DGB437-89 改為不銹鋼:W200CU-1,對新狀態(tài)彈簧進行測試(新狀態(tài)彈簧材質(zhì)中Cr/Mn 等含量高,耐熱性能更優(yōu)),在900℃環(huán)境下1200 萬次未失效,估算整車行駛里程>50000km,彈簧未出現(xiàn)明顯衰減,系統(tǒng)密封能力顯著提升。
表2 壓縮彈簧更改前后材質(zhì)對比
圖11 新彈簧密封耐久試驗
圖12 新彈簧試驗后狀態(tài)
7.2 針對排氣管密封環(huán)石墨層高溫?zé)g現(xiàn)象,優(yōu)化密封環(huán)的結(jié)果,將與密封環(huán)與發(fā)動機排氣岐管接觸面的石墨層取消,改為網(wǎng)狀不銹鋼骨架直接接觸,如圖13所示:
圖13
新結(jié)構(gòu)密封環(huán)安排試驗車壞路上進行3萬公里路試,圖14 所示密封環(huán)沒有出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象。
圖14 新密封環(huán)路試3 萬公里后狀態(tài)
測試結(jié)果表明,通過更改壓縮彈簧材質(zhì)及優(yōu)化密封環(huán)石墨層的結(jié)構(gòu),可以大幅提高密封性能,新結(jié)構(gòu)的密封環(huán)耐高溫性能大幅提升,能夠保證高溫連接徑向密封的可靠性。上述措施實施后,整車生產(chǎn)15 萬臺,12 個月后的市場表現(xiàn),因此位置漏氣故障維修索賠率大幅下降,優(yōu)化方案有效。