我國煤礦面臨煤炭產(chǎn)區(qū)嚴(yán)重缺水和礦井水污染環(huán)境兩大難題,中國煤礦每年外排礦井水約38億立方米,礦井水利用率僅22%,北方大型煤礦礦井水利用率不足20%。因此,如何高效合理地處理礦井水是每個相關(guān)企業(yè)都面臨的難題。
隨著礦井水資源化利用和排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,傳統(tǒng)的“混凝+沉淀+過濾”技術(shù)已不能滿足排放要求。傳統(tǒng)礦井水處理工藝自動化程度不高。以陶瓷膜分離技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的水資源處理技術(shù),涵蓋超濾、反滲透、納濾的集成組合,對實現(xiàn)煤礦區(qū)的礦井水處理意義重大。
陶瓷膜又名無機(jī)陶瓷膜,是由無機(jī)復(fù)合陶瓷材料采用特定工序所生產(chǎn)的非對稱膜。陶瓷膜通常包括陶瓷層、管狀膜和扁平陶瓷膜。陶瓷膜管壁上密布著微孔。在高壓水的作用下,液體原料順著膜管流出膜。小分子(或液體)材料通過薄膜,高分子(或固體)材料被薄膜攔截,從而實現(xiàn)了分散、濃縮、凈化與保護(hù)的目的。陶瓷膜平板表面密布小孔,由于尺寸在薄層規(guī)定的孔徑范圍內(nèi),所以如果滲透材料的分子直徑不同,滲透性也就有所不同。薄層兩端的壓力為主要推動力。由于薄層是一種過濾介質(zhì),在特定壓力的作用下,當(dāng)進(jìn)料液流經(jīng)膜表面時,水和無機(jī)鹽的允許含量較低。小分子化合物穿過涂層表面,以防止懸浮液、膠體和水微生物等聚合物材料的傳播。陶瓷膜具有凈化效率高、加工效果穩(wěn)定、理化穩(wěn)定性好、耐酸堿、耐有機(jī)溶劑、抗霉、耐熱、耐化學(xué)污染、機(jī)械強(qiáng)度高、可再生性能好等優(yōu)勢,分離工序簡單,能耗較少,運行保養(yǎng)簡便,使用壽命長等優(yōu)點。在許多領(lǐng)域,例如精密化學(xué)品,可以執(zhí)行分散、去除、凈化、濃縮、滅菌和脫鹽處理技術(shù)。
陶瓷膜分離工藝是一個“錯流過濾”型式的流體分離工藝程序:主要材料液體在膜管內(nèi)高速流淌,在氣壓驅(qū)使下含有中小分子組成的滲透液沿與之相垂直方向向外界穿透膜,含有大分子組成的混濁稀釋液則被薄膜所攔截,從而使流線自由運動以實現(xiàn)分散、濃縮、提純的目的。
陶瓷膜的空隙率為30%~50%,孔徑為50nm~15μm,以陶瓷為載體,采用水溶膠-凝膠法或其他工藝制備不對稱復(fù)合膜。用于剝離的陶瓷層的結(jié)構(gòu)通常是基底層(也稱為載體層)、過渡層(也稱為中間層)和膜層(也為絕緣層)的三明治結(jié)構(gòu)。背光層的孔徑通常為1~20μm、空隙率為30%~65%,用于提高涂層的機(jī)械強(qiáng)度。中心層的孔徑通常小于背景層的孔徑。該功能是防止粒子在薄膜制造過程中滲透到多孔支撐層中,厚度范圍約為20~60μm、空隙率約為30%~40%。膠片具有分散功能,孔徑為0.8nm~1μm、厚度約3~10μm,所有空隙率約為40%~55%。整個膜的多孔分布從支撐表面到整個膜層逐漸減少,形成不對稱的結(jié)構(gòu)分布。
根據(jù)孔徑,陶瓷濾波器膜分為微濾波器(孔徑大于50nm)、超濾波器(孔徑2~50nm)、納米濾波器(孔徑小于2nm)等。在離心力的作用下,產(chǎn)品超薄的分子層被切斷,達(dá)到凈化的目的。
①陶瓷膜的分離效率高。
②機(jī)械穩(wěn)定、物理化學(xué)穩(wěn)定能力好、抗酸堿。
③抗有機(jī)溶劑、抗菌、耐熱、抗化學(xué)污染。
④機(jī)械強(qiáng)度高、再生性能好。
⑤孔徑分布相對較窄、無污染、無殘留,是一種綠色的環(huán)??萍?。
⑥分離流程簡單、能耗少、運行維修簡單。
⑦篩選準(zhǔn)確度很高、濾液澄明度較高、雜物濃度低、保留了原有配制的主要成份、并增加了有效成份的濃度。
⑧篩液中的雜質(zhì)蛋白、鞣質(zhì)、果膠濃度降低、從而使后續(xù)的有機(jī)超濾/納濾膜在過濾或濃縮時的膜污染程度降低、水通量增大,洗滌時間和壽命都得以增長。
目前,某礦礦井水處理規(guī)模約為160m/h,現(xiàn)主要采用調(diào)節(jié)、混凝、斜板沉降、機(jī)械過濾、消毒等工藝。目前,煤礦的井底污水經(jīng)處置后主要回用作井下滅火、灑水和地面綠化,少量的工業(yè)廢水則排入汾河?;赜盟w,應(yīng)當(dāng)符合國家消防用水和地下灑水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)《地下消防工程和大型煤礦灑水設(shè)計技術(shù)規(guī)范》(GB50383—2016)和《城市廢水回收再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB18918—2002);排出水體符合《煤炭工業(yè)排污規(guī)范》(GB/T1892—2002)。按照國家有關(guān)的環(huán)保規(guī)定,由于目前所有礦井理站處置后的出水SS、COD、氨氮廢水、石油類、陽離子表面活性劑等技術(shù)指標(biāo)均不能滿足地表水三級達(dá)標(biāo)要求,所以,政府必須對所有的礦井理站進(jìn)行提標(biāo)整改。
礦井水處理站重組和重建面臨兩大困難:第一,為了確保地下煤礦的正常開采,礦井水處理站必須確保在整改期間持續(xù)運行。第二,處理后的出水水質(zhì)必須達(dá)標(biāo):回用水體滿足《地下滅火與噴煤設(shè)計規(guī)范》(GB50383-2016)中的地下水滅火與噴灌水質(zhì)規(guī)范和《城市污水循環(huán)利用規(guī)范》(GB18918-2002)中的各個城市區(qū)域的水質(zhì)規(guī)范;出水水質(zhì)達(dá)到國家地表水三級標(biāo)準(zhǔn)。
一般而言,不合格的礦井水水質(zhì)指標(biāo)主要是表1所列的九項指標(biāo)。通過對實際水體的檢驗,水體指數(shù)的相對值見表1。由表1可知:主要超標(biāo)原水標(biāo)準(zhǔn)元素為SS、COD、氨氮廢水、總氮、油和陽離子表面活性劑。只有當(dāng)污染水體為湖泊和水庫時,才能評價總氮指數(shù)。如果污染水體為汾河,則無法檢測總氮指數(shù)。
表1 原水主要水質(zhì)指標(biāo)
分析表1中的原水水質(zhì)后,主要是煤粉、石粉和粘土,超過SS和COD指數(shù),可通過沉淀去除。礦山挖掘機(jī)、液壓支架等機(jī)械設(shè)備有時會在地下水體中摻入大量的排油和乳化液(約0.2~0.49mg/L),導(dǎo)致超過礦井水體的含油指數(shù)。此類化合物由于密度較水體小,無法使用普通沉積的方式來消除,給礦井水的處理帶來了麻煩。在常規(guī)處理方式中,投加巨量的PAM助凝劑也是致使陽離子表面活性劑超標(biāo)的重要因素。面對以上濃度的超標(biāo)項目,則需要在凈化工序中考慮到油品組成化合物的除去工序,并盡可能減少藥物投加量。通常方案為提高藥物投加量,但實際的處理效率卻并不理想,且加用量也較大,無法從根本上處理礦井水體的油污問題。
大量工程實踐都證明,必須選用適宜的膜過濾工藝才能解決上述問題。最常見的無機(jī)薄膜為陶瓷膜,該薄膜耐油污力較強(qiáng),適用于石油工業(yè)廢水的處理施工。陶藝膜是由陶藝材質(zhì)(氧化物鋁、氧化物鋯等)所構(gòu)成的不對稱分離薄膜,呈單管狀和多形式狀,在操作壓力的影響下,污染物在膜管內(nèi)錯流流動,流經(jīng)膜孔徑的物體部分經(jīng)由膜孔徑流入滲透側(cè)形成篩液,開口以外的物體被膜管截留,形成稀釋劑,達(dá)到凈水的目的。就全世界來說,無機(jī)陶瓷膜過濾是目前最領(lǐng)先的工藝技術(shù)。該技術(shù)的好處是出水水質(zhì)好,水質(zhì)穩(wěn)定,進(jìn)水條件較寬。也不需要太多復(fù)雜的預(yù)處理。預(yù)處理后,進(jìn)入膜體中的懸浮物濃度不應(yīng)大于2000mg/L,才符合進(jìn)入要求。另外,因為該過程中不需加入其他藥劑,所以并不能造成陰離子表面活性劑的進(jìn)一步過量,對油性化合物的生成不太敏感,膜管易于清潔,并具有很強(qiáng)的再生能力,因此,出水水質(zhì)可滿足國家地表水三級標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定。同時,應(yīng)用無機(jī)陶瓷膜過濾法技術(shù)的濾波體系占地面積較小、布局靈活,能夠確保既有的礦井理站不停站改造,因此非常適合礦井水處理站提標(biāo)改建工程項目。弊端是投入成本較高,且系統(tǒng)在長期運轉(zhuǎn)后膜通量減少,系統(tǒng)回流比高,通常是5∶1,而超高回流比會使得調(diào)節(jié)池廢水的含量增加,排泥頻率也會提高。
礦井水經(jīng)水泵上升至地層后,首先流經(jīng)粗濾網(wǎng),然后流入預(yù)沉淀調(diào)節(jié)池。預(yù)沉調(diào)節(jié)池的主要功能是將大顆粒污物預(yù)沉在井底一側(cè),調(diào)節(jié)供水平衡,使整個系統(tǒng)連續(xù)地工作。進(jìn)入預(yù)沉淀調(diào)節(jié)池的煤礦水先是經(jīng)過外溢進(jìn)入干吸池,然后再經(jīng)過預(yù)處理器前置層濾網(wǎng),然后再經(jīng)過循環(huán)水泵吸入無機(jī)陶瓷膜的過濾裝置。經(jīng)無機(jī)陶瓷膜過濾裝置處理后的礦井水主要包括兩部分:一部分為經(jīng)凈化后的透明液體,經(jīng)由清水管路直接進(jìn)入潔凈池;另一部分則是取一定量的純化水溶液,經(jīng)由回流管回流至預(yù)沉淀調(diào)節(jié)池進(jìn)行循環(huán)凈化。排入凈水池的礦井水能滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的指標(biāo)要求。其排放主要包括兩部分:一是地面回用和井底回用;另一部分的礦井水經(jīng)消毒后用作工礦衛(wèi)生用水;其余部分向外排放。
無機(jī)陶瓷膜過濾裝置在實踐工作中經(jīng)常出現(xiàn)的難題主要是膜的污堵,因此為確保裝置持續(xù)、平穩(wěn)地工作,在控制系統(tǒng)中須設(shè)有沖洗控制系統(tǒng)。而沖洗控制系統(tǒng)中又包括了現(xiàn)場機(jī)器沖洗裝置和現(xiàn)場化工沖洗裝置兩個部分。線下機(jī)器清潔安裝設(shè)計有手動反沖洗時間,常為3~5min,并依據(jù)調(diào)試狀況加以調(diào)節(jié)。而線下化學(xué)清潔管理系統(tǒng)則針對膜污染的狀況定期上線自動沖洗,清潔持續(xù)的時間常為1~2個月,并依據(jù)膜通量的衰減狀況調(diào)節(jié)。線下機(jī)器清潔與化學(xué)清潔,都確保了凈化系統(tǒng)的長時間平穩(wěn)工作。
根據(jù)礦山現(xiàn)狀,礦山改造后的廢水處理控制系統(tǒng)將選用三套Ⅶ-3無機(jī)陶瓷膜過濾設(shè)備,兩用一備。單機(jī)運行,生產(chǎn)能力約80m/h,整個控制系統(tǒng)的日空氣凈化力將達(dá)到3200m/d以上。裝置中使用的37通道管狀陶瓷膜直徑為800nm,膜設(shè)計流量為60L(/mh),總膜面積約2700m。
3.3.1 調(diào)節(jié)池
針對礦井水水量失穩(wěn)的特征及其富集抽放的特征,將調(diào)整水池的工程設(shè)計用來舒緩和調(diào)整水量,以提高進(jìn)入后級凈化系統(tǒng)運行水體的穩(wěn)定能力。同樣,充分考慮到礦點抽放時段的集中和應(yīng)付礦山突發(fā)狀況,在施工過程中要全面考察調(diào)整水池的適應(yīng)能力。設(shè)計調(diào)節(jié)水池二個,單座長度為40m×6m×5m(H),總?cè)萘繛?200m,由鋼筋砼結(jié)構(gòu)構(gòu)成,設(shè)計排水量貯存時限在井下最高排放量時不少于6H。并配合設(shè)有刮泥機(jī)二臺,規(guī)格為:B=6m,N=0.37kW。
圖1 提標(biāo)改造工藝流程圖
3.3.2 污泥濃縮池
為進(jìn)一步提高污泥的脫水效果,設(shè)計了一座規(guī)格為4m×5m×5m(H)、中間分隔、全開、有效容積為80m的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)水箱。
3.3.3 壓濾間
充分考慮坑底排水SS指標(biāo)在600~1000mg/L左右,針對污泥高含水率的特性,選擇技術(shù)成熟、安全的手動張力板壓濾機(jī)和框架壓濾機(jī)。采用結(jié)構(gòu)式濾板和壓濾機(jī),污泥含水量大約70%~80%。它還具備了安全性高、工作強(qiáng)度低的優(yōu)勢。避免了臥式分離設(shè)備噪音大、帶型壓濾機(jī)事故率高、運行過程復(fù)雜等問題。同時,充分考慮到操作的簡便,原設(shè)計壓濾室使用了鋼筋混凝土的框架結(jié)構(gòu),規(guī)格為6m×4.8m(H)。提升壓濾機(jī)裝置和壓濾機(jī),將成型的水泥餅通過濾斗直接落入停止的輸送設(shè)備中,便于向外運輸,提高效率和強(qiáng)度。設(shè)計中采用了一套xy40/630-30u全自動板框壓濾機(jī)。整個鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的建筑面積約為60m。
3.3.4 凈化車間
污水處理廠一般采用混凝土或鋼磚結(jié)構(gòu),建筑規(guī)格為10m×18m×4.8m(H),總面積約180m。安裝了三套vii負(fù)三無機(jī)陶瓷膜過濾設(shè)備,單臺設(shè)備產(chǎn)量約80m/h。凈化空間內(nèi)還設(shè)有機(jī)械清掃系統(tǒng)、化學(xué)清掃系統(tǒng),以及陶瓷膜的過濾設(shè)備。
在礦井水處理站升級改造過程中,首次安裝了無機(jī)陶瓷膜濾水設(shè)備。因為設(shè)備占地面積較小,無須拆除原來的礦山水處理裝置,能保障礦山的正常生產(chǎn)。通過改造,經(jīng)過了一段時間的調(diào)試與操作,水排放得比較均勻,膜流速基本維持在50~60L(/mh),單臺機(jī)組的平均總產(chǎn)水量大約為80m/h。表2為出水主要水質(zhì)表。
表2 出水主要水質(zhì)表
本項目所處的區(qū)域礦山地下水資源使用收費大約為0.6元/噸,采用無機(jī)陶瓷膜處理工藝提高礦井水的流出質(zhì)量,基本能夠達(dá)到一般家庭生活自來水國家標(biāo)準(zhǔn)(水質(zhì)硬度及離子指數(shù)除外),如果其質(zhì)量基本能夠達(dá)到礦山內(nèi)一般的生活用水要求,則能夠降低地下水資源開發(fā)量。該技術(shù)的實施成本約為0.41元/噸,而根據(jù)相同的處理效果,常規(guī)礦山廢水處理技術(shù)的實施成本約為0.8~0.9元/噸,隨著水價的上漲和水資源成本的快速增加,該工藝技術(shù)已顯示出可觀的效益。
綜上所述,本文結(jié)合實例研究了陶瓷膜分離技術(shù)處理礦井水的工藝,并在實際應(yīng)用后對運行效果和成本進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)不僅能夠更好地對礦井水進(jìn)行處理,也節(jié)約了成本,因此,使用陶瓷膜分離技術(shù)處理礦井水,值得進(jìn)一步的推廣。