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        “刀把”形綜采面初采期瓦斯治理技術(shù)研究

        2022-10-13 12:40:12李洪先王文利徐啟飛杜海剛

        李洪先 胡 華 王文利 徐啟飛 杜海剛

        (1 貴州黔西能源開發(fā)有限公司,貴州畢節(jié) 551700;2 六盤水師范學(xué)院礦業(yè)與機(jī)械工程學(xué)院,貴州六盤水 553004)

        在煤礦發(fā)生的眾多災(zāi)害中,無論是瓦斯災(zāi)害發(fā)生的頻率還是帶來的后果都比其他災(zāi)害要大,所以瓦斯災(zāi)害更加嚴(yán)重影響著煤礦的安全生產(chǎn)[1-3]。其中,貴州省的煤礦瓦斯災(zāi)害仍然是全國最嚴(yán)重的省份。如,2021 年2 月9 日,貴州威寧縣爐山鎮(zhèn)孔家溝煤礦發(fā)生疑似瓦斯燃燒事故,2021年4月8日,貴州金沙縣西洛鄉(xiāng)東風(fēng)煤礦發(fā)生煤與瓦斯突出事故,2021 年4 月26 日貴州晴隆縣三寶煤礦發(fā)生煤與瓦斯突出事故,造成人員傷亡。這些造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的事故表明:瓦斯災(zāi)害防治技術(shù)和煤礦管理水平雖取得了一定的發(fā)展和進(jìn)步,但瓦斯災(zāi)害防治仍是任重道遠(yuǎn)。貴州省的煤礦煤層賦存復(fù)雜,構(gòu)造發(fā)育,導(dǎo)致工作面形狀不規(guī)則,形成“刀把”形工作面,從而增大了工作面發(fā)生瓦斯超限的風(fēng)險(xiǎn)。大部分煤礦的工作面受到斷層等因素的影響,導(dǎo)致工作面形狀不規(guī)則,形成“刀把”形工作面,從而增大了工作面發(fā)生瓦斯超限的風(fēng)險(xiǎn)。然而,目前對(duì)于“刀把”形工作面的瓦斯治理研究成果較少。張曉壘等[4-6]通過改變邊界綜采工作面的布置方式,研究了“刀把”形工作面的快速對(duì)接技術(shù)。秦忠誠[7]研究了淺埋煤層“刀把”形工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律及支架適應(yīng)性,得出“刀把”工作面的周期來壓沿工作面面長方向分區(qū)域來壓,由工作面機(jī)尾側(cè)向機(jī)頭側(cè)發(fā)展,工作面中部支架工作阻力較大,工作面兩端支架的工作阻力較小。侯志成[7]實(shí)測分析了7 m 大采高“刀把”形工作面短、長面對(duì)接期間工作面的礦壓規(guī)律,得出工作面初采階段呈現(xiàn)出初次來壓步距較長、來壓強(qiáng)度較低的礦壓特征。寧帥[9]研究了“刀把”形工作面二次動(dòng)壓巷道破碎圍巖超前快速控制技術(shù)。劉建兵[10]采用瓦斯抽放系統(tǒng)和局部通風(fēng)機(jī)解決了綜采面“刀把”形煤柱期間的瓦斯管理。

        由于煤礦井下地質(zhì)結(jié)構(gòu)形態(tài)千變?nèi)f化、采掘施工條件千差萬別,瓦斯防治技術(shù)工藝及技術(shù)人員素質(zhì)存在較大差異,且“刀把”形工作面與普通工作面的來壓規(guī)律也存在差異。因此,要防止工作面的瓦斯超限,需從頂?shù)装骞芾?、回采工藝等多方面?gòu)建瓦斯治理技術(shù)體系。為了防止頂板產(chǎn)生較大懸頂空間,可采用預(yù)裂爆破進(jìn)行切頂卸壓[11-16]。同時(shí),采取定向鉆孔、普通鉆孔進(jìn)行瓦斯抽采[16-21],從而防止采空區(qū)瓦斯向工作面涌出,導(dǎo)致工作面瓦斯超限。本文針對(duì)青龍煤礦21606綜采工作面的瓦斯治理,在原有瓦斯治理技術(shù)基礎(chǔ)上重新構(gòu)建瓦斯治理技術(shù)體系。

        1 工作面概況

        貴州黔西能源開發(fā)有限公司青龍煤礦(簡稱青龍煤礦)21606 綜采工作面位于一采區(qū)西翼,該工作面布置在16煤層,煤層總體趨勢呈一寬緩的背斜構(gòu)造,工作面中間高、兩翼低;煤層產(chǎn)狀變化較大,走向?yàn)?225°~242°~51°,傾向?yàn)?315°~332°~141°,煤層傾角為10°~14°,平均12°,16煤厚1.4~4.1 m。煤層自燃傾向性為不易自燃煤層(Ⅲ類)。煤層最大瓦斯含量為14.385 4 m3/t,經(jīng)鑒定為煤與瓦斯突出礦井。21606 工作面運(yùn)順長1 556 m,軌順長1 558.5 m(補(bǔ)軌順段長175 m),傾斜長108.8/156.9 m,工作面為不規(guī)則刀把工作面,工作面全風(fēng)壓“U+L”式通風(fēng),SF47 斷層橫穿整個(gè)采區(qū),其工作面及相鄰工作面關(guān)系如圖1所示。

        圖1 21606工作面及相鄰工作面布置示意

        2 工作面初采期瓦斯治理方案設(shè)計(jì)

        2.1 回采初期瓦斯治理存在問題分析

        21606 工作面初期主要采用兩順槽施工順層鉆孔,21604 底抽巷、21604 邊界巷、21606 底抽巷施工穿層鉆孔抽采本煤層瓦斯和鄰近層瓦斯,軌順敷設(shè)低負(fù)壓管路抽采上隅角瓦斯?;夭汕埃瑢?duì)21606綜采工作面里程0 m~242.5 m段區(qū)域防突措施進(jìn)行了效果檢驗(yàn)和抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判,該區(qū)域?qū)崪y最大殘余瓦斯含量為5.787 3 m3/t,最大殘余瓦斯壓力為0.092 MPa?;夭蛇^程中,當(dāng)工作面推進(jìn)至100 m范圍內(nèi)時(shí),工作面出現(xiàn)了兩次高值超限。通過對(duì)兩次高值超限進(jìn)行調(diào)查分析,其可能原因?yàn)椴煽諈^(qū)老頂大面積垮落,將采空區(qū)內(nèi)積聚的瓦斯瞬間壓出,以及前煤體片幫瓦斯涌出、下鄰近煤層和圍巖瓦斯涌出。表明前期的采空區(qū)瓦斯治理技術(shù)仍然存在缺陷。

        2.2 瓦斯治理方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)21606工作面布置方式和工作面瓦斯涌出特點(diǎn)分析表明:隨著工作面的推進(jìn)至補(bǔ)切眼段,由于初采期間補(bǔ)切眼懸頂面積大,且工作面外部邊界為斷層集中區(qū)域,補(bǔ)切眼進(jìn)風(fēng)側(cè)鄰近斷層,該區(qū)段煤層為構(gòu)造煤,采空區(qū)易積聚瓦斯,頂板初次垮落時(shí)極有可能造成采空區(qū)瓦斯大量涌出,再次導(dǎo)致工作面高值超限,從回采工藝、頂板、瓦斯綜合抽采技術(shù)、現(xiàn)場管理四個(gè)方面入手,構(gòu)建工作面初期的瓦斯綜合治理技術(shù)體系,如圖2所示。

        圖2 21606工作面瓦斯治理技術(shù)體系

        3 瓦斯治理效應(yīng)分析

        3.1 工作面吊面回采

        為了減少上風(fēng)口段漏入采空區(qū)的風(fēng)量從回風(fēng)隅角側(cè)涌出,從而降低采空區(qū)的瓦斯涌出量,將21606 工作面采取吊采方式,即機(jī)頭超前于機(jī)尾,超前距離大于等于20 m,使得工作面與軌順處于銳角相交狀態(tài),如圖3所示。

        圖3 21606工作面調(diào)面回采前后示意

        通過吊面回采,從而改變采空區(qū)的漏風(fēng)流場。同時(shí),控制支架后方頂板依次由機(jī)頭向機(jī)尾方向逐步垮落,增大機(jī)尾段支架后方頂板未垮落空間,消除瓦斯積聚問題,防止支架后方頂板大面積垮落將瓦斯壓出造成超限。通過采用示蹤氣體SF6檢測吊采前后工作面的漏風(fēng)量及流場分布,結(jié)果表明:吊采后工作面的漏風(fēng)量減少54%,漏風(fēng)流場分布主要形態(tài)如圖4 所示,即進(jìn)風(fēng)巷側(cè)流入采空區(qū)的風(fēng)量主要從工作面的中斷流出,部分漏風(fēng)流入進(jìn)風(fēng)側(cè)的采空區(qū)深部。

        圖4 21606工作面吊面前后漏風(fēng)路徑示意

        3.2 切頂卸壓

        為保證21606工作面回采時(shí)采空區(qū)頂板及時(shí)垮落,在21606采空區(qū)、軌順側(cè)進(jìn)行預(yù)裂爆破切頂卸壓,如圖5所示。

        圖5 21606工作面切頂卸壓爆破孔平面示意

        其施工參數(shù)如下:

        采空區(qū)(工作面):爆破孔間距1.5 m~2 m,孔深12 m,裝藥量:4+4+3+3+2+2=18(5.4 kg),裝藥方式采用聚能管分段正向裝藥,每節(jié)聚能管長度為1.5 m,單節(jié)炸藥長度0.3 m,第一段4 節(jié)炸藥聚能管裝藥長度1.2 m內(nèi)未裝藥段為0.3 m。即第一段藥包與第二段藥包間距為0.3 m,第二段藥包與第三段藥包間距0.3 m,第三段藥包與第四段藥包間距0.6 m,第四段藥包與第五段藥包間距0.6 m,第五段藥包與第六段藥包間距0.9 m。雷管為煤礦許用三段毫秒延期電雷管,每節(jié)聚能管裝一發(fā)雷管,單個(gè)爆破孔內(nèi)共裝入6發(fā)雷管,爆破孔內(nèi)雷管采用串聯(lián)方式連接,起爆時(shí)一次起爆。爆破初期一次起爆一個(gè)爆破孔,后期根據(jù)窺孔結(jié)果調(diào)整裝藥方式,無異常后每次最多串聯(lián)爆破5 個(gè)孔。爆破孔在工作面向采空區(qū)與頂板成夾角60°,沿工作面走向每組切頂孔間距30 m,若單組爆破后,仍然未能進(jìn)行卸壓,則可減小兩組之間的爆破孔間距,如圖6所示。

        軌順側(cè):爆破孔距非采幫1.3 m,孔深10 m,孔間距0.6 m,垂直頂板施工,裝藥方式、藥包間距、裝藥量、起爆方式等均與采空區(qū)方式一致,如圖6所示。

        圖6 21606工作面切頂卸壓爆破孔剖面示意

        在21606 工作面回采過程中,按照上述方案切頂后,與相鄰原16 煤工作面相比,軌順側(cè)頂板來壓和垮落提前10 m~16 m,采空區(qū)工作面來壓和垮落提前10m~12m,運(yùn)順側(cè)頂板來壓和垮落提前5m~9m,不存在較大的懸頂空間。

        3.3 瓦斯抽采

        3.3.1 雙高位鉆孔瓦斯抽采

        考慮到工作面回采的來壓期間頂板垮落及裂隙帶高度較低,在21606 軌順利用普通鉆機(jī)施工中高位抽采鉆孔,抽采鉆孔控制非采幫煤體及軌順裂隙帶瓦斯,每組鉆孔數(shù)5 個(gè),共計(jì)10 組,終孔控制傾向范圍50~70 m,各鉆孔終孔平面間距分別為10 m、鉆孔終孔位置距16 煤層頂板范圍7~15 m,如圖7所示。

        圖7 21606軌順中高位抽采鉆孔示意

        同時(shí),在21606 補(bǔ)軌順與補(bǔ)切眼合茬點(diǎn),21606軌順里程600 m處布置高抽硐室,每個(gè)高抽硐室共施工6 個(gè)定向高位抽采鉆孔,鉆孔終孔位置距16煤層頂板范圍10m~20 m,如圖8所示。由普鉆施工的中高位鉆孔和定向鉆機(jī)施工的定向高位鉆孔形成雙高位鉆孔瓦斯抽采。

        圖8 21606軌順定向高位鉆孔示意

        回采期間,通過對(duì)雙高位鉆孔抽采參數(shù)測定統(tǒng)計(jì),高位抽采鉆孔每組抽采管的抽采流量和濃度總體呈先逐漸增加,然后逐漸降低,最終趨于穩(wěn)定,如圖9~圖12所示。

        圖9 第二組中高位組抽采管抽采流量變化

        圖12 第二組定向高位組抽采管抽采濃度變化

        圖10 第二組中高位組抽采管抽采濃度變化

        圖11 第二組定向高位組抽采管抽采流量變化

        通過對(duì)個(gè)別單孔抽采參數(shù)測定統(tǒng)計(jì),控制層位較高的鉆孔,回采過程中隨著采空區(qū)垮落該孔抽采流量、濃度未發(fā)生明顯變化,低層位鉆孔抽采濃度及流量總體為先升高后降低,與抽采管整體趨勢保持一致。結(jié)果表明:高位鉆孔對(duì)采空區(qū)瓦斯抽采起到明顯的高位攔截作用,有效減少了采空區(qū)瓦斯涌入上隅角,造成風(fēng)排瓦斯量增大。

        3.3.2 非采幫卸壓抽采

        為降低采空區(qū)頂板垮落后本煤層及鄰近煤層瓦斯涌出,對(duì)21606 補(bǔ)切眼非采幫煤體施工順成鉆孔進(jìn)行卸壓抽采,鉆孔間距3 m,如圖13 所示,鉆孔控制非采幫最小距離44 m、最大61 m,工作面回采前利用高負(fù)壓抽采系統(tǒng)進(jìn)行連抽,工作面回采后改至低負(fù)壓抽采系統(tǒng)進(jìn)行連抽。

        圖13 21606補(bǔ)切眼非采幫卸壓抽采鉆孔示意

        3.3.3 采空區(qū)埋管抽采

        工作面未吊面回采之前,軌順間隔30 m 在DN400 低負(fù)壓抽采管路上安裝1 根 DN300 的“T”型篩孔站管進(jìn)行埋管抽采采空區(qū)瓦斯。吊面回采后,在“T”型篩孔站管篩管外側(cè)用編織袋裝矸石施工一道隔離墻,保護(hù)篩管及封堵抽采空間,如圖14所示。

        圖14 21606軌順采空區(qū)埋管抽采示意

        3.4 現(xiàn)場管理

        3.4.1 抽采系統(tǒng)管理

        對(duì)21606 工作面50 m 范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的運(yùn)順、軌順的順層鉆孔,高抽鉆孔、定向高位鉆孔、采空區(qū)埋管低負(fù)壓等抽采系統(tǒng),21606 底抽巷、21604 底抽巷延伸段施工的穿層鉆孔和卸壓鉆孔進(jìn)行人工測流分析,形成日測流分析記錄,并實(shí)行專人專管,同時(shí),對(duì)于抽采系統(tǒng)容易積水的地點(diǎn)及時(shí)防水。

        3.4.2 通風(fēng)系統(tǒng)管理

        21606 工作面供風(fēng)量范圍1 700~1 800 m3/min,回采期間,每日由專人對(duì)進(jìn)回風(fēng)量測定,確保風(fēng)量滿足需求。利用探杖對(duì)采空區(qū)支架后方瓦斯進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,調(diào)節(jié)工作面鄰近采空區(qū)的風(fēng)壓,減少相鄰采空區(qū)瓦斯向21606工作面軌順涌出。

        3.4.3 上隅角管理

        每日專人對(duì)上隅角及支架后方瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行檢測,根據(jù)瓦斯變化情況及時(shí)采取和調(diào)整采空區(qū)低負(fù)壓邁步管或站管的抽采濃度。上隅角頂板垮落不及時(shí)或不徹底時(shí),采取隔離墻和矸石對(duì)切頂線以內(nèi)的空間進(jìn)行阻隔和充填,防止瓦斯積聚,同時(shí)采取人工強(qiáng)制放頂?shù)拇胧?/p>

        通過以上瓦斯綜合治理技術(shù)體系實(shí)施,結(jié)果表明:未調(diào)整措施前,工作面瓦斯?jié)舛葹?.4%~0.6%,日平均推進(jìn)速度0.8 m。綜合技術(shù)體系實(shí)施后,工作面瓦斯?jié)舛冉抵?.1%以下,日平均推進(jìn)速度3.1 m,且隨著工作面的推進(jìn),未出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,有效減少了初采期間工作面的瓦斯涌出。

        4 結(jié)論

        (1)21606工作面初采期采用吊面回采后,不僅減少了工作面的漏風(fēng)量,同時(shí),改變了采空區(qū)的漏風(fēng)流場,即進(jìn)風(fēng)巷側(cè)流入采空區(qū)的風(fēng)量主要從工作面的中段流出,部分漏風(fēng)流入進(jìn)風(fēng)側(cè)的采空區(qū)深部。

        (2)對(duì)工作面和軌順實(shí)施切頂卸壓,保證了工作面回采期間的頂板隨采隨跨,有效杜絕了采空區(qū)頂板大面積垮落現(xiàn)象。

        (3)通過構(gòu)建新的瓦斯綜合抽采技術(shù),即雙高位瓦斯抽采、非采幫卸壓抽采、上隅角邁步埋管結(jié)合隔離墻抽采,有效改變了瓦斯擴(kuò)散運(yùn)移路徑,采空區(qū)大部分瓦斯被雙高位瓦斯抽走,減少了瓦斯涌出,結(jié)合吊面回采和切頂卸壓,從源頭上解決了工作面瓦斯涌出問題,工作面回采速度提高了3.8倍。

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