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        韶鋼8號高爐風口小套維護生產(chǎn)實踐

        2022-10-13 09:28:00丁時明詹開洪
        冶金能源 2022年5期
        關鍵詞:渣鐵煤流分配器

        胡 濤 丁時明 詹開洪 楊 鋒

        (寶武集團中南鋼鐵廣東韶鋼松山股份有限公司)

        風口小套是保證高爐生產(chǎn)的關鍵設備之一,工作環(huán)境惡劣造成風口小套破損[1-3]。

        1 風口小套工作原理

        1.1 風口小套結構

        風口小套主要由用于裝配的法蘭、外套、內(nèi)套以及導流器組成。法蘭是由銅錠鍛造成銅板毛胚再經(jīng)機加工而成,主要覆蓋在小套后端,用于連接冷卻水管;外套由銅錠鍛造成銅板,制成無縫圓錐筒體,經(jīng)機加工而成,是小套最容易損壞的部分;內(nèi)套是由銅錠鍛造成銅板,制成無縫圓錐筒體,經(jīng)機加工而成;導流器一般為螺旋流型結構,對冷卻水進行導流,達到最佳冷卻效果。將加工好的四個零部件研磨,按設計間隙進行總裝。采用氬氣保護半自動焊和手工焊相結合的工藝,對三個環(huán)形焊縫進行焊接。整體風口小套焊接完成,按規(guī)程進行熱處理后檢測合格上線。

        1.2 風口小套工作原理及使用情況

        風口小套的作用是連接吹管與高爐,熱風與煤粉經(jīng)過小套送入高爐,其前端是超 2 000 ℃的高溫環(huán)境,渣鐵熔體溫度1 400 ℃以上,如圖1所示。煉鐵廠風口小套損壞大部分為渣皮脫落及渣鐵侵蝕滴落造成的,少部分為本身材質或焊接質量不合格造成的。風口所處的工作環(huán)境惡劣,部分質量較好的風口小套在熱梯度的作用下,也有可能產(chǎn)生裂紋或滲漏,從而導致漏水[4]。

        圖1 小套工作原理

        2016年韶鋼8號爐風口小套更換49個,其中磨損25個,占51%。2017年風口小套更換83個,其中磨損23個,占27%。小套的使用壽命偏短,損壞漏水,帶來燃料消耗增多、安全風險上升、休風率增大和產(chǎn)量下降等問題。

        2 風口小套損壞原因

        2.1 工藝必要磨損

        風口熔損是渣鐵液粘附在風口上造成的,爐缸堆積和渣鐵液面升高增加渣鐵熔蝕風口前端的幾率[5]。如圖2所示,上方的爐料沿著風口上部向下滑落和移動,磨損風口小套上表面。高爐邊緣的反應增加,生成的渣鐵量增大,邊緣氣流較為活躍,并產(chǎn)生旋流帶動煤粉、爐料沖刷風口小套前端。在爐內(nèi)高溫、高速的煤粉和爐料持續(xù)不斷沖刷下,最終風口小套前端因壁厚磨薄、磨穿而失效漏水。相對于邊緣氣流合適的工況,渣鐵沿風口回旋區(qū)表面進入爐缸,此時就會出現(xiàn)少量渣鐵沿爐墻下滴,所以除磨損外,風口小套前端極有可能存在渣鐵粘附或燒損等問題,這是在目前生產(chǎn)中不可避免的工藝必要磨損。

        圖2 風口工況

        2.2 機械磨損

        機械磨損包括內(nèi)外磨損,即風口小套內(nèi)側被噴吹煤粉射流磨壞和外側被爐缸內(nèi)爐料磨壞,特別是循環(huán)運動的焦炭磨壞以及塌料砸壞[6]。韶鋼8號爐煤槍采用的是3 m不銹耐磨鋼管,日常生產(chǎn)過程中,為保證煤槍前段在風口小套中線上,對煤槍前段進行9°弧形彎曲。實際操作過程中由于煤槍彎的拐點長度、人工彎煤槍弧度參差不齊,造成煤槍的插入長短不一,煤槍插入小套深度不足300 mm的風口極易被煤粉磨損。

        噴吹原煤雜物(稻草、泡沫、編織袋)多,磨后煤粉中含有大量的雜物碎料,收集到煤粉倉經(jīng)噴吹罐輸送到分配器、風口。由于噴吹系統(tǒng)沒有設計對磨后煤粉過篩,雜物在送煤管路中卡死堵塞,造成風口堵煤,若堵槍時間過長,容易導致煤槍變形,煤流磨到小套。

        風口吹管插槍包規(guī)格不一,韶鋼8號爐風口直吹管插槍包與吹管中心線角度大小不一,有9°、13°、15°等不同規(guī)格,圓周方向上有13、14、15點鐘不同方位。不同槍包規(guī)格的吹管,煤槍的彎曲弧度、角度、調(diào)整方位等不匹配,容易導致煤流方向變化,煤粉磨小套。

        2.3 分配器罐壓與風壓不匹配

        2019年3月韶鋼8號爐進行高產(chǎn)、高煤比攻關,煤比由140 kg/t提高至175 kg/t,噴煤量由原來的48 t/h增加到66 t/h。原有的噴吹程序只有通過提高噴吹罐的罐壓來保證噴煤量,分配器壓力由原來的0.58 MPa增加到0.72 MPa,使得風口前端噴吹載氣壓力與爐內(nèi)風壓的差值變大,煤粉從煤槍頭噴出后煤流發(fā)散度加劇,煤流在風口噴出速度加快。過高的噴煤壓力導致煤槍晃動,煤槍出煤速度增加后,在煤粉料流分散與煤槍晃動的雙重作用下,小套極易被煤粉磨損。

        3 風口小套維護技術

        3.1 煤槍標準化及優(yōu)化煤槍插入深度

        對煤槍深入長度進行優(yōu)化,通過多次實驗發(fā)現(xiàn)煤槍深入小套內(nèi)部300~400 mm,煤粉磨小套的概率大幅下降,對煤槍安裝進行標準化,煤槍從吹管槍包位置插入吹管,伸進小套內(nèi)部,通過吹管、煤槍、小套的現(xiàn)場組裝,對煤槍伸入小套的深度、彎煤槍的弧度進行定量分析;統(tǒng)一槍包角度以9°為基準,圓周上固定15點方向。

        3.2 智能噴煤

        針對煤量增加后,原有的噴吹軟件控制系統(tǒng)無法滿足高煤比,大煤量的要求,在原有的噴煤程序控制模塊上增加相應的控制模塊,消除目前控制軟件的缺陷。

        3.3 優(yōu)化復風煤槍管理

        3.3.1 提前配好煤槍

        制作彎煤槍裝置,采用機械對煤槍進行9°的弧形彎曲,減少人力操作帶來的誤差,不同風口長度對應不同的弧度拐點,休風后復風,煤槍全面更換,所有煤槍需要重新全面校核方可噴煤,噴煤后,煤槍還要進行煤流的檢查。加強對復風后煤槍插入深度檢測。

        3.3.2 規(guī)范小套的管理

        韶鋼8號爐目前使用的小套有三種風口:型號(L×Ф,mm×mm):581×130、621×120、581×140,581×130、621×120的兩類風口更容易磨小套,風口磨損部位集中在風口下方6-7點鐘方向,煤粉刷薄造成小套內(nèi)部焊縫開裂,煤粉長期沖刷,在小套前段刷出凹槽。

        針對以上問題,對風口小套的焊縫結構進行調(diào)整,小套焊縫由小套尾部調(diào)整到靠吹管頭段,對小套尾部增加不銹鋼耐磨襯套或噴涂耐磨襯。

        日常生產(chǎn)過程中關注小套檢漏系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)小套流量差異常及時通知配管工檢查煤流,避免煤粉繼續(xù)沖刷破損部位,造成漏水擴大,根據(jù)風口亮度明暗決定是否停煤。

        3.4 做好休、復風堵槍的預防

        休風后,噴吹系統(tǒng)管道整體涼下來,復風前分配器、管道中殘留的煤粉、雜物被吹到噴煤支管中,容易引起煤槍堵塞。煤槍堵塞沒有及時疏通,煤槍靠近風口段易烤彎變形,煤流軌跡改變造成磨小套。為預防高爐復風后大面積堵槍,休風減風時風量降至2 000 m3/h后,加大噴煤冷風壓力,把殘留在噴吹罐、分配器、管道的雜物吹到風口;休風時間大于8 h,分配器必須揭蓋清理、檢查;復風復噴前采用高壓氮氣吹掃管道0.5 h,防止壓縮空氣帶水造成煤粉潮濕,引起煤槍堵塞;智能噴煤待風口全部正常后再投運。

        3.5 日常煤槍的規(guī)范檢查

        加強風口的巡查,規(guī)范日常風口攝像的維護,風口玻璃積灰的及時清灰處理,風口攝像看不到煤流的必須及時調(diào)正攝像頭;日常風口堵煤,當班配管工應及時疏通,如遇到煤槍大面積堵塞,必須及時通知班長組織人力疏通,預防煤槍堵塞處理不及時造成煤槍變形;煤槍堵塞后恢復噴煤前必須檢查煤槍,重新校正煤流是否在風口中心線。

        4 結論

        (1)風口小套是保證高爐生產(chǎn)的重要部件,主要由用于裝配的法蘭、外套、內(nèi)套以及導流器組成,其工作環(huán)境惡劣。小套的使用壽命偏短,導致小套損壞漏水,帶來燃料消耗增多、安全風險上升、休風率增多和產(chǎn)量下降等問題。

        (2)風口小套的使用壽命主要受煉鐵工藝以及機械磨損影響,分配器罐壓與風壓不匹配、風口吹管插槍包規(guī)格不一的影響。

        (3)可以通過優(yōu)化煤槍插入深度進行智能噴煤改造。煤槍進行標準化作業(yè),優(yōu)化復風煤槍管理包括提前配好煤槍,規(guī)范小套的管理,做好休、復風堵槍的預防,加強日常煤槍的規(guī)范檢查等措施,維護生產(chǎn)順行。

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