陳生利,萬 新
(1.廣東韶鋼松山股份有限公司,廣東 韶關(guān) 511100;2.重慶科技學(xué)院,重慶 401331)
廣東韶鋼松山股份有限公司(簡稱韶鋼)8 號高爐爐渣處理工藝采用的是嘉恒法,隨著系統(tǒng)設(shè)備服役期延長和產(chǎn)量提高,出渣量逐漸增加,爐渣處理形成的細(xì)渣和浮渣在水渣系統(tǒng)中沉積并結(jié)渣,嚴(yán)重時(shí)造成水渣系統(tǒng)工作不暢,導(dǎo)致每年需要花費(fèi)大量的人力物力進(jìn)行清理。調(diào)查發(fā)現(xiàn),8 號高爐水渣系統(tǒng)的結(jié)渣致使沖渣水泵的流動斷面不斷減小,最終使得流量減小,影響水渣系統(tǒng)的正常運(yùn)行。沖渣水流量減小還會造成設(shè)備故障,這會進(jìn)一步制約8 號高爐產(chǎn)能的提升,同時(shí)放干渣頻率升高還會影響環(huán)境負(fù)荷。
本研究結(jié)合水渣系統(tǒng)運(yùn)行情況,開展試驗(yàn)分析結(jié)渣機(jī)理,根據(jù)研究成果制定降低結(jié)渣的技術(shù)措施。研究目的是降低人工清理結(jié)渣的勞動量,減少水渣系統(tǒng)結(jié)渣清理頻次,同時(shí)降低水渣系統(tǒng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)定的考核目標(biāo)是水渣系統(tǒng)的結(jié)渣清理頻次(重點(diǎn)是清理冷卻塔和吸水井)由原來的三個(gè)月1 次減少到一年1 次。
8 號高爐爐渣成分相對穩(wěn)定,其中,CaO、SiO、MgO 和AlO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為40%、35%、9.0%和14.8%。本研究主要依賴自動取樣分析系統(tǒng),在正常熔渣溫度區(qū)間內(nèi),沖渣水量以1 400 m/h 為基礎(chǔ),按每級50 m/h 逐步提高,記錄每個(gè)級數(shù)對應(yīng)的熔渣溫度、成分、沖渣水量和水壓等數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,8 號高爐爐渣流量基本穩(wěn)定在5~20 t/min,渣溫基本穩(wěn)定在1 550 ℃以上。8號高爐沖渣系統(tǒng)水渣比為2.0左右,在工藝設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)。
由于水渣系統(tǒng)對水質(zhì)本身沒有要求,生產(chǎn)廢水都回流到系統(tǒng)內(nèi)重復(fù)利用,因此8 號高爐水渣系統(tǒng)管道沒有做任何防垢阻垢措施。正因?yàn)槿绱?,水渣系統(tǒng)管道結(jié)垢相當(dāng)嚴(yán)重,而且結(jié)垢速度很快。水渣系統(tǒng)結(jié)渣示意圖如圖1所示。
圖1 管道結(jié)渣原理示意圖
8 號高爐沖渣水濁度非常高,硬度也不低,其屬于典型的濁循環(huán)水,這對管道、水泵和冷卻塔都會造成嚴(yán)重的危害。8 號高爐沉積物采自沉淀池,呈結(jié)晶狀,其為顆粒物,并可見針狀結(jié)晶。酸性可溶物占比較大,溶解時(shí)產(chǎn)生大量熱量,并伴有較強(qiáng)烈的類似硫化氫的臭味,溶解后水樣澄清。沉積物是鈣鎂結(jié)晶垢及生物污垢。
沖渣水量以1 400 m/h 為基礎(chǔ),按50 m/h 的步長逐步提高,記錄每個(gè)級數(shù)對應(yīng)的水渣流量、水壓等數(shù)據(jù),如圖2所示。結(jié)果表明,沖渣水量的提高導(dǎo)致水壓同步提高,同時(shí)處理的爐渣呈減小趨勢。沖渣過程中,水渣粒度變化趨勢如圖3所示,出渣后30 min、60 min 和100 min,分別取渣樣進(jìn)行粒度分析,并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表明,隨著沖渣水壓增高、水量增大,水粹后的爐渣粒度逐步變小。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,水渣粒度與沖渣水壓的相關(guān)性非常強(qiáng)。
圖2 沖渣水量和水壓對水渣流量的影響
圖3 沖渣水壓對水渣粒度的影響
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),8 號高爐沖渣過程的水溫整體偏高,最高可達(dá)90 ℃,這是造成沖渣過程中產(chǎn)生渣棉的主要原因。針對沖渣水溫度偏高的問題,將冷卻塔風(fēng)扇頻率調(diào)高,同時(shí)增加一條回水管至冷水池底部,增強(qiáng)冷水池內(nèi)部回旋,減少渣在冷水池的停留時(shí)間,防止結(jié)渣。措施實(shí)施后,沖渣水溫度降低8 ℃左右,有效減少了渣棉的產(chǎn)生。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,爐渣成分中,CaO 平均值為37.68%,SiO平均值為32.98%,MgO 平均值為9.05%,AlO平均值為14.27%。整體來看,8 號高爐爐渣SiO含量偏高,這是沖渣過程中產(chǎn)生渣棉的重要因素。CaO 含量高,也是造成水渣系統(tǒng)設(shè)備結(jié)渣的主要原因之一。
本研究在冶金高溫實(shí)驗(yàn)室對爐渣的熔化特征進(jìn)行檢驗(yàn),測定高溫下爐渣流動性指標(biāo),該指標(biāo)對爐渣結(jié)晶過程的分析有益。檢測結(jié)果表明,8 號高爐爐渣在1 500 ℃左右的黏度為0.235~0.343 Pa·s,高溫下爐渣具有良好的流動性,造渣過程和中渣性能控制都較為理想。終渣性能的控制目標(biāo)是使?fàn)t渣具有良好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,保證良好的爐缸熱狀態(tài)和合理的渣鐵溫度,控制好生鐵成分。下面從資源再利用角度對水渣活性進(jìn)行試驗(yàn)研究,結(jié)果如表1所示,水渣活性系數(shù)保持穩(wěn)定。
表1 爐渣水淬后活性比較
經(jīng)試驗(yàn)研究,將供水總管壓力從230~260 kPa調(diào)整至200~240 kPa,流量從2 400 m/h 調(diào)整至2 000 m/h,增大熱渣和冷卻水比例,削弱熱渣急劇冷卻效果,爐渣粒度較以前有所增加,水渣粒度基本穩(wěn)定在0.3 mm 左右,從而減少渣中帶水,有效降低水渣渣棉的產(chǎn)生量。
降低冷水池液位,使其保持在1.2~1.8 m。調(diào)節(jié)供水泵和回水泵的頻率,讓冷水池保持低液位來沖洗底部結(jié)渣,每周低液位清洗一次。制定冷水池清洗的操作流程,減少冷水池的結(jié)渣。此工藝調(diào)整克服了爐頂皮帶清洗水回流到熱水池的缺陷,避免沖渣水含泥漿量大而造成冷卻塔下方的回水管道堵塞,保證冷卻塔正常運(yùn)行。
增加一條回水管至冷水池底部,促進(jìn)冷水池內(nèi)部水流回旋,并提高緩沖池水位,降低緩沖池水溫,減少渣在冷水池的停留時(shí)間,增加熱渣冷卻空間,促進(jìn)小粒級熱渣冷卻,防止紅渣粘在一起結(jié)渣,避免爐渣在緩沖池底部長期沉積并硬化。增加一座沉淀池,把清洗后的水直接引入沉淀區(qū),在沉淀區(qū)進(jìn)行兩次沉淀。一次沉淀后,對絕大部分礦物進(jìn)行沉淀處理,二次沉淀后,礦物基本處理干凈,處理后的水再次流入熱水池循環(huán)使用,定期清理沉淀池的礦粉物質(zhì),確保沉淀效果。改造后,隨著進(jìn)入熱水池的礦粉物質(zhì)大幅減少,熱水池表面的懸浮物大幅減少,熱水池沉淀物大幅減少,管道結(jié)垢現(xiàn)象基本消除。
煉鐵即煉渣,因此關(guān)注和優(yōu)化爐渣流動性和穩(wěn)定性是高爐煉鐵的永恒課題。本研究進(jìn)一步優(yōu)化爐渣理化性能,通過提高爐渣的二元堿度(CaO/SiO),熔渣黏度進(jìn)一步下降,改善了其流動性。韶鋼高爐渣具有高AlO的特點(diǎn),容易出現(xiàn)尖晶石(MgO·AlO,熔點(diǎn)2 135 ℃),其在爐渣降溫過程中結(jié)晶溫度高,會形成固體分布于爐渣熔體中,造成爐渣流動性差。研究發(fā)現(xiàn),隨著渣中AlO含量的增加,應(yīng)適當(dāng)提高爐溫,保證高爐穩(wěn)定運(yùn)行。韶鋼利用該策略逐步優(yōu)化8 號高爐爐渣成分,進(jìn)一步改善爐渣的理化性能。
改進(jìn)后,水渣系統(tǒng)運(yùn)行能力增強(qiáng),高爐放干渣次數(shù)由原來的12 次減少至4 次;8 號高爐沖渣系統(tǒng)每月少補(bǔ)充6 000 t 新水;全年減少清渣5 次,節(jié)省了挖掘機(jī)挖渣、渣塊天車搬運(yùn)、干渣處理和沖制箱清理等費(fèi)用;冷水池清理頻率由全年24次減少為半年1次。技術(shù)改進(jìn)為企業(yè)帶來了實(shí)際效益,同時(shí)為高爐產(chǎn)能提升創(chuàng)造了有利條件。