劉彩鋒,呂富強,柳 青
(兗州煤業(yè)榆林能化有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
兗州煤業(yè)榆林能化有限責(zé)任公司(簡稱榆林能化)500 kt/a DMMn項目配套甲醇裝置于2017年11月1日開工建設(shè),主裝置包括氣化、凈化、甲醇合成系統(tǒng)及配套的熱電、空分裝置,2019年12月28日打通流程產(chǎn)出合格甲醇產(chǎn)品。甲醇裝置主要工藝流程為,以煤和空氣為原料采用多噴嘴水煤漿加壓氣化工藝制備粗合成氣,粗合成氣經(jīng)部分耐硫?qū)挏刈儞Q、低溫甲醇洗凈化得到滿足甲醇合成要求的精制合成氣,精制合成氣再經(jīng)甲醇合成和甲醇精餾制得精甲醇。其中,低溫甲醇洗系統(tǒng)采用大連佳純氣體凈化技術(shù)開發(fā)有限公司的工藝技術(shù)包,該工藝具有如下優(yōu)勢:冷負(fù)荷和設(shè)備投資比國外同類工藝要低,節(jié)能效果明顯,消耗在同類工藝技術(shù)中處于領(lǐng)先水平;酸性氣H2S濃度能得到有效保證并可靈活調(diào)節(jié);有多項措施保證系統(tǒng)水含量在較低水平,可保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,降低對設(shè)備的腐蝕;系統(tǒng)操作彈性大、運行穩(wěn)定。
榆林能化500 kt/a DMMn項目配套甲醇裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)設(shè)計有高硫高壓、高硫低壓、低硫高壓、低硫低壓四種工況。高硫高壓工況時,洗滌塔頂壓力為5.9 MPa,變換氣流量(濕基,下同)為346 771.712 m3/h(標(biāo)態(tài),下文無特別說明處均為標(biāo)態(tài)),變換氣中的(H2S+COS)含量為0.418 6%;高硫低壓工況時,洗滌塔頂壓力為5.7 MPa,變換氣流量為346 801.504 m3/h,變換氣中的(H2S+COS)含量為0.418 7%;低硫高壓工況時,洗滌塔頂壓力為5.9 MPa,變換氣流量為348 163.2 m3/h,變換氣中的(H2S+COS)含量為0.226 5%;低硫低壓工況時,洗滌塔頂壓力為5.7 MPa,變換氣流量為348 193.44 m3/h,變換氣中的(H2S+COS)含量為0.226 6%。據(jù)設(shè)計,低溫甲醇洗系統(tǒng)在四種工況下均可滿足生產(chǎn)要求,但由于工藝流程設(shè)計、流量計現(xiàn)場安裝、設(shè)備缺陷等方面的原因,低溫甲醇洗系統(tǒng)原始開車過程中出現(xiàn)了工藝指標(biāo)偏差大、系統(tǒng)負(fù)荷無法達到設(shè)計要求等問題,通過實施有針對性的優(yōu)化措施及消缺改造后,其運行工況得到明顯改善,實現(xiàn)了低溫甲醇洗系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。以下對有關(guān)情況作一介紹。
榆林能化500 kt/a DMMn項目配套甲醇裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖1(云圖內(nèi)為技改內(nèi)容)。進低溫甲醇洗系統(tǒng)的變換氣與出循環(huán)氣壓縮機(C001)的循環(huán)閃蒸氣混合并噴射少量防結(jié)冰甲醇,混合氣經(jīng)原料氣冷卻器(E001)與凈化氣、CO2氣、尾氣換熱冷卻后進入原料氣分離器(V001),分離出水分后的變換氣進入洗滌塔(T001)下塔A段脫除硫化物,之后在T001上塔B、C、D段用貧甲醇、半貧甲醇脫除其中的CO2至指標(biāo)值,出T001的凈化氣經(jīng)換熱回收冷量后送至甲醇合成系統(tǒng);V001分離下來的含水甲醇經(jīng)復(fù)熱后進入甲醇/CO2閃蒸罐(V008)閃蒸,閃蒸出的氣相送C001入口,液相則送入甲醇/水分離塔(T005)中部。在T001中,貧甲醇、半貧甲醇洗滌吸收了H2S、CO2等組分后,經(jīng)換熱冷卻后進入中壓閃蒸塔(T002)閃蒸,閃蒸氣經(jīng)C001加壓后送回主洗塔有效利用;在T002中閃蒸后的富液進入H2S濃縮塔(T003)、氮氣氣提塔(T007)氣提閃蒸,得到含CO2、N2的尾氣,尾氣經(jīng)系統(tǒng)復(fù)熱回收冷量后進入尾氣水洗塔(T006),經(jīng)脫鹽水洗滌后排至煙囪放空;經(jīng)氣提后的富液進入熱再生塔(T004)被加熱再生,T004塔底得到的貧甲醇循環(huán)利用,塔頂?shù)玫降母缓琀2S的酸性氣送往硫回收系統(tǒng)。
榆林能化500 kt/a DMMn項目配套甲醇裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)原始開車過程中,出現(xiàn)了富甲醇流量滿量程、變換氣量無法達到滿負(fù)荷運行要求等問題,具體問題描述及原因分析如下。
低溫甲醇洗系統(tǒng)首次進甲醇建立甲醇循環(huán)時,洗滌塔(T001)上塔D段積液,甲醇無法正常通過洗滌塔段間冷卻器(E006)進入C段,甲醇在積液箱內(nèi)不斷累積至滿液后,通過積液箱升氣筒降落至C段塔盤進行后續(xù)的甲醇循環(huán),當(dāng)甲醇循環(huán)量減小時T001下塔甲醇液位迅速降低甚至循環(huán)中斷。
經(jīng)分析,低溫甲醇洗系統(tǒng)進行水聯(lián)運時,洗滌塔(T001)各段液位按照流程順序依次建立,水聯(lián)運結(jié)束后現(xiàn)場拆卸各設(shè)備、管道法蘭及低點進行排水,但未用惰性氣對系統(tǒng)內(nèi)的積水進行徹底吹除,當(dāng)系統(tǒng)補充足夠甲醇并進行甲醇循環(huán)時,設(shè)備、管道內(nèi)殘存的水分在甲醇的推動下沿著工藝流程方向流動,并在甲醇前端不斷累積,在T001塔頂(D段)集液箱進入洗滌塔段間冷卻器(E006)管程,由于T001的D段出口N3與C段進口N4管道中心距為2.5 m,E006現(xiàn)場的位置距離T001的C段進口約40 m,且因水的密度較甲醇的密度大,甲醇無法通過靜壓推動E006管程及進出口管道內(nèi)的水進入T001的C段,出現(xiàn)E006在T001的C段與D段被短路,當(dāng)甲醇循環(huán)量減小時T001下塔甲醇液位迅速降低甚至循環(huán)中斷。
低溫甲醇洗系統(tǒng)接氣后,洗滌塔(T001)B段至A段洗滌硫化物的富CO2甲醇流量計(FT005)在控制閥(FV005)開度變化的情況下一直顯示滿量程,造成T001硫化物洗滌段的甲醇流量失控,繼而導(dǎo)致出T001凈化氣中的CO2含量、H2S濃縮塔(T003)尾氣中的H2S含量偏離指標(biāo)。
經(jīng)分析,出洗滌塔(T001)B段的富CO2甲醇在進入洗滌塔底冷卻器(E007)前,部分分流至T001的A段作為變換氣中硫化物的洗滌甲醇,該股甲醇流量通過阿牛巴流量計(FT005)來計量,現(xiàn)場FT005垂直安裝在富CO2甲醇分流后、距離T001的A段入口N8約20 m的水平工藝管道上,富CO2甲醇在流動過程中,會有少量CO2在水平管道內(nèi)閃蒸并積聚(現(xiàn)場排液閥打開后,導(dǎo)壓管有氣體排出),使FT005的測量結(jié)果出現(xiàn)偏差,造成T001硫化物洗滌段(A段)的甲醇流量失控,影響洗滌效果,繼而導(dǎo)致凈化氣及尾氣組分偏離指標(biāo)。
當(dāng)入低溫甲醇洗系統(tǒng)變換氣溫度偏低時,原料氣分離器(V001)出口變換氣溫度降至-28 ℃以下,V001液位迅速上漲且無法控制,通過開大V001至甲醇/CO2閃蒸罐(V008)以及V008至甲醇/水分離塔(T005)的自調(diào)閥來降低V001的液位時,V008液位迅速上漲,T005壓力頻繁波動,最終導(dǎo)致熱再生塔(T004)壓力和酸性氣量大幅波動。
經(jīng)分析,設(shè)計低硫低壓工況下進低溫甲醇洗系統(tǒng)的變換氣流量為348 193.44 m3/h、溫度為40 ℃,經(jīng)原料氣冷卻器(E001)與凈化氣(流量246 864 m3/h、溫度-32.85 ℃)、CO2氣(流量25 278 m3/h、溫度-60.66 ℃)、尾氣(流量85 120 m3/h、溫度-61.95 ℃)換熱冷卻至約-27 ℃后進入原料氣分離器(V001),在系統(tǒng)壓力、變換氣量、貧甲醇流量穩(wěn)定的情況下,凈化氣、CO2氣、尾氣的溫度和氣量保持恒定,一旦進低溫甲醇洗系統(tǒng)的變換氣溫度偏低,會造成出E001變換氣溫度降低,V001中出現(xiàn)CO2液化現(xiàn)象,大量液化的CO2被輸送至甲醇/CO2閃蒸罐(V008)中閃蒸,在V008壓力一定的情況下,得不到閃蒸的CO2隨甲醇水溶液進入甲醇/水分離塔(T005)中被加熱閃蒸,CO2閃蒸量的變化引起T005和熱再生塔(T004)壓力及酸性氣量的大幅波動。
原始開車階段低溫甲醇洗系統(tǒng)運行過程中,在洗滌塔(T001)塔頂壓力為5.65 MPa、變換氣量約338 km3/h、氣提氮氣流量約6 000 m3/h時,出T001凈化氣的CO2含量可控制在1.5%~2.0%,系統(tǒng)運行正常;但當(dāng)變換氣量大于338 km3/h、氣提氮氣流量約6 000 m3/h時,就會出現(xiàn)H2S濃縮塔(T003)下塔尾氣大量帶甲醇問題,且T003下塔絲網(wǎng)除沫器多次被吹翻。
H2S濃縮塔(T003)下塔除沫器絲網(wǎng)吹翻問題,經(jīng)分析認(rèn)為,原始設(shè)計T003直徑為4 400 mm,絲網(wǎng)除沫器直徑為3 600 mm、厚度為100 mm,除沫器骨架與其支撐橫梁通過螺栓連接,由于絲網(wǎng)除沫器面積大且厚度不足,在系統(tǒng)高負(fù)荷運行過程中,絲網(wǎng)除沫器中間受力較大的骨架處螺帽松動脫落,導(dǎo)致絲網(wǎng)除沫器被吹翻。
對于H2S濃縮塔(T003)尾氣大量帶甲醇的問題,經(jīng)分析,T003下塔集液箱分為A、B段,B段為33#~81#塔盤,進入B段的物料有2股——來自中壓閃蒸塔(T002)下段的富H2S甲醇進入39#塔盤、來自T003上塔的富CO2甲醇進入81#塔盤,出T003下塔B段的物料只有尾氣一股介質(zhì),設(shè)計低溫甲醇洗系統(tǒng)高硫低壓工況時40#~81#塔盤的最大氣相流量為164 332 kg/h,原塔內(nèi)件廠家以高硫低壓工況下40#~81#塔盤正常氣相流量149 393 kg/h為依據(jù)進行設(shè)計,設(shè)計塔盤間距為400 mm,而據(jù)高硫低壓工況實際運行數(shù)據(jù),由氣量守恒得出在高硫低壓工況下T003下塔的負(fù)荷為設(shè)計負(fù)荷的104.0%,而高硫低壓工況是四種設(shè)計工況中T003下塔負(fù)荷最小的的工況(見表1),當(dāng)繼續(xù)提高系統(tǒng)負(fù)荷時,如當(dāng)系統(tǒng)接變換氣量達338 km3/h時,計算得T003下塔塔頂氣相帶液臨界點流量155 500 kg/h,變換氣量一旦超過338 km3/h就會出現(xiàn)T003尾氣帶液的現(xiàn)象,無法滿足設(shè)計的低硫低壓工況110%負(fù)荷的操作彈性需求。簡言之,原塔內(nèi)件廠家選擇高硫低壓工況為設(shè)計基礎(chǔ)存在較大偏差,即T003的40#~81#塔盤間距偏小是低溫甲醇洗系統(tǒng)負(fù)荷無法滿足要求的根本原因。
表1 H2S濃縮塔(T003)B段氣相流量對應(yīng)系統(tǒng)負(fù)荷表
(1)將洗滌塔段間冷卻器(E006)管程至洗滌塔(T001)的管線導(dǎo)淋閥后解口,接臨時管線至地溝,打開導(dǎo)淋閥排放E006管程及管線和設(shè)備內(nèi)的積水,直至排出水中分析有甲醇后停止,如此T001上塔D段甲醇可通過靜壓經(jīng)E006換熱后進入C段,解決E006被短路的問題。
(2)將富CO2甲醇流量計(FT005)連帶前后法蘭整體切割,并順時針旋轉(zhuǎn)135°,使流量計在水平工藝管道上呈東偏南由下至上45°對富CO2甲醇流量進行測量,從而有效解決了CO2在水平管道內(nèi)閃蒸積聚而影響富CO2甲醇流量測量精度的問題。
(3)入低溫甲醇洗系統(tǒng)的變換氣經(jīng)原料氣冷卻器(E001)與凈化氣(流量246 864 m3/h、溫度-32.85 ℃)、CO2氣(流量25 278 m3/h、溫度-60.66 ℃)、尾氣(流量85 120 m3/h、溫度-61.95 ℃)換熱后,出E001的凈化氣溫度約30 ℃,滿足甲醇合成催化劑對合成氣溫度方面的要求,CO2氣和尾氣與變換氣換熱后溫度在30 ℃左右。為解決變換氣因溫度低出現(xiàn)CO2液化導(dǎo)致原料氣分離器(V001)液位迅速上漲且無法控制的問題,在確保CO2氣和尾氣進入尾氣水洗塔(T006)后不結(jié)冰的情況下,考慮適當(dāng)降低CO2氣和尾氣這兩股介質(zhì)換熱后的溫度,即CO2氣或尾氣這兩股介質(zhì)旁通一部分,以確保經(jīng)E001換熱后的變換氣溫度維持在-27 ℃左右。經(jīng)對比換熱后CO2氣和尾氣溫度降低后的影響,選擇降低換熱后尾氣溫度的措施——在尾氣進、出E001的管線上增設(shè)旁通(如圖1云圖內(nèi)所示),當(dāng)變換氣溫度降低或系統(tǒng)負(fù)荷大幅波動時可打開此旁通調(diào)節(jié)。
(4)為解決高負(fù)荷工況下H2S濃縮塔(T003)下塔尾氣攜帶甲醇以及絲網(wǎng)除沫器被吹翻的問題,對T003進行如下優(yōu)化改造:① 將原絲網(wǎng)除沫器更換為絲網(wǎng)+折流板式除沫器,并在尾氣指標(biāo)不受影響的情況下拆除T003下塔第80#、81#塔盤,以增加氣液分離空間;② 在T003上塔至下塔富CO2甲醇進口N11處增設(shè)彎頭及短管,使T003塔上段甲醇經(jīng)短管引流至79#塔盤集液槽,以減少尾氣對富CO2甲醇的攜帶;③ 在T003塔高、塔徑、塔盤間距一定的情況下,通過改變降液板形式、增加受液盤面積的方式,提高40#~79#塔盤受液盤開孔率3.2%,從而變相增加氣液相接觸面積與閃蒸空間。
低溫甲醇洗系統(tǒng)采取上述優(yōu)化改造措施后,系統(tǒng)運行工況得到明顯改善:洗滌塔(T001)上塔D段甲醇按照流程可通過靜壓經(jīng)洗滌塔段間冷卻器(E006)換熱后進入C段;出洗滌塔(T001)B段的富CO2甲醇分流至A段的流量可被富CO2甲醇流量計(FT005)有效測量;尾氣進、出原料氣冷卻器(E001)管線上增設(shè)旁通后,當(dāng)變換氣溫度降低或系統(tǒng)負(fù)荷大幅波動時,可打開此旁通調(diào)節(jié),確保換熱后變換氣溫度維持在-27 ℃左右,同時可控制尾氣總管溫度在25~30 ℃之間,解決了變換氣因溫度低出現(xiàn)CO2液化的問題;H2S濃縮塔(T003)內(nèi)件改造后,在入低溫甲醇洗系統(tǒng)變換氣量為385 km3/h、氣提氮氣流量約11 000 m3/h時,T003下塔尾氣仍能保持干氣狀態(tài)(不攜帶甲醇),且系統(tǒng)各項工藝指標(biāo)接近設(shè)計值。
榆林能化針對500 kt/a DMMn項目配套甲醇裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)存在的變換氣量338 km3/h以上工況下運行時工藝指標(biāo)偏差大、負(fù)荷無法達到設(shè)計要求等問題,通過對低溫甲醇洗系統(tǒng)的工藝流程、主要瓶頸設(shè)備進行改造,以及對系統(tǒng)進行優(yōu)化操作,使得低溫甲醇洗系統(tǒng)運行工況得到明顯改善,在入系統(tǒng)變換氣量高于350 km3/h的工況下,系統(tǒng)工藝指標(biāo)控制穩(wěn)定,實現(xiàn)了低溫甲醇洗系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。