秦 馗,喻貴倫
(四川美豐化工股份有限公司,四川 德陽(yáng) 618000)
2020年9月22日,習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上莊嚴(yán)宣告:“中國(guó)力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”,業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為“30/60”氣候目標(biāo)[1]。此目標(biāo)將在經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)境等方面給中國(guó)乃至世界帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。在碳達(dá)峰路線(xiàn)實(shí)施方面,我國(guó)將在工業(yè)技改、能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)三大方面均衡發(fā)力,力爭(zhēng)到2030年時(shí)將碳排放峰值控制在(104~110)×108t之間;在碳中和路線(xiàn)實(shí)踐方面,我國(guó)將以技術(shù)進(jìn)步作為碳減排核心驅(qū)動(dòng)力,再加上新能源革命接力,預(yù)計(jì)于2050年實(shí)現(xiàn)深度減排,碳排放量降至20×108t左右[2-3]。我國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,將完成全球最高碳排放強(qiáng)度降幅,用全球歷史上最短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)從碳達(dá)峰到碳中和,碳減排壓力巨大。
合成氨行業(yè)屬典型的能源工業(yè),由于合成氨生產(chǎn)條件嚴(yán)苛,其生產(chǎn)過(guò)程需消耗大量能源,并伴隨大量CO2排放,是節(jié)能減排工作重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域[4-6]。我國(guó)合成氨工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)以傳統(tǒng)石化能源為主,近年來(lái)以煤炭為原料的占比高達(dá)73%左右,而以天然氣或焦?fàn)t氣等為原料的占比僅約27%。合成氨是重要的化工原料,合成氨工業(yè)屬高能耗產(chǎn)業(yè),在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下,合成氨生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大壓力與挑戰(zhàn):① 對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的高要求帶來(lái)挑戰(zhàn)——合成氨工業(yè)發(fā)展了100多年,工藝改變較小或現(xiàn)有工藝提升空間有限,對(duì)原料存在高度依耐性,要摒棄現(xiàn)有的工藝路線(xiàn)并非易事;② 我國(guó)合成氨工業(yè)能源低碳化和能源利用效率均相對(duì)較低(國(guó)際上合成氨裝置以大型裝置為主,且多以天然氣為原料,噸氨綜合能耗≤1 000 kgce,而我國(guó)由于“富煤、缺油、少氣”的化石能源資源稟賦及歷史原因,中小型合成氨裝置占比不小,且多以煤為原料,噸氨綜合能耗較高),在短時(shí)間內(nèi)要大幅提高能源利用效率難度較大,若合成氨企業(yè)不積極主動(dòng)作為,不少企業(yè)必將面臨淘汰或轉(zhuǎn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
四川美豐化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)四川美豐)化肥分公司現(xiàn)有2套合成氨裝置,產(chǎn)能分別為600 t/d、450 t/d。其中,600 t/d合成氨裝置(配套1 000 t/d尿素裝置)于2005年9月18日正式投產(chǎn),采用美國(guó)凱洛格合成氨工藝流程,是我國(guó)首套以天然氣為原料的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“大型”國(guó)產(chǎn)化合成氨裝置。 600 t/d合成氨裝置以天然氣為原料(以外供電為動(dòng)設(shè)備提供動(dòng)力),采用兩段蒸汽轉(zhuǎn)化造氣、高溫+低溫變換、低熱耗改良熱鉀堿法脫碳、甲烷化凈化、14.0 MPa低壓氨合成新工藝,并采用膜分離系統(tǒng)回收氨合成系統(tǒng)弛放氣中的H2(H2經(jīng)加壓后回到氨合成系統(tǒng))。
四川美豐600 t/d合成氨裝置竣工驗(yàn)收結(jié)果為噸氨綜合能耗約8.3 Gcal,高于原《合成氨節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(HGJ 3—1986)(本標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)已作廢)中的第一級(jí)能耗指標(biāo)(7.0~7.8 Gcal)、低于HGJ 3—1986第二級(jí)能耗指標(biāo)(8.4~8.9 Gcal),相較于國(guó)內(nèi)幾套上世紀(jì)70年代從國(guó)外成套引進(jìn)的且經(jīng)多次節(jié)能改造的300 kt/a合成氨裝置,其噸氨綜合能耗基本相當(dāng)。
經(jīng)分析與論證,四川美豐600 t/d合成氨裝置減排降碳主要思路為:① 在保證裝置產(chǎn)能的前提下盡可能少消耗天然氣,因此轉(zhuǎn)化工段是減排降碳的重點(diǎn)環(huán)節(jié);② 前工段控制最佳工藝指標(biāo),減少后工段的排放,故變換、脫碳、甲烷化工段主要是控制最佳工藝指標(biāo),盡可能充分地利用碳元素;③ 在壓縮工段(主要是空氣/氫氮?dú)饴?lián)合壓縮機(jī),簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)合壓縮機(jī)),延長(zhǎng)壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,以達(dá)到間接減少碳排放的目的;④ 綜合回收利用氨合成工段的弛放氣,把“碳”吃干榨盡。為此,四川美豐主要從一段轉(zhuǎn)化爐(簡(jiǎn)稱(chēng)一段爐)、變換系統(tǒng)、原料氣凈化系統(tǒng)(脫碳系統(tǒng)、甲烷化系統(tǒng))、聯(lián)合壓縮機(jī)、氨合成系統(tǒng)等五個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn),以減少碳排放。
在凱洛格合成氨工藝流程中,一段爐是產(chǎn)生大量CO2的場(chǎng)所,一是工藝天然氣與蒸汽反應(yīng)生成CO2和H2,二是需要燃燒天然氣(生成CO2和水)為轉(zhuǎn)化反應(yīng)提供大量熱量。一段爐減排措施具體如下。
(1)對(duì)于工藝天然氣,傳統(tǒng)一段爐出口殘余甲烷含量控制在13%左右,600 t/d合成氨裝置采用高活性轉(zhuǎn)化催化劑,控制一段爐出口氣殘余甲烷含量在11%左右,相較于傳統(tǒng)一段爐出口殘余甲烷含量降幅達(dá)15.38%,盡可能減少后續(xù)工序的排放。
(2)對(duì)于燃燒天然氣,600 t/d合成氨裝置于2016年采用新型燒嘴,新型燒嘴投用后燃料氣消耗減少約5%,燃料天然氣與工藝天然氣質(zhì)量之比由42%降至40%,少產(chǎn)生約5%的CO2。
(3)2018年在一段爐爐膛四周?chē)娡恳环N新型隔熱材料,使一段爐熱損減少約2.27%,直接減少燃料天然氣消耗約2.1%。新型燒嘴+噴涂新型隔熱材料此兩項(xiàng)技改,直接減少碳排放約9.5%,噸氨燃料天然氣消耗由原來(lái)的約290 m3(標(biāo)態(tài))減至現(xiàn)在的約260 m3(標(biāo)態(tài))。
(4)一段爐轉(zhuǎn)化管需承受高溫、高壓和氣體腐蝕等,以前凱洛格合成氨工藝均采用含鉻25%、含鎳20%的合金鋼離心澆鑄管,這種材質(zhì)稱(chēng)為25-20,美國(guó)牌號(hào)是HK-40(40表示含碳量0.4%);2017年600 t/d合成氨裝置更換一段爐轉(zhuǎn)化管時(shí)沒(méi)有采用HK-40爐管,而是采用了HP-Nb合金鋼爐管,在澆筑爐管時(shí)再加注稀有金屬Zr和Ti以承受更高的溫度,可延長(zhǎng)爐管的使用壽命;爐管規(guī)格改為φ112.4 mm×11 mm,而傳統(tǒng)的HK-40爐管壁厚在12~14 mm,爐管壁厚適當(dāng)減薄能提高爐管與輻射熱的傳遞速度和換熱效率,從而可有效減少燃料天然氣的消耗。
(5)對(duì)于傳統(tǒng)的凱洛格合成氨工藝流程,一段爐(方箱爐)的余熱回收是節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)。凱洛格型一段爐的對(duì)流段位于方箱爐輻射段的一側(cè),整個(gè)對(duì)流段呈П形,傳統(tǒng)方箱爐對(duì)流段內(nèi)設(shè)有6組盤(pán)管。四川美豐600 t/d合成氨裝置在原始設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)一段爐對(duì)流段進(jìn)行了大的革新,對(duì)流段由傳統(tǒng)的6組盤(pán)管增加至10組盤(pán)管,以充分回收余熱,使得對(duì)流段排煙溫度降至110 ℃(較傳統(tǒng)一段爐排煙溫度降低約50 ℃),一段爐的熱效率可達(dá)93.5%(較傳統(tǒng)工藝提高1.5%左右)。
凱洛格合成氨工藝流程中,變換反應(yīng)主要是考慮CO轉(zhuǎn)化率,現(xiàn)代烴類(lèi)蒸汽轉(zhuǎn)化法合成氨廠(chǎng)均采用高變串低變工藝——二段轉(zhuǎn)化爐出口轉(zhuǎn)化氣在較高溫度下通過(guò)高變催化劑床層,大部CO轉(zhuǎn)變?yōu)镃O2,高變氣CO含量在2%~4%;高變氣降溫后,通過(guò)低變催化劑床層的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化,最終低變氣CO含量在0.2%~0.5%。為充分利用高位熱能,600 t/d合成氨裝置變換系統(tǒng)采用高變串低變流程,最近兩年在變換催化劑的選用方面取得了成效:2021年12月選用的高變鐵鉻系催化劑,活性好、機(jī)械強(qiáng)度高、耐少量硫化物、耐熱性能好、運(yùn)行成本較低,并在高變催化劑中加入少量氧化銅,控制高變爐出口氣CO含量在2%以下,同時(shí)利用高變爐出口約400 ℃的高變氣加熱脫鹽水副產(chǎn)2.5 MPa蒸汽供尿素裝置使用;2021年12月選用的低變催化劑為低溫活性好、耐硫、適宜于低水氣比的銅系催化劑,可將低變爐出口低變氣CO含量控制在0.2%以下。
對(duì)于配套尿素裝置的氣頭合成氨裝置而言,脫碳系統(tǒng)兼有凈化原料氣與回收純凈CO2兩個(gè)任務(wù)。600 t/d合成氨裝置要求脫碳?xì)釩O2含量≤0.15%,否則會(huì)加重甲烷化系統(tǒng)的負(fù)荷,繼而增加氨合成系統(tǒng)內(nèi)的惰性氣含量;要求回收的CO2純度≥98.5%,以滿(mǎn)足尿素裝置生產(chǎn)所需。
甲烷化系統(tǒng)位于脫碳系統(tǒng)與氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)之間,從能量的利用上看,最好選取較低的操作溫度,以免反復(fù)升溫/降溫而浪費(fèi)能量,故甲烷化催化劑應(yīng)具有較好的低溫活性。四川美豐選用低溫活性好的甲烷化催化劑,2021年2月起要求控制甲烷化爐進(jìn)口溫度在270 ℃,甲烷化爐催化劑床層溫度控制在300 ℃以下,出口凈化氣(CO2+CO)含量<5×10-6,達(dá)到國(guó)內(nèi)大型合成氨裝置甲烷化系統(tǒng)出口凈化氣指標(biāo)水平——(CO2+CO)含量≤10×10-6。
四川美豐600 t/d合成氨裝置空氣/氫氮?dú)饴?lián)合壓縮機(jī)(空氣段四級(jí)壓縮,氫氮?dú)舛蝺杉?jí)壓縮)采用電力驅(qū)動(dòng),屬傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機(jī),具有運(yùn)動(dòng)部件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、活塞環(huán)及氣缸磨損快、氣閥易損壞等特點(diǎn),運(yùn)行周期很短,需及時(shí)停機(jī)或倒機(jī)維修,由此造成大量有效氣非正常排放,同時(shí)也增加了電耗,與國(guó)家碳排放政策嚴(yán)重不符。為此,四川美豐對(duì)聯(lián)合壓縮機(jī)進(jìn)行了以下多種有效技改,使其運(yùn)行周期由原來(lái)的約20 d延長(zhǎng)至現(xiàn)在的約131 d,間接降低了碳排放。
3.5.1氣閥彈簧改造
聯(lián)合壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)的氣閥彈簧為柱形17-7PH不銹鋼件,由于大型壓縮機(jī)的壓縮比較大,在氣流脈沖下彈簧易產(chǎn)生疲勞斷裂、變形,閥片斷裂泄漏的檢修次數(shù)占?xì)忾y總檢修次數(shù)的50%以上。四川美豐的聯(lián)合壓縮機(jī)氣閥于2017年采用inconel X-750鎳基高溫合金圓錐形彈簧,因其具有杰出的耐腐蝕性、抗氧化性以及耐松弛性,大大提高了彈簧的抗疲勞、抗變形性能,每年系統(tǒng)大修時(shí),除按要求更換全部彈簧外,尚未發(fā)生過(guò)因彈簧斷裂、變形造成的氣閥檢修。
3.5.2氣閥閥片改造
氣閥的主要易損件是閥片,閥片主要有網(wǎng)狀和環(huán)狀兩種。據(jù)前期生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),環(huán)狀閥片主要有三方面的缺點(diǎn):一是環(huán)狀閥片由于其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),氣閥工作時(shí)內(nèi)部每一環(huán)的閥片動(dòng)作不統(tǒng)一,易造成氣流不穩(wěn)定;二是每一環(huán)閥片在內(nèi)部均有導(dǎo)向,而且密封面多為斜面,閥片和密封面極易磨損,閥片更換頻率高;三是密封面加工復(fù)雜,精度要求高、制作成本高。網(wǎng)狀閥片則剛好彌補(bǔ)了環(huán)狀閥片的缺點(diǎn),但網(wǎng)狀閥片結(jié)構(gòu)較環(huán)狀閥片復(fù)雜,且存在應(yīng)力集中、易斷裂的缺點(diǎn)。四川美豐據(jù)聯(lián)合壓縮機(jī)的實(shí)際工作需求及兩種閥片的特點(diǎn),2018年將高壓段氣閥選用環(huán)狀氣閥、低壓段選用網(wǎng)狀氣閥,充分發(fā)揮兩種閥片的優(yōu)點(diǎn),規(guī)避其缺點(diǎn),氣閥檢修周期得以大大延長(zhǎng)。
3.5.3氣閥閥蓋密封形式改造
聯(lián)合壓縮機(jī)氣閥閥蓋密封形式原采用O型丁腈橡膠圈,具有可重復(fù)使用、成本較低的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在使用時(shí)間較短(1~2月)、易老化而致泄漏的缺點(diǎn)。由于現(xiàn)階段氣閥的使用壽命遠(yuǎn)高于O型圈的使用壽命,使得氣閥閥蓋泄漏成為了倒機(jī)檢修的主要原因之一。經(jīng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)鋁墊密封效果好,其使用壽命可為氣閥的全壽命周期。于是,2020年10月將聯(lián)合壓縮機(jī)氣閥閥蓋密封形式改為斜口鋁墊,投用后完全避免了因氣閥閥蓋泄漏而致的倒機(jī)檢修。
3.5.4空氣段入口過(guò)濾器改造
聯(lián)合壓縮機(jī)空氣段一級(jí)入口過(guò)濾器設(shè)計(jì)為金屬絲網(wǎng)過(guò)濾器,絲網(wǎng)之間縫隙大,過(guò)濾精度低,絲網(wǎng)易老化斷裂;未過(guò)濾的顆粒進(jìn)入氣缸與霧化的潤(rùn)滑油形成積炭,吸附到氣閥通道上阻礙氣體流通,造成了一定的能量損失;斷裂的異物帶入氣缸,會(huì)造成氣閥閥片卡澀損壞以及閥座密封面磨損,斷裂的異物鑲嵌到支承環(huán)或活塞環(huán)中會(huì)造成氣缸的快速磨損。簡(jiǎn)言之,過(guò)濾器絲網(wǎng)問(wèn)題成為聯(lián)合壓縮機(jī)氣閥檢修和氣缸磨損的主要原因之一。為此,四川美豐于2016年將聯(lián)合壓縮機(jī)空氣段一級(jí)入口過(guò)濾器金屬絲網(wǎng)濾芯改為紙質(zhì)濾芯,紙質(zhì)濾芯過(guò)濾精度可達(dá)3 μm且不會(huì)產(chǎn)生異物,大大延長(zhǎng)了聯(lián)合壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
(1)600 t/d合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用凱洛格14.0 MPa低壓氨合成工藝,合成回路最高壓力不超過(guò)13.6 MPa,可有效節(jié)約循環(huán)氣壓縮機(jī)(電驅(qū))的功耗。
(2)四川美豐與設(shè)計(jì)院一起成功研發(fā)了φ2 400 mm立式新型氨合成塔,此種氨合成塔為一軸兩徑式,阻力低,氨合成塔壓差降至0.3 MPa以?xún)?nèi)(傳統(tǒng)氨合成塔壓差一般在0.5~0.8 MPa),整個(gè)合成回路壓差小,約在0.7 MPa,由此降低了循環(huán)氣壓縮機(jī)的功耗。
(3)與傳統(tǒng)凱洛格合成氨工藝一級(jí)分氨冷凍溫度-23 ℃不同,600 t/d合成氨裝置氨分離采用氨制冷的兩級(jí)分氨工藝,控制一級(jí)分氨溫度在2 ℃左右,分離出80%左右的液氨,控制二級(jí)分氨溫度在-10 ℃左右,分離出余下20%左右的液氨,由此可大大節(jié)省氨分離的冷凍功耗。
(4)對(duì)氨合成系統(tǒng)尾氣(弛放氣)予以綜合利用——2021年12月更換了膜分離器膜管,一是利用膜分離系統(tǒng)回收弛放氣中的H2,回收氣H2濃度達(dá)92%以上,氫回收率約90%,回收氣經(jīng)加壓后回到氨合成系統(tǒng),間接減少了工藝天然氣用量;二是膜分離系統(tǒng)產(chǎn)生的尾氣中含有大量的甲烷,返回一段爐摻燒,直接減少了燃料天然氣用量。如此一來(lái),大大降低了整個(gè)合成氨裝置的能耗,是裝置減排降碳的重要舉措。
綜上所述,四川美豐600 t/d合成氨裝置從一段爐、變換系統(tǒng)、原料氣凈化系統(tǒng)(脫碳系統(tǒng)、甲烷化系統(tǒng))、聯(lián)合壓縮機(jī)、氨合成系統(tǒng)等五個(gè)方面落實(shí)減排降碳措施后,取得了較好的效果,可為業(yè)內(nèi)提供一些參考與借鑒。經(jīng)過(guò)多年來(lái)的減排降碳實(shí)踐,目前四川美豐600 t/d合成氨裝置噸氨綜合能耗約1 060 kgce,與國(guó)際先進(jìn)水平(噸氨綜合能耗≤1 000 kgce)相比還有較大差距,我們還需不懈努力追趕?,F(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)氣頭合成氨裝置還有許多工作可做,如少消耗天然氣、最大限度減少排放、盡量回收含碳物質(zhì)、延長(zhǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期等,這些都是減排降碳的有效手段;對(duì)于合成氨企業(yè)而言,還有更多減排措施和方法,如采用高效的氨合成催化劑、采用高效的脫碳塔填料、綜合回收利用低位熱能、富余低壓蒸汽回收、與周邊企業(yè)聯(lián)合梯級(jí)利用高壓/低壓蒸汽等,這些都值得業(yè)內(nèi)探索與實(shí)踐。
推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不僅是生產(chǎn)者的責(zé)任,也是全社會(huì)的共同責(zé)任,尤其是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰只有不到10 a的時(shí)間,減排任務(wù)相當(dāng)艱巨。不過(guò),相信通過(guò)全體人民的共同努力,尤其是高能耗高污染工業(yè)企業(yè)在減排降碳方面的積極參與以及大力開(kāi)展治理工作,我國(guó)的“30/60”氣候目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。