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        APC在空分裝置中的應用

        2022-12-11 15:43:38趙向遠FENGXIONGFENG程向龍
        中氮肥 2022年5期
        關鍵詞:模型

        何 偉,周 兵,趙向遠,F(xiàn)ENG XIONGFENG,程向龍

        [1. 張家港盈鼎氣體有限公司,江蘇 張家港 215625;2. 盈德氣體(上海)有限公司,上海 210035;3. 上海福克斯波羅有限公司,上海 200331]

        0 引 言

        空分裝置作為化工、冶金等行業(yè)的上游裝置,其可靠性對全廠生產系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行有著十分重要的意義??辗盅b置停車,全廠生產往往無法繼續(xù)(一般空分裝置均設有液體后備系統(tǒng),空分裝置停車,液體后備系統(tǒng)可短時供氣,以保障系統(tǒng)安全停車;即使設有備用空分裝置,備用空分裝置開車約需24 h,而空分裝置跳車重啟一般僅需4 h),而儀表空氣和安保氮氣的供應更是保障著全廠的安全運行??辗中袠I(yè)歷經(jīng)近百年的發(fā)展,深冷分離技術已相當成熟,空分工藝越來越先進,裝置規(guī)模越來越大,智能化控制程度越來越高。

        近年來,先進過程控制(Advanced Process Control,簡稱APC)技術在流程工業(yè)過程中不斷地推廣應用,取得了良好的效果,其在空分裝置上的應用也越來越受到重視。作為信息化技術在生產裝置中的應用,APC不僅可提高裝置的控制能力和管理水平,而且還可為企業(yè)創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益。以下就APC在張家港盈鼎氣體有限公司(簡稱張家港盈鼎)二期空分裝置上的應用作一簡介。

        1 空分裝置及APC簡介

        張家港盈鼎二期空分裝置為浙江智?;ぴO備工程有限公司自主設計(原始設計時沒有考慮APC控制),設計產能為氧氣60 000 m3/h、氮氣120 000 m3/h,于2017年12月投產。本空分裝置采用業(yè)內經(jīng)典的內壓縮、全精餾無氫制氬流程(氬提取率可達78%):分子篩凈化空氣,出分子篩的部分空氣由增壓機增壓至2.5 MPa,經(jīng)高壓節(jié)流和空氣膨脹機進入主精餾塔(上塔、下塔均采用規(guī)整填料)下塔;增壓透平空氣膨脹機和增壓透平氮氣膨脹機各1臺,膨脹空氣進下塔,膨脹氮氣常壓反流出主精餾塔,匯入氮氣總管;主精餾塔產出的液氧經(jīng)冷箱內液氧泵加壓至0.9 MPa,與高壓空氣換熱后送用戶管網(wǎng)。

        張家港盈鼎二期空分裝置APC項目實施由盈德氣體(上海)有限公司APC項目組和上海??怂共_有限公司(簡稱??怂共_,SFCL)共同完成,采用SFCL的AVEVA APC軟件予以實施。??怂共_作為施耐德電氣集團專注于過程控制與流程行業(yè)數(shù)字化解決方案的獨立業(yè)務單元,一直致力于為全球生產制造和基礎設施行業(yè)提供自動化和信息技術、控制系統(tǒng)、軟件解決方案和咨詢服務。

        張家港盈鼎二期空分裝置APC系統(tǒng)基于AVEVA APC軟件進行控制器搭建。AVEVA APC軟件通過采集階躍測試數(shù)據(jù)辨識出過程中變量之間的動態(tài)數(shù)學關系(即模型);利用該模型,軟件可預測被控變量在未來時段的變化趨勢,從而施加有效調控動作,提高過程控制品質。AVEVA APC軟件平臺支持嵌入式編程語言Python,有助于實現(xiàn)基于專家知識的邏輯控制、自適應控制等多種智能控制功能。

        2 APC項目的實施

        2.1 APC與DCS的連接

        APC的實施基于DCS,通過OPC服務器與現(xiàn)場DCS實現(xiàn)通訊。通過模型預測控制算法計算出操作變量(Manipulated Valuable,MV)的優(yōu)化值,并將優(yōu)化值寫入DCS(通常寫到PID回路設定點、閥位等),實現(xiàn)控制優(yōu)化。通訊采用WatchDog看門狗機制,APC控制器每個運算周期發(fā)送0~99順序序列至DCS,并讀回;DCS側的WatchDog狀態(tài)判斷在DCS邏輯中實現(xiàn)。當讀寫數(shù)據(jù)差值小于±0.1則延時發(fā)通訊故障,此時DCS控制邏輯會自動切除APC控制器涉及的所有MV,并發(fā)出相關報警信息,同時將這些MV無擾切換至其默認DCS控制狀態(tài),操作權限回歸運行人員。

        2.2 預測試及PID優(yōu)化

        預測試的目的主要是評價常規(guī)控制系統(tǒng)的性能,確定工藝過程響應時間的數(shù)量級,考察工藝約束及變量耦合情況,以及是否有變量需要進行變換。預測試主要通過MV的小幅度的階躍測試實現(xiàn)。具體而言,需要將MV或在測試期間允許改變的前饋變量(Feedforwardvaluable,F(xiàn)V)進行幾次階躍調整,以檢查相關控制回路的PID參數(shù)和控制閥的性能。

        預測試過程中,若發(fā)現(xiàn)作為MV的PID回路性能不夠理想,則需要進行PID參數(shù)整定。本APC項目的PID參數(shù)整定基于內??刂扑惴ǎY合特定DCS系統(tǒng)中PID算法類型(不同DCS系統(tǒng)中PID算法不同),在對PID回路輸出與PID回路測量值關系進行建模的基礎上計算PID回路比例、積分和微分參數(shù)的初始值,并在此基礎上結合PID整定進行優(yōu)化,以獲得良好的控制性能,相較于傳統(tǒng)的僅憑經(jīng)驗進行試錯調整更為高效。

        PID控制是現(xiàn)代化連續(xù)生產過程自動化控制的基礎,也是APC實施的基石,PID參數(shù)的優(yōu)化整定工作在APC項目中占有重要的地位。從控制機制上來說,PID與APC控制方式的主要區(qū)別在于:PID控制中1個手段能且僅能控制1個被控目標,屬單變量反饋(事后)秒級自動控制,模式為設定點控制;APC控制屬模型預測控制,M個控制手段控制N個被控目標(通常N>M),運行周期為幾秒到幾分鐘,可在區(qū)間控制,亦可以設定點控制。在APC項目的實施中,應該發(fā)揮兩種控制機制(PID與APC控制)的優(yōu)點,使其各施所長。

        張家港盈鼎二期空分裝置APC項目的實施中,首先通過PID回路結構優(yōu)化和參數(shù)整定實現(xiàn)良好的底層控制,在此基礎上,以優(yōu)化后的PID回路設定點作為MV,實現(xiàn)APC控制與傳統(tǒng)PID控制的完美結合。在大數(shù)據(jù)利用方面,張家港盈鼎APC項目在預測試階段充分利用PI數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢,引入大量數(shù)據(jù)分析,形成多個關聯(lián)工藝參數(shù)公式,在此基礎上優(yōu)化底層PID控制架構,使之能更好地與APC結合進行優(yōu)化控制;同時,相關的分析結果也能用來驗證儀表數(shù)據(jù)的有效性,充分挖掘利用大數(shù)據(jù)。

        2.3 階躍測試與建模

        在預測試的基礎上,可以進行APC控制器的初步功能設計,其中最主要的內容是MV、CV(controlled variable,被控變量)、FV列表,以及相應的階躍測試計劃。MV、FV與CV之間的動態(tài)影響關系,即模型,是APC控制器的核心。階躍測試,就是人為地去改變MV和FV(如果FV可操作的話),同時記錄下CV的動態(tài)響應。在保障安全生產的基礎上,階躍測試的幅度要足夠大,使得CV響應符合足夠信噪比的響應,以便APC軟件中的模型辨識模塊能順利辨識出正確的動態(tài)模型。

        階躍測試完成后,APC項目進入到建模階段(亦稱模型辨識)。APC工程師對階躍測試中記錄下的MV、FV、CV數(shù)據(jù)進行檢查,篩選出響應明顯、因果關系清晰的測試數(shù)據(jù),在此基礎上,設置好建模參數(shù)(如預測周期、建模長度等),模型辨識所涉及的復雜統(tǒng)計計算則由AVEVA APC軟件自動完成。

        模型的精確程度,通??赏ㄟ^比較CV的模型預測值與實測值予以評價。生產過程中時常存在的不可測干擾往往會干擾CV在階躍測試中的響應,而影響模型精度,這就要求APC工程師在建模過程中注意甄別數(shù)據(jù),采用CV響應一致性好、因果關系清晰的數(shù)據(jù)進行建模。

        模型辨識過程是一個統(tǒng)計計算過程,容易被看成是一個給予輸入/輸出數(shù)據(jù)之后直接得到模型的黑箱過程,這樣的認識其實是不夠的。模型辨識結果是否合理,APC工程師應在工藝機理認知的基礎上給出工程判斷,確認所得結果在工藝上符合變量之前的動態(tài)影響關系。例如,當一個模型辨識的結果表明某個流量MV引起某個組分CV改變的增益為2時,首先應思考和確認這是否符合操作常識及工藝機理;如果偏差較大,就應考慮建模數(shù)據(jù)是否受到較大不可測干擾以及建模數(shù)據(jù)選取是否合理等,需重新進行建模;有的時候若發(fā)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)受到的不可測干擾很嚴重,甚至可能需要重新進行階躍測試。

        2.4 控制器集成與投運

        模型辨識完成后,所有模型的集合即成為APC控制器的主體。這個控制器要能投入運行,須完成APC-DCS界面創(chuàng)建:在APC軟件平臺中,需要針對所有的MV、FV和CV進行設置,設置好默認的參數(shù),其中最重要的是MV和CV的權重——適合的權重設置可使控制器的運行滿足CV控制精度最高、MV變動最小、MV離目標值最近等控制優(yōu)化指標的要求;在DCS中,建立保證APC和DCS正確通訊的看門狗邏輯,保證各控制器和MV/CV/FV等順利投切的邏輯、專用來顯示和實現(xiàn)的控制器、MV/CV/FV變量投切的畫面。

        APC-DCS界面必須經(jīng)過嚴格的測試,各項通訊、投切功能確認完好后,才能過渡到APC投運階段。在APC投運階段,一般從單個MV、單個CV開始投運。在投運調試的過程中,根據(jù)CV控制性能微調MV及CV權重,以達到滿意的控制效果;在此基礎上,投入FV將有助于克服可測干擾對CV的影響,進一步提高控制精度。按此步驟逐步投入其他的MV、CV和FV,完成整個控制器的投運與調試。

        3 空分裝置APC系統(tǒng)運行情況

        3.1 空分裝置實現(xiàn)智能控制與實時優(yōu)化

        張家港盈鼎二期空分裝置原始設計沒有考慮APC控制,經(jīng)過約3 a的運行考核與調研,APC項目于2021年4月立項實施,2021年12月16日正式投運。APC系統(tǒng)投運后,張家港盈鼎二期空分裝置綜合控制自動化水平明顯提升:APC系統(tǒng)投用前,日常操作中空分裝置分子篩均壓、生產負荷調整等極易造成工況波動、參數(shù)偏離正常值,需要操作人員實時關注;APC系統(tǒng)投用后,能根據(jù)CV、MV和FV的歷史值及模型,預測CV的變化,計算出合理的MV控制動作,通過OPC寫入到DCS及時進行優(yōu)化控制,如此一來,克服了人員操作的不穩(wěn)定性和不一致性,使得過程變量的控制品質明顯提升,生產工況更加穩(wěn)定。例如,APC系統(tǒng)投運后,氬中微量氧含量這一CV的控制變得非常平穩(wěn),CV標準偏差明顯降低;在此基礎上,可進一步提高該CV設定點,實現(xiàn)卡邊操作,以使生產效益最大化。

        統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,APC系統(tǒng)投運半個月后,張家港盈鼎二期空分裝置KPI提升顯著:氧氣提取率提升0.25%,達99%;氬提取率提升1%,達80%;氧氣放散率絕對百分比小于50%;空分裝置整體能耗下降約0.5%。

        3.2 空分裝置實現(xiàn)自動變負荷

        在實現(xiàn)基本控制和卡邊優(yōu)化的基礎上,實現(xiàn)張家港盈鼎二期空分裝置的自動變負荷是本APC項目的另一個重要目標。具體目標是,當用戶氧氣需求量發(fā)生變化時,操作人員只要設定目標氧量,點擊“GO”即可由APC系統(tǒng)自動執(zhí)行變負荷操作。

        APC系統(tǒng)會根據(jù)目標氧量自動計算總空氣量,并賦值給空氣量MV作為MV目標,按照變負荷模式來達到這個目標。一般來說,變負荷區(qū)間為空分裝置標準負荷的90%~105%,整個變負荷過程要求90 min內完成。

        變負荷過程中,在DCS層面空氣量和中間物料、氧氮產品保持比例控制的基礎上,APC系統(tǒng)所管控的MV各司其職,分別控制對應的CV;當關鍵CV值觸及上/下限時,變負荷邏輯會觸發(fā)空氣量MV暫時進入自動閉鎖,直到相關CV重新進入安全范圍;當空氣量MV值很接近目標總空氣量后,APC系統(tǒng)將自動停止變負荷操作。變負荷過程中,操作人員可以通過點擊“HOLD”或“GO”來暫?;蚧謴妥冐摵刹僮?。

        變負荷設計的另一個應用是,正常生產時,如遇到氧氣管網(wǎng)壓力改變(例如,當氧氣管網(wǎng)壓力CV“2PI1510B.PV”與其控制范圍偏差大于10 kPa),APC系統(tǒng)可根據(jù)氧氣管網(wǎng)壓力的波動幅度自動調整空氣量,以控制氧氣管網(wǎng)壓力CV重新回到允許偏差范圍內。

        4 結束語

        張家港盈鼎二期空分裝置APC項目,首先采用APC理論方法在DCS層面實施了PID結構和參數(shù)的優(yōu)化,為APC的實施打下了堅實基礎;然后,遵循施耐德APC項目的標準流程,采用AVEVA APC軟件平臺,經(jīng)過階躍測試、建模、控制器搭建、APC-DCS界面創(chuàng)建、APC投運調試等重要環(huán)節(jié),成功實現(xiàn)了多個重要CV的穩(wěn)定控制及卡邊優(yōu)化。APC系統(tǒng)投運后,氬餾分及氬中氧含量等重要指標的控制得到大幅提升,氬提取率提高明顯,氧氣放散下降,氧氣提取率上升,空分裝置能源利用率有效提升,可帶來非??捎^的經(jīng)濟效益;在此基礎上,進一步實現(xiàn)了空分裝置自動變負荷操作,變負荷的效率有了很大的提高,系統(tǒng)工況波動減小。同時,APC的應用還減輕了操作人員的工作量,杜絕了因操作失誤帶來的工況波動,降低了人為操作中的風險因素。

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