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        煤制天然氣裝置廢水零排放運(yùn)行問(wèn)題與應(yīng)對(duì)措施及優(yōu)化建議

        2022-10-06 06:55:10王希奮林慶園
        中氮肥 2022年5期
        關(guān)鍵詞:含鹽產(chǎn)水反滲透

        王希奮,林慶園,張 杰

        (伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)

        0 引 言

        伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱新天煤化)20×108m3/a煤制天然氣裝置主要包括碎煤加壓氣化、耐硫變換、林德低溫甲醇洗、戴維甲烷化系統(tǒng)(統(tǒng)稱為化工主裝置)及空分、熱電、污水處理等配套裝置。其污水處理及回用裝置主要包括污水生化處理系統(tǒng)、生化污水回用系統(tǒng)、含鹽污水回用系統(tǒng)、多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)、多效蒸發(fā)系統(tǒng)。化工主裝置的生產(chǎn)廢水經(jīng)污水生化處理系統(tǒng)處理后送至生化污水回用系統(tǒng)處理,達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)后返回系統(tǒng)循環(huán)利用,生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)生的濃鹽水則送多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)。脫鹽水系統(tǒng)的濃鹽水和鍋爐排污水送至含鹽污水回用系統(tǒng)處理,達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)后返回系統(tǒng)循環(huán)利用;含鹽污水回用系統(tǒng)產(chǎn)生的濃鹽水也送多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)。含鹽污水回用系統(tǒng)、生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)生的濃鹽水經(jīng)多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)處理后,得到的清凈水可補(bǔ)入空分、熱電、氣化、凈化循環(huán)水站;多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)產(chǎn)生的高濃度濃鹽水則送至多效蒸發(fā)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)三效蒸發(fā)后產(chǎn)出雜鹽外售,最終實(shí)現(xiàn)煤制天然氣裝置廢水零排放。

        新天煤化煤制天然氣裝置于2017年3月6日氣化爐點(diǎn)火開(kāi)車,3月19日順利產(chǎn)出合格天然氣產(chǎn)品;至2018年底,化工主裝置保持75%負(fù)荷運(yùn)行,多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)基本上能滿足生產(chǎn)所需;隨著系統(tǒng)的優(yōu)化,2019年化工主裝置負(fù)荷逐步提升至100%時(shí),生產(chǎn)中出現(xiàn)含鹽污水回用系統(tǒng)與生化污水回用系統(tǒng)濃鹽水量增大且電導(dǎo)率超標(biāo)、生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水濁度和COD超標(biāo)、多效蒸發(fā)系統(tǒng)雜鹽產(chǎn)量下降等問(wèn)題。新天煤化技術(shù)團(tuán)隊(duì)在對(duì)業(yè)內(nèi)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上,經(jīng)分析與研究,決定首先對(duì)含鹽污水回用系統(tǒng)進(jìn)行工藝流程調(diào)整,隨后2020—2021年通過(guò)新增DTRO膜系統(tǒng)、海水淡化膜反滲透系統(tǒng)、浸沒(méi)式超濾系統(tǒng)等優(yōu)化改造,順利實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)煤制天然氣裝置的廢水零排放。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。

        1 含鹽污水回用系統(tǒng)進(jìn)水量超設(shè)計(jì)值

        含鹽污水回用系統(tǒng)處理來(lái)自脫鹽水站的濃鹽水(主要包括超濾、反滲透的清洗水以及陽(yáng)床、混床的再生水等)以及空分循環(huán)水排污、熱電循環(huán)水排污、氣化循環(huán)水排污、凈化循環(huán)水排污、熱電鍋爐排污水,這些濃鹽水及排污水排入含鹽污水回用系統(tǒng)勻質(zhì)罐后,依次通過(guò)機(jī)械攪拌池、氣水反沖洗濾池、超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)制得回用水。

        1.1 問(wèn)題描述

        實(shí)際生產(chǎn)中,含鹽污水回用系統(tǒng)長(zhǎng)期處于110%負(fù)荷運(yùn)行,系統(tǒng)除鹽量達(dá)不到平衡,造成水系統(tǒng)各循環(huán)水電導(dǎo)率超標(biāo)。為保證循環(huán)水水質(zhì)在可控指標(biāo)范圍內(nèi),只能大量排放電導(dǎo)率高的水,補(bǔ)充電導(dǎo)率低的回用水或生產(chǎn)水,如此造成循環(huán)水排污量增加,含鹽污水回用系統(tǒng)長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致含鹽污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率高,高電導(dǎo)率的回用水補(bǔ)入循環(huán)水系統(tǒng)又造成循環(huán)水電導(dǎo)率高,形成惡性循環(huán)。

        1.2 改造措施及效果

        新天煤化技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)含鹽水與循環(huán)水水質(zhì)的對(duì)比,對(duì)系統(tǒng)工藝流程、工藝指標(biāo)的分析與研究,決定減少含鹽污水回用系統(tǒng)的進(jìn)水量:鑒于脫鹽水系統(tǒng)超濾反洗水水量達(dá)80 t/h、濁度達(dá)60 NTU,提出將脫鹽水站超濾反洗水引至凈水站配水井中;脫鹽水站反滲透和陽(yáng)床、混床化學(xué)清洗的濃鹽水(即反洗水,混合在一個(gè)水池里)50 t/h、電導(dǎo)率1 200 μS/cm、濁度10 NTU,熱電鍋爐排污水50 t/h、電導(dǎo)率700 μS/cm,其水質(zhì)均優(yōu)于循環(huán)水系統(tǒng)的回用水補(bǔ)水水質(zhì)(循環(huán)水補(bǔ)水要求電導(dǎo)率≤1 362 μS/cm、濁度≤12 NTU),將脫鹽水站反滲透和陽(yáng)床、混床化學(xué)清洗的濃鹽水以及熱電鍋爐排污水送熱電循環(huán)水系統(tǒng)作為補(bǔ)水。

        上述技改措施實(shí)施后,含鹽污水回用系統(tǒng)進(jìn)水量減少180 t/h,其進(jìn)水總量降至102 t/h,含鹽污水回用系統(tǒng)負(fù)荷降至85%,其產(chǎn)水水質(zhì)逐漸好轉(zhuǎn),回用至循環(huán)水系統(tǒng)后,循環(huán)水電導(dǎo)率可控制在10 000 μS/cm以內(nèi)。

        2 回用水過(guò)剩

        2.1 問(wèn)題描述

        自新天煤化煤制天然氣裝置滿負(fù)荷運(yùn)行以來(lái),水系統(tǒng)也一直高負(fù)荷運(yùn)行,廢水零排放的實(shí)施,系統(tǒng)的水消耗全部為循環(huán)水蒸發(fā)損耗——夏季環(huán)境溫度高,循環(huán)水蒸發(fā)量大,4個(gè)循環(huán)水站(空分、熱電、氣化、凈化循環(huán)水站)蒸發(fā)量達(dá)2 088.9 t/h,可實(shí)現(xiàn)水系統(tǒng)的平衡;進(jìn)入冬季,環(huán)境溫度降至10 ℃以下時(shí),4個(gè)循環(huán)水站蒸發(fā)量低于2 088.9 t/h,出現(xiàn)回用水過(guò)剩。原有的水系統(tǒng)平衡打破后,循環(huán)水站各冷卻塔下水池、污水處理系統(tǒng)均質(zhì)罐及調(diào)節(jié)池、回用水系統(tǒng)各水池一直處于高液位狀態(tài)。

        2.2 改造措施及效果

        針對(duì)回用水過(guò)剩問(wèn)題,新天煤化組建技術(shù)攻堅(jiān)小組,召開(kāi)專題會(huì)議,經(jīng)研究,決定將過(guò)剩的回用水通過(guò)技術(shù)處理達(dá)到生產(chǎn)水指標(biāo)后送入清水池當(dāng)作生產(chǎn)水使用:① 含鹽污水回用系統(tǒng)新增二級(jí)反滲透系統(tǒng),將生化污水回用系統(tǒng)、含鹽污水回用系統(tǒng)所產(chǎn)過(guò)剩的回用水再次處理,降低其電導(dǎo)率,使其達(dá)到生產(chǎn)水水質(zhì)指標(biāo)要求;② 基于過(guò)剩水量及外送水泵出口壓力,經(jīng)計(jì)算,決定新增1條DN500回用水系統(tǒng)至原水凈化站的管線,將過(guò)剩的回用水送至原水凈化站清水池。

        新增的二級(jí)反滲透系統(tǒng)及回用水系統(tǒng)至原水凈化站管線投用后,解決了回用水過(guò)剩問(wèn)題,保證了水處理系統(tǒng)的水平衡,避免了水系統(tǒng)各水池出現(xiàn)高液位的情況。

        3 多效蒸發(fā)系統(tǒng)雜鹽產(chǎn)量低

        3.1 問(wèn)題描述

        2017—2018年煤制天然氣裝置75%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),含鹽污水回用系統(tǒng)的濃鹽水量為95 t/h、生化污水回用系統(tǒng)的濃鹽水量為92 t/h,多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)(即2套苦咸水反滲透系統(tǒng))基本上能滿足生產(chǎn)所需。

        2019年煤制天然氣裝置負(fù)荷加至100%運(yùn)行,含鹽污水回用系統(tǒng)的濃鹽水量增至130 t/h、生化污水回用系統(tǒng)的濃鹽水量增至120 t/h,多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)水量增加(系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行),反滲透膜衰減快、清洗頻繁,2套苦咸水反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫鹽率為83%,實(shí)際運(yùn)行其脫鹽率已降至48%左右,繼而帶來(lái)如下問(wèn)題。

        (1)多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)來(lái)水量增大,造成外送濃鹽水濃度降低,導(dǎo)致多效蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷增大、蒸汽消耗量增大、雜鹽產(chǎn)量降低。

        (2)多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)所產(chǎn)回用水電導(dǎo)率超標(biāo),回用水補(bǔ)充至循環(huán)水系統(tǒng)造成循環(huán)水電導(dǎo)率偏高,高電導(dǎo)率循環(huán)水排污至含鹽污水回用系統(tǒng)處理,造成含鹽污水回用系統(tǒng)負(fù)荷增加、出水電導(dǎo)率偏高、濃鹽水中鹽含量降低及濃鹽水產(chǎn)量增加。

        (3)由于多效蒸發(fā)系統(tǒng)雜鹽產(chǎn)量下降,循環(huán)水系統(tǒng)中的鹽分不能完全脫除,打破了水系統(tǒng)中的鹽平衡,造成含鹽污水回用系統(tǒng)、多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)所產(chǎn)回用水電導(dǎo)率高。

        (4)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,循環(huán)水電導(dǎo)率持續(xù)上漲,為保證循環(huán)水水質(zhì),不得不加大循環(huán)水排污量,繼而含鹽污水回用系統(tǒng)負(fù)荷增大,形成惡性循環(huán)。

        3.2 改造措施及效果

        新天煤化經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研,并據(jù)系統(tǒng)水量及水質(zhì),經(jīng)分析與研究,先后在多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)增設(shè)1套海水淡化膜反滲透系統(tǒng)和2套DTRO膜(碟管式反滲透膜)系統(tǒng),解決了多效蒸發(fā)預(yù)處理系統(tǒng)濃鹽水量大、外送濃鹽水鹽含量低造成多效蒸發(fā)系統(tǒng)雜鹽產(chǎn)量下降等一系列問(wèn)題。海水淡化膜反滲透系統(tǒng)投運(yùn)后多效蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)高濃鹽水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)(均值)見(jiàn)表1。

        表1 技改前后多效蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)高濃鹽水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)

        4 生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水濁度和COD高

        4.1 問(wèn)題描述

        隨著煤制天然氣裝置負(fù)荷的逐年增加,生化污水處理及回用系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)了一些問(wèn)題,具體如下。

        (1)生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水濁度和COD超標(biāo);生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率超標(biāo),外送回用水水質(zhì)不合格——循環(huán)水電導(dǎo)率上升,超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo)10 000 μS/cm,為保證循環(huán)水水質(zhì)不再繼續(xù)惡化,只能加大循環(huán)水的排污量,由此導(dǎo)致含鹽污水回用系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷增加。

        (2)生化污水回用系統(tǒng)氣水反沖洗濾池、核桃殼過(guò)濾器、超濾系統(tǒng)、一級(jí)反滲透膜、二級(jí)反滲透膜等設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷高、運(yùn)行能耗高,各設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)污染和堵塞的情況,導(dǎo)致各設(shè)備運(yùn)行周期短,反沖洗、化學(xué)清洗頻次增加,設(shè)備沖洗及化學(xué)清洗水量大。

        (3)冬季循環(huán)水蒸發(fā)量少,生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水過(guò)剩,只能通過(guò)二級(jí)反滲透處理后送入清水池作為生產(chǎn)水。

        4.2 原因分析

        生化污水回用系統(tǒng)之過(guò)濾吸附系統(tǒng)包括一級(jí)活性焦過(guò)濾吸附、二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng),而過(guò)濾吸附系統(tǒng)作為生化污水回用系統(tǒng)的最后一道工序,保證不了產(chǎn)水指標(biāo),造成生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水COD和濁度高,具體原因如下。

        (1)活性焦采購(gòu)來(lái)源不穩(wěn)定,由于其運(yùn)輸、存儲(chǔ)、換填等方面的原因,一級(jí)、二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng)運(yùn)行工況不穩(wěn)定,對(duì)生化污水回用系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)產(chǎn)生影響。

        (2)一級(jí)、二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng)運(yùn)行周期僅 5~7 d,運(yùn)行周期短(正常情況下運(yùn)行周期為9~12 d),其再生操作難以達(dá)到要求,造成部分水直接繞過(guò)過(guò)濾吸附系統(tǒng),即未經(jīng)去除濁度和COD而直接送出生化污水回用系統(tǒng);另外,活性焦運(yùn)行一段時(shí)間后需進(jìn)行再生,但由于再生加熱熱源采用燃料氣,其熱值高,活性焦再生溫度控制難度大等,導(dǎo)致活性焦再生效果差。實(shí)際運(yùn)行中一級(jí)、二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng)COD去除量?jī)H約50 mg/L,COD去除率太低,滿足不了產(chǎn)水指標(biāo)要求。

        (3)活性焦每年系統(tǒng)大修時(shí)更換1次,更換時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7 d,更換期間水直接繞過(guò)過(guò)濾吸附系統(tǒng)而未經(jīng)處理就進(jìn)入生化污水回用系統(tǒng)。

        4.3 改造措施

        經(jīng)分析與研究,以及現(xiàn)場(chǎng)踏勘與工藝管線布局設(shè)計(jì),新天煤化決定對(duì)生化污水回用系統(tǒng)之過(guò)濾吸附系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造——將一級(jí)活性焦吸附系統(tǒng)的設(shè)備拆除,改為在現(xiàn)一級(jí)活性焦吸附廠房?jī)?nèi)安裝浸沒(méi)式超濾系統(tǒng)。具體實(shí)施時(shí),先停運(yùn)一級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng),二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng)保持運(yùn)行,待新增浸沒(méi)式超濾系統(tǒng)安裝完成投運(yùn)后,停運(yùn)二級(jí)活性焦過(guò)濾吸附系統(tǒng)。

        4.4 改造效果

        (1)浸沒(méi)式超濾系統(tǒng)投運(yùn)后,污水生化處理系統(tǒng)出水COD和濁度明顯改善[浸沒(méi)式超濾系統(tǒng)投運(yùn)前,污水生化處理系統(tǒng)出水pH(25 ℃)7.48、濁度125 NTU、CODCr600 mg/L;投運(yùn)后,污水生化處理系統(tǒng)出水pH(25 ℃)7.80、濁度3 NTU、CODCr285 mg/L],污水生化處理系統(tǒng)產(chǎn)水滿足生化污水回用系統(tǒng)一級(jí)反滲透進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)要求,經(jīng)分析與研究,決定停運(yùn)生化污水回用系統(tǒng)的澄清池、核桃殼過(guò)濾器、氣水反沖洗池、超濾系統(tǒng),二級(jí)反滲透系統(tǒng)據(jù)生化污水回用系統(tǒng)負(fù)荷及一級(jí)反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)決定是否運(yùn)行——據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況分析,僅需在冬季循環(huán)水蒸發(fā)量低的時(shí)候投運(yùn)二級(jí)反滲透系統(tǒng)。如此一來(lái),可降低運(yùn)行成本,減少員工的工作量,助力新天煤化年度節(jié)能目標(biāo)的完成。

        (2)生化污水回用系統(tǒng)一級(jí)反滲透單元運(yùn)行周期延長(zhǎng)、化學(xué)清洗頻次減少[化學(xué)清洗頻次由7次/d降至 2次/d、化學(xué)清洗藥劑用量由15 t/d降至4 t/d];生化污水回用系統(tǒng)巡檢、反洗、切換設(shè)備的工作量大大減少;生化污水回用系統(tǒng)出水COD、濁度指標(biāo)下降明顯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo);生化污水回用系統(tǒng)所產(chǎn)回用水電導(dǎo)率恢復(fù)正常,外送回用水水質(zhì)合格,循環(huán)水電導(dǎo)率逐步降至10 000 μS/cm以內(nèi),符合循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)要求。

        (3)冬季循環(huán)水蒸發(fā)量少,一級(jí)反滲透產(chǎn)水過(guò)剩,冬季投運(yùn)二級(jí)反滲透系統(tǒng),其產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)到生產(chǎn)水指標(biāo)要求后送入清水池作為生產(chǎn)水,解決了冬季回用水過(guò)剩的問(wèn)題。

        5 濃鹽水過(guò)剩

        5.1 問(wèn)題描述

        2套多效蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)濃鹽水處理量合計(jì)70 t/h(單套35 t/h)。由于多效蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行周期短,正常運(yùn)行15 d就需要化學(xué)清洗1次,每次化學(xué)清洗耗時(shí)15 h,化學(xué)清洗期間濃鹽水只能排至剛性暫存池臨時(shí)儲(chǔ)存,每次停1套多效蒸發(fā)系統(tǒng)需暫存濃鹽水35×15=525 t,每月2套多效蒸發(fā)系統(tǒng)各化學(xué)清洗2次,每月共計(jì)需暫存濃鹽水525×(2+2)=2 100 t。

        5.2 改造措施

        (1)新天煤化現(xiàn)有酸性氣硫回收系統(tǒng)配套有1套單效蒸發(fā)系統(tǒng),后經(jīng)技改酸性氣硫回收系統(tǒng)尾氣并入熱電鍋爐摻燒處理,本套單效蒸發(fā)系統(tǒng)處于閑置狀態(tài),經(jīng)分析與研究,決定將其改為處理暫存濃鹽水,濃鹽水處理量5 t/h,處理后得到的1.5 t/h蒸發(fā)凝液送冷凝液系統(tǒng)、3.5 t/h高濃度濃鹽水返回多效蒸發(fā)系統(tǒng)處理。

        (2)2021年3月,氣化B框架第6臺(tái)氣化爐(簡(jiǎn)稱B6氣化爐)進(jìn)行濃鹽水入爐氣化試驗(yàn),濃鹽水添加量1.0 t/h。

        (3)2021年12月,新增5臺(tái)濃鹽水蒸發(fā)槽,合計(jì)容積為500 t(單臺(tái)蒸發(fā)槽容積100 t),濃鹽水經(jīng)蒸發(fā)槽處理后,濃度更高的濃鹽水送至多效蒸發(fā)系統(tǒng);蒸發(fā)槽蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽,與蒸發(fā)槽進(jìn)水換熱降溫(冷凝)后,并入二級(jí)反滲透回用水池回收利用。單臺(tái)蒸發(fā)槽濃鹽水處理量為200 t/d,處理后高濃度濃鹽水產(chǎn)量170 t/d,冷凝液回收量30 t/d。

        5.3 改造效果

        硫回收系統(tǒng)配套單效蒸發(fā)系統(tǒng)改為處理暫存濃鹽水后,實(shí)際濃鹽水處理量(扣除單效蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生的高濃度濃鹽水3.5 t/h)為1.5 t/h,每月處理濃鹽水1.5×24×30=1 080 t;B6氣化爐濃鹽水入爐氣化試驗(yàn)每月處理濃鹽水1.0×24×30=720 t;新增的5臺(tái)濃鹽水蒸發(fā)槽,單臺(tái)蒸發(fā)槽濃鹽水實(shí)際處理量(扣除單臺(tái)蒸發(fā)槽產(chǎn)生的高濃度濃鹽水170 t/d)為30 t/d,正常運(yùn)行8 d就會(huì)因結(jié)垢影響系統(tǒng)負(fù)荷而需停車處理,處理時(shí)間為2 d,每月有效運(yùn)行時(shí)間約24 d,實(shí)際每月處理濃鹽水30×24×5=3 600 t。即改造后每月濃鹽水實(shí)際處理量增加1080+720+3600=5 400 t,遠(yuǎn)大于2套多效蒸發(fā)系統(tǒng)每月化學(xué)清洗暫存的濃鹽水量2 100 t,其富余處理能力完全可處理剛性暫存池內(nèi)儲(chǔ)存的濃鹽水。

        6 污水處理及回用裝置優(yōu)化建議

        (1)針對(duì)多效蒸發(fā)系統(tǒng)濃鹽水處理量小的問(wèn)題,建議新增1套多效蒸發(fā)系統(tǒng),據(jù)現(xiàn)有的多效蒸發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行情況及濃鹽水過(guò)剩量計(jì)算,建議新增多效蒸發(fā)系統(tǒng)處理量設(shè)計(jì)為70 t/h。

        (2)污水生化處理系統(tǒng)出水COD和濁度仍高于設(shè)計(jì)指標(biāo),建議新增1套催化氧化系統(tǒng),以將污水生化處理系統(tǒng)出水COD降至150 mg/L以內(nèi)、濁度降至1 NTU以內(nèi)。

        (3)針對(duì)多效蒸發(fā)系統(tǒng)所產(chǎn)雜鹽處理費(fèi)用高的問(wèn)題,建議新增1套雜鹽精制系統(tǒng),將雜鹽處理為合格的NaCl、Na2SO4產(chǎn)品,創(chuàng)造價(jià)值。

        (4)B6氣化爐進(jìn)行濃鹽水入爐氣化試驗(yàn)期間,爐況穩(wěn)定,入爐檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)有異常狀況,建議氣化系統(tǒng)其余21臺(tái)氣化爐也進(jìn)行濃鹽水入爐氣化技改,消耗更多的濃鹽水,以降低多效蒸發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷。

        7 結(jié)束語(yǔ)

        新天煤化20×108m3/a煤制天然氣裝置2017年3月投產(chǎn)至2018年底,化工主裝置保持75%負(fù)荷運(yùn)行,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)廢水零排放目標(biāo);2018年后,隨著煤制天然氣裝置負(fù)荷的提升,出現(xiàn)了含鹽污水回用系統(tǒng)進(jìn)水量超過(guò)設(shè)計(jì)負(fù)荷1 200 t/h、污水生化處理系統(tǒng)出水濁度和COD超標(biāo)、多效蒸發(fā)系統(tǒng)雜鹽產(chǎn)量低等一系列問(wèn)題。新天煤化技術(shù)團(tuán)隊(duì)迎難而上,通過(guò)不懈的努力,保證了廢水零排放的順利實(shí)施?,F(xiàn)階段,實(shí)際運(yùn)行中仍存在循環(huán)水電導(dǎo)率偏高、雜鹽未回收利用等問(wèn)題,這些問(wèn)題得到高度重視——新天煤化2022年年度重點(diǎn)技改項(xiàng)目涉及水系統(tǒng)的有新增60 t/h多效蒸發(fā)系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)進(jìn)行酸化水解技改、污水處理系統(tǒng)一級(jí)生化曝氣管線技改,希望通過(guò)2022年的優(yōu)化技改徹底解決水系統(tǒng)現(xiàn)存的問(wèn)題,達(dá)到煤化工項(xiàng)目碎煤加壓氣化工藝廢水處理的行業(yè)領(lǐng)先水平。

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