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        增壓站停運(yùn)界限研究

        2022-09-29 06:15:04張石磊大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠
        石油石化節(jié)能 2022年9期
        關(guān)鍵詞:輸量外輸耗電量

        張石磊(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)

        1 某三增壓站建設(shè)背景及存在問題

        1.1 某三增壓站建設(shè)背景

        某一聯(lián)外輸管道設(shè)計(jì)能力為410 m3/h,實(shí)際外輸量410 m3/h,開發(fā)預(yù)測(cè)最高輸量386×104t/a(510 m3/h)。為滿足外圍油田不斷提升的生產(chǎn)能力[1],考慮南垣油氣處理廠在檢修期間的外輸油越站輸送能力,2008年在距某一聯(lián)西側(cè)9 km處建設(shè)某三增壓站,建成后,設(shè)計(jì)能力416×104t/a、設(shè)計(jì)最高輸量可達(dá)570 m3/h。

        某一聯(lián)來(lái)油進(jìn)1 000 m3緩沖罐,再增壓外輸至某一聯(lián)計(jì)量點(diǎn)。增壓站建設(shè)增壓泵4臺(tái),1 000 m3旁緩沖罐1座,運(yùn)行外輸泵2臺(tái),某一聯(lián)外輸系統(tǒng)流程見圖1。

        圖1 某一聯(lián)外輸系統(tǒng)流程Fig.1 Flow chart of a combined export system

        1.2 某三增壓站存在問題

        隨著外圍油田的產(chǎn)量下行,2020年最高峰輸量平均值450 m3/h。根據(jù)開發(fā)5 a預(yù)測(cè)某一聯(lián)最高輸量325×104t/a,實(shí)際輸量及預(yù)測(cè)輸量均未達(dá)到建站時(shí)的預(yù)測(cè)量[2]。建設(shè)增壓站前后輸量對(duì)比見表1。

        表1 建設(shè)增壓站前后輸量對(duì)比Tab.1 Comparison of transmission volume before and after the construction of booster station

        某一聯(lián)至增壓站管段,在最大輸量狀態(tài)下壓降為1.6 MPa左右,外輸泵揚(yáng)程600 m,通過出口閥門控制出站壓力,壓損較大為3.2 MPa左右,造成巨大的能量浪費(fèi),且對(duì)閥門閘板沖擊大。

        核算某一聯(lián)及增壓站外輸系統(tǒng)機(jī)組效率[3]:某一聯(lián)機(jī)組實(shí)際效率為48.2%,低于SY/T 34165—2017《油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)》規(guī)范中大于或等于54%的要求。輸油泵及增壓泵長(zhǎng)期處于非高效區(qū)工作,造成閥門節(jié)流等無(wú)用功增加,除了造成能量的浪費(fèi),同時(shí)多余的無(wú)用功也轉(zhuǎn)換為噪聲及震動(dòng)和熱量損失掉,這些能量長(zhǎng)期存在也對(duì)設(shè)備本身造成損害。

        某三增壓站機(jī)組實(shí)際效率為48.4%,低于SY/T 34165—2017《油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)》規(guī)范中大于或等于54%的要求。

        某三增壓站年耗電798×104kWh,僅電力運(yùn)行成本542萬(wàn)元/a;目前站內(nèi)職工11人,實(shí)行5班倒管理制度,用人成本110萬(wàn)元/a,不符合效益開發(fā)的需求。

        2 停運(yùn)某三增壓站技術(shù)界限研究

        針對(duì)某一聯(lián)外輸系統(tǒng)存在的問題,考慮外輸量一直未達(dá)到建某三增壓站時(shí)的預(yù)測(cè)值,且未來(lái)外輸量呈遞減趨勢(shì),對(duì)停運(yùn)某三增壓站開展技術(shù)論證[4-5]。

        論證思路:首先論證目前能否停運(yùn),然后計(jì)算停運(yùn)的臨界輸量,并與預(yù)測(cè)量對(duì)照,確定可停運(yùn)的時(shí)間點(diǎn)。

        2.1 實(shí)際管道內(nèi)徑計(jì)算

        隨著管道運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),原油中析出的蠟質(zhì)沉積減少了管道截面,增大輸送水力能耗,降低了運(yùn)行能力。需根據(jù)目前管道的運(yùn)行情況對(duì)外輸管道的實(shí)際內(nèi)徑進(jìn)行計(jì)算,確定實(shí)際輸送能力。

        某一聯(lián)外輸管線全長(zhǎng)38.1 km,一共分三個(gè)管段,三個(gè)管段投產(chǎn)年限分別不同,外輸管道設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。

        表2 外輸管道設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Design parameters of export pipeline

        采集外輸系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行時(shí)各站點(diǎn)進(jìn)、出口的溫度、壓力等參數(shù),利用達(dá)西-魏斯巴哈公式、蘇霍夫公式[6-7],校核水力摩阻,及冬夏季周圍土壤溫場(chǎng),由于三段管路高程不同,考慮起末點(diǎn)高程差(絕對(duì)粗糙度按照0.125 mm考慮),反復(fù)校核擬合出外輸管道實(shí)際運(yùn)行內(nèi)徑。外輸管道實(shí)際管徑推算見表3。

        表3 外輸管道實(shí)際管徑推算Tab.3 Calculation of actual pipe diameter of export pipeline

        2.2 停運(yùn)增壓站技術(shù)界限模擬計(jì)算

        通過對(duì)外輸管道的校核計(jì)算,根據(jù)實(shí)際管徑計(jì)算不同輸量下兩端起末點(diǎn),壓力溫度需求。按照輸量500 m3/h,含水2‰,外輸密度0.860 7 kg/m3計(jì)算,停運(yùn)增壓站后的正常流程、越站流程的壓力與溫度進(jìn)行計(jì)算數(shù)據(jù)見表4。

        表4 停運(yùn)增壓站壓力、溫度計(jì)算數(shù)據(jù)Tab.4 Hydraulic and thermal calculation data of decommissioned booster station

        若停運(yùn)某三增壓站,某一聯(lián)外輸出站油溫最低需要48℃,出站揚(yáng)程需要620 m。某一聯(lián)出站油溫可達(dá)到55℃,出站溫度滿足停運(yùn)增壓站熱力條件。管件及管道設(shè)計(jì)承壓為6.3 MPa,管道及管件設(shè)計(jì)承壓均可以滿足要求,但外輸泵揚(yáng)程600 m,不滿足停運(yùn)增壓站的需求。因此以500 m3/h最大輸量計(jì)算,外輸系統(tǒng)并未達(dá)到停運(yùn)某三增壓站的條件。按照已知邊界參數(shù)計(jì)算停運(yùn)某3增壓站臨界輸量[8],采用泵的最高揚(yáng)程600 m,末點(diǎn)0.3 MPa進(jìn)站,模擬出停運(yùn)某三增壓站的臨界輸量為443 m3/h。

        2020年8月22 日,停運(yùn)某三增壓站進(jìn)行試運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)流量455 m3/h,某一聯(lián)起點(diǎn)壓力5.0 MPa,末點(diǎn)壓力0.53 MPa,驗(yàn)證了模擬計(jì)算中粗糙度為1.5 mm,管徑為308 mm的邊界條件,反向模擬某一聯(lián)外輸管道,當(dāng)某一聯(lián)外輸壓力達(dá)到6.0 MPa時(shí),越站時(shí)外輸油量為505 m3/h,能夠滿足某一聯(lián)的實(shí)際外輸需求。根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果可列出增壓站停運(yùn)的合理技術(shù)參數(shù)界限見表5。

        表5 增壓站停運(yùn)的合理技術(shù)參數(shù)界限Tab.5 Reasonable technical parameters for shutdown of booster station

        3 技改思路及實(shí)施效果

        3.1 技改思路

        為了減少能耗保證某一聯(lián)外輸系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,技改思路如下:一是不停運(yùn)某三增壓站,對(duì)兩座站輸油泵進(jìn)行調(diào)參(減兩級(jí)運(yùn)行),減少泵管壓差,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗;二是停運(yùn)某三增壓站,在某一聯(lián)外輸泵前端新建喂液泵,提高外輸壓力、保證外輸能力滿足生產(chǎn)需求[9]。

        思路一:減少外輸泵泵管壓差。對(duì)某一聯(lián)外輸泵進(jìn)行改造,調(diào)整揚(yáng)程,使其與沿程摩阻損失相匹配。待2023年輸量為289×104t/a時(shí),停運(yùn)某三增壓站。

        將某一聯(lián)外輸泵葉輪切割系數(shù)為25%,葉輪直徑變?yōu)?60 mm,保證流量不變的情況下,總揚(yáng)程為270~300 m。泵效下降15%,采用原配套電動(dòng)機(jī)存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,電動(dòng)機(jī)效率影響不大。或根據(jù)泵的結(jié)構(gòu)形式,將2、3級(jí)葉輪去掉,保留1、4級(jí),泵參數(shù)變更為排量160 m3/h,揚(yáng)程300 m,但由于葉輪去掉以后,只能采用軸套補(bǔ)充葉輪位置,泵體流道擴(kuò)大,造成能量損失,泵效率下降10%。

        若選用減級(jí)方式進(jìn)行改造,對(duì)減少兩級(jí)葉輪前后進(jìn)行能耗計(jì)算。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,目前某一聯(lián)外輸泵日耗電量為2.79×104kWh,換算成每臺(tái)泵每小時(shí)消耗功率為389 kW。去掉兩個(gè)葉輪,在泵流量不變的情況下進(jìn)出口壓差由5.0 MPa變?yōu)?.5 MPa,泵效按下降10%計(jì)算,則改造后每臺(tái)泵每小時(shí)消耗功率為225 kW。某一聯(lián)年耗電量節(jié)省413.3×104kWh。某三增壓站增壓泵日耗電量為2.4×104kWh,同步核算其全年耗電量減少58.8×104kWh。

        思路二:新建流量250 m3/h,場(chǎng)程135 m喂液泵3臺(tái),運(yùn)2備1,電動(dòng)機(jī)功率185 kW,同時(shí)更新某一聯(lián)新外輸泵房5#泵1臺(tái)(流量160 m3/h,揚(yáng)程600 m),改造后可滿足某一聯(lián)外輸系統(tǒng)運(yùn)行,喂液泵理論耗電量年增加324×104kWh,預(yù)測(cè)某一聯(lián)主外輸泵耗電量日增加1 500 kWh,年耗電量增加53×104kWh,核算其全年耗電量減少470×104kWh。

        根據(jù)以上兩種技改思路對(duì)比可知:思路一具有不改變流程,改造工程量少,投資低的優(yōu)點(diǎn),其缺點(diǎn)是不能實(shí)現(xiàn)減員減崗,不能消除某三增壓站的管理安全引患[10]。思路二是優(yōu)點(diǎn)是新建泵的配套設(shè)備可利舊,降低了投資成本,還可集中監(jiān)控管理,減少人工成本,缺點(diǎn)是新建泵運(yùn)行期較短,只有2~3 a。通過綜合能耗對(duì)比優(yōu)選思路二進(jìn)行技術(shù)改造。

        3.2 實(shí)施效果

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),外輸系統(tǒng)改造前后能耗數(shù)據(jù)及效率對(duì)比情況見表6,某三增壓站實(shí)際耗電平均為24 200 kWh/d,停運(yùn)后年耗電減少847×104kWh。

        表6 外輸系統(tǒng)改造前后能耗數(shù)據(jù)及效率對(duì)比情況Tab.6 Energy consumption data and efficiency of a combined export system after transformation

        與停運(yùn)某三增壓站節(jié)約耗電量綜合考慮,全年某一聯(lián)外輸系統(tǒng)節(jié)約用電470×104kWh,節(jié)約耗電成本286萬(wàn)元,停運(yùn)某三增壓泵,新建喂液泵后,輸油單耗由6.08 kWh/t降至3.5 kWh/t。

        4 結(jié)論

        通過對(duì)某一聯(lián)外輸系統(tǒng)機(jī)泵、管道參數(shù)的計(jì)算,模擬出某一聯(lián)外輸系統(tǒng)合理的運(yùn)行邊界參數(shù),合理優(yōu)化管泵匹配,取得以以下結(jié)論:

        1)隨著外圍油田的減產(chǎn),地面系統(tǒng)負(fù)荷逐步降低,造成部分設(shè)備處于停運(yùn)或備運(yùn)狀態(tài),根據(jù)預(yù)測(cè)情況,計(jì)算摸索合理運(yùn)行界限,指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)際,有助于節(jié)能降耗工作的開展。

        2)通過某一聯(lián)站內(nèi)增加喂液泵改造,實(shí)現(xiàn)了輸量400 m3/h到550 m3/h的平穩(wěn)切換,既滿足輸量波峰期的輸送要求,又實(shí)現(xiàn)了波谷期的節(jié)能需要。

        3)通過優(yōu)化,投產(chǎn)1 a后增加兩臺(tái)喂液泵的情況下,輸油單耗由6.08 kWh/t降至3.50 kWh/t。停運(yùn)后年降低耗電成本約286萬(wàn)元;在保證某一聯(lián)外輸系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。

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