郭鴻鈞,張向龍
(蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
某石油煉化單元氣壓機組開機后,前后機封發(fā)生泄漏,密封油因此進入氣壓機內部,每天需補充大量密封油,這不僅影響到設備的正常運行,也無法保證排氣質量。
該機封為動壓機械密封,由天津某機封制造廠研制,具體結構,如圖1所示。
圖1 機封總裝圖
該機封為雙端面機封,動環(huán)面燒制螺旋溝槽,工作時對密封油做功,形成動壓密封油膜,達到密封工作介質作用。
將氣壓機拆檢后,對各部件進行檢查,轉子、軸承等各部件完好無損傷,中分面完好無損傷,無密封油過流痕跡。但氣壓機進氣側內部有大量過油痕跡,排氣側無明顯過油痕跡。
拆檢后各部件完好,彈簧完好、動靜環(huán)完好無磨損。但其裝配情況出現(xiàn)4點問題。
(1)氣壓機進氣側一靜環(huán)內部密封圈在隨靜環(huán)軸向滑動時有卡澀現(xiàn)象,這可能造成其密封端面有與動環(huán)產生夾角(如圖2);且南北兩套機封密封圈均有不同程度硬化變形情況。南側機封動靜環(huán)產生夾角后,動靜環(huán)因此構成的楔形空間,而不是均勻環(huán)狀空間,沖洗油進入到楔形空間后,隨動靜環(huán)一起旋轉運動,此時動環(huán)上的螺旋溝槽對楔形槽大空間區(qū)域的沖洗喪失擠壓作用,油膜因此無法形成,造成大量沖洗油從此處泄漏至機體之內。
圖2 機封靜環(huán)端面夾角示意圖
(2)兩套機封為雙端面密封,且兩個靜環(huán)格蘭對合,由螺栓緊固連接,但因兩格蘭配合面為平面,且無子扣、定位銷,這樣就造成兩格蘭配合時產生徑向錯位現(xiàn)象,經測量,兩套機封都有徑向偏移現(xiàn)象,其中徑向偏移量最大值為0.67mm,如圖3所示。
圖3 徑向偏移量示意圖
機封的配合格蘭發(fā)生偏移現(xiàn)象后,直接導致動靜環(huán)環(huán)面對中錯位,排除其他因素影響,當液流在動靜環(huán)構筑的空間內隨動環(huán)運動形成環(huán)流后,液流方向應為動靜環(huán)圓周切向方向,這種定向環(huán)流在動環(huán)面的螺旋溝槽作用下形成密封液膜,但因存在錯位影響,在兩個環(huán)面交錯點上,液流為無規(guī)則流動,液膜無法形成,故此處產生漏點,造成密封油泄漏。
(3)吸氣側機封在調整壓縮量時需用到調整墊定位,經廠家重新測量,兩個調整墊此次互換位置安裝。具體如下:兩調整墊原安裝位置為:7mm(北面)、6.5mm(南面);調整后:7mm(南面)、6.5mm(北面)。
壓縮量影響:總壓縮量不變,調整墊更換后南側機封殼體側機封壓縮量增大,軸承側機封壓縮量減少。
北側機封調整墊未更換。
(4)氣壓機機封彈性補償機件為多彈簧結構,兩件機封共有四套彈性機件。但吸氣側機封高壓部位靜環(huán)彈性機件彈簧非均布置,有缺失(其他三套彈性機件彈簧為均布),具體情況見圖4。為此,廠家來人解釋為調整彈性機件彈力,使彈力沿軸向均勻分布,不承認彈簧缺失。就此,我們對四件機封靜環(huán)分別進行簡單彈力測試(方法:用手對靜環(huán)施壓),感覺彈簧均布靜環(huán)受壓反彈力均勻,而彈簧不均靜環(huán)有明顯反彈力弱區(qū)。這樣,當氣壓機運轉時,動靜環(huán)間形成的油膜壓力在反彈力弱區(qū)“頂開”動靜環(huán),使局部間隙增大,產生油膜壓力泄漏點,從而破壞整個壓力油膜,造成密封油外漏。油膜一旦破壞,油膜壓力消失,動靜環(huán)重新回復到貼合狀態(tài),再次具備壓力油膜形成條件,產生油膜、動靜環(huán)分離、漏油、恢復,如此周而復始,形成一種脈動泄漏狀態(tài)。
基于機封出現(xiàn)的以上4點問題,我們對機封進行了完全整改,全部整改完成后,機封靜態(tài)測試,無漏點,機組試車,性能良好。