馮映科
(寶武裝備智能科技有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524000)
卷取機在冶金領域是重要設備之一,通常卷取機具備不同規(guī)格型號的帶鋼收卷功能。隨著軋鋼技術的發(fā)展,對卷取機的要求越來越高。卷取機效率更高、功能更加完善是未來發(fā)展趨勢。
每個卷取機零部件都具有不同的作用,其中鉗口有固定和活動兩種類型。本文涉及的是活動類型鉗口扇形板,其截面形狀如圖1所示,鉸接式連接在卷取機其他部件,其表面具有兩個不同圓的弧度,不同弧度間過渡平順。為了滿足卷取的工況要求,鉗口扇形板進行了調質處理,并且表面鍍鉻。鉗口扇形板處于卷取機帶鋼入口處,當帶鋼進入卷取機時,鉗口扇形板與相關部件配合咬合鋼帶,保證卷筒高速運轉時帶鋼的平穩(wěn)。卷取機裝配如圖2所示。
圖1 鉗口扇形板
圖2 卷取機裝配截面
某熱軋廠的卷取機隨著生產(chǎn)產(chǎn)品的多樣性,當產(chǎn)線增加了7mm厚度某種的帶鋼時,發(fā)現(xiàn)帶鋼開始部位內弧側有明顯擦傷痕跡。當卷取較厚的帶鋼時,為了保證鋼帶頭與卷筒緊貼合,鉗口部位施加力更大,同時帶鋼的剛性增強,在卷取過程,兩者的高速摩擦,導致帶鋼發(fā)生擦傷的痕跡。基于該產(chǎn)線的需要,必然改造鉗口扇形板,在降低硬度的同時盡可能保證鉗口扇形板表面的耐磨性,以消除帶鋼的擦傷風險。
鉗口扇形板改造工藝流程:車削鉗口扇形板表面鍍鉻層;車削后鉗口扇形板表面探傷;激光熔覆鉗口扇形板的表面;通過專用輔助工裝裝配鉗口扇形板,并做靜平衡試驗;車削激光熔覆后鉗口扇形板的表面;著色探傷修復好的鉗口扇形板表面;檢測表面硬度。
本次改造涉及到兩個關鍵問題,第一個是鉗口扇形板的表面硬度匹配,第二個是鉗口扇形板的表面車削。后續(xù)著重論述。
(1)鉗口扇形板的表面硬度匹配。經(jīng)現(xiàn)場人員對帶鋼卷取前硬度檢測確認,帶鋼的表面硬度為24HRC,鉗口扇形板的表面硬度為高于55HRC。兩者的硬度對比分析,由此可知兩者的硬度差比較懸殊。隨著帶鋼的厚度增加,帶鋼也在剛性增強,超出原來產(chǎn)線設計的極限。在原有卷取機高轉速情況下,鉗口扇形板表面降低與帶鋼表面硬度一致,可有效減弱帶鋼擦傷的風險。
激光熔覆通過所需類型的材料在基體上沉積,實現(xiàn)對熔覆層與基體材料之間的冶金結合,保證了表面無缺陷以及熔覆層具有良好的機械性能。激光熔覆過程速熱速冷,由此得到較為致密的組織以及良好的力學性能。相對于傳統(tǒng)的氬弧焊相比,結合扇形板外形尺寸,采用激光熔覆的方式處理鉗口扇形板的表面是最優(yōu)的方式。
目前,激光熔覆常用的材料有鐵基。鎳基和鈷基合金粉末及陶瓷材料。在冶金行業(yè),鐵基和鎳基較為常用。鐵基材料相對低廉,但鐵基材料的耐磨性和耐熱性沒鎳基材料好,因此本次采用鎳基材料進行激光熔覆。
針對現(xiàn)有生產(chǎn)帶鋼的表面硬度,本次選用鎳基牌號625,熔覆后的硬度范圍在24±3HRC。由于鎳基材料具有良好的熔覆性和耐高溫性能,因此采用多層熔覆保證一定的機械加工余量即可。其激光熔覆的粉末主要化化學成分C:0.03%、Mo:8%~10%、Fe:1.5%、Mn:0.2%~0.5%、Cr:20%~23%、Si:0.3%~0.5%、Nb:3.15%~3.85%。
本次鉗口扇形板的激光熔覆設備功率為3kW;采用純度大于99.99%的氬氣為保護氣體,流量為13~25L/min;送粉量為5~7g/min,熔覆槍頭移動的速度為1100~1200mm/min。激光熔覆前將粉末烘烤干燥,鉗口扇形板的表面采用氧乙炔進行加熱,并且防止過燒,鉗口扇形板的表面預熱的溫度為160~180℃。為防止熔覆的缺陷出現(xiàn),采用多層熔覆時保證層間溫度為170℃左右。鉗口扇形板的外表面是比較窄但比較長,熔覆外表面采用類似跳焊法進行,分段熔覆表面,以最大程度減少其變形。鉗口扇形板激光熔覆操作如圖3所示。
圖3 激光熔覆操作
鉗口扇形板的表面激光熔覆宏觀圖像如圖4所示,經(jīng)過激光熔覆2層熔覆的效果圖。從宏觀上觀察,激光增材層成形較為良好的表面,熔覆區(qū)域未出現(xiàn)孔洞、裂紋等外觀可視缺陷,熔覆的寬度較為穩(wěn)定,每層激光增材層較為均勻。激光熔覆后的激光增材層經(jīng)車削表面,再進行磁粉探傷,無發(fā)現(xiàn)裂紋,說明熔覆的效果良好。
圖4 激光熔覆的宏觀面貌
(2)鉗口扇形板的表面車削。鉗口扇形板的表面由R337.5和R381弧形組成,且弧度的圓心不在同一個點上,在漲徑和縮徑時都能滿足使用功能的需求。在激光熔覆后對R337.5和R381弧形進行車削。每套卷取機只有一塊鉗口扇形板,設計專用輔助工裝上完成車削工序。
鉗口扇形板的外徑較為不規(guī)則,無法直接上車床裝夾加工,必須通過專用工裝輔助進行車削加工。針對該情況,對鉗口扇形的兩側面的部位進行定位,利用鉸接部位的形狀特點,用螺栓進行緊固。
然后對其靜平衡配種,按照圖5所示鉗口扇形板的對面位置開螺紋孔進行螺紋連接配重塊,結合實際的生產(chǎn)情況,本次改造的靜平衡標準為G16,以保證車削過程轉動的可靠性。
圖5 鉗口扇形板車削前的裝配
先粗車后精車,車削后的表面粗糙為3.2,車削完成后借助專用工裝的基準,對車削面的外圓進行檢測,保證車削的弧度符合圖紙要求。經(jīng)車削后的表面進行著色探傷,并符合圖紙要求。檢測表面硬度,并符合要求。該改造后的鉗口扇形板回裝,并上線使用,經(jīng)過不同規(guī)格帶鋼卷取試驗,證明本次改造方法的可行性,從而消除原來7mm帶鋼摩擦痕跡的問題(圖6)。
圖6 車削過程的圖
根據(jù)鉗口扇形板的改造要求,分析卷取機鉗口扇形板技術難點,利用激光熔覆的優(yōu)勢,對鉗口扇形板的表面進行改變,滿足改造的鉗口扇形板的表面技術要求;同時結合鉗口扇形板的外形特點,有針對性的制定車削方案,保證車削的平穩(wěn)性,并在同一個工裝上具備兩個弧度的加工方式,增強了工裝設計的靈活性,滿足改造的需求。通過這改造方式,實現(xiàn)了卷取機鉗口扇形的表面改造,經(jīng)現(xiàn)場的使用反饋,該改造取得預期效果,為該類設備改造提供切實有效的方法。