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        基于振動模態(tài)和振動傳遞的鐵路貨車故障診斷方法研究

        2022-09-29 01:13:38劉宏友李向偉段合朋鄧愛建
        鐵道車輛 2022年4期
        關(guān)鍵詞:模態(tài)振動

        劉宏友,李向偉,張 強(qiáng),段合朋,鄧愛建

        (1.中車青島四方車輛研究所有限公司,山東 青島 266031;2.中車齊齊哈爾車輛有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161002)

        2016年,SQ6型凹底雙層運(yùn)輸汽車專用車在運(yùn)用過程中出現(xiàn)了副風(fēng)缸吊帶裂紋故障[1]。為找出副風(fēng)缸吊帶出現(xiàn)裂紋故障的原因,中車齊齊哈爾車輛有限公司聯(lián)合中車青島四方車輛研究所有限公司,利用鐵路貨車疲勞與振動試驗(yàn)臺,在模擬車輛線路運(yùn)行振動環(huán)境條件下,對被試車輛包括車體底架、55 L副風(fēng)缸及其吊帶等部位進(jìn)行了試驗(yàn)研究,對原安裝方案進(jìn)行了改造,并對原安裝方案及改造安裝方案進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。

        本文以2011年生產(chǎn)的SQ6型凹底雙層運(yùn)輸汽車專用車(車號為7531655)為試驗(yàn)車輛,針對試驗(yàn)車輛分別進(jìn)行空重車狀態(tài)下55 L副風(fēng)缸原安裝方案、55 L副風(fēng)缸改造安裝方案的車輛振動模態(tài)[2-6]和振動傳遞研究[7-8]。其中,55 L副風(fēng)缸與車體的原安裝方案為一吊一掛,改造安裝方案對應(yīng)的附屬件結(jié)構(gòu)則為整體式,副風(fēng)缸與車體采用整體附屬件吊裝方式。圖1為原安裝方案與改造安裝方案圖。

        圖1 55 L副風(fēng)缸原安裝方案與改造安裝方案

        1 測點(diǎn)布置

        在副風(fēng)缸吊帶和附屬件上布置動應(yīng)力測點(diǎn),55 L副風(fēng)缸原安裝方案與改造安裝方案的動應(yīng)力測點(diǎn)布置情況如表1所示。

        表1 動應(yīng)力測點(diǎn)布置情況

        在試驗(yàn)車輛車體底架、副風(fēng)缸缸體和附屬件等部位布置振動加速度測點(diǎn)。55 L副風(fēng)缸原安裝方案對應(yīng)的振動加速度測點(diǎn)布置情況為:(1)車體枕梁兩端布置垂向、橫向加速度傳感器,共4個(gè)測點(diǎn);(2)車體大橫梁兩端端部布置垂向、橫向加速度傳感器,共4個(gè)測點(diǎn);(3)車體2位端大橫梁55 L副風(fēng)缸附屬件位置布置垂向、橫向加速度傳感器,共5個(gè)測點(diǎn);(4)橫梁吊座組成兩端和中間位置布置垂向、橫向加速度傳感器,共5個(gè)測點(diǎn);(5)車體心盤后方布置垂向、橫向加速度傳感器,1個(gè)測點(diǎn);(6)55 L副風(fēng)缸缸體上布置垂向、橫向和縱向三向加速度傳感器,共3個(gè)測點(diǎn);(7)55 L副風(fēng)缸吊帶上布置垂向、橫向和縱向三向加速度傳感器,共15個(gè)測點(diǎn);(8)11 L風(fēng)缸缸體上布置垂向、橫向加速度傳感器,1個(gè)測點(diǎn);(9)車體底架兩端橫梁吊座組成之間布置垂向、橫向加速度傳感器,共27個(gè)測點(diǎn)。

        55 L副風(fēng)缸改造安裝方案中吊帶及缸體上的振動加速度測點(diǎn)與55 L副風(fēng)缸原安裝方案的測點(diǎn)位置相同,車體底架上的振動加速度測點(diǎn)則取消了兩端橫梁吊座組成之間的垂向、橫向振動加速度測點(diǎn),其余測點(diǎn)與原安裝方案的車體振動加速度測點(diǎn)位置相同。

        2 試驗(yàn)內(nèi)容

        2.1 利用錘擊法進(jìn)行副風(fēng)缸局部模態(tài)試驗(yàn)

        將整備車輛放置于平直軌道上,利用力錘分別按垂向、橫向、縱向3個(gè)方向敲擊副風(fēng)缸缸體和吊帶,選擇敲擊點(diǎn)時(shí)盡量避開節(jié)點(diǎn)或者節(jié)線。利用工作模態(tài)分析方法對采集的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到副風(fēng)缸缸體和吊帶的局部振動模態(tài)參數(shù)。

        2.2 利用臺架法進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn)

        將整備車輛放置于鐵路貨車疲勞與振動試驗(yàn)臺的4條輪對支撐梁上,通過試驗(yàn)臺鉸接裝置連接車輛的一端車鉤,另一端車鉤呈自由狀態(tài)。每條輪對支撐梁下部連接2個(gè)垂向作動器,輪對支撐梁一端連接1個(gè)橫向作動器,作動器通過輪對支撐梁激勵(lì)整備車輛在垂向、橫向振動。

        對試驗(yàn)車輛分別采用隨機(jī)信號、正弦變頻掃描信號、階躍激振信號等進(jìn)行激勵(lì),利用多點(diǎn)激勵(lì)、多點(diǎn)同時(shí)采集的方法,獲得高信噪比的頻響函數(shù)。利用工作模態(tài)分析方法對采集的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到車體底架和副風(fēng)缸的模態(tài)參數(shù)。

        2.3 利用軌道譜進(jìn)行振動試驗(yàn)

        車輛狀態(tài)同2.2節(jié)車輛狀態(tài)。使用美國Ⅴ級線路譜進(jìn)行振動試驗(yàn),最高試驗(yàn)速度為132 km/h,最低試驗(yàn)速度為30 km/h,步長為10~20 km/h。

        3 試驗(yàn)結(jié)果

        3.1 采用原安裝方案副風(fēng)缸的試驗(yàn)車輛試驗(yàn)結(jié)果

        3.1.1 模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        采用55 L副風(fēng)缸原安裝方案的試驗(yàn)車輛的模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果見表2。由表2可知,由于錘擊法激勵(lì)能量很小,故無法測出車體底架的模態(tài)參數(shù)。臺架法則很好地克服了錘擊法的缺點(diǎn),車體底架模態(tài)參數(shù)信息較為豐富。由試驗(yàn)結(jié)果可知,副風(fēng)缸固有頻率與車體底架低階固有頻率實(shí)現(xiàn)了較好的隔離,不會導(dǎo)致兩者之間產(chǎn)生共振現(xiàn)象。無論是錘擊法還是臺架法,副風(fēng)缸在空重車工況下的各階模態(tài)頻率試驗(yàn)結(jié)果差別很小。

        表2 采用55 L副風(fēng)缸原安裝方案的試驗(yàn)車輛的模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        3.1.2 振動試驗(yàn)結(jié)果

        在美國Ⅴ級線路譜激勵(lì)下,55 L副風(fēng)缸原安裝方案在空重車工況下的動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值測試結(jié)果見表3。由表3可知,空重車狀態(tài)對各考察部位的最大應(yīng)力幅值影響較小,但具體測點(diǎn)位置會有差別。例如,副風(fēng)缸吊帶螺栓孔附近動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值在空車狀態(tài)下為26.50 MPa,對應(yīng)試驗(yàn)速度為120 km/h,對應(yīng)測點(diǎn)編號為Y2點(diǎn);在重車狀態(tài)下為27.84 MPa,對應(yīng)試驗(yàn)速度為132 km/h,對應(yīng)測點(diǎn)編號為Y4點(diǎn)。另外,隨著考察點(diǎn)的不同,各點(diǎn)出現(xiàn)最大應(yīng)力幅值對應(yīng)的試驗(yàn)速度是不同的。

        表3 55 L副風(fēng)缸原安裝方案動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值測試結(jié)果

        在美國Ⅴ級線路譜激勵(lì)下,采用55 L副風(fēng)缸原安裝方案的車輛在空重車工況下各測點(diǎn)的最大振動加速度測試結(jié)果見表4。由表4可知,空重車狀態(tài)對各考察部位的最大振動加速度影響較小,但具體測點(diǎn)位置會有差別。例如:車體大橫梁處最大振動加速度在空車狀態(tài)下為1.67g,對應(yīng)試驗(yàn)速度為70 km/h,對應(yīng)測點(diǎn)編號為A70點(diǎn);在重車狀態(tài)下為1.52g,對應(yīng)試驗(yàn)速度為132 km/h,對應(yīng)測點(diǎn)編號為A10點(diǎn)。另外,隨著考察點(diǎn)的不同,各點(diǎn)出現(xiàn)最大振動加速度對應(yīng)的試驗(yàn)速度可能不同。

        表4 采用55 L副風(fēng)缸原安裝方案的車輛各測點(diǎn)最大振動加速度測試結(jié)果

        3.1.3 動應(yīng)力及振動加速度PSD分析結(jié)果

        在美國Ⅴ級線路譜激勵(lì)下,無論是空車工況還是重車工況,在不同試驗(yàn)速度下,車體底架心盤后方和大橫梁中部的振動加速度均出現(xiàn)了40~80 Hz能量較高的高頻成分,如圖2所示。

        圖2 空車車體底架心盤后方及大橫梁中部的垂向振動加速度PSD頻譜圖(80 km/h)

        在不同試驗(yàn)速度下,副風(fēng)缸吊帶螺栓孔附近的動應(yīng)力測點(diǎn)Y7及副風(fēng)缸缸體的振動加速度均出現(xiàn)高頻振動,峰值點(diǎn)對應(yīng)的頻率為70 Hz(圖3),與模態(tài)試驗(yàn)得到的副風(fēng)缸點(diǎn)頭模態(tài)頻率非常接近。經(jīng)分析認(rèn)為,副風(fēng)缸點(diǎn)頭共振是引起副風(fēng)缸吊帶螺栓孔出現(xiàn)裂紋的主要原因。另外,由試驗(yàn)結(jié)果可知,副風(fēng)缸吊帶振動加速度峰值點(diǎn)對應(yīng)的頻率在空車狀態(tài)下為98 Hz,在重車狀態(tài)下為102 Hz。

        圖3 美國Ⅴ級線路譜激勵(lì)下空車動應(yīng)力測點(diǎn)(Y7)PSD頻譜圖

        3.2 采用改造安裝方案副風(fēng)缸的試驗(yàn)車輛試驗(yàn)結(jié)果

        3.2.1 模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        試驗(yàn)車輛車體底架模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果與3.1.1節(jié)基本相同,這里不再贅述。55 L副風(fēng)缸改造安裝方案模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果見表5。由表5可知,副風(fēng)缸固有頻率與車體高階固有頻率實(shí)現(xiàn)了較好的隔離,不會導(dǎo)致兩者之間產(chǎn)生共振現(xiàn)象。另外,通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),無論是錘擊法還是臺架法,副風(fēng)缸在空重車工況下的各階模態(tài)頻率試驗(yàn)結(jié)果差別很小。副風(fēng)缸改造前后的點(diǎn)頭固有頻率由70 Hz左右提高到130 Hz左右,有望解決副風(fēng)缸的點(diǎn)頭共振問題。

        表5 55 L副風(fēng)缸改造安裝方案模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        3.2.2 振動試驗(yàn)結(jié)果

        在美國Ⅴ級線路譜激勵(lì)下,55 L副風(fēng)缸改造安裝方案在空重車工況下的動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值測試結(jié)果見表6,車輛各測點(diǎn)最大振動加速度測試結(jié)果見表7。由表6、表7可知,無論是空車工況還是重車工況,相比于原安裝方案,改造安裝方案各動應(yīng)力測點(diǎn)的最大應(yīng)力幅值均大大降低,最大振動加速度也明顯減小,可以有效提高副風(fēng)缸附屬件的疲勞壽命。

        表6 55 L副風(fēng)缸改造安裝方案動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值測試結(jié)果

        表7 采用55 L副風(fēng)缸改造安裝方案的車輛各測點(diǎn)最大振動加速度測試結(jié)果

        4 結(jié)論

        本文以SQ6型凹底雙層運(yùn)輸汽車專用車為例,利用鐵路貨車疲勞與振動試驗(yàn)臺進(jìn)行了振動模態(tài)和振動傳遞研究,得出以下主要結(jié)論:

        (1) 在空重車工況下,采用55 L副風(fēng)缸原安裝方案的車輛在車體底架心盤后方和大橫梁中部存在40~80 Hz高頻振動。55 L副風(fēng)缸原安裝方案吊帶螺栓孔處的動應(yīng)力測點(diǎn)在不同試驗(yàn)速度下均出現(xiàn)主頻為70 Hz的振動,與模態(tài)試驗(yàn)得到的副風(fēng)缸點(diǎn)頭模態(tài)頻率相近。副風(fēng)缸點(diǎn)頭共振是引起車輛運(yùn)用過程中副風(fēng)缸吊帶螺栓孔處產(chǎn)生裂紋的主要原因。

        (2) 在空重車工況下,與原安裝方案副風(fēng)缸相比,改造安裝方案副風(fēng)缸缸體的垂向振動加速度最大幅值由4.40g降為2.38g,橫向振動加速度最大幅值由1.88g降為1.14g,動應(yīng)力測點(diǎn)最大應(yīng)力幅值由27.84 MPa降為10.80 MPa,副風(fēng)缸點(diǎn)頭頻率由70 Hz提高到130 Hz左右。55 L副風(fēng)缸改造安裝方案可以有效避免副風(fēng)缸出現(xiàn)點(diǎn)頭共振。

        (3) 錘擊法和臺架法都是工程上廣泛使用的模態(tài)試驗(yàn)方法,但對于本文開展的SQ6型凹底雙層運(yùn)輸汽車專用車模態(tài)試驗(yàn)而言,由于錘擊法激勵(lì)能量較小,因此沒有得到車體底架的模態(tài)測試結(jié)果。

        (4) 采用臺架法可以得到副風(fēng)缸的所有模態(tài)參數(shù),并且錘擊法和臺架法測得的副風(fēng)缸模態(tài)參數(shù)結(jié)果較為接近。

        (5) 開展振動模態(tài)和振動傳遞研究可以有效識別車輛發(fā)生的某些故障[9-10],將來可以將車輛的故障診斷工作轉(zhuǎn)化為故障預(yù)測工作,從而大大降低因車輛故障造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失。

        近5年的運(yùn)用實(shí)踐表明,55 L副風(fēng)缸改造安裝方案從力學(xué)源頭上解決了原安裝方案副風(fēng)缸的點(diǎn)頭共振問題,運(yùn)用效果良好,副風(fēng)缸吊帶未再出現(xiàn)裂紋等故障情況。

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